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      豎爐球團(tuán)拓展使用原料范圍的探索

      2011-08-15 00:52:53鄭志強(qiáng)
      科技傳播 2011年17期
      關(guān)鍵詞:豎爐濟(jì)鋼球團(tuán)礦

      鄭志強(qiáng),寧 振

      濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)煉鐵廠,山東 濟(jì)南 250101

      0 引言

      為應(yīng)對鋼鐵市場疲軟的局勢,濟(jì)鋼豎爐球團(tuán)剖析了自產(chǎn)球團(tuán)礦成本高的原因,其中,原料成本占總成本的95%,而制造費(fèi)用和工資福利的總和僅占5%左右,另外國際三大礦山巨頭壟斷鐵礦石貿(mào)易,礦價(jià)高企嚴(yán)重威脅到濟(jì)鋼豎爐球團(tuán)的生存。因此,降低原料成本是濟(jì)鋼球團(tuán)廠生存的必由之路。從2009年2月份開始,球團(tuán)廠停止了使用高價(jià)長協(xié)礦,轉(zhuǎn)而采用以國內(nèi)粉為主,配用部分自產(chǎn)鋼城堿礦的原料結(jié)構(gòu)。由于國內(nèi)精粉品位相對較低,脈石含量較高,脈石中的SiO2、CaO、MgO對豎爐氧化球團(tuán)質(zhì)量影響較大。在突破使用低品質(zhì)國內(nèi)精粉方面,濟(jì)鋼豎爐球團(tuán)通過工業(yè)試驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室配料試驗(yàn)等方面進(jìn)行一系列的研究。

      1 增配污泥工業(yè)試驗(yàn)

      2009年1月~12月,進(jìn)行了增配煉鋼污泥的工業(yè)試驗(yàn),污泥配加量由38kg/t,最多增加到90kg/t。通過積極創(chuàng)新大膽嘗試,不斷優(yōu)化過程控制參數(shù)和提高操作技能,目前已能夠適應(yīng)高污泥混合料的使用,并確保球團(tuán)礦成品質(zhì)量穩(wěn)定。按現(xiàn)在的情況估計(jì),污泥配加量有望達(dá)到100kg/t 左右。

      隨著集團(tuán)公司新鋼廠區(qū)的投產(chǎn),煉鋼污泥的產(chǎn)出量還將繼續(xù)增加,球團(tuán)增配污泥生產(chǎn)技術(shù)的突破,能為集團(tuán)公司的資源循環(huán)再利用和降本增效起到重要的作用。

      2 高硅高鎂經(jīng)濟(jì)料工業(yè)試驗(yàn)

      2009年6月1日~6月8日,濟(jì)鋼球團(tuán)廠進(jìn)行了煉鋼用球經(jīng)濟(jì)料工業(yè)試驗(yàn)。經(jīng)過8天的深入探索和操作調(diào)整,試驗(yàn)取得圓滿成功,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),降成本效果顯著。

      濟(jì)鋼球團(tuán)廠使用的經(jīng)濟(jì)料主要有:鋼城堿(自產(chǎn)礦)、棗莊精粉、劉嶺精粉等,其混合料特性對豎爐球團(tuán)生產(chǎn)的影響如下:

      1)混合原料粒度粗,<0.074mm占65%左右,影響生球質(zhì)量;

      2)化學(xué)成分不穩(wěn)定,脈石含量高,特別是SiO2(>8%)、CaO(<2.0%)、MgO(>2.2%),這樣的原料成分是濟(jì)鋼球團(tuán)從未使用過的,它們對球團(tuán)焙燒可能產(chǎn)生的影響也不能確定;

      3)原料種類多,給倉儲和混料系統(tǒng)帶來困難,易造成成分波動(dòng)。

      為配合高硅高鎂經(jīng)濟(jì)料球團(tuán)生產(chǎn),采取了以下調(diào)整手段:

      1)提高焙燒溫度。沖破傳統(tǒng)觀念(SiO2>8%時(shí)焙燒溫度最高控制1120℃),在MgO含量為2.2%~2.4%,SiO2含量為8%~10%范圍內(nèi),將焙燒溫度控制在1160℃~1180℃。實(shí)踐證明,此舉能夠穩(wěn)定成品球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度在2500N/個(gè)左右;

      2)實(shí)施混合料全磨,提高原料活性,改善經(jīng)濟(jì)料粒度粗對造球工序的影響,并達(dá)到降低膨潤土消耗的目的;

      3)優(yōu)化豎爐參數(shù),提高噸礦煤氣消耗,降低冷風(fēng)量,加長均熱帶,延長鎂質(zhì)球團(tuán)礦固結(jié)時(shí)間,有效提高鎂質(zhì)球團(tuán)礦的強(qiáng)度。

