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      摻燒褐煤直吹式汽包爐機(jī)組AGC控制技術(shù)研究

      2011-04-21 02:29:34郝欣劉明李冰
      東北電力技術(shù) 2011年6期
      關(guān)鍵詞:主汽汽包褐煤

      郝欣,劉明,李冰

      (1.東北電力科學(xué)研究院有限公司,遼寧沈陽110006;2.華電鐵嶺電廠,遼寧鐵嶺 112000)

      隨著電煤供應(yīng)的日益緊張,電廠燃煤成本大幅度增加,大部分電廠為了節(jié)約燃料成本,在煙煤中大量摻燒熱值低、價(jià)格廉的褐煤,直接導(dǎo)致鍋爐主汽壓力遲延進(jìn)一步加大,機(jī)組負(fù)荷響應(yīng)能力下降顯著。同時(shí),電網(wǎng)為了保護(hù)電網(wǎng)穩(wěn)定及快速調(diào)峰,要求所有并網(wǎng)火電機(jī)組均投入自動(dòng)發(fā)電控制(AGC)模式,機(jī)組必須無條件快速滿足電網(wǎng)負(fù)荷指令需求。因此,在這種條件下對(duì)機(jī)組運(yùn)行與調(diào)度的自動(dòng)化水平提出了更高的要求,原設(shè)計(jì)控制策略不能適應(yīng)新的工況,大量摻燒褐煤機(jī)組都無法投入AGC模式。如何修正和改進(jìn)摻燒褐煤機(jī)組現(xiàn)有協(xié)調(diào)控制策略以適應(yīng)摻燒褐煤引起的惡劣工況,保證機(jī)組能滿足電網(wǎng)AGC的要求是一個(gè)迫在眉睫必須解決的課題。

      1 問題的提出

      機(jī)組投入AGC方式后,對(duì)負(fù)荷跟蹤速率和負(fù)荷精度等指標(biāo)要求高,摻燒褐煤后的鍋爐遲延大、慣性大,要達(dá)到電網(wǎng)AGC所要求的控制精度必然更加困難。為了達(dá)到電網(wǎng)負(fù)荷指標(biāo)的要求,對(duì)摻燒褐煤機(jī)組必須優(yōu)化原設(shè)計(jì)控制策略,重新整定控制參數(shù),才能滿足電網(wǎng)AGC對(duì)機(jī)組的控制要求。在優(yōu)化調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)了以下問題。

      a.摻燒褐煤導(dǎo)致機(jī)組負(fù)荷控制特性惡化。摻燒褐煤后的鍋爐由于摻燒比例不固定,因此煤種熱值變化大,導(dǎo)致鍋爐熱量數(shù)學(xué)模型中的純滯后時(shí)間及慣性時(shí)間加大并且不可預(yù)測(cè),主汽壓力呈現(xiàn)大遲延、大慣性、參數(shù)慢時(shí)變的特性。

      b.經(jīng)典協(xié)調(diào)控制策略存在問題。經(jīng)典協(xié)調(diào)控制策略是基于鍋爐燃燒設(shè)計(jì)煤種、鍋爐設(shè)備沒有缺陷的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)的。當(dāng)鍋爐燃料中摻入熱值較低的褐煤時(shí),燃料熱值嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)煤種,控制策略中的靜態(tài)負(fù)荷燃料比與實(shí)際運(yùn)行值偏差過大,AGC投入后不能正確計(jì)算燃料量,導(dǎo)致機(jī)爐能量失去平衡,主汽壓力、主汽溫度等重要參數(shù)出現(xiàn)大范圍擺動(dòng),AGC負(fù)荷指標(biāo)難以達(dá)到電網(wǎng)的要求,鍋爐甚至?xí)袷庍\(yùn)行。

      c.設(shè)備缺陷。隨著機(jī)組運(yùn)行時(shí)間的增加,特別是鍋爐設(shè)備長(zhǎng)期腐蝕等因素,導(dǎo)致設(shè)備老化,燃燒系統(tǒng)調(diào)節(jié)風(fēng)門特性逐步變差,風(fēng)量測(cè)量裝置不準(zhǔn),磨煤機(jī)出力變小等設(shè)備缺陷。這些設(shè)備缺陷都需要大量資金和時(shí)間才能修復(fù),因此,設(shè)備因素也是制約AGC投入的瓶頸,需要從控制策略上盡量克服設(shè)備缺陷等不利條件,實(shí)現(xiàn)AGC功能。

