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      30萬CFB鍋爐調(diào)試問題研究

      2011-08-15 00:52:53陳東陽陳英峰
      科技傳播 2011年11期
      關(guān)鍵詞:差壓管壁流化床

      陳東陽,陳英峰

      1.江蘇徐礦綜合利用發(fā)電有限公司,江蘇 徐州 221006

      2.國電豫源發(fā)電有限責(zé)任公司,河南 濟源 454650

      0 引言

      江蘇徐礦綜合利用發(fā)電有限公司兩臺DG-1065/17.5-541/541-II19型鍋爐是東方鍋爐(集團)有限公司鍋爐在引進、吸收法國ALSTOM公司循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)的基礎(chǔ)上,借鑒ALSTOM公司的先進技術(shù),結(jié)合國內(nèi)循環(huán)流化床鍋爐設(shè)計、制造、運行的經(jīng)驗,亞臨界參數(shù)國產(chǎn)自主研發(fā)型循環(huán)流化床單汽包爐、自然循環(huán)、單爐膛、一次中間再熱、汽冷式旋風(fēng)分離器、平衡通風(fēng)、露天布置、燃煤、固態(tài)排渣。受熱面采用全懸吊方式,鋼架為雙排柱鋼結(jié)構(gòu)。

      該公司#1機組于2009年10月29日19:00順利通過168試運進入商業(yè)運行,#2機組于2010年2月5日9:00順利通過168試運進入商業(yè)運行。#1鍋爐從單機分部調(diào)試、試運轉(zhuǎn)到整組啟動調(diào)試、帶負荷調(diào)試、168h試運結(jié)束,在此期間出現(xiàn)了諸多問題,最終都得以解決,現(xiàn)總結(jié)如下:

      1 爐膛壓差波動大,造成返料器間歇震動

      對于循環(huán)流化床鍋爐而言,爐膛差壓是反映鍋爐稀相區(qū)顆粒濃度的重要參數(shù),它對于鍋爐正常運行有著重要的指導(dǎo)意義。差壓低,爐內(nèi)物料循環(huán)難以建立,造成床溫高而負荷帶不上,對于東方鍋爐廠自主研發(fā)的我國300mW的大型循環(huán)流化床鍋爐而言,旋風(fēng)分離器有三臺,#1爐布風(fēng)板阻力大約在12kPa左右,由于布風(fēng)板阻力大適應(yīng)煤的種類窄,在鍋爐啟動初期,如果床料顆粒度大,就會造成爐膛差壓低,爐內(nèi)物料流化不好,三個旋風(fēng)分離器難以同時建立物料循環(huán),造成鍋爐返料不均勻,床溫分布不均勻。為此我廠與鍋爐生產(chǎn)廠家進行協(xié)商,對爐膛做了改造設(shè)計,在原來風(fēng)帽2334個基礎(chǔ)上,又在爐子布風(fēng)板的四周加裝了一百多個風(fēng)帽,由原來大鐘罩式風(fēng)冒該為小鐘罩式風(fēng)帽從而減小了布風(fēng)板的阻力,由原來設(shè)計阻力12kPa減小到7kPa,增強了煤種的適應(yīng)性,也使爐膛差壓得到了合理的控制。此外,針對啟動初期旋風(fēng)分離器難以建立循環(huán)物料,在鍋爐啟動前加裝床料時,細顆粒所占比例要多一些。因為大型循環(huán)流化床有3個旋風(fēng)分離器,容積較大,需要細物料相對較多,物料細顆粒比例大以便啟動時3個旋風(fēng)分離器能夠及時建立物料循環(huán)。爐膛差壓高、低還會導(dǎo)致如下問題:

