王緒春
(安徽省煤田地質局水文勘探隊,安徽 宿州 234000)
隨著我國煤炭事業(yè)的興起,逐步向深部進行勘察,鉆探技術也在不斷的提高。2009年安徽煤田地質局水文勘探隊在中央基金項目袁店勘探區(qū)施工1 610 m的地質勘探鉆孔,由于地質條件較為復雜,鉆孔又特別深,而且也是建隊以來第一次施工這么深的鉆孔,風險大,壓力重。我單位組織相關技術人員通過認真仔細的研究決定,制定了一系列的鉆探技術措施,特別是選擇施工鉆探人員方面也是隊最強的力量。因事先沒預料地層的復雜性,在施工期間遇到了很多想不到的問題,但都一一克服了,成功的完成了這一艱巨任務,成井后各項技術指標滿足合同要求,不但打破了我的歷史紀錄,而且在提高鉆探技術方面推向了新的臺階
第四系(Q)由粘土類、砂類等組成,總厚度為246.45 m,其中大部分粘土層為高膨脹潤土,遇水形成水化膨脹,縮徑較嚴重,是本孔施工中難點之一;砂層易坍塌,擴徑使泥漿破壞的太嚴重,泥漿性能的保持和維護難度較大。
基巖段礫石層厚20 m,風化帶厚30 m,風化帶到處80 m全部是紅層,紅層相對較軟,容易產生破碎和掉塊。以下的基巖層主要以砂巖、砂質泥巖和泥巖為主,終孔層位于10煤層下40 m的一灰。有9層煤,其中8號煤層頂板為破碎帶,坍塌漏失較嚴重,這也是施工中的又一難點。
(1)本孔設計孔深1 450 m(實際完成深度1 610 m)要求穿越9層煤,終孔至C3。
(2)全孔取芯
(3)可采見煤點全部采取煤芯樣并參于驗收。(4)鉆孔水樣。
TXB-1600A型鉆機,該鉆機配有水剎裝置,水剎車機構操作省力自如,能減少卷筒、閘帶、鋼絲繩等零件的磨損,消除升級系統(tǒng)的沖擊力,保證下鉆的安全;鉆塔為四角22 m加重型井架;NBB-250/60泥漿泵一臺;6135型柴油機一臺。
根據(jù)施工此井的設備配置情況、井深鉆孔結構及地層情況,經綜合分析,采取以下成井工藝流程:采用 φ110 mm、φ94 mm復合片,品型合金、高檔肋骨、金剛石取芯鉆頭取芯至孔深度、擴孔下管及固井、見煤與取煤、泥漿的配制與使用。
為了確定地層層位,提供準確資料,本孔要求全取芯。一開孔采用φ110 mm硬質合金肋骨取芯鉆頭取芯,巖芯管為長7 mφ89 mm取芯至交界面處。為防止孔斜,開孔輕慢轉,鉆進一定深度后加入總長度為90 mφ83 mm的鉆挺加壓導正,使鉆桿處于拉伸狀態(tài)實現(xiàn)減壓鉆進;二開進入基巖后采用φ94 mm硬質合金高檔肋骨取芯鉆頭鉆進,此鉆頭合金出刃高,組數(shù)多,合金排列均勻有效,最適應于軟巖石。在本孔中克取經層達到每小時3.50 m以上,效率極高。遇到稍硬巖石選擇φ94復合取芯鉆頭取芯鉆進,特硬巖石用φ94金剛石取芯鉆頭鉆進根據(jù)巖石的軟硬程度交替使用,直至C3終孔停鉆。
當鉆孔施工到1 200 m鉆具提至210 m時,出現(xiàn)輕微的“鍵槽”現(xiàn)象,經上下反復多次竄動鉆具,才使鉆具提出井口,后用擴孔器擴大口徑消槽,才使隱患解除。隨著鉆孔的進一步加深,施工到1 500時“鍵槽”再一次發(fā)生,而且相當嚴重,已無法再進行下一步的施工,后采用擴孔套管隔離的方法順利終孔。