      d.AGC指令要求精度高且變化頻繁導(dǎo)致鍋爐運(yùn)行不穩(wěn)定。電網(wǎng)對(duì)機(jī)組負(fù)荷響應(yīng)能力要求越來越高,目前遼寧電網(wǎng)對(duì)AGC機(jī)組的調(diào)節(jié)速率、調(diào)節(jié)精度和響應(yīng)時(shí)間要求如下:①AGC調(diào)節(jié)速率不小于1.0%/min機(jī)組額定有功功率;②AGC響應(yīng)時(shí)間不大于60 s;③AGC調(diào)節(jié)精度為±3%。AGC指令不同于變負(fù)荷試驗(yàn)時(shí)的指令,特別是運(yùn)行在聯(lián)絡(luò)線方式時(shí),機(jī)組實(shí)際負(fù)荷指令基本上是鋸齒波波形,鍋爐長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行在過渡過程中,無法進(jìn)入穩(wěn)態(tài),因此,鍋爐對(duì)燃燒率指令的精確性要求非常高,否則,鍋爐很快就進(jìn)入振蕩運(yùn)行,進(jìn)而危及機(jī)組安全。

      2 機(jī)組控制結(jié)構(gòu)優(yōu)化

      2.1 機(jī)爐被控對(duì)象特性分析

      汽包爐被控對(duì)象具有雙輸入/雙輸出強(qiáng)耦合、非線性、參數(shù)慢時(shí)變、大遲延的特點(diǎn)。機(jī)組投入AGC模式運(yùn)行后電網(wǎng)對(duì)負(fù)荷響應(yīng)速率要求進(jìn)一步提高,所以控制方式必須是以爐跟機(jī)方式為基礎(chǔ)的協(xié)調(diào)控制,而這種控制方式在結(jié)構(gòu)上存在著閉環(huán)不穩(wěn)定特征。在以爐跟機(jī)為基礎(chǔ)的協(xié)調(diào)模式下,汽輪機(jī)調(diào)節(jié)負(fù)荷,鍋爐調(diào)整燃燒率維持主汽壓力與給定值相等,被控對(duì)象無自平衡能力。其對(duì)象方框圖如圖1所示,式(1)是燃燒率-主汽壓力通道傳遞函數(shù),式(2)為調(diào)節(jié)閥-主汽壓力通道傳統(tǒng)函數(shù)。摻燒褐煤后降低了機(jī)組負(fù)荷響應(yīng)能力,導(dǎo)致主汽壓力及主汽溫度等重要參數(shù)特性惡化,根本原因就是摻燒褐煤后增大了式(1)中的主汽壓力對(duì)象的慣性時(shí)間常數(shù)TS和純滯后時(shí)間常數(shù)τM,造成調(diào)節(jié)過渡過程時(shí)間過長(zhǎng),并降低了鍋爐主控的控制穩(wěn)定裕度。

      圖1 汽包爐單元機(jī)組對(duì)象方框圖

      2.2 優(yōu)化控制結(jié)構(gòu)方案

      針對(duì)摻燒褐煤導(dǎo)致鍋爐出現(xiàn)的各種問題,對(duì)協(xié)調(diào)控制和其它子系統(tǒng)控制邏輯進(jìn)行了改進(jìn)和優(yōu)化,采用了按指令間接平衡綜合型協(xié)調(diào)雙向非線性解耦的控制結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)模型如圖2所示??刂撇呗詢?yōu)化工作包括修改汽機(jī)主控前饋、鍋爐主控及前饋,并重新整定控制參數(shù)。

      2.2.1 汽機(jī)主控前饋

      由于汽包爐具有一定的蓄熱量,在汽機(jī)主控中增加負(fù)荷指令前饋f3(x)和具有超前-滯后環(huán)節(jié)的動(dòng)態(tài)補(bǔ)償器的負(fù)荷指令微分前饋回路,充分利用鍋爐蓄熱來加快負(fù)荷初期響應(yīng)速度,缺點(diǎn)是在變負(fù)荷初期犧牲一定的壓力調(diào)節(jié)品質(zhì)。當(dāng)負(fù)荷指令變化時(shí),動(dòng)態(tài)補(bǔ)償器的負(fù)荷指令微分直接作用于汽機(jī)主控,對(duì)汽機(jī)高調(diào)門進(jìn)行調(diào)節(jié),目的同樣是為了加快汽機(jī)初期負(fù)荷動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度。動(dòng)態(tài)補(bǔ)償器的增益與當(dāng)前汽機(jī)高調(diào)門的工作模式相關(guān),如果高調(diào)門工作在單閥模式下,則減小動(dòng)態(tài)補(bǔ)償器的增益;如果高調(diào)門工作在順序閥模式下,則增大動(dòng)態(tài)補(bǔ)償器的增益。

