田陽春 (大慶油田有限責任公司第二采油廠,黑龍江 大慶163414)
從2002年開始對A區(qū)塊AA1-9油層進行聚合物驅開發(fā),目前已進入含水回升階段后期,聚合物用量達到700mg/L以上,綜合含水率92.02%。2009年10月~2010年4月該區(qū)塊大面積鉆井停注,在鉆井停注期間,該區(qū)塊出現(xiàn)產(chǎn)液量、綜合含水率和采出液聚合物濃度下降的現(xiàn)象。在鉆井停注后恢復注入聚合物溶液,該區(qū)塊又出現(xiàn)綜合含水率快速回升并超過鉆井停注前綜合含水率、采出液聚合物濃度快速回升并超過鉆井停注前采出液濃度的現(xiàn)象,導致區(qū)塊產(chǎn)量無法恢復到鉆井停注前水平,影響了區(qū)塊的開發(fā)效果。針對上述問題,利用動態(tài)分析和數(shù)值模擬方法[1-2],開展了聚合物驅含水回升階段鉆井停注動態(tài)變化規(guī)律的研究,同時進行聚合物驅含水回升階段鉆井停注后恢復注入方案的優(yōu)化設計,以解決A區(qū)塊AA1-9鉆井停注后恢復注入所面臨的實際生產(chǎn)問題。
A區(qū)塊從2009年10月開始鉆井停注直到2010年5月恢復注入聚合物溶液,統(tǒng)計2010年4月動態(tài)生產(chǎn)數(shù)據(jù),區(qū)塊日產(chǎn)液5086.4t,日產(chǎn)油482.2t,綜合含水率90.52%,采出液聚合物濃度505mg/L,與鉆井停注前對比,日產(chǎn)液降低2923t,日產(chǎn)油量降低153t,綜合含水率下降1.55個百分點,采出液聚合物濃度下降93.6mg/L。統(tǒng)計A區(qū)塊73口采出井鉆停期間動態(tài)情況,其中出現(xiàn)綜合含水率下降的井50口,占44.25%,綜合含水率穩(wěn)定的井33口,占29.20%,綜合含水率上升的井30口,占26.55%。根據(jù)連通注入井狀況,對3種類型采出井進行了分類 (見表1)。由表1可知,除受斷層和過渡帶影響外,受籠統(tǒng)控制的采出井以下降型為主,受分層注入控制的采出井以上升型為主,同時受籠統(tǒng)和分層注入控制的采出井以穩(wěn)定型為主。
表1 鉆井停注期間不同動態(tài)變化類型影響因素分類
A區(qū)塊2010年5月開始鉆井停注后恢復注入聚合物溶液。統(tǒng)計2010年8月動態(tài)數(shù)據(jù),區(qū)塊產(chǎn)液量4637.6t,產(chǎn)油量371.2t,綜合含水率92.0%,采出液聚合物濃度501.01mg/L,與鉆井停注高峰期對比,日產(chǎn)液量降低448.8t,日產(chǎn)油量降低111t,綜合含水率上升1.48個百分點,采出液聚合物濃度上升56.1mg/L。統(tǒng)計A區(qū)塊73口采出井恢復期間動態(tài)情況,其中出現(xiàn)綜合含水率回升的井56口,占49.56%,綜合含水率穩(wěn)定的井25口,占22.12%,綜合含水率略有下降的井32口,占28.32%。根據(jù)連通注入井狀況,對3種類型采出井進行了分類 (見表2)。由表2可知,除受斷層和過渡帶影響外,在鉆井停注后恢復注入階段,受籠統(tǒng)注入控制的采出井以上升型為主,受分層注入控制的采出井以下降型為主。
表2 鉆井停注后恢復初期不同動態(tài)變化類型影響因素分類
根據(jù)A區(qū)塊AA1-9油層平均發(fā)育狀況,以全區(qū)聚合物驅跟蹤擬合結果為基礎,采用各沉積單元的含水飽和度,建立籠統(tǒng)注入和分層注入典型模型,其地質參數(shù)如表3所示。網(wǎng)格數(shù)均為12×12×9=1296個,以采出井為中心,每個模型均為9注4采。
表3 典型模型地質參數(shù)表