用φ168 mm擴孔器擴孔到完整巖石(394 m),下φ127 mm厚φ8 mm的無縫鋼管座實在硬巖石上。套管底口做“喇叭”形狀,能使上下鉆具順暢。每根套管管口用絲扣連接,連接處緊牢,用電焊點死,形成一個整體,在鉆進中套管不容易脫節(jié)。下好套管后整個管外用高標號水泥固井,等凝固72 h。
施工煤田地質孔守煤是很重要的,通常表現(xiàn)為:正常鉆進時,拉力表指針突然跳到原鉆具重量、鉆機滾筒速度突然加快、給不上壓力等等。
取煤采用的是雙管單動(外管φ89 mm,內管φ73 mm,長1.86 m)取煤器。取煤前調整好內外管鉆頭的間隙(2 mm左右),下到孔底先沖孔,等孔底沖洗干凈后,采用低泵量、中轉速、逐步增壓力的鉆進參數(shù)。在本孔中煤的采取率達到90以上。
本孔泥漿配制為“雙聚”泥漿,主要化學要化學材料:膨潤土、水解聚丙烯晴、聚丙烯烯胺和純堿,配制后的泥漿性能如表1。
泥漿類型 密度(g cm-3) 粘度/s pH“雙聚”泥漿1.00 ~1.10 20 ~25 8失水量 ml(30 min)-1 含砂量 % 膠體率%12~15 5 95
此泥漿失水量小,泥皮薄,流變性能好,泵壓低,孔底干凈,攜帶巖粉
能力強,效率高。本孔在實際應用中效果及佳。
由于上部多為粘土層,粘土礦物遇水后,表面水化及滲透水化嚴重,孔徑縮小,從而導致起下鉆卡阻。
處理方法:
(1)用自制的捋孔器定期進行捋孔;
(2)嚴格控制pH值,使之不超過9,以防氫氧根離子增加粘土礦物的水化能力;
(3)提高鉆進速度,,最大限度地縮短泥漿在井內的侵泡時間;
在1 200 m時出現(xiàn)了輕微的鍵槽,在1 500 m處出現(xiàn)了比較嚴重的鍵槽,只要提鉆具到210 m左右遇到粗徑鉆具(鉆鋌)卡阻相當嚴重,已無法在進行下一步的施工。
處理方法:
(1)消槽:用擴孔器由上部加大孔徑每米每根的進行加尺擴槽,一直到交界面處;
(2)下套管隔離鍵槽;
在鉆探施工中大多數(shù)鉆孔都陳在不同程度的漏失,對于孔口不反漿或反漿很小的鉆孔,必須停鉆進行堵漏。在本孔8號煤上部有近10 m的破碎帶,坍塌嚴重,反復沖掃都沒有效果,孔內巖消依然堆積太多,而且漏失較嚴重。
處理方法:
(1)在泥漿中加入801堵漏劑、加鋸末在鉆桿內灌入進行堵漏。801堵漏劑是由刨花楠、CMC等高分子化合物處理而成的復合材料,它遇水后能產生交膠反應,形成網狀結構堵塞裂隙通道。
(2)增加泥漿的粘稠度,降低比重,減少固相含量。泥漿調配好后,在孔底反復沖掃研磨,使坍塌的巖石大塊變小塊,小塊變粉末,隨著泥漿攜帶出井口。
(3)在鉆進工藝上要選擇合適的泵量,在環(huán)空中保持層流,以避免因紊流沖刷而加劇剝落坍塌。
(1)泥漿是施工深孔最重要的環(huán)節(jié),它就象人體的血液一樣必不可少,稍有疏忽,就會造成事故的頻繁發(fā)生,所以應當嚴格把好泥漿的各項性能指標,可根據(jù)不同的地層和層位及時調整泥漿的性能。
(2)淮北的第四系地層多為粘土層和砂層組成,粘土層遇水形成水化膨脹,縮徑較嚴重。在這個孔沒有下入套管的施工期間,平均每三到五天要用自制的捋孔器重新順孔,否則就會找不著原孔。砂層膠結性差,漏失水較明顯,易坍塌。隨著鉆孔深度的增加、泥皮的增厚,在粘土層中慢慢的會形成一個溝槽,也就是“鍵槽”。所以在施工超深孔時,建議先下入套管隔離新地層,以防止第四系地層縮徑、坍塌和鍵槽等事故的發(fā)生。