西門子奧鋼聯(lián)于上世紀九十年代初在燒結(jié)行業(yè)進行煙氣脫硫技術(shù)的開發(fā)研制,于2007年在奧鋼聯(lián)鋼鐵公司位于林茨的工廠安裝了第一套Meros系統(tǒng),它每小時能夠凈化處理100萬立方米燒結(jié)工藝廢氣,相比于過去的濕法凈化系統(tǒng),采用Meros技術(shù)可使粉塵、重金屬、有機物和二氧化硫的排放量減少了90%之多。
2008年西門子為馬鋼安裝歐洲以外的首套Meros系統(tǒng),項目在2009年年中完工,并于2010年7月通過驗收。經(jīng)過一年多的正式運行,設(shè)備運行穩(wěn)定,日平均外排的煙氣SO2≦200mg/Nm2,取得了較好的環(huán)保效果。
燒結(jié)原料及燃料中含有大量的硫成分,在抽風燒結(jié)過程中,硫成分會轉(zhuǎn)化為SO2等酸性氣體,所產(chǎn)生的二氧化硫排放量約占鋼鐵企業(yè)污染排放總量的40%-60%。控制燒結(jié)生產(chǎn)過程中二氧化硫的排放是鋼鐵企業(yè)控制污染的重點。Meros(最大化削減燒結(jié)排放)燒結(jié)廢氣處理工藝能夠?qū)⒎蹓m、重金屬、二氧化硫和有機化合物等的排放降低到過去的傳統(tǒng)技術(shù)難以到達的水平。Me ros工藝中,吸附劑和脫硫劑被噴入廢氣流中,與重金屬、有機物、二氧化硫和其他酸性氣體相結(jié)合。氣流通過氣體調(diào)節(jié)反應(yīng)器時被濕化和冷卻,促進了化學反應(yīng)的進行,灰塵顆粒則被布袋過濾器捕獲。為了提高廢氣凈化效率和降低成本,一部分灰塵被回收至廢氣流中,使未反應(yīng)的添加劑再次同廢氣接觸。
馬鋼Me ros系統(tǒng)投產(chǎn)以來,馬鋼根據(jù)生產(chǎn)運行的需要,又自主完成了對消化螺旋下料不穩(wěn)定、脫硫塔下部積料嚴重等技術(shù)攻關(guān),并使脫硫副產(chǎn)物得到合理有效的綜合利用,為Meros系統(tǒng)在中國市場的推廣應(yīng)用進一步提供了經(jīng)驗。2011年Meros系統(tǒng)同步率、脫硫率、綜合脫硫率均處在較高水平。目前,脫硫系統(tǒng)與燒結(jié)機同步率穩(wěn)定在95%左右,脫硫率提高到80%左右,綜合脫硫率達到76%,大大降低了燒結(jié)煙氣中SO2排放量,年減排量達到3500噸左右。