賈新武, 張 磊
(河南神火鋁材有限公司,河南 沁陽454591)
我廠熔煉爐是由蘇州博能窯爐科技有限公司于2008年設(shè)計制造安裝的,主要技術(shù)性能參數(shù)如下:
用途:鋁及鋁合金的熔化
爐子形式:固定式矩形爐、側(cè)裝電解鋁液
原料:電解鋁液、鋁錠、鋁合金錠及廢料
爐子容量:25噸
爐膛工作溫度:1100-1200℃
鋁液出爐溫度:720-760℃
熔體溫差:±5℃(精煉、攪拌終了)
燃料:天然氣/土煤氣
燃料最低發(fā)熱值:4.18X8600/4.18X1200kJ/Nm3
熔化期最大熔化率:3噸/小時(純冷料)
燃料最大消耗量:350Nm3天然氣/小時(1800Nm3土煤氣/小時)
熔化期噸鋁燃耗::≤65Nm3天然氣/噸鋁
燒嘴形式:蓄熱式燃燒器 2個
溫度控制形式:PLC自動控制
空氣過剩系數(shù):1.05~1.15
我廠熔煉爐采用蓄熱式燃燒系統(tǒng)(燃燒控制系統(tǒng)見圖1),配有2個蓄熱式燒嘴,約呈15°向熔池傾斜,每個燒嘴都有自己一套點火和火焰檢測裝置。一個燃燒一個排煙,互相切換。排煙的時候利用煙氣溫度對蓄熱室內(nèi)的氧化鋁球進行加熱,切換后蓄熱室的氧化鋁球?qū)χ伎諝膺M行預熱,以此實現(xiàn)通過煙氣的余熱對助燃空氣進行預熱,提高了熱效率。同時蓄熱室的氧化鋁球?qū)煔膺M行了凈化,降低了煙氣排入大氣的粉塵污染和熱污染。助燃空氣及排煙系統(tǒng)由一臺助燃風機、一臺排煙風機、相應管道、換向閥及伺服電機等組成。
爐壓控制是由微差壓變送器、排煙風道電動蝶閥執(zhí)行器等構(gòu)成的閉環(huán)系統(tǒng)完成。取壓點設(shè)在爐頂上,微差壓變送器將采集的爐氣壓力信號轉(zhuǎn)換成4~20mA信號,送入PLC控制模塊,經(jīng)PID運算后控制排煙蝶閥的開度。
爐氣溫度控制方式是以爐氣溫度為控制對象,當爐氣溫度高于人為設(shè)定40℃時,助燃風機換向閥、排煙換向閥、各燒嘴的燃氣切斷電磁閥自動關(guān)閉,燒嘴隨之熄火;當爐氣溫度低于人為設(shè)定60℃時,燒嘴自動點火升溫。
燒嘴天然氣與助燃空氣比例一般為1∶10或1∶9。當爐膛廢氣溫度在700-900℃的條件下,空氣過剩系數(shù)大于1時,空氣系數(shù)每減少0.1,則爐子燃料消耗降低3%-5%[1]。我廠設(shè)備使用天然氣,流量可由天然氣管道上安裝的流量計提供(參考),但是助燃空氣(下文將叫作助燃風)只能依靠人為觀察燒嘴火焰狀態(tài),即燒嘴火焰噴射有力,不發(fā)飄,視為燃燒充分。因此,在助燃風能夠保證天然氣充分燃燒的情況下空氣過剩系數(shù)愈小愈好,即助燃風流量愈小愈好。
圖1 熔煉爐燃燒控制系統(tǒng)圖
一般要求爐壓采用微正壓,如果爐壓為零或負壓,會引入較多的爐外冷風,消耗爐內(nèi)熱量,同時增加鋁液的燒損。爐壓過大會使爐內(nèi)高溫氣體大量外溢,增加爐子的熱損失。在保證天然氣能夠充分燃燒和爐膛熱負荷滿足快速化料的情況下,天然氣和助燃風流量不宜過大,否則會造成實際爐壓過高,增加燃料消耗。
我廠熔煉爐的爐壓控制程序在上文中已有論述,生產(chǎn)人員操作控制爐壓,只需在熔煉爐控制柜的人機界面上設(shè)定即可,如果設(shè)定爐壓比實際爐壓小很多,排煙蝶閥的開度便會很大,大量高溫氣體會由排煙風機抽出,造成較大的熱損失;如果設(shè)定爐壓比實際爐壓大很多,不僅會使爐內(nèi)高溫氣體大量外溢,而且會使排煙蝶閥開度較小,從而影響排煙,進而將會降低蓄熱室內(nèi)氧化鋁球的蓄熱量。
排煙溫度是蓄熱室內(nèi)氧化鋁球蓄熱效果的一個間接反映。排煙溫度較低,有可能是蓄熱室氧化鋁球堵塞造成,意味著只是蓄熱室上部的氧化鋁球得到了充分蓄熱,而下部氧化鋁球不能充分蓄熱,影響蓄熱效果,而且會使爐壓增大;排煙溫度較高,不僅會增大熱損失,而且是煙氣沒有充分加熱氧化鋁球的一個重要表現(xiàn),也意味著蓄熱效果不好。
蓄熱室可以將空氣溫度預熱到僅比爐膛溫度低50~100℃的狀態(tài),實現(xiàn)所謂的“極限”回收,其原因有兩點:
①高溫爐膛煙氣直接進入蓄熱體,通過切換閥的作用完成與空氣的換熱過程;
②傳熱過程的換熱量可以用如下公式表示:
Q=K·△t·F
其中:Q一換熱量,kJ
K一綜合傳熱系數(shù),kJ/(m2·℃)
△t一對數(shù)平均溫度,℃
F一換熱面積,m2
從公式中可以看出,蓄熱室的換熱面積是影響換熱量大小的重要因素之一。換熱面積是由氧化鋁球的大小決定的,氧化鋁球直徑越大,換熱面積越小,造成蓄熱室蓄熱效果越差。但氧化鋁球直徑越小,其對助燃風的阻力越大,越容易堵塞,從而影響蓄熱效果。
