許福文,李桂欽
(河南中原大化集團(tuán),河南濮陽 457004)
中原大化集團(tuán)公司年產(chǎn)30kt三聚氰胺裝置采用歐技公司提供的高壓法三聚氰胺生產(chǎn)工藝。2011年經(jīng)過計(jì)劃停車,對關(guān)鍵設(shè)備反應(yīng)器酸洗后,開車過程中,當(dāng)反應(yīng)器進(jìn)氨升壓后發(fā)現(xiàn)熔鹽槽處的氨泄漏檢測試劑變色,通過檢測排除了氮?dú)夂钡囊蛩睾?,確定了熔鹽槽中有氨的存在,確認(rèn)反應(yīng)器的刺刀管泄漏。經(jīng)過多次分析查漏,多次修改查漏方案,終于將反應(yīng)器的泄漏消除,并投料開車成功。現(xiàn)將查漏堵漏、方案制定等等工作綜述如下,為以后高壓法三聚氰胺反應(yīng)器刺刀管查漏檢修積累經(jīng)驗(yàn)。
圖1是高壓法三聚氰胺反應(yīng)器縱切圖。
(1)斷開反應(yīng)器熔鹽進(jìn)口法蘭,保持出口法蘭連接,關(guān)閉熔鹽副線、出口大閥;通過PV014A自熔鹽槽向反應(yīng)器熔鹽側(cè)加氮?dú)?,反向置換,保證反應(yīng)器熔鹽進(jìn)口管口處有恒定流量氮?dú)馀懦?;熔鹽槽壓力控制在0.05MPa以下,防止超壓。分析人員在反應(yīng)器熔鹽進(jìn)口法蘭處取樣,每小時測量一次氨含量,記錄數(shù)據(jù);保持取樣彎管朝向反應(yīng)器內(nèi)部,取樣時要置換充分。反應(yīng)器壓力保持在8.0MPa,注意控制好壓力,防止大幅度波動;根據(jù)測量數(shù)據(jù)確定反應(yīng)器刺刀管泄漏情況。數(shù)據(jù)記錄見表1。
圖1 反應(yīng)器縱切圖
測量數(shù)據(jù)表明,反應(yīng)器熔鹽進(jìn)口管線持續(xù)有氨。
(2)為了排除氮?dú)庠现袔О钡目赡?,檢修人員將反應(yīng)器熔鹽出口管線上的熱電偶小法蘭拆除,聯(lián)系中化在反應(yīng)器熔鹽進(jìn)口法蘭處和熔鹽出口管線上的熱電偶小法蘭處取樣,每小時測量一次氨含量,記錄數(shù)據(jù)。檢測中發(fā)現(xiàn)反應(yīng)器熔鹽進(jìn)口管線持續(xù)有氨。
表1 泄漏檢測數(shù)據(jù)
(3)為了排除環(huán)境對檢測結(jié)果的干擾,繼續(xù)調(diào)整檢測辦法。檢修人員將熔鹽進(jìn)口管線法蘭回裝,熔鹽進(jìn)口管線上的熱電偶小法蘭拆除,從熔鹽進(jìn)出口管線熱電偶小法蘭處分別連續(xù)檢測氨含量。
在測量過程中通過反應(yīng)器頂部到氨沖洗管線FV81081向反應(yīng)器送氨,反應(yīng)器開始升壓,記錄溫度、壓力及氨含量,分析氨含量與壓力、溫度的關(guān)系,測量數(shù)據(jù)記錄見表2。
表2 測量數(shù)據(jù)記錄
從實(shí)測數(shù)據(jù)可以確定,R101刺刀管確實(shí)存在泄漏,并且當(dāng)溫度穩(wěn)定、反應(yīng)器壓力升高時,泄漏量有所增大。漏點(diǎn)應(yīng)該很小,確定具體漏點(diǎn)位置難度較大。
查漏方法初步定為將刺刀管熔鹽出口管箱打開,在每一根刺刀管內(nèi)管用細(xì)不銹鋼管引到外面接試劑測量,R101用氨進(jìn)行升壓,對每一根刺刀管進(jìn)行逐個檢測,最終確定漏點(diǎn)。根據(jù)漏點(diǎn)情況確定消漏方案。
