王 偉
(中國水電基礎工程局有限公司,天津301700)
中梁水電站位于重慶市巫溪縣境內(nèi)大寧河干流西溪河上,中梁一級電站壩址位于中梁鄉(xiāng)青巖洞橋上游約200.0m處,距巫溪縣城49.0km。壩址控制流域面積525km2,多年平均流量17.1m3/s,多年平均徑流量5.39億m3。中梁一級電站采用水庫式開發(fā),屬Ⅲ等中型工程,工程樞紐由混凝土面板堆石壩、左岸岸邊溢洪道、左岸輸水放空隧洞、右岸引水隧洞、地下廠房及開關(guān)站等組成。混凝土面板堆石壩最低建基面高程512.00m,壩頂高程630.50m,最大壩高118.5m,壩頂長243.0m,寬8.0m,上下游壩坡均為1∶1.4。水庫正常蓄水位為625.0m,相應庫容為9 300萬m3,總庫容9 859萬m3,調(diào)節(jié)庫容6 730萬m3,具有年調(diào)節(jié)能力。
中梁一級電站庫區(qū)防滲工程防滲軸線位于壩址上游6.4km的星溪溝下游約200m處,平行于星溪溝布置,灌漿平洞分上下2層,上層灌漿平洞為PD7勘探平洞擴挖而成,下層灌漿平洞可以通過星溪溝出口附近212m長的斜洞進入,斜洞洞口高程為585m。上層灌漿平洞底板高程626.00m,全長517.00m,設計帷幕灌漿樁號范圍為0+101.00~0+513.00m,帷幕底線高程535m。
水庫防滲勘探線位于龍?zhí)逗佑野叮c岸坡近垂直,該段河流流向近東西向,河水位575.20m。庫岸坡度約50°,高程650.00m以上坡度變緩。
防滲區(qū)位于天元背斜北翼(倒轉(zhuǎn)翼),巖層走向280°~285°,傾SW,傾角65°~88°。背斜核部地層為志留系砂頁巖,南翼巖層傾向SW,傾角約45°。防滲不涉及南翼地層。防滲勘探洞(PD7號平洞)洞口高程626.20m,洞向約189°,與河岸及巖層走向近垂直,洞深552m,洞內(nèi)各段勘探地質(zhì)情況分述如下:
80.0 ~137.0m:“中梁隔水層”,其中80 ~117m為“中梁段”灰至深灰色薄層泥質(zhì)灰?guī)r與頁巖互層,無溶蝕現(xiàn)象,洞壁有滴水;117~37m為大隆組黑色薄層鈣質(zhì)頁巖、炭質(zhì)頁巖。巖層傾角67°,在129.5m下游洞壁上有一出水點,流量約0.5~1L/s。130m處地下水位在607.00m以上。該段地層為水庫防滲北端接頭。
137.0 ~487.0m:為漏水的二疊系地層,本段應為灌漿防滲重點。
137.0 ~217.5m:為長興組與吳家坪組灰色厚層含燧石灰?guī)r,底部王坡段為3m黑色炭質(zhì)頁巖、鋁土巖夾煤層。巖層傾角由67°逐漸過渡到80°,傾向SW。平洞揭露2個溶洞:137m處沿裂隙(走向25°,傾向 NW,傾角85°)發(fā)育一扁平溶洞,寬0.5~1m,長3m,高約10m,洞中充填有蜂窩狀次生黃泥;165m處有一順層面的溶蝕帶,寬度1m,為次生黃泥包碎塊石全充填,塊徑5~15cm,黃泥呈軟塑狀態(tài),本段及兩側(cè)交界處應為溶洞處理重點。
217.5 ~369.0m:為中統(tǒng)茅口組淺灰、灰黑色厚至巨厚層灰?guī)r,易溶蝕。在363m發(fā)育有逆沖斷層F3,走向275°,傾向 NE,傾角45°~55°,破碎帶寬度約1.5m,上盤完整,下盤擠壓破碎,并有泥質(zhì)物充填。該段巖溶發(fā)育,281.6~283.7m下游洞壁可見扁平式落水洞,長(垂直于平洞,沿巖層走向)約5m,寬約2.5m,高約30m,洞壁有灰華,較光滑。洞下游壁可見寬約2~5cm的縫隙。286.0~293.0m段上游壁及洞頂發(fā)育有全充填溶洞,寬度可達1m,黃泥充填密實,裹有磨圓度極好的卵礫石,粒徑0.5~5cm。本段應為灌漿及溶洞處理重點部位。
369.0 ~487.0m:為中統(tǒng)棲霞組深灰、灰黑色中厚層至巨厚層灰?guī)r夾炭質(zhì)頁巖。在洞深370、398、400、402.5、486.5m 夾有30~100cm 厚的炭質(zhì)頁巖。走向280°~310°,傾向 NE,傾角60°~70°的節(jié)理非常發(fā)育,充方解石脈。該段巖溶發(fā)育比茅口組地層弱,多處洞壁有滴水現(xiàn)象。本段應為灌漿重點。
