王同善
(福清核電有限公司,福建 福清 350318)
應(yīng)急柴油發(fā)電機組作為核電廠的重要保安電源,它的運行可靠性對核電廠安全的意義十分重大。因此,在運行電廠中必須最大程度地保證應(yīng)急柴油發(fā)電機組的可用性,保障其運行的可靠性。為實現(xiàn)上述目標(biāo),核電廠的維修、運行人員一直都在各自領(lǐng)域進行著不懈的努力,本文將從維修人員的角度,對應(yīng)急柴油機充氣冷卻水系統(tǒng)典型故障的處理方法進行分析。
本文提及核電廠使用的應(yīng)急柴油機為德國MTU-Friedrichshafen公司生產(chǎn)20V956TB33型柴油機,這是一種直噴式四沖程柴油機,共有20個氣缸,呈60°V形分布,內(nèi)循環(huán)采用水冷方式,外循環(huán)采用風(fēng)冷方式,采用兩級順序渦輪增壓方式對充氣進行增壓,額定轉(zhuǎn)速為1500 r/min,額定功率為5720 kW(見圖1)。
在柴油機運行過程中,進氣通過渦輪增壓機的增壓同時也被它所走過的零部件加熱,進氣的密度隨其溫度的提高而降低,實際上降低了柴油機的進氣量,影響了柴油在柴油機氣缸中的燃燒情況,對提高柴油機功率產(chǎn)生負面影響。為解決這一問題便設(shè)計了充氣冷卻水系統(tǒng)冷卻柴油機的進氣;同時,充氣冷卻水系統(tǒng)也是柴油機潤滑油系統(tǒng)除開機體散熱的唯一冷源。
因此,充氣冷卻水系統(tǒng)的穩(wěn)定運行對保證柴油機的正常運行具有重要的意義。
結(jié)合國內(nèi)某運行電廠應(yīng)急柴油機在試驗過程中發(fā)現(xiàn)的故障,對應(yīng)急柴油機充氣冷卻水系統(tǒng)故障處理的思路及方法進行探討。
柴油機充氣冷卻水的典型故障之一便是其壓力的異常波動。對此核電廠采用的應(yīng)急柴油機,如果其壓力波動過程中,最低壓力低于120 kPa便會產(chǎn)生報警。
充氣冷卻水系統(tǒng)的主要功能在于,將經(jīng)過渦輪增壓器增壓后的進氣和柴油機的潤滑油進行冷卻。因此,在壓力較低的情況下,冷卻水流量變??;在持續(xù)運行的工況下,會造成潤滑油油溫及柴油機進氣溫度的升高;油溫的持續(xù)升高易造成柴油機潤滑故障,甚至零件的損壞;進氣溫度升高直接導(dǎo)致進氣密度下降,使柴油機效率降低。綜上所述,此故障可能造成的危害主要有以下兩點:
(2)由于空氣進氣量相對減少,燃油和空氣的混合比例失調(diào),使柴油機的燃燒過程不正常,會發(fā)生早燃或爆燃現(xiàn)象;從而油耗增加,功率下降,排氣管冒黑煙;工作的可靠性和耐久性惡化[1]。
從充氣冷卻水系統(tǒng)的流程上依次查找、排查故障原因,簡略流程圖見圖2[2]。
冷卻水循環(huán)是靠機帶循環(huán)泵202PO(圖2中的1)驅(qū)動,經(jīng)過冷卻器冷卻的充氣冷卻液由2口吸入,并從3口泵出,被輸送至驅(qū)動端的冷卻液入口9,冷卻液進入并聯(lián)連接在發(fā)動機驅(qū)動端左右側(cè)的低壓中間冷卻器(圖2中的6)和高壓中間冷卻器(圖2中的7),中間冷卻器中的冷卻液在發(fā)動機左右側(cè)流入收集管路,然后進入機油熱交換器(圖2中的4)。冷卻液在熱交換器后面匯合,進入充氣冷卻液冷卻器,在那里經(jīng)過冷卻后再次被充氣冷卻液泵抽回到柴油機體中。
從充氣冷卻水系統(tǒng)的流程及相關(guān)設(shè)備的狀況分析,可能的原因分為以下幾方面:
(1)機油熱交換器,高低壓中間冷卻器等熱交換器換熱管路發(fā)生堵塞等故障;
(2)葉輪上有異物或葉輪出現(xiàn)缺陷;
(3)水泵的驅(qū)動齒輪與柴油機的齒輪嚙合間隙較大;
(4)充氣冷卻液泵軸承發(fā)生故障;
胡益興[1]以回收廢舊高密度聚乙烯(RHDPE)為改性對象,研究制備以線型低密度聚乙烯(LLDPE)、廢舊膠粉及熱塑性彈性體為主要成分的復(fù)合改性劑,對RHDPE改性研究,開發(fā)成功了廢棄橡塑復(fù)合材料,應(yīng)用于道路鋪設(shè)材料。