開展鉆井停注后恢復注入初期動態(tài)變化規(guī)律研究時,模型中注入量的恢復完全按照實際生產(chǎn)恢復注入方案,逐步恢復到鉆井停注前注入水平。研究發(fā)現(xiàn),2個典型模型出現(xiàn)了不同動態(tài)變化過程 (見表4和表5)。由表4可見,籠統(tǒng)注入井區(qū)鉆井停注恢復注入后,由于地層壓力較低,聚合物溶液首先從高滲透、高含水層進入,AA3~5高產(chǎn)液、高含水層 (控制層)產(chǎn)液比例由恢復注入前的63.1%上升到恢復注入初期的72.4%,而低產(chǎn)液、低含水層 (加強層)由恢復注入前的36.9%下降到恢復注入初期的27.6%,表現(xiàn)出產(chǎn)液量回升、綜合含水率快速回升并超過鉆井停注前的特征。由表5可見,分層注入井區(qū)鉆井停注后恢復注入后,控制層產(chǎn)液比例由恢復注入前的75.8%下降到恢復注入初期的70.7%,加強層的產(chǎn)液比例由恢復注入前的24.2%上升到恢復注入初期的29.3%,表現(xiàn)出產(chǎn)液量回升、綜合含水率略有下降或穩(wěn)定的特征。
表4 鉆井停注后恢復注入前后各沉積單元產(chǎn)液、產(chǎn)油比例 (籠統(tǒng)注入模型)
表5 鉆井停注后恢復注入前后各沉積單元產(chǎn)液、產(chǎn)油比例 (分層注入模型)
根據(jù)聚合物驅含水回升階段鉆井停注后恢復初期動態(tài)變化規(guī)律,可以確定鉆井停注后恢復注入指導思想,即降低高滲透率、高產(chǎn)液、高含水層的注入量和提高低滲透率、低產(chǎn)液、低含水層的注入量以控制層間矛盾,從而保持區(qū)塊綜合含水率和產(chǎn)油量的穩(wěn)定。根據(jù)上述指導思想,制定如下2條技術路線:①注入高濃度聚合物溶液堵塞高滲透、高產(chǎn)液、高含水層。②采用分層注入方法控制高滲透、高產(chǎn)液、高含水層[3-4]。
根據(jù)上述指導思想和技術路線,設計如下3種鉆井停注后恢復注入方案:①全程注入高濃度聚合物溶液 (2000mg/L);②注入0.1PV 2000mg/L高濃度段塞+正常濃度聚合物溶液 (1000mg/L);③分層注入。應用典型模型開展3種方案數(shù)值模擬研究,其結果如圖1、2、3所示。由圖1可知,采用方案①能夠起到控制鉆?;謴秃厣饔?,但由于注入高濃度聚合物溶液導致產(chǎn)液量和產(chǎn)油量大幅度下降,開發(fā)效果并不理想。由圖2可知,采用方案②對控制含水恢復作用有限,但能提高產(chǎn)油量,開發(fā)效果較好。由圖3可知,采用方案③能夠起到控制鉆?;謴秃厣饔茫跗诋a(chǎn)油量穩(wěn)定,分層時間越久,增產(chǎn)幅度越大,因而效果較好。
圖1 方案①含水恢復和日產(chǎn)油曲線
在實際生產(chǎn)過程中,由于油層發(fā)育較復雜,實施分層注入需要一定厚度的隔層,并非所有的注入井都能滿足上述條件,并且分層施工作業(yè)會增加生產(chǎn)成本。因此,在實際鉆井停注后恢復注入過程中,對具備分層注入條件的井應采用分層注入方案,對不具備分層注入條件的井應采用高濃度段塞注入方案,這樣可以解決鉆井停注后恢復注入過程中綜合含水率快速回升問題,確保區(qū)塊產(chǎn)量穩(wěn)定。
圖2 方案②含水恢復和日產(chǎn)油曲線
圖3 方案③含水恢復和日產(chǎn)油曲線
通過分析A區(qū)塊AA1-9油層鉆井停注及恢復注入初期生產(chǎn)動態(tài)變化情況,總結了鉆井停注后恢復注入初期動態(tài)變化規(guī)律并據(jù)此確定生產(chǎn)指導思想,即降低高滲透率、高產(chǎn)液、高含水層的注入量和提高低滲透率、低產(chǎn)液、低含水層的注入量以控制層間矛盾。根據(jù)生產(chǎn)指導思想設計了3種鉆井停注后恢復注入方案。數(shù)值模擬研究表明,對具備分層注入條件的井應采用分層注入方案,對不具備分層注入條件的井注入采用高濃度段塞注入方案,由此解決鉆井停注恢復后綜合含水率快速回升問題,保持區(qū)塊產(chǎn)量穩(wěn)定。
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