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      吸收塔漿液溢流原因分析及處理措施

      2011-04-10 16:11:09王國微許建斌李曉彬
      河北電力技術 2011年6期
      關鍵詞:增壓風機西柏坡吸收塔

      王國微,許建斌,李曉彬

      (河北西柏坡發(fā)電有限責任公司,石家莊 050400)

      在石灰石-石膏濕法脫硫中,吸收塔漿液溢流是較為常見的一種不安全現(xiàn)象,它會對脫硫系統(tǒng)的正常運行造成較大危害,如果不及時采取預防措施,會導致脫硫系統(tǒng)停運。漿液少量溢流時,通過吸收塔溢流管進入排水坑,再由排水坑泵打回吸收塔重復使用。而當吸收塔漿液起泡溢流嚴重時,無法及時輸送回吸收塔,導致漿液溢出排水坑,污染環(huán)境,甚至漿液泡沫進入原煙氣煙道中,如果上位機監(jiān)視且采取有效措施不及時就會導致重大事故發(fā)生。

      1 概述

      河北西柏坡發(fā)電有限責任公司(簡稱“西柏坡電廠”)三期工程為2臺600 MW機組,采用石灰石-濕法脫硫工藝,燃燒煤為神華低硫煤。在脫硫系統(tǒng)正常運行過程中,發(fā)生過幾次吸收塔溢流事件,嚴重影響了脫硫系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。

      a.西柏坡電廠三期工程發(fā)生漿液起泡溢流,增壓風機振動急速升高(因振動測點故障率高退出增壓風機保護,所以增壓風機未保護停運),風機排污口大量漿液排出。脫硫系統(tǒng)人工緊急停運,檢查風機發(fā)現(xiàn),幾乎所有的葉片發(fā)生彎曲變形,個別發(fā)生斷裂,全部更換新葉片,經濟損失嚴重。

      b.西柏坡電廠三期工程正常運行液位為8~8.5 m,起泡嚴重時,液位最高只能保持在7.6 m左右,有時液位甚至降至7 m以內運行,脫硫反應氧化效果不能保證,漿液中亞硫酸鹽含量逐漸增高,致使?jié){液品質惡化,不但脫硫系統(tǒng)不能穩(wěn)定運行,且石膏脫水效果差,降低石膏的綜合利用價值。

      c.漿液溢流到煙道后,煙道積灰逐漸嚴重,煙道通流面積減小,阻力增加,影響脫硫煙氣流速和鍋爐的安全運行。機組每次檢修,需要將原煙氣煙道內大量積灰徹底清理,保證煙氣的通流面積。

      d.漿液存在大量泡沫,造成漿液循環(huán)泵葉輪汽蝕嚴重,出力下降,電流降低。循環(huán)泵出力降低則代表系統(tǒng)液氣比下降,嚴重影響脫硫效率。

      e.溢流的漿液量過多,地坑泵不能及時排回吸收塔,導致漿液溢流到地面,影響現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生,導致二次污染。

      2 原因分析

      吸收塔漿液溢流主要是塔內泡沫過多引起的“虛假液位”造成的。由于吸收塔液位多采用裝在吸收塔底部的壓差式液位計測量,脫硫控制系統(tǒng)顯示的液位是根據(jù)差壓變送器測得的差壓與吸收塔內漿液密度計算得來的,而吸收塔內真實液位由于泡沫引起的“虛假液位”遠高于上位機顯示液位,再加上底部攪拌器攪拌、氧化空氣鼓入、漿液噴淋等因素的綜合影響而引起液位波動,從而導致吸收塔在顯示正常液位時發(fā)生間歇性溢流。而溢流的產生必須具備3個條件:氣體與液體連續(xù)且充分地接觸;氣體與液體的密度相差非常大;表面張力越小的液體越容易起泡。純凈的液體起泡性只與其表面張力有關,但是由于純凈液體起泡后,液膜之間能相互連接,使形成的氣泡不斷擴大,最終破裂。因此純凈的液體不能形成穩(wěn)定的泡沫。吸收塔漿液起泡是由于系統(tǒng)中進入了其它成分,增加了氣泡液膜的機械強度,即增加了泡沫的穩(wěn)定性,最終導致起泡溢流現(xiàn)象的產生。引起漿液起泡及溢流的原因有以下幾點:

      a.除塵器運行效率差,進口煙氣粉塵超標,含有大量惰性物質的雜質進入吸收塔,導致漿液起泡;

      b.煤質不好、鍋爐燃燒不充分或者鍋爐投油使進口煙氣含油,也會引起漿液起泡;

      c.吸收劑石灰石中含MgO(起泡劑)過量,MgO過量不僅影響脫硫效率,而且會與硫酸根離子發(fā)生反應導致漿液起泡;