圖2為反應(yīng)器刺刀管的仰視圖。
第一階段查漏結(jié)果,已經(jīng)確認(rèn)反應(yīng)器刺刀管泄漏,下一步就是研究反應(yīng)器刺刀管的查漏方案,具體如下:
(1)首先將反應(yīng)器熔鹽出口管線法蘭斷開并加盲板,拆反應(yīng)器底部熔鹽分布器底蓋;
(2)反應(yīng)器進(jìn)料閥HV131拆掉后加裝盲板;
(3)在TI126處加氮?dú)庵脫Q,并通過PV014加氮,保證反應(yīng)器刺刀管每根管都有氮?dú)馀懦觯?/p>
(4)將反應(yīng)器壓力升至8.0MPa;
(5)檢查管箱是否泄漏;
(6)如果沒有直接目測的漏點(diǎn),說明泄漏點(diǎn)較小,需要對每一根刺刀管內(nèi)管處接試劑分別檢測(我們采用硫酸甲基紅溶液),試劑變色說明所檢查部分含氨,可以認(rèn)定為漏點(diǎn)。為了準(zhǔn)確,我們采用的定量分析計(jì)算公式為:
22081÷0.93÷氣體體積(ml)
=含量(10-6,硫酸甲基紅用量為0.1ml時)
并詳細(xì)記錄查漏結(jié)果。
圖2 反應(yīng)器刺刀管仰視圖
在檢修人員將反應(yīng)器底部管板拆下后,連續(xù)兩天采用上述方法進(jìn)行檢查。反應(yīng)器共有刺刀管339根,對所有管子進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)18根疑似泄漏管線,后又對這18根疑似泄漏管線復(fù)查,最終經(jīng)過3次分析,確定7根管束(列管編號以當(dāng)時現(xiàn)場標(biāo)注位置為準(zhǔn))存在泄漏。具體情況如表3。
表3 泄漏管線檢查結(jié)果
最后又對幾個漏量大的進(jìn)行補(bǔ)測,確認(rèn)7根外管泄漏。因泄漏的管束集中在一個部位,為了縮短檢修時間,我們將泄漏處周圍的刺刀管內(nèi)管束拔出1~2m,拆掉泄漏部位的內(nèi)管束,對泄漏管進(jìn)行堵管;檢修公司共拆下52根內(nèi)管,對已經(jīng)確認(rèn)泄漏的7根進(jìn)行了堵管。
堵管后,我們重新對反應(yīng)器進(jìn)行了升壓,再次查漏,反應(yīng)器保持壓力8.0MPa、溫度220℃以上(保持導(dǎo)熱姆溫度在250~300℃);檢測結(jié)果是,所有的管束內(nèi)均有氨存在,估計(jì)還有管子泄漏。因氨的密度小,當(dāng)有一根管子泄漏,氨會污染到其他所有管子,故查漏結(jié)果無法最終確認(rèn)漏管位置。
為了增加分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,我們制作了專用查漏工具,將氮?dú)夤懿迦氪痰豆軆?nèi),用氮?dú)庵脫Q刺刀管3min,在保持氮?dú)獾土髁康那闆r下,取樣分析。分析結(jié)果出入較大,懷疑氮?dú)饬髁啃 :髮⒌獨(dú)饬髁考哟?,置換10min后,再對拆下的45根刺刀管進(jìn)行分析,仍不能確定。因?yàn)槊扛痰豆芊治鼍枰?5min,檢測一遍就用了近12h。為了確定置換時間,我們做了對比試驗(yàn),方法如下。