      試驗(yàn)結(jié)果證明:在配加部分經(jīng)濟(jì)料(棗莊高鎂精粉和劉嶺高硅精粉)工業(yè)性試驗(yàn)中,通過優(yōu)化參數(shù)配置,球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度達(dá)到了2500N/個(gè)左右;配加高鎂經(jīng)濟(jì)料后,球團(tuán)礦的MgO達(dá)到2.3%,已經(jīng)達(dá)到高爐使用鎂質(zhì)球團(tuán)礦的標(biāo)準(zhǔn)。這表明我們掌握了大量配加經(jīng)濟(jì)料的技術(shù)和鎂質(zhì)球團(tuán)礦的生產(chǎn)技術(shù),也為下一步大量采用低品質(zhì)、多品種國內(nèi)礦的原料結(jié)構(gòu)做好了技術(shù)儲備。

      3 全部采用國內(nèi)粉的生產(chǎn)實(shí)踐

      基于前期對經(jīng)濟(jì)料工業(yè)試驗(yàn)積累的寶貴經(jīng)驗(yàn),濟(jì)鋼球團(tuán)廠根據(jù)集團(tuán)公司的結(jié)構(gòu)調(diào)整需求及當(dāng)前的原料資源情況,于2009年12月份開始實(shí)施全國內(nèi)粉生產(chǎn)球團(tuán)。

      所用原料以鋼城堿精粉為主,另外還有梅山精粉、劉嶺精粉、魯中精粉等,及相對較高的污泥配比(90kg/t)。在此次生產(chǎn)實(shí)踐過程初期出現(xiàn)了低硅、高堿度、高鎂的類型原料結(jié)構(gòu),成品抗壓強(qiáng)度無法達(dá)到預(yù)期目標(biāo)(>2500N/個(gè))。

      所謂低硅、高堿度、高鎂的類型原料結(jié)構(gòu),其成分為SiO2<4%,R2>0.4,MgO>1.8%時(shí),最初焙燒溫度設(shè)定為1140℃,其抗壓強(qiáng)度只有1800N左右,隨著焙燒溫度提高至1200℃,球團(tuán)礦強(qiáng)度不斷增加,但是強(qiáng)度也不會出現(xiàn)大幅度提高(抗壓強(qiáng)度僅為2200N/個(gè)左右),主要原因是形成的渣量減少,高CaO促使球團(tuán)在焙燒過程中須晶增多和長大,影響球團(tuán)的抗壓強(qiáng)度;另外,高CaO易形成CaO2Fe2O3,而CaO2Fe2O3在冷卻過程中再次分解[1],導(dǎo)致成品球抗壓強(qiáng)度降低。調(diào)整措施是:增加含硅量高的酸性粉(如劉嶺精粉)配比來提高混合料中SiO2的含量(SiO2>4%),平衡硅鈣比例(R<0.35)。經(jīng)過分析和實(shí)踐調(diào)整,在全部國內(nèi)粉原料結(jié)構(gòu)下,控制焙燒溫度為1130℃~1160℃,球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度能夠達(dá)到2600N/個(gè),滿足高爐生產(chǎn)要求。

      另外,濟(jì)鋼球團(tuán)廠還根據(jù)當(dāng)前的原料結(jié)構(gòu),進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室熔融試驗(yàn),測試低硅高堿度高鎂球團(tuán)礦的熔點(diǎn)。結(jié)果表明:在1400℃下球團(tuán)礦沒有出現(xiàn)粘連現(xiàn)象。使用高鎂球團(tuán)礦有利于改善高爐軟融帶的透氣性。

      4 結(jié)論

      1)濟(jì)鋼豎爐球團(tuán)配加低品質(zhì)國內(nèi)精粉的探索實(shí)踐有助于濟(jì)鋼集團(tuán)公司擺脫對長協(xié)精礦長期形成的依賴,在當(dāng)前長協(xié)礦談判舉步維艱時(shí)期具有重要意義。2010年濟(jì)鋼4×3200m3大高爐投產(chǎn),球團(tuán)礦需求量增加,低品質(zhì)國內(nèi)精粉的配用確保集團(tuán)公司降成本工作的主動(dòng)性;2)本項(xiàng)目研發(fā)的經(jīng)濟(jì)料焙燒技術(shù)和控制方法填補(bǔ)了大型化豎爐使用經(jīng)濟(jì)料的技術(shù)空白,提高了豎爐對不同原料結(jié)構(gòu)的適應(yīng)能力,拓展了豎爐球團(tuán)降成本的空間,明顯提高了豎爐球團(tuán)在行業(yè)中的競爭力,對于推動(dòng)豎爐球團(tuán)技術(shù)的發(fā)展具有重要意義;3)在使用經(jīng)濟(jì)料的同時(shí),豎爐排放SO2量增加,暴露出重要的環(huán)保問題,這也是我們需要進(jìn)一步研究的課題。

      [1]安順徽.球團(tuán)礦生產(chǎn)因工藝、新技術(shù)與新設(shè)備選用及球團(tuán)質(zhì)量控制檢驗(yàn)使用手冊[M].北京:冶金出版社,2005:1200-1202.

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