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      電容器缺陷統(tǒng)計及現(xiàn)狀分析

      2011-06-13 03:38:46寨戰(zhàn)爭
      科技傳播 2011年23期
      關(guān)鍵詞:備品硅膠變電

      寨戰(zhàn)爭

      惠州供電局變電部,廣東惠州 516199

      電容器缺陷統(tǒng)計及現(xiàn)狀分析

      寨戰(zhàn)爭

      惠州供電局變電部,廣東惠州 516199

      電力電容器在電力電網(wǎng)中以無功補償形式來提高電網(wǎng)的功率因數(shù),提高系統(tǒng)輸電穩(wěn)定性和輸電能力以及平衡三相負載的有功和無功功率。 隨著變電站輻射地域范圍越來越大,無功設備用來調(diào)節(jié)穩(wěn)定遠端電壓使用頻率也越來越頻繁,使得無功設備的問題越來越突出,分析電容器的缺陷原因和管理漏洞,并制定相應的對策,保證無功設備的可用率,保障電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性。

      無功;電容器;故障分析

      1 必要性

      電力電容器是無功補償裝置中的重要設備。近年來電力電容器的安裝和投運容量在逐年增加,但在長期運行工作中,由于運行環(huán)境、設備質(zhì)量以及人為等因素而產(chǎn)生的電容器故障日益增多。而由于受設備檢修時間、備品等因素導致不能及時消缺,嚴重影響了變電部無功設備可用率 。

      惠州供電局把無功設備可用率加入績效考核中進行考核,要求無功可用率95.0%基本值。變電部無功可用率季度考核值都要稍低于基本值。

      惠州供電局變電部近幾年逐步增大投入資金量進行電容器搶修、擴容和改造工作,但是無功可用率并沒有明顯提高。

      2 電容器現(xiàn)狀統(tǒng)計

      截止到2010年06月,變電部共管轄108個變電站,除新投產(chǎn)110kV橫河站、蕭屋站外,共統(tǒng)計106個變電站的電容器現(xiàn)狀。

      現(xiàn)變電部運維的電容器共有538組,其中500kV變電站電容器有24組,220kV變電站204組,110kV變電站電容器307組,35kV變電站電容器3組。

      在運維的電容器組中,電容器總?cè)萘繛? 414.472Mvar,其中集合式電容器226組,占42%,容量為1 019.112Mvar,占總?cè)萘康?3.086 %;非集合式電容器312組,占58%,容量為3 395.360Mvar,占總?cè)萘康?6.914%。

      3 電容器缺陷統(tǒng)計

      缺陷統(tǒng)計:從09年統(tǒng)計至今,電容器共發(fā)生缺陷412項。其中電容器正常硅膠變色缺陷188項,其他導致電容器損壞或停運的故障224項。

      從電壓等級上來看,其中35kV電容器發(fā)生緊急缺陷0項,重大缺陷1項,一般缺陷9項;10kV電容器發(fā)生緊急缺陷7項,重大缺陷20項,一般缺陷375項。

      從電容器分類上統(tǒng)計,非集合式電容器共發(fā)生了159項缺陷,占缺陷總數(shù)38.6%,集合式電容器共發(fā)生了253項缺陷,占61.4%。

      電容器容量上統(tǒng)計:據(jù)2011年3月份統(tǒng)計,35kV電容器、電抗器無故障,10kV電容器總?cè)萘? 195.44Mvar,其中集合式電容器總1 104.192Mvar,占總?cè)萘?4.56%;非集合式電容器總?cè)萘? 091.252Mvar,占總?cè)萘康?5.44%。10kV電容器故障總?cè)萘?2 519.808Mvar.h,其中集合式電容器故障容量 50 592Mvar.h,占故障總?cè)萘康?0.92%,非集合式電容器故障容量11 927.808Mvar.h,占故障總?cè)萘康?9.08%。

      如下圖示:

      電容器容量占比

      電容器故障容量占比

      從電容器缺陷統(tǒng)計,除電容器硅膠變色缺陷外,主要缺陷為本體擊穿損壞、保險熔斷、滲漏油、放電PT損壞、不平衡電壓/電流、發(fā)熱等,對集合式電容器和非集合式電容器224項缺陷進行原因分布統(tǒng)計,如下表:

      非集合式 集合式 缺陷數(shù) 占總?cè)毕荩?)保險熔斷 74 2 76 33.93發(fā)熱 26 36 62 27.68不平衡電壓/電流 13 20 33 14.73滲漏油 7 16 23 10.27擊穿損壞 15 3 18 8.04避雷器 7 0 8 3.13放電PT 3 2 5 2.23

      4 電容器故障分析

      從上述系列統(tǒng)計中我們可以看到,在412項缺陷中,除了集合式電容器正常硅膠變色缺陷188項外,電容器本體或輔助設備共發(fā)生了224項缺陷。

      現(xiàn)我們對224項缺陷進行分析:

      1)電容器本體故障高。通過統(tǒng)計可以看到,224項缺陷中導致電容器組本體損壞的缺陷有74次,占33.0%;熔斷器動作76次,占33.93%;

      2)集合式電容器故障對無功容量影響嚴重。從統(tǒng)計我們可以看到,集合式電容器的運行中出現(xiàn)的缺陷比非集合式電容器的運行中出現(xiàn)的缺陷稍高。從電容器缺陷比例中我們可以看到,非集合式電容器故障容量占總?cè)萘康?9.08%,集合式電容器故障容量占故障總?cè)萘康?0.92%,集合式電容器的故障容量對無功容量影響是非集合式電容器的4倍,嚴重影響了無功的可用率;

      3)電容器缺陷頻繁。從投運到發(fā)生電容器損壞, 時間從不到一個月到10年都有, 大部分集中在1~2年以內(nèi), 部分產(chǎn)品在反復更換中, 仍不出一個月反復損壞。例如2010年4月3日昆山站#2號電容器組A6;B6;C3單元瓷瓶炸裂,并有噴油現(xiàn)象;2010年09月仰天變電站#7號電容放電PT發(fā)生了爆炸,導致#6、#7、#8電容器多個單體損壞。例如220kV九潭站共有9組10kV電容器,據(jù)統(tǒng)計從2010年至今共發(fā)生了19起故障,其中10起電容器本體故障。220kV風田站共有8組10kV電容器,從2010年至今共發(fā)生了15起電容器損壞故障;

      4)電容器缺陷比較典型。電容器缺陷主要由于產(chǎn)品制造質(zhì)量及外部環(huán)境因素造成外熔絲開斷特性不良,導致故障范圍擴大。滲漏、鼓肚是電容器損壞后最常見的現(xiàn)象。缺陷中10.27%左右的缺陷表現(xiàn)為電容器介損超標,約 49.11%以上的缺陷由零序電壓/電流保護動作和保險絲熔斷發(fā)現(xiàn),表現(xiàn)為電容器電容量變化超標;

      5)輔助設備缺陷多。從統(tǒng)計可以看到,接頭或母排發(fā)熱、放電PT、避雷器等輔助設備共發(fā)生了74起缺陷,占總?cè)毕莸?3.04%。

      5 電容器管理存在問題

      1)從電容器裝置廠家工藝上講,電容器的質(zhì)量問題嚴重。從電容器缺陷原因分布情況可以看到,電容器滲漏現(xiàn)象發(fā)生23次,電容器內(nèi)部擊穿(包括了內(nèi)部故障、保護動作和熔絲斷、設備質(zhì)量等問題)多達127次,表明絕大多數(shù)的電容器缺陷為內(nèi)部電容器單元件或多元件的擊穿;

      2)變電部運維的電容器集合式較多。從電容器型式上分析,運維的523組電容器中,集合式電容器226組,容量約為總?cè)萘康?3%;非集合式電容器312組。容量約為總?cè)萘康?7%。而通過統(tǒng)計可以看到非集合式電容器159項,占總?cè)毕?8.6%,集合式電容器253項,占總?cè)毕莸?1.4%;

      3)電容器備件少。變電部現(xiàn)已儲存了部分廠家電容器備品,但是由于各個廠家電容器容量和尺寸不一,不能互相通用,尤其一些時間長的電容器,廠家已不生產(chǎn),替代產(chǎn)品和舊產(chǎn)品尺寸也不一致。有些廠家電容器故障率太高,導致儲存?zhèn)淦酚嗀浰俣冗h遠跟不上;

      4)集合式電容器返廠維修時間長:

      (1)集合式電容器和框架式電容器相比,備品備件的儲備是一大難題。因為電容器的型號繁多,每年生產(chǎn)的電容器單元只對應當年產(chǎn)品,儲備電容單元比較困難。電容器廠家生產(chǎn)備件大約需要1個月時間;

