(遼河油田興隆臺采油廠,遼寧 盤錦124010)
榮大地區(qū)油層埋藏較淺,巖石膠結(jié)疏松,成巖性差,傳統(tǒng)的水洗方式容易使粘土礦物中蒙脫石、高嶺石發(fā)生水化膨脹、運移,導(dǎo)致地層出砂并造成砂埋油層,同時對開發(fā)時間長、低產(chǎn)低壓、洗井易漏失的油井,會造成地層污染,延長排液周期,嚴重影響油井產(chǎn)量,是老油田穩(wěn)產(chǎn)的一大難題[1]。針對上述現(xiàn)狀,對入井介質(zhì)、清防蠟方式、清防蠟措施的實施等方面進行優(yōu)化管理,使入井水量逐步減少,為延長油井生產(chǎn)周期、提高有效開井時率提供了保障。
影響清防蠟效果的根本因素是入井介質(zhì),選取不污染地層、不影響產(chǎn)量的入井介質(zhì)尤為重要。實踐證明,利用化學(xué)藥劑和本井液作為入井介質(zhì)進行清防蠟是十分有效的方式[2]。
1)化學(xué)防蠟 化學(xué)防蠟主要采用防蠟冷輸降凝劑(點滴加藥),通過在地面安裝連續(xù)加藥裝置,向油井加入防蠟降凝化學(xué)藥劑,大幅度降低原油中蠟的表觀凝固點和結(jié)構(gòu)強度,阻止蠟晶在油管壁和抽油桿上聚集,從而達到在舉升過程中防蠟的目的[3]。該方法具有操作方便、維修簡單、安全系數(shù)高、能夠24h連續(xù)加藥的優(yōu)點。在日常管理上要做好如下幾點:①把好選井關(guān)。主要選取低產(chǎn)低壓低液面含水低于50%的結(jié)蠟井以及不適合實施熱洗清蠟的出砂結(jié)蠟井和不需要放套壓的井。②把好藥量關(guān)。根據(jù)原油物性、含蠟量的不同制定每口井的加藥量。③把好效果驗證關(guān)。根據(jù)油井的日常生產(chǎn)數(shù)據(jù)驗證該井的防蠟效果,對效果不好的井制定拯救措施,如自循洗井或水洗。
2)自循洗井 自循洗井是把油井產(chǎn)出液經(jīng)清蠟車鍋爐加熱到90~120℃,經(jīng)套管使地層產(chǎn)出液沿油管的外壁流下,具有清蠟、解堵和疏通作用,又能對抽油泵起到?jīng)_臟、改善泵況和提高泵效的作用,同時還能減少地層漏失及產(chǎn)量損失,減少外來流體對地層污染。在日常管理上要做好如下幾點:①把好選井關(guān)。選取日產(chǎn)液量在5m3以上的井(可利用同平臺井集液)。②根據(jù)每口井的結(jié)蠟程度,確定最佳洗井周期。③效果驗證。對油井的電流、產(chǎn)量、日耗電進行洗前洗后的對比,驗證洗井效果。
根據(jù)每口井的生產(chǎn)數(shù)據(jù)以及多年的經(jīng)驗,總結(jié)出點滴加藥、水洗、自循洗井、套管加藥和油洗的清防蠟方式?,F(xiàn)在該區(qū)45口抽油機開井中采用點滴加藥方式19口井、套管加藥方式6口井、水洗方式3口井、自循洗井方式12口井、不定期洗井方式7口井。截止到今年9月,已對榮15-32、榮14-35、榮13-34平臺井實施洗井8井次,取得良好的效果(見表1、表2)。
表1 榮15-32、榮14-35井平臺集液自循洗井前后對比表
表2 榮15-32、榮14-35井水洗和平臺集液自循洗井對比表
要優(yōu)化清防蠟實施過程管理,應(yīng)做好如下2點:①動態(tài)管理清防蠟實施過程。由于油井的生產(chǎn)過程是動態(tài)的,因而油井的結(jié)蠟也是動態(tài)的,所以應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際通過分析油井的產(chǎn)量、含水、電流、液面、功圖等數(shù)據(jù)動態(tài)管理清防蠟實施過程(見表3),確保以最合適的清防蠟方式來達到最佳清防蠟效果。②加強清防蠟實施過程監(jiān)督,采取不定期到現(xiàn)場檢查的方式落實清防蠟制度的執(zhí)行情況及監(jiān)督清防蠟實施過程。
表3 洗井方式改變情況表
在現(xiàn)階段還不能完全杜絕水洗的情況下,只有通過制定合理的洗井方案和把好洗井質(zhì)量關(guān),才能提高洗井效果。
1)制定洗井方案 根據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析結(jié)蠟程度,制定合理的洗井過程,并對洗井后的效果進行對比分析。
2)洗井過程監(jiān)督方面 發(fā)揮 《熱洗監(jiān)督單》在現(xiàn)場的監(jiān)督作用,提高熱洗質(zhì)量,應(yīng)做好如下幾點:①把好 “拉滿”關(guān)。由生產(chǎn)組派人帶車保證熱洗液拉滿;②把好 “打空”關(guān)。生產(chǎn)組和技術(shù)員雙向監(jiān)督熱洗罐內(nèi)的熱洗液打空;③把好 “洗透”關(guān)。技術(shù)員和管井人對洗井過程中不同階段的洗井液溫度、排量、電流、油套壓、返排時間、入井溫度和出井溫度等方面進行全過程監(jiān)督,以保證各項技術(shù)指標達到規(guī)定要求。
通過采取上述優(yōu)化措施,在2010年水洗24井次,用量1490m3;油洗4井次,用量174m3;自循洗井50井次,12口井;實施點滴加藥19口井,累計用藥86t;套管加藥6口井,累計用藥1.5t;根據(jù)生產(chǎn)實際調(diào)整改變洗井方式7井次。與2006年以前該區(qū)只用水洗清防蠟方式相比,共計減少水洗井數(shù)88井次,減少入井流體約5280m3,累計減少洗井液返排時間240d,節(jié)約成本79.8萬元,創(chuàng)造經(jīng)濟效益209.8萬元。由于化學(xué)防蠟和自循洗井應(yīng)用比例增加,使區(qū)塊水洗清蠟比例由41%降至22%,在有效縮減熱洗規(guī)模、減少入井流體和提高清蠟井生產(chǎn)時率上取得了突出成果。
[1]萬仁博,羅英俊 .采油技術(shù)手冊——堵水技術(shù) [M].北京:石油工業(yè)出版社,1994.
[2]陶延令 .采油技術(shù)問答匯編 [M].北京:石油工業(yè)出版社,1998.
[3]陳濤平,胡靖邦 .石油工程 [M].北京:石油工業(yè)出版社,2000.