陳坤,陳培敦,王俊海
(山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司,山東 萊蕪 271100)
低鎳奧氏體不銹鋼焊管開裂原因分析
陳坤,陳培敦,王俊海
(山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司,山東 萊蕪 271100)
通過對(duì)開裂樣品進(jìn)行化學(xué)成分、力學(xué)性能、金相組織、斷口掃描電鏡能譜分析及X射線衍射分析,探討了用低鎳奧氏體不銹鋼制作焊管產(chǎn)生裂紋的原因。結(jié)果表明,焊管開裂的原因是材料未經(jīng)固溶處理、晶界存在大量碳化物以及形變誘發(fā)產(chǎn)生大量馬氏體所致。通過控制終軋溫度(890℃),軋后快冷到700℃以下,可避免碳化物的大量析出,最好再進(jìn)行熱退火酸洗固溶處理。
低鎳奧氏體不銹鋼;焊管;開裂;碳化物;固溶處理
近些年,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大量使用以錳代鎳的鉻錳氮低鎳不銹鋼鋼種,稱之為“200系列”鋼種。該鋼種主要是在印度J4不銹鋼基礎(chǔ)上調(diào)整成分開發(fā)的,此類不銹鋼常溫條件下與常規(guī)18-8型不銹鋼相似,組織為奧氏體,具有很弱磁性,具有良好的強(qiáng)度和一定條件下的耐腐蝕性能,但其加工性能與常規(guī)的Cr-Ni型奧氏體不銹鋼有明顯的差異[1]。本研究針對(duì)某焊管廠生產(chǎn)的低鎳以錳氮代鎳焊管開裂缺陷樣品進(jìn)行分析,找出其成因,提出控制措施。
某焊管廠采用8.00 mm×1 250 mm規(guī)格低鎳奧氏體不銹鋼熱軋黑皮卷,不進(jìn)行退火,直接卷管(直徑325 mm),在卷管焊接過程中出現(xiàn)沿焊管軸向開裂的現(xiàn)象,裂紋垂直于焊管徑向彎曲面,沿焊管軸向向里延伸,裂紋最長(zhǎng)超過700 mm(見圖1)。
對(duì)焊管開裂部位取樣進(jìn)行宏觀形態(tài)觀察,化學(xué)成分、力學(xué)性能檢測(cè),金相組織、顯微硬度檢測(cè)分析,斷口電鏡能譜微區(qū)分析,用D/meX-rc型陽極轉(zhuǎn)靶X射線衍射儀分析測(cè)定馬氏體含量。
圖1 焊管開裂形貌
1)化學(xué)成分。鋼板化學(xué)成分檢測(cè)結(jié)果見表1。目前該鋼種尚無統(tǒng)一的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),一般各個(gè)企業(yè)執(zhí)行各自的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。從表中成分來看,化學(xué)成分符合控制范圍要求,也與市場(chǎng)流通的同類產(chǎn)品的化學(xué)成分接近。
表1 焊管開裂試樣化學(xué)成分%
2)力學(xué)性能。拉伸試驗(yàn)結(jié)果表明,焊管縱向試樣RP0.2為603.3(695、675、440)MPa,Rm為895.5(920、855、910)MPa,A為25.7%(26%、20%、31%)。與常規(guī)18-8型不銹鋼相比,因試樣未經(jīng)固溶處理,焊管縱向試樣的強(qiáng)度高、延伸率低。在開裂部位,沿厚度方向測(cè)試鋼板的硬度,靠近焊管外弧面縱向裂紋兩側(cè)HV0.2分別為480、473,中心位置HV0.2為441,而靠近焊管內(nèi)弧面HV0.2為412??拷腹芡饣∶婵v向裂紋兩側(cè)硬度值較高,依次向里逐漸降低。
3)金相分析。金相分析表明,基體組織為奧氏體+少量鐵素體+馬氏體,大量碳化物沿晶界、基體析出,內(nèi)弧面晶界明晰,變形較小,外弧面晶界不清,變形較大,如圖2所示。裂紋主要是沿晶開裂、同時(shí)也有穿晶裂紋存在,如圖3所示。夾雜物以A類、C類為主,級(jí)別較高,A類夾雜物達(dá)到2.5級(jí),具體評(píng)級(jí)結(jié)果見表2,典型夾雜物形貌見圖4。