      1)爐膛差壓高即爐膛上部顆粒濃度高,不僅會使屏再、屏過受熱面增強,造成屏再、屏過管壁超溫。

      在機組帶負荷調(diào)試中,爐膛差壓過大,引起了返料不均,床壓波動大,甚至造成反料器間歇性強烈震動。因為爐內(nèi)的物料在一次風(fēng)的作用下,在爐膛內(nèi)進行強烈的流化,未燃燒的細顆粒及燃盡的細顆粒逸出爐膛進入旋風(fēng)分離器,粗的顆粒落回密相區(qū),一些物料顆粒雖然很細,但不足以溢出爐膛,在爐膛稀相區(qū)進行內(nèi)循環(huán),當稀相區(qū)物料濃度達到一定程度時或受到外界的干擾(如斷煤,為了保住床溫,減小一次風(fēng))稀相區(qū)的物料位置就會下移,造成密相區(qū)床壓升高,水冷風(fēng)室壓力增大,甚至造成塌床。我廠在調(diào)試中鍋爐帶額定負荷時,給煤量大,煤倉原煤含水量比較大,造成了4條煤線斷煤,引起了塌床,造成2臺一次風(fēng)機跳閘,引起MFT動作;

      2)鍋爐受熱面管壁磨損嚴重,為了保證爐內(nèi)物料正常流化,必須保證一次風(fēng)機出力大于最小流化風(fēng)量。在不同負荷下,爐內(nèi)煙氣流速不同(也就是一次風(fēng)的壓頭不同),煙氣流速是影響爐內(nèi)壁磨損最主要的原因。研究表明,鍋爐內(nèi)部磨損量與煙氣流速的3次方成正比。煙氣流速的大小直接影響到流動飛灰的運動動能和單位時間內(nèi)沖擊到爐內(nèi)壁的灰粒量,同時較高的顆粒濃度也會對分離器內(nèi)的防磨材料造成很大的沖擊。

      對此,在調(diào)試運行中應(yīng)在以下方面加以重視:

      (1)試驗在不同負荷下,爐膛差壓的調(diào)整范圍。盡快完成返料腿放灰管的施工,如差壓超出范圍,應(yīng)進行返料腿放灰,維持爐膛差壓在正常范圍內(nèi);

      (2)在燃料源頭上加以控制,盡可能的保證顆粒粒度在設(shè)計范圍內(nèi);

      (3)如以上措施無法實施,可以采取向爐內(nèi)加入篩分過的砂、床料。加大排渣的方法降低爐膛差壓;

      (4)在調(diào)節(jié)方面,不能盲目的利用加大一次風(fēng)量來控制床壓的方法。雖然加大一次風(fēng),會使爐內(nèi)循環(huán)倍率加大了,床壓看起來下降了,但實際上并非如此,反而會使床壓波動進一步加劇。因為一次風(fēng)并沒有將細灰吹走,只是將其高度抬高,加大了旋風(fēng)分離器的出力,使稀相區(qū)的物料密度相對增加。即使一部分吹出爐膛,但通過分離器大部分細物料還是返回爐膛。此時,虛假的床壓迷惑運行人員進一步減少排渣,使爐內(nèi)物料濃度進一步提高。正確的方法是發(fā)現(xiàn)爐膛差壓上升后:①加大排渣,床壓下降后,適當降低一次風(fēng)風(fēng)量,將鍋爐出力、降低低負荷;②在返料腿返料閥放放灰,在四川白馬300mW循環(huán)流化床鍋爐運行中對爐膛差壓進行嚴密監(jiān)視,若有超過規(guī)定值就立即對旋風(fēng)分離器進行事故放灰;③聯(lián)系改變煤質(zhì),適當加大上二次風(fēng),保證二次風(fēng)的壓頭。

      在鍋爐168過后要及時停爐進行消缺,對鍋爐受熱面進行測厚,做好鍋爐受熱面檔案。

      2 屏過、屏再超溫現(xiàn)象

      從#1鍋爐整體調(diào)試以來,屏過、屏再管壁超溫頻繁,尤其是機組啟動及升負荷、變負荷率設(shè)置較大時,在運行中,屏再總有幾根管壁總是領(lǐng)先于其他管壁幾十度。達到穩(wěn)定負荷運行時,管壁溫度始終偏高,低負荷更嚴重。