任取一根管子,全開氮?dú)庵脫Q5min后取樣分析,直至變色;再置換5min,第二次分析至變色;再置換5min,第三次分析至變色,對比置換效果見表4。
表4 對比置換試驗(yàn)
分析發(fā)現(xiàn),置換5min,可以將管束內(nèi)長時間富集的氨完全置換出,分析結(jié)果可以反映出管束內(nèi)的泄漏情況,之后置換時間改為5min。為了減輕漏管對其他管子的影響,我們制作了四氟棒,將9根測量結(jié)果偏高的管子堵上,再分析,最終確認(rèn)有一根漏管,并進(jìn)行了堵管。
根據(jù)前幾次的查漏情況,我們不能肯定其他沒有抽下的管束無微漏,決定在投入運(yùn)行前對反應(yīng)器進(jìn)行一次水壓試驗(yàn),反應(yīng)器上水,壓力升至8.7MPa,發(fā)現(xiàn)有4根管束漏水。保壓4h后,沒有發(fā)現(xiàn)其他漏管,我們將反應(yīng)器泄壓,交付檢修公司堵管。水壓試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的4根管束如下:第2圈第7根、第2圈第8根、第2圈第13根、第2圈第14根。加上已經(jīng)堵塞的8根,本次查漏共發(fā)現(xiàn)12根管子存在泄漏現(xiàn)象。都進(jìn)行堵管。
反應(yīng)器回裝完畢,升溫升壓準(zhǔn)備開車,反應(yīng)器進(jìn)氨升壓后發(fā)現(xiàn)熔鹽管線處的檢測試劑變色,通過對氮?dú)夤芫W(wǎng)檢測,排除了氮?dú)夂钡囊蛩睾螅_認(rèn)反應(yīng)器刺刀管仍有泄漏,再次停車查漏。具體步驟如下:
(1)首先將反應(yīng)器熔鹽出口管線法蘭斷開并加盲板,拆反應(yīng)器底部熔鹽分布器底蓋;
(2)TI127熱偶回裝,TI126熱偶拆除后加裝快裝頭短節(jié);
(3)反應(yīng)器進(jìn)料閥HV131拆掉后加裝盲板;
(4)在TI126處加氮?dú)庵脫Q,并通過PV014加氮(保持氮?dú)饬髁糠€(wěn)定),保證反應(yīng)器刺刀管每根管都有氮?dú)馀懦觯?/p>
(5)通過氨沖洗將反應(yīng)器壓力升至8.0MPa;
(6)檢查管箱是否泄漏;
(7)由于沒有發(fā)現(xiàn)明顯漏點(diǎn),再對每一根刺刀管內(nèi)管處接試劑分別檢測(試劑變色說明所檢查刺刀管含氨,可以認(rèn)定有漏點(diǎn))。
查完一遍后,初步確認(rèn)19根管子存在泄漏。為了確證再次復(fù)查,同時為了防止反應(yīng)器底部進(jìn)料口盲法蘭泄漏,氨在管箱內(nèi)富集擴(kuò)散至刺刀管對查漏造成干擾,將盲法蘭用膠帶和塑料布密封后引導(dǎo)出去,再次復(fù)查分析。最終發(fā)現(xiàn)有9根管子存在泄漏,其余10根管子為疑似泄漏。為進(jìn)一步確認(rèn),通過水壓試驗(yàn)查漏。并最終對其堵漏。
反應(yīng)器回裝完畢,用導(dǎo)熱姆升溫,溫度升至250℃,通過氨沖洗向反應(yīng)器送氨。在升溫過程中,從PV014通過反應(yīng)器的熔鹽出口管線向反應(yīng)器刺刀管充氮?dú)?,在反?yīng)器熔鹽進(jìn)口管線上熱電偶法蘭處取樣分析氨含量,持續(xù)檢測到有氨存在。加大分析頻率,每20min分析一次。在分析過程中,測出持續(xù)有氨。根據(jù)以上分析不能確定是否存在泄漏,所以制定最終的試漏方法,具體如下:
(1)反應(yīng)器R101通過導(dǎo)熱姆系統(tǒng)升溫至280~300℃,壓力保持在7.6~8.0MPa(PI082);
(2)反應(yīng)器R101升溫期間與中化配合在熔鹽出口熱電偶TI126法蘭口處不間斷取樣,檢測刺刀管內(nèi)氣相中氨含量;
(3)預(yù)熱熔鹽加熱爐F101至熔鹽循環(huán)泵P129具備啟動條件;
(4)反應(yīng)器R101通過導(dǎo)熱姆升溫合格后,配合中化在熔鹽槽氣相取樣口處接試劑,進(jìn)行在線監(jiān)測;
(5)將熱電偶TI126、熔鹽進(jìn)口TI127回裝后,啟動P129走小循環(huán);
(6)啟動熔鹽爐F101,對熔鹽升溫,至略高于或等于R101溫度;
(7)熔鹽升溫后,停導(dǎo)熱姆加熱爐F102、導(dǎo)熱姆泵P130,導(dǎo)熱姆切出R101;
(8)熔鹽送入刺刀管前要求通過出口壓力控制閥PV063將R101泄至2.0MPa(同時關(guān)閉各路氨沖洗);
(9)當(dāng)熔鹽溫度略高于R101溫度,將熔鹽送入R101刺刀管,反應(yīng)器進(jìn)行升溫,升至420~430℃;
(10)R101升溫合格后,將熔鹽切出R101,停P129、F101;
(11)熔鹽切出后,將TI126、TI127拆除,關(guān)閉P129循環(huán)閥,利用熔鹽儲槽壓力控制閥PV014向熔鹽槽加氮?dú)庵脫Q刺刀管內(nèi)管側(cè),保持進(jìn)入刺刀管氮?dú)饬髁糠€(wěn)定在260~280m3/h;
(12)反應(yīng)器R101利用氨沖洗管線送氨,升壓至7.6~8.0MPa;
(13)熱電偶TI126、TI127拆除后配合中化人員進(jìn)行不間斷檢測,并記錄詳細(xì)數(shù)據(jù);
(14)如果分析數(shù)據(jù)沒有氨的存在,則進(jìn)行開車;如果分析數(shù)據(jù)氨含量較高,且呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢,再決定進(jìn)一步查漏。
熔鹽升溫試漏方法的實(shí)施過程
反應(yīng)器升溫至250℃后,泄壓至2.0MPa,導(dǎo)熱姆退出反應(yīng)器,回裝反應(yīng)器熔鹽進(jìn)出口管線上的熱電偶,熔鹽切入反應(yīng)器。反應(yīng)器用熔鹽升溫過程中,分析取樣點(diǎn)改在熔鹽槽處。反應(yīng)器升溫至430℃后,將熔鹽切出反應(yīng)器,停熔鹽泵,拆反應(yīng)器熔鹽進(jìn)出口管線上的熱電偶,從PV014處加氮?dú)庵脫Q刺刀管,從熱電偶法蘭處取樣分析。通過反應(yīng)器頂部氨沖洗管線向反應(yīng)器送氨升壓,壓力升至8.0MPa。
分析結(jié)果見表5。
表5 熔鹽升溫試漏分析結(jié)果
起初在熔鹽槽處取樣分析時,試劑不變色,沒有測出氨;后來在熔鹽槽處連續(xù)有氨測出。另外,聯(lián)系到熔鹽未切入反應(yīng)器時,持續(xù)有氨測出的情況,綜合認(rèn)為氮?dú)庠诖痰豆軆?nèi)存在置換死角,導(dǎo)致置換緩慢,經(jīng)熔鹽循環(huán)后,殘留的氨被帶到熔鹽槽經(jīng)氣相排出。后來,反應(yīng)器刺刀管的置換分析過程中,測不到氨,也證明了這種假設(shè)。延長時間,保持反應(yīng)器的溫度和壓力都達(dá)到正常指標(biāo),再次監(jiān)護(hù)查漏分析,結(jié)果如表6。