      d.吸收塔漿液里重金屬離子增多引起漿液表面張力增加,從而使?jié){液表面起泡;

      e.脫硫系統(tǒng)工藝水水質的參數(shù)指標達不到設計要求,也會導致吸收塔漿液起泡;

      f.運行過程中出現(xiàn)氧化風機突然跳閘現(xiàn)象,吸收塔漿液氣液平衡被破壞,致使吸收塔漿液大量溢流;

      g.脫硫裝置脫水系統(tǒng)或廢水處理系統(tǒng)不能正常投入,致使吸收塔漿液品質逐漸惡化。

      3 處理措施

      3.1 消除已經產生的泡沫

      在吸收塔排水坑內定期加入消泡劑,由排水坑內的水泵打入吸收塔。在吸收塔最初出現(xiàn)起泡溢流時,消泡劑加入量較大,在連續(xù)加入一段時間后,減少加入量,直至穩(wěn)定在一定加藥量上,維持漿液不起泡即可。 西柏坡電廠三期工程使用的是脫硫專用消泡劑,每4 h加一次,每次20 kg,連加3天。然后每班加一次,連加一周,泡沫基本消失。

      3.2 調整運行方式

      a.在保證脫硫效率的前提下,暫時停運1臺循環(huán)泵,減少漿液循環(huán)量,減小吸收塔內部漿液的擾動。

      b.適當降低液位運行,泡沫消減后恢復正常液位。

      c.廢水連續(xù)排放。按照系統(tǒng)運行要求排放脫硫廢水,以降低吸收塔漿液中重金屬離子、Cl-、有機物、懸浮物及其它各種雜質的含量,保證塔內漿液的品質良好,減少泡沫的形成。

      d.加強氧化風機的運行管理。檢查氧化風機的運行狀況,保證備用氧化風機處于良好的備用狀態(tài),一旦運行風機停運,要保證備用風機能夠及時啟動,保證脫硫系統(tǒng)運行正常。

      e.加強運行巡視。若吸收塔入口煙氣溫度突然大幅降低,漿液即有可能大量溢流進入原煙氣煙道,要及時巡視并采取措施進行處理。若發(fā)生溢流,要及時打開煙道底部疏水閥進行疏水,防止?jié){液溢流至增壓風機出口段。

      f.置換漿液。若漿液品質已經惡化,則需要將塔內漿液逐步拋棄,補充新鮮合格的工藝水及石灰石漿液。

      g.保證工藝水品質合格。西柏坡電廠三期工程原用化學處理后的中水作為工藝水,運行期間泡沫較難控制,消泡劑加入量很大。更改工藝水源后,漿液起泡現(xiàn)象基本消失。

      3.3 控制引起吸收塔漿液起泡的物質含量

      a.在主機投油或除塵裝置出現(xiàn)故障時,及時通知脫硫運行人員。如果投油時間較短或除塵裝置能較快修復,可采用漿液循環(huán)拋棄方式,最大程度地保證塔內漿液品質及石膏品質。若不考慮石膏品質,可采取大量出石膏的方法降低漿液內的有害物質。如果投油時間較長或除塵裝置處理周期較長,則脫硫系統(tǒng)必須停運。

      b.加強石灰石粉和石膏的化學分析工作,有效監(jiān)控脫硫系統(tǒng)運行狀況,發(fā)現(xiàn)漿液品質有惡化趨勢應及時采取處理措施,保證脫硫系統(tǒng)整體運行正常。

      3.4 改造增壓風機排污管

      西柏坡電廠三期的增壓風機排污管由一路排污增加為三路排污,排污管90°折角改為鈍角,使增壓風機排污更加流暢,防止了溢流漿液沉積。改造后,即使?jié){液發(fā)生了溢流,在打開增壓風機后發(fā)現(xiàn)葉片正常無任何損壞,最大程度保護了增壓風機。

      4 處理效果

      采取上述措施后,西柏坡電廠三期工程設備運行穩(wěn)定,液位由7 m左右上升至正常液位8~8.5 m,脫硫效率穩(wěn)定在90%以上,石膏綜合利用率超過95%,未發(fā)生因泡沫溢流導致增壓風機損壞的情況。

      5 結束語

      吸收塔漿液溢流是石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)常見的問題之一,會造成脫硫效率

      不穩(wěn)定、石膏品質差等問題,影響脫硫裝置的穩(wěn)定運行。因此在脫硫系統(tǒng)運行過程中,應加強運行監(jiān)控和對設備、系統(tǒng)的巡視,一旦出現(xiàn)漿液溢流,及時采取有效措施來消除事故隱患,確保脫硫系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。

      本文責任編輯:楊秀敏

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