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      硝酸尾氣源頭治理的原理與方法

      2011-02-10 06:39:34
      河南化工 2011年11期
      關鍵詞:吸收塔硝酸尾氣

      (河南神馬尼龍化工有限責任公司,河南平頂山 467013)

      我國現有大氣污染物主要是二氧化硫(SO2),其次是氮氧化物(NOx)。2005年NOx排放總量達1995萬t,預計到2010年后的5~10年,NOx排放總量將會超過SO2,成為第一大酸性氣體污染排放物[1]。我國“十二五”期間,除了“十一五”期間已經實施的二氧化硫(SO2)和化學需氧量(COD)外,氨氮(NH3-N)和氮氧化物(NOx)也已納入污染物排放總量控制。GB16297-1996對氮氧化物的排放標準規(guī)定:現有和新建污染源的排放濃度分別為1 700 mg/m3(折標為827×10-6)和1 400 mg/m3(折標為681×10-6)。而即將出臺的新標準將與國際接軌,有意向將現有和新建污染源的排放濃度分別降至616 mg/m3(折標為300×10-6)和410 mg/m3(折標為200×10-6)。

      硝酸生產中排放的NOx(主要包括NO和NO2)是工業(yè)NOx的主要排放源之一,不僅嚴重污染環(huán)境,而且也增加了硝酸生產過程中的氨耗,提高了硝酸生產成本,因此對硝酸尾氣進行有效治理并確保達標排放就顯得十分重要;現有的硝酸尾氣治理的措施多是對排放后的NOx進行達標處理,而未從源頭降低NOx的濃度。我公司年產10.5萬t硝酸裝置采用的是雙加壓工藝技術,技術人員根據硝酸生產的基本原理對相關設備改造及工藝優(yōu)化,使硝酸尾氣未經處理即可很好地達標排放,變末端尾氣治理為清潔生產控制,實現了經濟效益與環(huán)境效益的最佳結合。

      1 尾氣治理的原理

      工業(yè)上硝酸生產均采用氨催化氧化工藝,包括NH3的接觸氧化、NO的氧化和NO2的吸收三個過程,其主要反應如下[2]:

      可以看出,在NO2被H2O吸收生成HNO3的同時,有1/3的NO放出,表明無論采用何種氧化和吸收工藝,NO2被 H2O吸收的效率不可能達到100%,這意味著硝酸尾氣中含有NOx是必然的。其中NOx的質量濃度及尾氣處理量與上述三個主要反應密切相關,通過對反應過程進行分析可以找到影響硝酸尾氣中NOx的質量濃度及尾氣處理量因素,為從源頭上降低尾氣中NOx的質量濃度提供理論依據。

      法國氮素公司(COFAZ)根據NOx在酸吸收塔中被H2O吸收的機理,得出了硝酸尾氣中物質的量分數 的一個半經驗半理論的設計計算公式[3]:

      式中,c(NOx),硝酸尾氣中NOx的物質的量分數,%;k,常數;V,吸收塔體積,m3;N,吸收塔塔板數;c(HNO3),稀硝酸質量分數,%;c(O2),尾氣中氧氣的物質的量分數,%;M,稀硝酸裝置生產能力,t/d;p,吸收塔壓力,kPa;T,冷卻平均溫度,K。

      由此式可較容易地觀察各參數對硝酸尾氣中NOx物質的量的影響。要降低硝酸生產過程中NOx的物質的量分數c(NOx),可以通過提高吸收壓力,降低酸吸收溫度,降低稀硝酸質量分數,控制尾氣中O2物質的量分數,提高吸收塔體積,增加吸收塔塔板數、降低裝置生產能力等措施來實現。

      2 尾氣治理的方法

      2.1 提高吸收壓力

      由式(2)~(4)可知,在酸吸收塔中進行的NO的氧化和NO2的吸收兩個過程均為體積縮小的反應,與壓力有較大關系。加壓操作不僅能加速NO的氧化,同時能大大提高NO2的吸收速度及酸吸收率,降低尾氣中 NOx質量濃度。如在101.33 kPa(A)下,只有40%轉化為 HNO3;而在607.98 kPa(絕)下,若其它條件相同,則其轉化率增加至90%[4]。由于硝酸生產尾氣中NOx物質的量分數c(NOx)與壓力的三次方成反比,提高吸收壓力是降低尾氣中濃度最有效的辦法。

      根據公司硝酸裝置的工藝特點,壓縮設備采了用目前國內技術較為先進的陜鼓壓縮機機組,先將工藝空氣通過軸流壓縮機(型號:AV40-15)加壓到0.35 MPa(A),之后同氣氨混合送至氧化爐中進行催化氧化,生成的NO2再經過氮氧化物壓縮機(型號:R45-3)進一步加壓到1.01 MPa(A),然后進入吸收塔中進行吸收。這保證了NO的氧化和NO2的吸收兩個過程在較高的壓力[1.01 MPa(A)左右]下進行,進而降低了尾氣中NOx的物質的量分數。