487.0 ~552.0m:為非巖溶的不透水地層,490.0m處ZK108孔深120.20m,全孔段壓水試驗透水率都小于1Lu,地下水位612.70m;洞深548.5m處ZK107孔深120.10m,壓水試驗透水率都小于1Lu,地下水位608.90m。該段為水庫防滲漏良好的帷幕接頭。
由于防滲區(qū)域工程地質(zhì)復雜,為論證灌漿材料可灌性和漿液配合比的可行性;確定灌漿孔排數(shù)、孔距、灌漿材料、漿液配合比、灌漿壓力等能否達到灌漿效果,從而選擇符合工程地質(zhì)條件的灌漿工藝和灌漿技術(shù)措施,于施工現(xiàn)場進行現(xiàn)場灌漿試驗[1-2],灌漿試驗地段的地質(zhì)情況應具有代表性[3-4]。試驗區(qū)布置在帷幕樁號0+301~0+309。
帷幕灌漿試驗段布設雙排帷幕灌漿孔,灌漿孔分3排孔布置,孔距2.0m,排距1.3m,分三序施工,如圖1所示。由于裂隙較為發(fā)育,灌漿采用孔口封閉、自上而下分段灌漿方法[3-4]。漿液拌制采用集中制漿方式,灌漿采用自動記錄儀記錄。
圖1 試驗區(qū)灌漿孔布置圖
帷幕灌漿分段長度按表1中執(zhí)行,第4段及以下各段遇特殊情況時,可適當縮短或加長灌漿段長,但最大段長不得大于8m。各灌漿段的最大灌漿壓力按表1中規(guī)定的各孔序、段次壓力值并結(jié)合注入率參考表2中的壓力與注入率對應數(shù)值執(zhí)行,灌漿過程中應根據(jù)實際情況及時進行調(diào)整。灌漿壓力控制采用一次升壓法,即盡快達到設計壓力,但灌漿過程中注入率較大時,采用分級升壓法或間歇升壓法,并使灌漿壓力與注入率相適應。
表1 灌漿壓力及分段表
表2 壓力與注入率關(guān)系表
水泥灌漿材料采用宜昌華鑫水泥廠產(chǎn)的華鑫牌P.O42.5級普通硅酸鹽水泥。根據(jù)現(xiàn)場地層條件,灌漿漿液水灰比采用3、2、1、0.8、0.5這5個比級,開灌水灰比采用3。灌漿漿液由稀至濃逐級變換,在灌漿過程中變換漿液水灰比時,以測定回漿管的水灰比為準。
帷幕灌漿按分序加密的原則進行施工,并按先C排、后A排、再B排,每排先Ⅰ序孔,后Ⅱ序孔,再Ⅲ序孔的施工順序進行。
灌漿檢測項目主要為鉆孔取芯和壓水試驗,并結(jié)合灌漿成果資料進行綜合分析。檢查孔壓水試驗合格標準為:帷幕灌漿的質(zhì)量要求透水率q≤3Lu;檢查孔的第1段和第2段的合格率為100%,以下合格率在90%以上,且呂榮值不得超過設計值的100%,且為不集中,認為合格。
試驗區(qū)每段灌漿之前的壓水透水率如表3所示,透水率小于3Lu的段次占了75.6%,透水率大于10Lu的段次占了9.2%,個別段次有升不起壓力的現(xiàn)象。從表中可以看出,各灌漿孔透水率基本遵循各次序孔透水率遞減的規(guī)律,說明灌漿效果良好。
灌漿試驗區(qū)布設了2個檢查孔XJ-1、XJ-2,如表4所示,XJ-1和XJ-2各20段,所有段次的透水率均小于3Lu,最大透水率為2.74Lu,最小透水率為0.03Lu,平均透水率為0.51Lu,合格率100%,其中透水率小于1Lu的占92.5%,說明地層經(jīng)灌漿處理后,其滲透性能得到極大改善,試驗灌漿帷幕布置滿足設計防滲要求,按灌漿試驗確定的灌漿參數(shù)施工能達到灌漿效果。
表3 灌漿試驗區(qū)透水率表
帷幕灌漿試驗工藝流程如圖2所示。
圖2 施工工藝流程圖
鉆孔采用金剛石鉆頭清水循環(huán)回轉(zhuǎn)鉆進成孔和風動沖擊回轉(zhuǎn)鉆進成孔(搭接帷幕上部3排孔)2種方式,帷幕孔終孔孔徑為Φ76mm,檢查孔終孔孔徑為Φ91mm,抬動觀測孔終孔孔徑為Φ76mm。鉆孔分段與灌漿分段一致。鉆孔孔斜測量采用上海地質(zhì)儀器廠生產(chǎn)KXP-1型輕便測斜儀,施工中,重點控制孔深20m內(nèi)的孔斜,終孔進行全孔側(cè)斜。
