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      某600 MW汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)故障分析與處理

      2011-06-07 06:25:04傅行軍
      電力工程技術(shù) 2011年6期
      關(guān)鍵詞:動(dòng)平衡聯(lián)軸器大修

      常 鑫,傅行軍

      (東南大學(xué)火電機(jī)組振動(dòng)國(guó)家工程研究中心,江蘇南京 210096)

      隨著我國(guó)電力工業(yè)的快速發(fā)展,600 MW機(jī)組已經(jīng)成為主力火電機(jī)組。這些大容量機(jī)組由于轉(zhuǎn)子多、參數(shù)高、工況條件復(fù)雜,致使出現(xiàn)故障的可能性增加,處理難度變大。在這些故障中,不平衡引起的振動(dòng)占70%左右,因此通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡是消除故障的主要手段。但是當(dāng)多根轉(zhuǎn)子需要平衡時(shí),需要多次實(shí)施動(dòng)平衡方案,增加開(kāi)機(jī)次數(shù),造成的經(jīng)濟(jì)損失增加[1]。動(dòng)平衡的諧分量法可以兼顧多工況、多測(cè)點(diǎn)振動(dòng)的優(yōu)點(diǎn),在處理多根轉(zhuǎn)子不平衡時(shí),可以考慮多個(gè)轉(zhuǎn)子同時(shí)加重的方案,減少了開(kāi)機(jī)次數(shù),最大限度地減小了經(jīng)濟(jì)損失,本文詳細(xì)介紹了某臺(tái)600 MW超臨界機(jī)組振動(dòng)故障問(wèn)題,并通過(guò)動(dòng)平衡諧分量法解決了振動(dòng)故障,對(duì)在今后大容量機(jī)組處理類似問(wèn)題具有一定參考價(jià)值。

      1 機(jī)組概況及振動(dòng)特征

      某電廠3號(hào)機(jī)組是哈爾濱汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的600 MW機(jī)組,汽輪機(jī)型號(hào)為CLN600-24.2/566/566型超臨界、一次中間再熱、單軸、反動(dòng)式、凝汽式汽輪機(jī),并配備哈爾濱電機(jī)廠制造的發(fā)電機(jī)。該機(jī)組軸系由高中壓轉(zhuǎn)子、低壓Ⅰ轉(zhuǎn)子、低壓Ⅱ轉(zhuǎn)子以及發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子和勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子構(gòu)成,軸系由9個(gè)軸承支撐,如圖1所示。

      該機(jī)組于2009年9月實(shí)施大修,大修中更換了2個(gè)低壓轉(zhuǎn)子次末級(jí)整圈葉片及高中壓缸第一級(jí)動(dòng)葉3片葉片。這次大修后出現(xiàn)振動(dòng)故障,主要表現(xiàn)在帶負(fù)荷運(yùn)行過(guò)程中,3X,5X振動(dòng)大,最大值均超過(guò)110 μm,4號(hào)、6號(hào)瓦振動(dòng)大,其中6號(hào)瓦振動(dòng)最大超過(guò)60 μm,帶500 MW負(fù)荷時(shí)各測(cè)點(diǎn)振動(dòng)值如表1所示。

      為了進(jìn)一步分析故障原因,各瓦振動(dòng)波德圖和定速下的頻譜如圖2、圖3所示。

      2 振動(dòng)分析與處理

      從表1中可以看出,機(jī)組帶負(fù)荷運(yùn)行過(guò)程中,3X軸振和5X軸振大,4瓦垂直振動(dòng)和6瓦垂直振動(dòng)大,針對(duì)3X和5X軸振大,分析圖2中波德圖和圖3中各瓦的頻譜圖可知,各瓦振動(dòng)均以工頻為主,而且定速下振動(dòng)幅值和相位穩(wěn)定,說(shuō)明2個(gè)低壓轉(zhuǎn)子振動(dòng)故障屬于典型的質(zhì)量不平衡,可以用高速動(dòng)平衡方法解決[2]。

      (2)動(dòng)平衡加重方案。從表1還可以得知,3X和4X振動(dòng)相位同向,根據(jù)諧分量法,分解只有對(duì)稱分量,故低壓Ⅰ號(hào)轉(zhuǎn)子的振動(dòng)主要是一階不平衡形式,可以通過(guò)一組對(duì)稱配重消除,對(duì)于5X和6X振動(dòng)的相位差在100°左右,分解如圖6所示。對(duì)稱分量=50∠296,反對(duì)稱分量=64∠128。