      從理論上,低負荷時,屏再超溫是常見現(xiàn)象,低負荷時,屏過、屏再在爐內(nèi)主要承受的是輻射傳熱,由于循環(huán)流化床鍋爐在低負荷、高負荷時,床溫變化不大,也就是在爐膛內(nèi)輻射熱量變化不大,而低負荷時屏再、屏過管內(nèi)流量相對較小,帶走的熱量較少,所以管壁超溫是正常的。隨著負荷的升高,屏過、屏再管內(nèi)蒸汽流速流量的加快,帶走熱量的增多,管壁溫度會慢慢下降下來。但在鍋爐調(diào)試中,即使?jié)M負荷情況下,一級噴水減溫流量仍高于設(shè)計流量,屏再煙氣擋板關(guān)到最低30%,但管壁溫度依然超溫。在調(diào)試過程中,調(diào)試單位、我廠有關(guān)技術(shù)人員及建設(shè)單位、監(jiān)理單位,都做了深刻的分析,排除了因測點不準的原因。一直認為是鍋爐設(shè)計存在的問題,由于300萬循環(huán)流化床鍋爐我國自主研制的都存在此問題,對于已安裝的鍋爐,僅能從運行調(diào)整來減輕管壁超溫,要想最終消除屏過、屏再超溫只能優(yōu)化設(shè)計,嚴格按照設(shè)計施工。

      現(xiàn)從調(diào)整方面減緩屏再、屏過管壁超溫一些經(jīng)驗總結(jié)如下:

      1)在啟動過程中,應(yīng)該在保證較高的床溫下進行投煤,采用脈動投煤法,多點進行,并且煤量不能太大,保證床溫上升率在5℃左右,并根據(jù)爐內(nèi)燃燒情況要盡早的投入過熱一級減溫水,以便保證屏過的壁溫不超。此外,也可以利用汽機高、低旁路調(diào)節(jié)主再熱蒸汽流量,在初始階段,也可以考慮利用過熱器對空排氣、旋風(fēng)分離器下聯(lián)想、過熱器疏水來增大鍋爐受熱面內(nèi)的蒸汽流量,當機組并上網(wǎng)時在鍋爐受熱面允許范圍內(nèi)盡快帶負荷、升溫升壓,負荷100mW左右時考慮退出高低旁路,在升溫升壓升負荷中,壓力不要設(shè)定的太高,以免在相同負荷下,壓力高,蒸汽流量低,蒸汽流量低帶走熱量低,易造成爐內(nèi)吊掛管壁超溫;2)啟動過程中或低負荷時要使上二次風(fēng)擋板不要開的太大,減少爐膛上部燃燒份額;3)在調(diào)試階段,如有條件可以在鍋爐本體竣工同時安裝上煤泥系統(tǒng),我廠由于調(diào)試中煤泥系統(tǒng)沒有跟著鍋爐主體而完工,所以在調(diào)試中沒有投入煤泥系統(tǒng),經(jīng)理論分析和動力場模擬試驗可以利用爐膛頂部噴煤泥來降低稀相區(qū)的過熱、再熱器管壁溫度;4)如果鍋爐沒有設(shè)計煤泥系統(tǒng),可以與設(shè)計單位協(xié)商通過理論計算把原來設(shè)計光滑的吊掛管受熱面部分,改裝為外面帶銷釘?shù)牡鯍旃?,并在外面附上適當厚度的澆注料,從而減少了管壁的吸熱,避免了高低負荷下管壁超溫的現(xiàn)象。

      [1]300mW循環(huán)流化床鍋爐說明書.東方鍋爐(集團)股份有限公司.江蘇徐礦發(fā)電廠運行規(guī)程.

      [2]全國電力行業(yè)CFB機組技術(shù)交流服務(wù)協(xié)作網(wǎng)組編寫.循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)600問.

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