每段灌漿開始前,要對即將進行灌漿孔段進行裂隙沖洗和簡易壓水試驗,灌漿孔段的沖洗采用大流量水沖洗,裂隙沖洗采用壓力水沖洗,沖洗壓力為灌漿壓力的80%,但不大于1MPa,沖洗時間為回水澄清10min且總沖洗時間不少于30min結(jié)束,對回水達不到澄清要求的孔段,需繼續(xù)沖洗,孔內(nèi)殘存沉積物厚度不得超過20cm。灌漿按灌漿試驗確定的灌漿技術(shù)參數(shù)灌漿。
鑒于上、下層平洞遇到的巖溶主要是以充填型和半充填型溶洞,且其充填物以細砂、黏土及未完全溶蝕的小碎石為主。對于這類溶洞,在處理過程中采取了以下具體處理措施:
首先根據(jù)充填物性質(zhì),判斷是否進行高壓沖洗、高噴沖洗,灌漿過程中結(jié)合限流、限壓、間歇等綜合處理措施。對于充填型溶洞關(guān)鍵是沖洗及復灌2個工序,即:沖洗一定要干凈,在復灌時,一是要控制好段長,二是要控制好壓力與注入率。
其主要工藝細化為:高壓沖洗或高壓噴射沖洗(壓力控制在5~20MPa)→灌漿(以灌注水泥漿為主,如灌砂漿,壓力以2.0MPa為限,注入量大且灌注了一定量的漿液之后可按比例摻水玻璃等外加劑,再灌注水泥漿,結(jié)束時灌注水泥—水玻璃)→待凝(待凝時間一般以24~48h)→掃孔(縮短段長,段長以2.5~3m控制)→灌漿,在處理過程中一定要采取“限壓、限流、間歇”等處理措施,其中“間歇”可與外加劑配合(一般,灌完水泥—水玻璃漿液后要停泵清洗,可利用此段時間進行間歇,間歇時間按24~36h控制),直至達到設計壓力。
遇到溶洞段和涌水孔等特殊情況,根據(jù)實際情況及外部條件,采取了縮短段長、降低灌漿壓力的措施。如上層灌漿平洞樁號0+201.00~0+221.00,上部45m灌漿壓力降低至2MPa;開灌比一般為2︰1或更濃比級,同時也采取了回填混凝土、灌注砂漿、水泥—水玻璃漿液等特殊措施等。
灌注砂漿不采用固定比級,而是根據(jù)實際情況,靈活調(diào)整砂漿比級,即在遇到特殊洞段后,直接在灌漿作業(yè)面低速攪拌機上部的攪拌槽內(nèi)摻加入水灰比為0.5的水泥漿,然后摻入砂子進行現(xiàn)場拌制,摻砂比例是水泥量的10%、20%、30%。
水泥—水玻璃漿液的水灰比為0.5∶1,水玻璃波美度為40,具體配比在施工中根據(jù)現(xiàn)場情況選用,水泥—水玻璃漿液性能見表5。
表5 水泥—水玻璃漿液性能
灌注方式有2種,一種是在漿液灌注的同時在回漿筒內(nèi)倒入水玻璃。第二種就是將水玻璃直接加入攪拌槽內(nèi),隨漿液一起灌入地層中。在施工過程中,2種方式都有一定的風險,需要控制好加量,否則會把灌漿泵鑄死,損壞設備。
從灌漿試驗檢測結(jié)果可以看出,地層經(jīng)灌漿處理后,其滲透性能得到極大改善,灌漿帷幕滿足設計防滲要求。
檢查孔壓水結(jié)束后,為了驗證幕體可靠性,對部分檢查孔進行了耐久性壓水試驗,歷時2d,從耐久性壓水試驗情況看,壓力和壓入流量在全過程中均非常穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)異?,F(xiàn)象,說明幕體在高壓力水頭的長期作用下是穩(wěn)定的,如表6所示。
表6 灌漿試驗區(qū)XJ-2檢查孔耐壓情況
從灌漿后取得的巖芯情況看,巖芯中可以見到水泥結(jié)石。另外,從原溶洞部位鉆出的芯樣可以明顯看出,溶洞部位水泥砂漿或混凝土結(jié)石體凝結(jié)狀態(tài)良好,黃泥已被充分擠密,或與水泥結(jié)合,如圖3所示。
圖3 灌漿后鉆孔巖心
(1)通過灌漿試驗證實試驗采取的灌漿工藝和灌漿技術(shù)參數(shù)可行。通過灌漿后的壓水試驗檢查,灌漿后滲透性能得到極大改善,灌漿帷幕滿足設計防滲要求。通過鉆孔取心觀察,水泥結(jié)石充填裂隙良好。
(2)針對巖溶采用的灌漿處理措施可行,通過壓水試驗和取樣檢查可知,泥砂部分沖洗排出,溶洞灌注充分,未排出部分與水泥結(jié)合良好或被充分擠密。
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