      分解后對(duì)稱分量和反對(duì)稱分量所占比例相當(dāng),故低壓Ⅱ號(hào)轉(zhuǎn)子振動(dòng)同時(shí)存在一階不平衡和二階不平衡,可以通過(guò)一組對(duì)稱配重和一組反對(duì)稱配重消除,因此,綜合考慮減少開(kāi)機(jī)次數(shù)條件,決定同時(shí)在2個(gè)低壓轉(zhuǎn)子3個(gè)平面同時(shí)加重,最終的加重方案如下:在3號(hào)、4號(hào)側(cè)對(duì)稱加重,P3=560 g∠345,P4=560 g∠345;在5號(hào)、6號(hào)側(cè)同時(shí)實(shí)施對(duì)稱加重和反對(duì)稱加重即在6瓦側(cè)加重,P6=860 g∠350,加重模式如圖7所示。

      (3)對(duì)于4號(hào)瓦和6號(hào)瓦的瓦振較大,而軸振相對(duì)又較小,則是2個(gè)瓦的支撐剛度較低引起的,可以通過(guò)增加軸承緊力來(lái)提高軸承支撐剛度,所以為了消除此故障,決定將2個(gè)瓦的緊力增加25 μm。在降速過(guò)程為2 380 r/min時(shí),4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)的頻譜如圖8所示。

      (4)4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)瓦軸振工頻值和通頻值有一定的差別,通過(guò)分析頻譜圖得知,4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)瓦軸振出現(xiàn)不同程度的二倍頻分量并且在降速過(guò)程中表現(xiàn)明顯。

      對(duì)于出現(xiàn)的不同程度的二倍頻分量,是由于2個(gè)低壓轉(zhuǎn)子間聯(lián)軸器以及低壓轉(zhuǎn)子與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子間的聯(lián)軸器存在平行不對(duì)中引起的,由于調(diào)整聯(lián)軸器的對(duì)中情況只能在檢修中進(jìn)行,綜合考慮經(jīng)濟(jì)因素,建議在下次大修時(shí)嚴(yán)格低-低、低-發(fā)對(duì)輪找中心工藝。

      3 處理后機(jī)組振動(dòng)情況

      經(jīng)過(guò)動(dòng)平衡處理以及增加軸承緊力后,機(jī)組順利沖轉(zhuǎn)到額定轉(zhuǎn)速,并帶滿負(fù)荷運(yùn)行,機(jī)組在滿負(fù)荷時(shí)各測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)情況如表2所示。

      從表2中可以看到,在進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn)后,3X和5X振動(dòng)明顯降低,在增加4瓦和6瓦緊力后,兩瓦的瓦振也明顯降低。4瓦、5瓦、6瓦還存在一定的二倍頻分量,建議下次大修中,嚴(yán)格控制低-低、低-發(fā)對(duì)輪找中心工藝。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      本文剖析了某臺(tái)600 MW機(jī)組振動(dòng)故障,經(jīng)分析得出該機(jī)組振動(dòng)故障是由于在大修后2個(gè)低壓轉(zhuǎn)子存在著較大的質(zhì)量不平衡、軸承緊力不足以及低-低、低-發(fā)聯(lián)軸器存在一定平行不對(duì)中等現(xiàn)象所致,通過(guò)在2個(gè)低壓轉(zhuǎn)子兩側(cè)的3個(gè)平面同時(shí)加重,降低了由于質(zhì)量不平衡引起的振動(dòng),增加4瓦和6瓦的緊力,降低了4瓦和6瓦的瓦振。通過(guò)故障處理,各瓦振動(dòng)都在合格范圍,機(jī)組安全運(yùn)行。通過(guò)對(duì)該機(jī)組的典型振動(dòng)故障的分析,將諧分量法成功地應(yīng)用于多根轉(zhuǎn)子同時(shí)配重的動(dòng)平衡試驗(yàn)中,減少了開(kāi)機(jī)次數(shù),減小了經(jīng)濟(jì)損失,為今后處理類似振動(dòng)故障積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

      表2 振動(dòng)處理后滿負(fù)荷時(shí)各測(cè)點(diǎn)振動(dòng)值通頻/工頻(μm)∠相位

      [1]李小軍,童小忠,陸頌元,等.600 MW超臨界機(jī)組軸系振動(dòng)分析診斷及處理[J].汽輪機(jī)技術(shù),2009,51(1):70-72.

      [2]楊建剛.旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動(dòng)分析與工程應(yīng)用[M].北京:中國(guó)電力出版社,2007.

      [3]趙長(zhǎng)存,李 寧,孫志清.300 MW汽輪機(jī)組振動(dòng)處理及軸系動(dòng)平衡的研究[J].河北電力技術(shù),2003,06(22):45-46.

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