• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      遼寧省德力吉水庫潰壩回顧分析

      2011-03-20 07:39:26黃延賀
      黑龍江水利科技 2011年1期
      關(guān)鍵詞:壩頭決口壩頂

      侯 鍇,黃延賀

      (1.遼寧省水利廳供水局,沈陽110003;2.沈陽市水利建筑勘測設(shè)計院,沈陽110015)

      1 工程概況

      德力吉水庫位于大凌河支流老虎山河上,屬朝陽縣境。水庫集雨面積為1 359 km2,河流長度71.2 km,總庫容5 500萬m3,屬中型水庫。

      水庫始建于1958年,由于壩址距下游錦承鐵路橋僅8.5 km,距朝陽市約35 km,故水庫定為Ⅱ級,應(yīng)按100 a洪水進行設(shè)計,1000 a洪水進行校核。當時由朝陽縣組織各公社勞力,在大連理工大學(xué)部分學(xué)生和某工程師的協(xié)助下,當年汛期即初具規(guī)模并攔洪蓄水。但事先未進行勘探,也沒有設(shè)計文件。1958年攔洪時壩高22 m,溢洪道寬約40 m,1959年溢洪道加寬至70 m,同年汛期曾一度溢洪,庫水位達18 m。

      1960年,省水電廳進行檢查時發(fā)現(xiàn),水庫規(guī)模偏小,防洪標準低,僅相當于20 a一遇洪水標準,工程質(zhì)量也存在問題。同年7月省水電廳勘測設(shè)計院拿出了水庫改建規(guī)劃報告作為臨時防洪措施。決定大壩加高2 m,溢洪道拓寬至100 m,并對上、下游坡、黏土心墻、大壩壩頭等部分的處理提出了明確要求。汛前進行了施工,但仍未達到300 a一遇洪水,壩高達24.4 m標準。1961年8月,為安全計,朝陽縣又在壩頂增設(shè)防浪墻,壩頂以上墻高1.2 m(磚砌體),基礎(chǔ)深0.8 m(漿砌石),以爭取達到抗御300 a洪水要求。但直至水庫失事前仍未達到上述要求。具體見表1。

      2 潰壩過程

      1962年7月24日14:31~25日21:25,水庫上游連續(xù)降雨121.9 mm,隨后26日3時~9時,又降了72.2 mm。25日8:30,水庫水位上升至16.88 m,之后不久溢洪道開始泄流,26日7時,庫水位升至23 m,7:14分水位最高達23.44 m,7:15于大壩0+315附近迎水坡距上游壩頂0.7~0.8 m處出現(xiàn)漩渦,壩下游坡距壩頂下面2 m附近開始出現(xiàn)管涌,繼之壩頂土石塌落,防浪墻失去支撐,約有20 m長一段塌落。7:20,大壩開始決口,洪水外溢。決口由西向東(左)發(fā)展延伸,8時潰壩過程最快,水位由23.5 m驟降至19.5 m,至10:35,庫內(nèi)存水基本泄空。大壩決口為上口寬156.3 m,下口寬95.2 m,決口部位均在主河槽內(nèi)。

      表1 項目要求及施工結(jié)果對比表

      險情發(fā)生后,由于交通中斷,使搶險隊伍不能及時到達現(xiàn)場,僅管理所的7名同志與洪水進行了斗爭,再加上防汛物資短缺,最終沒有成功,但連續(xù)觀測了水位并及時向市、縣防汛指揮部門進行了匯報,掌握了洪水變化及失事情況等。

      3 損失情況

      1)水庫垮壩后,庫存5 100萬m3水量在150 min內(nèi)全部泄空,造成了16 900 m3/s的垮壩流量,使下游兩岸之楊樹灣,大平房及臺子三公社田地、房屋、林木受到直接沖擊,受災(zāi)農(nóng)田1 573 hm2,沖倒房屋3 465間,受災(zāi)1 562戶,受災(zāi)人口7 301人,并發(fā)生人員和牲畜死亡事故。壩址下游8.5 km處之錦承線21孔黃花灘大鐵橋全部沖毀,使鐵路交通中斷15 d,一段時期內(nèi)不能恢復(fù)原有運輸能力。