      2.2.2 鍋爐主控

      鍋爐主控前饋分為兩種,一種是靜態(tài)前饋,提供鍋爐主控調(diào)節(jié)器的靜態(tài)工作點(diǎn);另一種是動(dòng)態(tài)前饋,加快機(jī)組變負(fù)荷時(shí)鍋爐主汽壓力的動(dòng)態(tài)跟蹤速度。為了改善鍋爐主汽壓力調(diào)節(jié)品質(zhì),改進(jìn)的主要方向是優(yōu)化鍋爐主控動(dòng)態(tài)前饋,包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容。

      a.負(fù)荷偏差比例微分前饋,起到鍋爐加速器的作用。計(jì)算方法是由機(jī)組實(shí)際負(fù)荷指令(不包括一次調(diào)頻功率指令分量)與實(shí)際負(fù)荷測(cè)量值之間的差值信號(hào)經(jīng)過一個(gè)函數(shù)曲線f6(x)(函數(shù)曲線f6(x)設(shè)定為帶死區(qū)的非線性比例調(diào)節(jié)器),再與負(fù)荷偏差非線性微分函數(shù)線性疊加。

      b.主汽壓力定值指令前饋f7(x),在鍋爐滑壓運(yùn)行或定壓運(yùn)行改變定值時(shí)快速改變?nèi)紵室钥朔鼱t的慣性,減小燃料量超調(diào)造成的主汽壓力波動(dòng)。

      c.“正踢”與“反踢”作用?!罢摺弊饔孟喈?dāng)于當(dāng)負(fù)荷指令變化時(shí)產(chǎn)生燃料量的初始沖量,用以克服鍋爐蓄熱,最大限度減少鍋爐的遲延和慣性對(duì)機(jī)組變負(fù)荷時(shí)的影響。當(dāng)變負(fù)荷的邏輯信號(hào)置位時(shí),程序自動(dòng)給出一個(gè)額外的加減燃料量的指令,經(jīng)若干時(shí)間該信號(hào)消失;“反踢”作用相當(dāng)于負(fù)荷指令變動(dòng)結(jié)束時(shí)產(chǎn)生燃料量的剎車沖量,用以防止鍋爐主汽壓力出現(xiàn)“過調(diào)”?!罢摺弊饔门c“反踢”作用有多種算法實(shí)現(xiàn),本文采用負(fù)荷指令微分加負(fù)荷變化率函數(shù)復(fù)合計(jì)算方式生成,如圖2中f8(x)部分所示,其表達(dá)式為k=f(rLDC)×G ×d L/d t。在表達(dá)式中,信號(hào)的幅值f(rLDC)是負(fù)荷變化率rLDC的函數(shù),負(fù)荷變化率設(shè)定值越大,信號(hào)幅值越大,幅值有限幅控制;信號(hào)持續(xù)時(shí)間也是負(fù)荷變化率的函數(shù),負(fù)荷變化率設(shè)定值越大,信號(hào)持續(xù)時(shí)間越長(zhǎng)。

      d.汽包壓力微分作用前饋f9(x),利用汽包爐汽包壓力先于主汽壓力變化的特性,汽包壓力相當(dāng)于主汽壓力的導(dǎo)前作用。同時(shí),汽包壓力微分是鍋爐熱量信號(hào),可以有效地克服由于煤種變化引起的各種鍋爐內(nèi)擾,保持主汽壓力穩(wěn)定。

      為了防止鍋爐燃燒率的調(diào)整過于頻繁和超調(diào),以及輸入信號(hào)由于采集通道干擾等問題發(fā)生突變,前饋的輸入信號(hào)必須帶有一定量的死區(qū)和幅值限制,輸出信號(hào)均需經(jīng)過上下限制出力。