4)電鏡能譜微區(qū)分析。裂紋源附近斷口形貌如圖5a所示。韌窩底部有大量夾雜物顆粒,碳化物沿晶界、基體析出數(shù)量較多。對(duì)斷口表面進(jìn)行掃描電鏡能譜分析,分析譜圖1(見圖5b)位置微區(qū)成分,結(jié)果見表3,主要是Cr的復(fù)合碳化物。由于試樣在現(xiàn)場(chǎng)存放時(shí)間較長(zhǎng),斷口存在氧化層,故微區(qū)成分分析顯示氧含量較高。
圖2 焊管試樣金相組織1 000×
圖3 焊管開裂試樣裂紋形貌
圖4 夾雜物形貌
表2 夾雜物評(píng)級(jí)情況
圖5 斷口形貌及微區(qū)分析對(duì)應(yīng)點(diǎn)
表3 譜圖1位置能譜微區(qū)成分%
5)X光衍射儀組織含量分析。利用D/meX-rc型陽極轉(zhuǎn)靶X射線衍射儀對(duì)焊管試樣進(jìn)行馬氏體含量分析測(cè)定。輕微磨除外表面氧化鐵皮,測(cè)定表面馬氏體平均含量為12%;測(cè)定橫斷面處馬氏體含量為20%。將外表面磨除約1 mm后,測(cè)定該部位馬氏體含量為2%。
3.1 焊管裂紋形成原因
鋼板在卷管過程中外表面受拉應(yīng)力,內(nèi)表面受壓應(yīng)力,中心不受力。焊管在卷管應(yīng)力作用下會(huì)產(chǎn)生應(yīng)力集中,焊管裂紋沿軸向開裂,與焊管彎曲受力面相垂直。焊管廠在未經(jīng)退火處理的條件下,對(duì)熱軋黑皮卷進(jìn)行冷卷管焊接加工,碳化物未固溶于基體,會(huì)在碳化物附近產(chǎn)生應(yīng)力集中,降低材料的塑性。通過金相分析、斷口電鏡能譜微區(qū)分析發(fā)現(xiàn),缺陷試樣敏化狀態(tài)嚴(yán)重,大量脆性碳化物沿晶界、基體析出,裂紋沿碳化物擴(kuò)展。
通過X射線衍射儀檢測(cè)確認(rèn),焊管試樣內(nèi)馬氏體含量高達(dá)20%,說明在卷管加工過程中形變誘發(fā)馬氏體相變。制管過程中使材料產(chǎn)生加工硬化,硬度升高,塑性進(jìn)一步降低。
3.2 形變馬氏體轉(zhuǎn)變
奧氏體不銹鋼材料加工硬化主要原因[2]:加工過程中發(fā)生形變誘導(dǎo)馬氏體轉(zhuǎn)變。馬氏體轉(zhuǎn)變存在兩個(gè)臨界溫度即Ms和Md。Ms是在冷卻過程中開始產(chǎn)生馬氏體轉(zhuǎn)變的最高溫度;Md是指由冷變形誘發(fā)馬氏體轉(zhuǎn)變的最高溫度。Ms和Md都直接受合金成分的影響。合金元素(Co除外)都不同程度降低馬氏體點(diǎn)。形變馬氏體(α')形成的Ms(α')和Md(α',30/50)與合金成分關(guān)系的經(jīng)驗(yàn)公式為[4]:
根據(jù)表1中的化學(xué)成分計(jì)算,焊接開裂試樣的Ms(α')為-23.84℃,Md(α',30/50)為73.06℃。馬氏體轉(zhuǎn)變溫度過高(一般18-8型不銹鋼的形變馬氏體轉(zhuǎn)變溫度<30℃),材料在冷加工變形過程中產(chǎn)生強(qiáng)烈的加工硬化,引起材料強(qiáng)度升高、塑性降低。
3.3 改進(jìn)措施
綜合以上分析,避免焊管開裂的主要措施是提高材料的塑性,材料在使用前進(jìn)行固溶處理。但是目前一些企業(yè)出于降低成本的考慮,焊管前不進(jìn)行固溶處理,僅在焊管后進(jìn)行固溶處理[3]。這就要求鋼板生產(chǎn)企業(yè),在鋼板生產(chǎn)過程中,控制碳化物的析出,滿足部分企業(yè)不固溶使用的特殊要求。根據(jù)對(duì)J4不銹鋼中碳化物析出規(guī)律的試驗(yàn)結(jié)果,將終軋溫度控制到890℃以上,軋后快速冷卻到700℃以下,可避免碳化物的大量析出。最好再進(jìn)行熱退火酸洗固溶處理,可完全消除碳化物析出。
通過優(yōu)化成分設(shè)計(jì),Md(α',30/50)轉(zhuǎn)變溫度降低到了常規(guī)18-8型不銹鋼的水平??煽刂评浼庸み^程中形變誘導(dǎo)馬氏體轉(zhuǎn)變的量,從而減緩材料的加工硬化程度。