      2)由于得力吉水庫垮壩,使大凌河干流之最大洪峰流量提前6 h出現(xiàn),朝陽市洪峰達16 600 m3/s,使最高洪水位增加約1.2 m,持續(xù)時間延長6 h。如果水庫不垮,朝陽市洪峰約在10 000m3/s左右。市區(qū)堤防決口39處,長1 970 m,洪水漫堤7 300 m。市區(qū)內(nèi)平均進水深1 m以上。受淹房屋10 181間,其中倒塌3 133間,死亡10余人。

      4 潰壩原因

      德力吉水庫垮壩前最高庫水位為23.44 m,如果大壩不垮,最高庫水位亦不過23.47 m,未達到23.88 m之壩頂高度,不會使其漫頂。壩之失事,系開始于壩體管涌破壞。因此,造成大壩決口失事的主要原因是由于工程存在著嚴重的質(zhì)量問題。

      4.1 壩端結(jié)頭問題

      大壩開始決口部位位于右壩端0+315附近,這是全壩線質(zhì)量問題最為集中的薄弱地段。施工中,右壩頭未開挖結(jié)合槽,山坡坡度多變且不平整,與壩體接觸之局部山體邊坡近乎直立,因此,當工程蓄水運用以后,將可能出現(xiàn)下列后果:

      1)壩頭將由于不均勻沉陷出現(xiàn)裂縫,尤其是與直立巖體結(jié)合處更易產(chǎn)生通縫,當水位升高壓力增大后,即將沿此裂縫產(chǎn)生管涌,破壞壩體而失事;

      2)由于山坡未認真進行清理,壩體土料難以與山坡緊密結(jié)合,同時又未開挖結(jié)合槽,故原有不平整和不密實的山坡便形成了極易滲水之通道。蓄水后之繞壩滲漏必不可免,持久之繞滲結(jié)果,將逐漸破壞壩體與山坡結(jié)合的條件,一旦遭遇洪水,水位增高,水壓力增大后,即可能在此處產(chǎn)生管涌而導(dǎo)致壩之失事。

      這已從大壩決口失事之開始產(chǎn)生管涌的部位及垮壩后外露之山坡得到證明。

      4.2 右壩頭裂隙問題

      如前所述,右壩頭矽化石灰?guī)r節(jié)理裂隙甚為發(fā)育且有溶洞,北東、北西兩組裂隙相互切割,形成了上下游滲水通道。裂隙寬長達0.5~1.0 m。施工中,寬大裂隙及沖溝內(nèi)洪積坡積物(黏土及碎石)未經(jīng)清除即填筑壩體,而寬大裂隙之出口位于壩下游體之下部。1960年,曾在右壩頭上游進行過黏土處理,但僅達17.5 m左右亦不徹底。因而裂隙防滲處理問題未得解決。從初步鉆探壓水資料來看,右壩頭節(jié)理裂隙集中地帶之滲透系數(shù)達6 m/d以上,滲透性強。

      自1958年欄洪蓄水后,右壩頭裂隙中之滲流即處于發(fā)展過程,當年汛期庫水位達23.44 m,為蓄水后最高紀錄。

      當壩體在下游坡上部出現(xiàn)管涌后,壩體被淘刷、塌落,促進了大壩的迅速失事過程。

      4.3 大壩頂部加高部分質(zhì)量問題

      大壩于1960年加高部分之質(zhì)量較差。通過在0+080,0 +140處挖試坑取樣檢查,壩頂部土料不均勻,有黃色、黑色黏土及山皮土,平均干容重<1.50 t/m3,土中并夾雜有沙礫料。上游邊坡較陡為1∶1.7,護坡石料下面無沙礫料墊底,防浪墻雖為漿砌石,但施工方法不當,孔隙較大;0+310~0+ 320為大壩加高部分,質(zhì)量更差。上游坡坡比為1∶0.7~1∶1.0,護坡下亦無沙礫料墊底。1960年汛前搶修時,曾一度由右岸山頂向下拋土(0+315附近),由于黏土質(zhì)量不好,加水量多,壓實時成為泥濘狀。故完工后兩年來極易出現(xiàn)裂縫現(xiàn)象。故當水位升高,壩體浸潤線亦隨之抬高,由于土體浸水后沉陷不均,形成了縫隙而管涌。