      2.2.3 雙向解耦

      對(duì)于機(jī)爐雙輸入雙輸出被控對(duì)象,通常以爐跟機(jī)為基礎(chǔ)的協(xié)調(diào)多采用壓力偏差送入汽機(jī)主控的方式實(shí)現(xiàn)單向解耦控制。為了提高控制系統(tǒng)閉環(huán)穩(wěn)定性,改為雙向解耦控制,即將功率偏差送入鍋爐主控調(diào)節(jié)器入口,這樣鍋爐主控調(diào)節(jié)器同時(shí)調(diào)整壓力偏差和負(fù)荷偏差。在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),負(fù)荷偏差直接加入調(diào)節(jié)效果不好,將負(fù)荷偏差經(jīng)過死區(qū)、限幅及變?cè)鲆娴确蔷€性函數(shù)f4(x)計(jì)算后再送入鍋爐主控調(diào)節(jié)器,控制效果極佳。

      2.3 一次風(fēng)母管壓力控制

      經(jīng)典控制策略中一次風(fēng)母管壓力設(shè)定值是燃料率的函數(shù),隨鍋爐主控輸出變化。由磨煤機(jī)熱風(fēng)門控制來維持一次風(fēng)風(fēng)煤比恒定,但在實(shí)際運(yùn)行中,大部分老舊機(jī)組的冷熱風(fēng)擋板都難以起到調(diào)節(jié)作用,風(fēng)量測(cè)量裝置均已失效。因此,鑒于設(shè)備缺陷,將一次風(fēng)母管壓力定值改為機(jī)組實(shí)際負(fù)荷指令的函數(shù),當(dāng)機(jī)組投入AGC模式時(shí),一次風(fēng)母管壓力即投入滑壓模式,一次風(fēng)母管壓力隨負(fù)荷指令同向變化,得以有效減小燃料入爐通道延時(shí)時(shí)間,收到事半功倍的效果。

      3 應(yīng)用效果分析

      修正后的控制策略在鐵嶺電廠一期工程4× 300 MW機(jī)組得到了推廣應(yīng)用。鐵嶺電廠1號(hào)機(jī)組AGC模式下運(yùn)行時(shí)的一段趨勢(shì)曲線如圖3所示。在30 min的范圍內(nèi),AGC負(fù)荷指令呈鋸齒波形狀,負(fù)荷指令從215.5 MW依次變化,一路振蕩增加到268.2 MW,機(jī)組一直處于負(fù)荷變動(dòng)狀態(tài),顯示出電網(wǎng)AGC指令的特點(diǎn)。負(fù)荷變化率設(shè)定在6 MW/ min,負(fù)荷偏差在4 MW以內(nèi),主汽壓力偏差最大值為0.32 MPa。機(jī)組運(yùn)行在AGC模式下,機(jī)組實(shí)際負(fù)荷測(cè)量值和機(jī)前主汽壓力測(cè)量值都能快速跟蹤指令值變化,動(dòng)態(tài)偏差符合電網(wǎng)調(diào)度要求,并且鍋爐的主汽壓力超調(diào)量很小,鍋爐沒有發(fā)生振蕩運(yùn)行。

      圖2 優(yōu)化后的協(xié)調(diào)控制結(jié)構(gòu)框圖

      圖3 主汽壓力與負(fù)荷趨勢(shì)曲線

      4 結(jié)束語

      機(jī)組在AGC模式下運(yùn)行,對(duì)機(jī)爐協(xié)調(diào)系統(tǒng)提出了更高的要求,傳統(tǒng)負(fù)荷控制策略已經(jīng)不能滿足電網(wǎng)新的控制精度和速度要求,因此必須對(duì)老舊機(jī)組的控制策略做出修正和改進(jìn)。摻燒褐煤后的老舊機(jī)組如何提高負(fù)荷響應(yīng)速率,采用不同的非線性前饋組合是解決問題的關(guān)鍵,準(zhǔn)確計(jì)算前饋值,先于主汽壓力變化而動(dòng),提前改變鍋爐燃料率可以有效地提高機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)負(fù)荷響應(yīng)速率。

      鐵嶺電廠1、2號(hào)機(jī)組控制邏輯優(yōu)化后,經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行考驗(yàn)的結(jié)果表明,本文提出的AGC協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)優(yōu)化方案合理、可行,優(yōu)化后的摻燒褐煤機(jī)組在大部分工況下均可投入AGC模式,負(fù)荷控制精度滿足電網(wǎng)要求。

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