(5)驅(qū)動齒輪磨損嚴(yán)重,造成水泵運行不穩(wěn)定,輸出功率不足;
(6)系統(tǒng)連接管路和設(shè)備中存在未排出氣體。
(1)從報警上獲得的信息可以判斷,雖然系統(tǒng)壓力波動較大,最低值小于120 kPa,但并非持續(xù)低壓,因此排除上述熱交換器發(fā)生堵塞的可能性,因為一旦管路不暢,壓力便會持續(xù)在較低的水平[3]。
(2)將疑點較多的部位——充氣冷卻水泵拆卸后,觀察葉輪(見圖3)。
通過對葉輪的檢查可以排除(2)項中故障原因。
(3)在拆卸充氣冷卻水泵過程中,整個泵體拆開之前,應(yīng)著力于葉輪,對水泵進行嘗試性地左右盤動;如果葉輪可以較大幅度地轉(zhuǎn)動,說明水泵的驅(qū)動齒輪與柴油機的齒輪嚙合間隙較大。實際操作過程中并未發(fā)現(xiàn)此現(xiàn)象,排除(3)項中可能故障原因。
(4)將此泵完全拆離柴油機本體后首先進行盤動,以檢查其軸承是否存在問題,圖4為拆下來的充氣冷卻液泵。
盤動后表面:軸承靈活,無任何阻滯感且無明顯竄動,故(4)項中可能故障原因亦可排除。
(5)將低溫水泵整體拆除后,對齒輪嚙合部位進行觀察,見圖5。
齒輪存在明顯磨損,分析認為此處磨損原因在于泵軸與柴油機軸的平行度存在誤差。此誤差的產(chǎn)生原因是:20V956TB33型柴油機的原型機用在船舶上,低溫水是由輔機系統(tǒng)的泵(小型柴油機或蓄電池驅(qū)動)而非機帶泵抽取海水作為充氣冷卻水;而改為陸用之后,臨時在柴油機的KGS端進行了加工,因此,加工精度并未能得到很好的保證;以前也因此造成過較大程度的齒輪磨損,導(dǎo)致充氣冷卻水系統(tǒng)的問題(這是MTU公司應(yīng)對此型號柴油機進行重點改進的部分之一)。此次故障機器的齒輪雖然存在不均勻磨損(本應(yīng)是沿著齒根部的均勻磨損),但不像以前那樣嚴(yán)重,并不足以造成壓力波動的問題。故可排除(5)項中可能故障。
(6)經(jīng)過對前述可能故障的逐一排除,可以確定問題應(yīng)該通過充水排氣解決。
將移動泵連到風(fēng)冷散熱器上的充水管線為柴油機充水,并重點對倒U形部位的管路和儀表接口的管路進行由低到高的逐步排氣,最終通過膨脹箱排出氣體。
經(jīng)過后續(xù)的品質(zhì)再鑒定試驗,柴油機充氣冷卻水系統(tǒng)各項指標(biāo)均合格,成功解決了系統(tǒng)壓力波動大且最低壓力低于限值的故障。通過對此次故障的思考,可以做出如下總結(jié),如果出現(xiàn)以下3條:(1)充氣冷卻水系統(tǒng)壓力波動大;(2)水溫隨之有所升高;(3)膨脹水箱水溫異常上升,并大多能在停機后恢復(fù)正常,則可以確定系統(tǒng)需要排氣了。
另外,通過上述故障處理過程,還可以總結(jié)出一條柴油機故障處理的通則,即柴油機上的故障可以從系統(tǒng)入手,從系統(tǒng)流程上找出所有可能的故障原因,然后逐一地進行排除,如此進行,最終一定可以找到故障原因并順利排除故障。
[1]宋振海,吳鵬.某型船用柴油機竄氣故障診斷與排除[J].柴油機,2002,11(4):21-24.(SONG Zhenhai, WU Peng.Failure Diagnosis and Troubleshooting for Some Type of Marine Diesel Gas Blowby [J].Diesel Engine, 2002, 11(4): 21-24.)
[2]MTU.Equipment operation and maintenance manual genset EDG [R].德國:MTU,2010.
[3]陳勇,郭麗.DF4型機車?yán)鋮s水系統(tǒng)常見故障分析及處理[J].內(nèi)燃機車,2002,23(6):115-117.(CHEN Yong, GUO Li.Common Fault Analysis and Treatment for DF4 Locamotive Cooling Water System [J].Diesel Locomotive, 2002,23(6):115-117.)