      以上三方面原因結(jié)合在一起,便加速了大壩破壞過程。

      另外,洪水較大及防守麻痹大意也是一方面原因。

      5 經(jīng)驗教訓(xùn)

      1)科學(xué)合理的規(guī)劃設(shè)計是水庫建設(shè)必不可少的一項前期工作,先天不足問題必須抓緊彌補,建立檔案,以便針對工程問題進行除險加固。

      2)施工質(zhì)量是水庫安全運行的基本保證。德力吉水庫由于歷史原因已無法挽回,但現(xiàn)有新建和除險加固工程應(yīng)嚴格按照基本建設(shè)程序認真管理,并分階段逐步驗收。

      3)應(yīng)建立完善的《水庫防汛搶險應(yīng)急預(yù)案》。德力吉水庫雖與上游農(nóng)場成立了聯(lián)防指揮部,但汛期調(diào)動不靈活,水庫管理所僅有數(shù)十條麻袋,且上壩公路低于壩頂2~3 m,發(fā)現(xiàn)險情得繞道上壩,再加上交通中斷,搶險隊伍無法到位,只能眼看大壩決口失事。

      4)對水庫防汛及管理工作應(yīng)給予足夠的重視。市縣有關(guān)部門對水庫當年的防汛工作缺乏充分的分析和估計,對歷年檢查出的問題未及時采取有效措施加以解決,存在一定的麻痹大意思想,認為水庫已基本達到100~300 a洪水標準,汛前竟撤銷了流量站和雨量站,并取消了防汛電臺,這些都應(yīng)引以為戒。

      [1] 吳中如,沈長松,阮煥祥.水工建筑物安全監(jiān)控理論及應(yīng)用[M].南京:河海大學(xué)出版社,1990.

      [2] 驪能惠.土石壩安全監(jiān)測分析預(yù)報系統(tǒng)[M].北京:中國水利水電出版社,2002.

      [3] 顧慰慈.滲流計算原理及應(yīng)用[J].北京:中國建材工業(yè)出版社,2000.

      猜你喜歡
      壩頭決口壩頂
      合龍
      潘海源
      基于貝葉斯參數(shù)更新的高土石壩壩頂開裂風(fēng)險動態(tài)評估與預(yù)警
      運行期土石壩壩頂高程存在的問題及處理
      渤海灣盆地秦皇島32-X油田決口扇儲層的沉積特征與區(qū)分標準
      特種油氣藏(2020年5期)2020-12-03 02:12:26
      村翁雨中田間排水
      水壩堤防決口原因及堵口施工方法
      古航道上的壩頭
      源流(2015年8期)2015-09-16 03:33:31
      透水框架在改進丁壩結(jié)構(gòu)型式上的應(yīng)用
      臺階式丁壩水動力特性及防沖效應(yīng)
      余姚市| 睢宁县| 丘北县| 济源市| 林西县| 新巴尔虎左旗| 建始县| 威信县| 镶黄旗| 科技| 汤原县| 临西县| 河南省| 皮山县| 容城县| 乾安县| 寻乌县| 阿巴嘎旗| 苏尼特右旗| 北宁市| 石渠县| 邛崃市| 航空| 连云港市| 岳普湖县| 上饶县| 临江市| 且末县| 会理县| 长春市| 兰坪| 崇仁县| 桃源县| 贵溪市| 孟村| 保亭| 若尔盖县| 巴塘县| 龙州县| 临夏市| 溧阳市|