      (2)確認電容器內(nèi)部擊穿故障后,即使有備件,由于集合式電容器的結(jié)構(gòu)性缺陷,檢修班人員也無法更換,必須由廠家進行吊芯處理或者返廠維修,消缺周期需要2個月左右。

      5)電容器監(jiān)測手段單一。主要是通過運行人員的紅外測溫技術(shù)和定期巡視來發(fā)現(xiàn)電容器發(fā)熱和滲漏油問題。對于其他大多數(shù)電容器故障, 均要依靠二次保護動作。如果保護均可靠及時的動作,可以有效 避免了電容器爆炸事故擴大,因此保護定值尤其重要;

      6)檢修、繼保、高試專業(yè)間配合少。當電容器出現(xiàn)故障時,由繼保、高試和檢修專業(yè)各自安排時間進行檢查,而且各專業(yè)只是依據(jù)現(xiàn)場進行判斷缺陷是否屬于自身專業(yè)問題后,就算處理完畢,三個專業(yè)沒有溝通和協(xié)調(diào),造成無法快速確定故障,從而延誤了故障處理時間,尤其對一些頻繁出現(xiàn)缺陷的電容器組無針對性檢查,只是簡單消除缺陷。

      6 應對措施

      1)高質(zhì)量的電容器裝置是安全運行的基礎(chǔ)。從統(tǒng)計分析來看,電容器裝置的質(zhì)量問題不容樂觀:電容器滲漏現(xiàn)象發(fā)生23次;電容器內(nèi)部擊穿多達127次。表明絕大多數(shù)的電容器缺陷為內(nèi)部電容器單元件或多元件的擊穿,其直接與電容器的設計場強和生產(chǎn)工藝質(zhì)量有密切關(guān)系。因此應加強無功補償裝置前期質(zhì)量控制,設計中提出更明確、詳細的訂貨技術(shù)條件及備品要求, 選購質(zhì)量好的設備為主, 對已運行設備, 以應及時消缺和加強運行監(jiān)控;

      2)逐步把有缺陷的集合式電容器更換為框架式電容器,新投無功設備選用框架式電容器。根據(jù)廠家的反饋,集合式電容器由于每個批次產(chǎn)品不同,很多內(nèi)部故障的電容器早已經(jīng)停產(chǎn),而目前維修方式是將新單元與舊單元并用,而單元生產(chǎn)周期長(60天左右),而且并不能杜絕故障的再次發(fā)生,因此無法保證維修的質(zhì)量問題;

      3)強化電容器備件管理 。存儲一些具有通用性的電容器組元件備品,尤其是框架式電容器組,可節(jié)省訂貨時間,提高消缺及時率。備品造冊登記,設專人管理;

      4)縮短集合式電容器返廠維修時間。電容器組確認為內(nèi)部故障后,應即時通知廠家人員過來處理,安排吊罩檢查或返廠維修??梢髲S家在15天內(nèi)生產(chǎn)出所需的備品備件;

      5)運行人員加強并聯(lián)電容器設備的巡視和監(jiān)視,針對電容器過熱缺陷采用紅外測溫技術(shù),堅持定期運行巡視應對滲漏油現(xiàn)象。對于有惡化跡象的缺陷,及時上報并進行處理,確保并聯(lián)電容器組的安全穩(wěn)定運行;

      6)優(yōu)化電容器故障查找流程。加強檢修、繼保、高試專業(yè)的配合,制定針對無功設備缺陷管理制度,特別針對短時間出現(xiàn)重復性缺陷的電容器組進行專項檢查,繼保、檢修和高試專業(yè)應同時在現(xiàn)場,確認故障部分。若無發(fā)現(xiàn)問題,高試專業(yè)人員需在此后的3個工作日內(nèi)(可會同廠家)前往現(xiàn)場查找故障;

      7)加強對電容器缺陷消缺力度,尤其對于硅膠變色缺陷,要及時更換硅膠,確保硅膠的除濕功能正常。應采取多種手段,確保備件齊全,對于異響、電容器電容量超標、電容器鼓肚缺陷應立即更換電容器單元。

      [1]徐基泰.電抗器品種及其發(fā)展[J].變壓器,2000(1).

      TM7

      A

      1674-6708(2011)56-0047-02

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