表6 反應(yīng)器溫度和壓力都正常后的查漏結(jié)果
分析結(jié)果表明,反應(yīng)器的溫度和壓力都正常后,仍然長時間沒有測出氨,證明反應(yīng)器刺刀管內(nèi)已經(jīng)置換干凈,刺刀管不存在泄漏現(xiàn)象。至此,反應(yīng)器查漏堵漏結(jié)束,并且一次性開車投料成功,一直運(yùn)行至今,沒有發(fā)現(xiàn)泄漏現(xiàn)象。
(1)在查漏過程中,走了彎路。利用導(dǎo)熱姆升溫至280℃左右的方法進(jìn)行查漏,因用時較多,在溫度降至150℃左右時,查漏失去準(zhǔn)確性,所以反復(fù)幾次查漏才最終確定。因反復(fù)進(jìn)行拆裝、查漏,浪費(fèi)大量時間。應(yīng)該采用熔鹽升溫至430℃左右后升壓查漏,可以增加保險系數(shù)。
(2)在反應(yīng)器R101運(yùn)行中未監(jiān)控到泄漏現(xiàn)象,經(jīng)過酸洗后開車升壓出現(xiàn)泄漏,說明R101刺刀管很早就有損傷,在運(yùn)行中未表現(xiàn)出來,經(jīng)過酸洗后出現(xiàn)。以后在每一次酸洗后均需檢測。
(3)查漏可以將下部熔鹽管箱打開,從刺刀管內(nèi)管開始排查、確定。當(dāng)確定好泄漏管后,再將內(nèi)管落下。內(nèi)管不用全部卸下,只需將泄漏管束附近列管卸下即可。
(4)刺刀管側(cè)加氮?dú)庵脫Q,由熔鹽槽PV014加入,關(guān)閉P129循環(huán)閥,拆除TI126、TI127,由TI126處進(jìn)行初步判斷,要保持氮?dú)饬髁康姆€(wěn)定,避免氣量的不穩(wěn)造成數(shù)據(jù)的不穩(wěn)定。
(5)利用中心化驗(yàn)室提供硫酸甲基紅溶液進(jìn)行檢測。先定性分析,當(dāng)出現(xiàn)試劑變色,確定有氨時則進(jìn)行定量分析。在排查時用濃度0.1mol/L溶液0.1ml檢測。如泄漏量過大則增加濃度。定量分析計(jì)算公式為22081÷0.93÷氣體體積(ml)=含量(10-6)(0.1ml時)。經(jīng)過實(shí)際操作證明此方法是非常有效的??梢酝瑫r用幾個檢測管配合負(fù)壓球進(jìn)行檢測。
(6)加入的氮?dú)饬髁侩m然很大,但是因管箱較大,不能保證平均分配到每一根刺刀管,所以在不能確定單一管是否泄漏時,要針對此管進(jìn)行反復(fù)測試。
(7)取樣分析過高濃度的管子后,需將取樣管用水沖洗置換,用氮?dú)獯蹈稍偻度胧褂?,避免氮?dú)庵脫Q存在死角,不徹底,對后續(xù)的分析造成干擾。
(8)在內(nèi)管拆除后,制作較長的鋼管,深入至刺刀管內(nèi)部,先用氮?dú)庵脫Q再檢測,排除外部的干擾。
(9)水試結(jié)果表明,水試也是一種很好的方法,可以配合氨試,也可以有效檢測出漏點(diǎn)。但水試需要更高的壓力,安全系數(shù)要求更高。
(10)用氨進(jìn)行查漏時,沒有用熔鹽進(jìn)行升溫。因金屬受熱后會膨脹,如果用熔鹽升溫至420~430℃后再升壓,R101能夠保持較高的溫度,那樣將更有助于有效、準(zhǔn)確、快速的確定泄漏管束。