4.1 焊管開裂的主要原因是:材料處于嚴(yán)重敏化狀態(tài),即晶界、基體上析出大量Cr的碳化物,加上形變誘發(fā)產(chǎn)生大量馬氏體,導(dǎo)致材料的塑性降低,在焊管殘余應(yīng)力作用下,使焊管沿管口位置軸向延伸開裂。
4.2 用戶在采購過程中應(yīng)明確用途和加工過程,鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)終端用戶需求確定生產(chǎn)工藝。用戶在使用過程應(yīng)了解低鎳奧氏體不銹鋼的特性,避免出現(xiàn)加工質(zhì)量問題。
[1]李巖,張有余,朱亮,等.低鎳奧氏體不銹鋼熱變形性能及氮的影響[J].軋鋼,2008,25(3):11.
[2]楊卓越,王建,陳嘉硯.304奧氏體不銹鋼熱誘發(fā)馬氏體相變研究[J].材料熱處理學(xué)報(bào),2008,29(1):98.
[3]李鈞.YGA201不銹鋼的合金化研究[D].上海:上海交通大學(xué),2009.
[4]中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì).不銹鋼實(shí)用手冊(cè)[M].北京:中國(guó)科學(xué)技術(shù)出版社,2003.
Cracking Reason Analysis of Welded Pipe with Low-nickel Austenite Stainless Steel
CHEN Kun,CHEN Pei-dun,WANG Jun-hai
(Shandong Taishan Iron and Steel Group Corporation,Laiwu 271100,China)
In order to analyze the cracking reason of welded pipe with low-nickel austenite stainless steel,the chemical composition and mechanical properties of cracking simple were analyzed and the metallurgical structure,energy spectrum and fractography were tested with scanning electron microscope and X-ray diffraction analysis.The results showed that it is caused by the material without solution treatment,so lots of carbides on the grain boundary,and a large of martensite produced by deformation.Controlling the finishing rolling temperature(890℃),and accelerating cooling to 700℃after rolling can avoid a great deal of carbide precipitation.The solution treatment by annealing is the best measure.
low-nickel austenite stainless steel;welded pipe;cracking;carbide;solution treatment
TG115.2
A
1004-4620(2011)04-0030-03
2011-03-14
陳坤,男,1972年生,2004年畢業(yè)于山東大學(xué)材料工程專業(yè),工程碩士。現(xiàn)為山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司技術(shù)部副部長(zhǎng),工程師,從事工藝管理和產(chǎn)品研發(fā)工作。