蓄熱室填充球?qū)觾?nèi)的傳熱系數(shù)主要受床層中氣流速度和蓄熱球大小和材質(zhì)的影響。[2]根據(jù)實踐,我廠選擇了直徑為24mm的陶瓷氧化鋁球,蓄熱室的尺寸為1200X1700X1280mm。
綜上所述,在減少天然氣消耗方面,天然氣和助燃風的比例、天然氣流量、助燃風流量、爐壓、排煙溫度等因素相輔相成,有時又互相矛盾,因此把各個因素控制在一個合理的參數(shù)范圍極為重要。
本著以上原則,我廠自2010年12月份開始實行熔煉爐燃燒參數(shù)控制及記錄(如表1),通過實踐取得了很好的效果,現(xiàn)將熔煉爐燃燒參數(shù)總結(jié)如下(見表2)。
表1
表2
以表2為例,簡述表2中各參數(shù)的控制:
① 天然氣流量。通過燒嘴燃燒時對其上游天然氣管道的球閥調(diào)節(jié)(調(diào)節(jié)時需觀察天然氣管道上安裝的流量計的流量顯示),以確定調(diào)節(jié)量是否滿足要求。
② 助燃風流量。在其調(diào)節(jié)時沒有流量計顯示可直觀參考,可以助燃風機電流或爐壓作為參考。由于熔煉爐長時間使用,爐門檻易破損,爐門密封效果下降,因此以爐壓作為參考是不準確的。我廠采用助燃風機電流作為參考。蓄熱室更換新氧化鋁球,如果助燃風閥門全開,助燃風流量很大,助燃風機電流可達到37-40A。此時要恢復助燃風流量,便需調(diào)小助燃風管道上的手動蝶閥開度,使助燃風機電流滿足要求。從而助燃風流量便滿足了燃燒要求。隨著蓄熱室內(nèi)氧化鋁球因受所排煙氣攜帶的粉塵堵塞,助燃風流量會越來越小,生產(chǎn)過程中就需及時調(diào)大助燃風管道上的手動蝶閥開度,保證助燃風電流滿足要求,從而保證助燃風流量穩(wěn)定不變。當手動蝶閥全開時助燃風機電流仍小于32.5A,此時說明蓄熱室氧化鋁球堵塞嚴重,不能滿足要求,必須及時更換新的氧化鋁球。
助燃風電動蝶閥一般要求開至最大,在生產(chǎn)過程中不再調(diào)節(jié),如果調(diào)節(jié)將會改變燒嘴點火槍的助燃風壓力和流量,可能使點火槍不能點著火。
③ 爐壓及排煙溫度。爐壓設(shè)定、調(diào)節(jié)及排煙溫度在前文已有論述,在此不做重述。如果實際爐壓一直低于設(shè)定爐壓,首先應檢查微差壓變送器的爐氣壓力進入管道是否堵塞,否則就必須加強爐膛的密封;如果如果實際爐壓一直高于設(shè)定爐壓,或排煙溫度較低就必須及時更換蓄熱室內(nèi)的氧化鋁球,實踐證明在助燃風機電流大于32.5A時該情況是不會出現(xiàn)的。
通過實行熔煉爐燃燒參數(shù)的記錄分析和控制,我廠的熔煉爐每熔次天然氣消耗由過去的1200-1600m3,降低至600-1000m3。綜合計算,我 廠5臺熔煉爐每熔次約降低了500m3天然氣,化純冷料能力提高至6噸/小時。我廠年產(chǎn)50000噸鑄軋板,每年要生產(chǎn)2500熔次,這樣每年約可節(jié)約1250000m3天然氣,約合人民幣350萬元。同時也極大地改善了我廠的工作生活環(huán)境。
① 在保證爐膛化料速度的情況下,要盡量降低燒嘴的燃燒功率;
② 在保證爐膛熱負荷滿足爐膛化料速度的情況下,盡量降低助燃風流量,采用較低空氣過剩系數(shù)燃燒;
③ 合理選擇氧化鋁球的大小和蓄熱室氧化鋁球填充高度;
④ 天然氣和助燃風的比例、天然氣流量、助燃風流量、爐壓、排煙溫度等因素相輔相成,有時又互相矛盾,因此把上述的各個因素控制在一個合理的參數(shù)內(nèi)極為重要,需要制定合理的規(guī)程,并在生產(chǎn)中不斷摸索總結(jié);
⑤ 對于已制定的最佳燃燒參數(shù),會隨著生產(chǎn)的發(fā)展而有所變動,要在生產(chǎn)中及時調(diào)整助燃風閥門、爐壓設(shè)定及氧化鋁球更換等,保證最佳燃燒參數(shù)的穩(wěn)定性。
[1] 代朝紅,溫治,朱宏祥等.高溫空氣燃燒技術(shù)的研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(上),工業(yè)加熱[J],2002: 14—17。
[2] 溫良英 張正榮等.蓄熱式燃燒器蓄熱室傳輸特性試驗研究 2002.7:54-62
[3] 代朝紅,溫治,朱宏祥等.高溫空氣燃燒技術(shù)的研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(下),工業(yè)加熱[J],2002。