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      DCS在垃圾焚燒爐點火系統(tǒng)改造中的應用

      2011-04-13 12:20:26汪嘉濤
      科技傳播 2011年6期
      關鍵詞:噴油量爐溫燃燒器

      汪嘉濤

      杭州綠能環(huán)保發(fā)電有限公司,浙江 杭州 310053

      1 研究背景及問題描述

      我公司采用從日本進口的三菱——馬丁逆推爐排。原點火系統(tǒng)中包括主燃燒器和輔助燃燒器兩套點火設備,主燃燒器主要用于啟升爐點火,輔助燃燒器多用于日常運行過程中的補燃操作。

      由于原點火系統(tǒng)使用電動調節(jié)閥來控制噴油量的大小,很難適應實際噴油量的調節(jié)需求,使得運行人員需要前往現場進行就地手動操作,延長了補燃時間,增加了對爐溫調控的操作難度。

      為了解決該問題,生技部決定采用自動化技術對已有點火系統(tǒng)進行改造以滿足生產運行的需求。

      2 改造方案的設計及實施

      2.1 技術平臺的選擇

      公司擁有和利時DCS系統(tǒng)(MACSⅡ)以及三菱、西門子PLC系統(tǒng),綜合考慮到前期設備投入以及后期維護成本的問題,決定將點火系統(tǒng)的自控部分整合到DCS系統(tǒng)中。

      和利時的MACS系統(tǒng)是大型數據采集監(jiān)控SCADA的計算機系統(tǒng),具有數據采集、控制運算、控制輸出、設備和狀態(tài)監(jiān)視、報警監(jiān)視、遠程通信、實時數據處理和顯示、歷史數據管理、日志記錄、事故順序識別、事故追憶、圖形顯示、控制調節(jié)、報表打印、高級計算、以及所有這些信息的組態(tài)、調試、打印、下裝、診斷等功能。選擇該系統(tǒng)作為點火系統(tǒng)的自動化技術平臺完全適用。

      2.2 工藝設計

      由于原輔助燃燒器位置較高,補燃效果不佳,而主燃燒器又無法達到快速補燃及精確控制噴油量的要求,故決定停止使用原輔助燃燒器,對主燃燒器進行技術改造。我們?yōu)榱耸剐碌狞c火系統(tǒng)簡單可靠,在工藝上采用點火燃燒器的燃油量、霧化風量、燃燒風量進行分段調節(jié)的方案;控制上采用DCS系統(tǒng)遠控和電氣開關就地控制相結合的方式;設備上采用閘閥、針形閥、電磁閥等易采購、易維護的組件。

      2.2.1 重要組件說明

      閘閥:負責調節(jié)油槍霧化壓縮空氣流量。電磁閥:負責控制油槍壓縮空氣。針型閥:在油管路上起節(jié)流作用。電磁閥:負責控制油回路。風門調節(jié)擋板:調節(jié)助燃風機供風量。

      2.2.2 自控聯鎖關系

      燃燒器控制系統(tǒng)與鍋爐引風機聯鎖,當“燃燒引風聯鎖”投入時,若引風機跳閘,則燃燒器的電磁閥及風機自動關閉。燃燒器的風機、3#、5#、6#電磁閥依次聯鎖;當風機跳閘后,其余3個電磁閥將自動關閉。

      2.2.3 補燃工況下的操作流程

      啟動助燃風機并打開霧化空氣后,根據需要打開相應的油回路電磁閥,實施補燃操作。

      2.3 方案實施

      依據上面的工藝設計,將方案實施過程分為軟件及硬件兩個部分。

      2.3.1 軟件方面

      MACS系統(tǒng)給用戶提供的是一個通用的系統(tǒng)組態(tài)和運行控制平臺,應用系統(tǒng)需要通過工程師站軟件組態(tài)產生,即把通用系統(tǒng)提供的模塊化的功能單元按一定邏輯組合起來,形成一個完成特定要求的應用系統(tǒng)。系統(tǒng)組態(tài)后將產生應用系統(tǒng)數據庫、控制運算程序、歷史數據庫以及監(jiān)控流程圖等。

      首先按照工藝設計要求畫出電氣邏輯圖,然后進行系統(tǒng)設備組態(tài)和數據庫組態(tài),將新增設備以及各類點信息添加到DCS系統(tǒng)中。在完成數據庫組態(tài)后開始算法組態(tài),在方案頁定義局部變量和全局變量,利用順控、手操器、定時器、開關報警等邏輯功能模塊實現對點火系統(tǒng)的流程控制和狀態(tài)監(jiān)視。再進行圖形組態(tài),制作面向操作人員的圖形界面,通過背景圖定義和動態(tài)點定義,顯示其實時值或歷史變化情況,并把圖形文件連入系統(tǒng),實現圖形的顯示和切換。最后經過系統(tǒng)聯編形成系統(tǒng)庫和安裝文件,通過網絡下裝到服務器和操作員站。

      2.3.2 硬件方面

      首先對油路、氣路、電纜進行改造和鋪設工作,然后根據圖紙安裝各類閥門和風機,再進行電氣及控制回路的接線,最后實施調試驗收工作。

      3 實施效果評價

      3.1 快速補燃

      當爐膛溫度開始下降并接近850℃時,原點火系統(tǒng)至少需要10min~15min時間,才能改變爐溫的下降趨勢,使溫度開始回升,而經過技術改造后的新點火系統(tǒng)完成點火操作僅需不到1min時間,使爐溫開始回升所需的時間一般在3min左右,極大的提高了運行人員的工作效率,為確保爐膛溫度指標符合國家環(huán)保要求奠定了堅實基礎。

      3.2 爐膛溫度穩(wěn)定性

      公司為加強運行管理專門設立了爐膛溫度穩(wěn)定性指標,來評定垃圾焚燒運行狀態(tài)是否穩(wěn)定,具體標準如下:

      爐溫穩(wěn)定性系數<45為優(yōu)秀;45<爐溫穩(wěn)定性系數<50為良好;50<爐溫穩(wěn)定性系數<55為及格,55<爐溫穩(wěn)定性系數<60為差。

      公司各班組爐膛溫度穩(wěn)定性系數比對表

      2011年1月份點火系統(tǒng)改造完畢,現與2009和2010年的同期相比,可以發(fā)現2011年1、2月份各值的月度平均爐溫穩(wěn)定性系數明顯優(yōu)于前兩年同期,這就證明了將DCS自動化技術應用于點火系統(tǒng)控制能明顯改善垃圾焚燒爐的燃燒情況,提高爐溫穩(wěn)定性,對穩(wěn)定生產運行起到了十分積極的作用。

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