      2.2 降低吸收溫度

      由于反應(2)、反應(3)均為放熱反應,所以降低溫度,平衡向生成HNO3的方向移動。例如,當吸收溫度降低10℃,NO2的吸收速度增大5倍,NO氧化為NO2的速度可增加0.15倍[4]。由式(4)可知,降低吸收工序溫度,不僅有利于提高酸吸收率,同時降低了酸吸收塔內尾氣中NOx的濃度。例如,當吸收塔壓力為101.33 kPa(A),產品硝酸的質量分數為50%,酸吸收率為92%時,若以30℃的吸收容積作為100,則在5℃時只有23,而在40℃時則高達150[5]。對于選定的酸吸收塔,其設備參數(如換熱面積、冷卻水管徑)已經確定,吸收溫度主要受工藝條件影響。當冷卻水量不足或冷卻水溫度太高時,酸吸收工序操作工況將會惡化,不僅造成品硝酸質量濃度和產量下降,而且尾氣中NOx質量濃度將近似線性增高,這一點在夏季高溫季節(jié)表現得尤其明顯。

      公司硝酸裝置建設之前,對原始設計工藝進行了改造和優(yōu)化。一是將酸吸收塔內的冷卻盤管由原來的兩段冷卻改為三段冷卻,上段采用溫度更低的冷凍水,中、下段冷卻水溫度也較原始設計分別降低了4℃;二是在酸吸收塔加水管線上增加一臺換熱器,采用冷凍水降低酸吸收塔加水的溫度;三是酸吸收塔塔板比原始設計多增加了一層,由公式(4)可以知道塔板數N增加也有利降低尾氣NOx的物質的分數。通過上述方法進一步了這些降低了反應(2)、反應(3)的溫度,有利于平衡向生成HNO3的方向移動,進而也降低了尾氣中NOx的物質的量分數。

      2.3 控制相關工藝指標

      由式(4)可知,尾氣濃度與還與尾氣中O2物質的量分數c(O2)和稀硝酸質量分數c(HNO3)相關,生產中需要嚴格控制好這兩項工藝指標。

      尾氣中的O2來源于過量的一次空氣(用于催化氧化)和二次空氣(用于漂白成品酸),這兩種空氣均來自于同一空氣壓縮機。當尾氣中O2物質的量分數過高時,則說明二次空氣量加入過多,一次空氣量相應地減少,吸收塔中將被稀釋,吸收塔處理的氣量與壓力降將增大,不僅不利于吸收而且還降低了裝置的負荷;當尾氣中O2物質的量分數不足時,說明加入系統(tǒng)中的二次空氣量不足,不利于吸收塔中NO的氧化,導致尾氣中NOx的質量分數增加。實際生產中我們嚴格控制尾氣中O2物質的量分數為3%~5%,這樣不僅保證好裝置的負荷,而且有利于降低尾氣中NOx的物質的量分數。進入酸吸收塔中的NOx的物質的量分數與成品硝酸質量分數 c(HNO3)之間的關系為[5]:

      式中:c(HNO3),成品硝酸質量分數,%;c(NO2),吸收塔中NOx的物質的量分數,%。

      在硝酸生產過程中,往往期望得到較高質量濃度的成品硝酸溶液,由式(4)、式(5)可知在其他條件不變化的情況下,不切實際地追求和提高硝酸質量分數,不僅不利于降低硝酸尾氣質量濃度及尾氣排放量,而且在經濟上也不合算。在裝置負荷不變的情況的下,當成品硝酸溶液的濃度較高時,常通過增加吸收加水量來進行控制,這同時對降低硝酸生產尾氣中NOx質量濃度效果相當明顯。在保證產品最低質量濃度要求的同時,我們常將成品硝酸的質量分數控制在63.5% ~65.0%,同時保證合理的吸收加水量。

      3 尾氣治理的效果

      就采用同種雙加壓法硝酸生產工藝比較而言,未經后期處理的硝酸裝置尾氣NOx濃度僅略低于200×10-6,而我公司硝酸裝置綜合運用以上方法,使尾氣排放的NOx濃度未經后期處理即可達到50×10-6以下,治理效果明顯。這種從源頭治理硝酸生產尾氣中NOx的方法,不僅符合清潔生產機制,而且較其他后期治理方法(可分為溶液吸收法、催化還原法和固體吸附法三類)更加經濟合理,表1是我公司從源頭治理的效果與三種后期治理方法的比較[6],從中更容易看出其優(yōu)勢。

      表1 各種氮氧化物處理方法比較

      4 結束語

      減少和消除硝酸生產尾氣對大氣的污染,除了更加有效地采用已工業(yè)化的后期治理方法外;還要根據硝酸生產的原理,從源頭抓起,從生產過程著手降低硝酸生產過程中尾氣中的NOx濃度,使之達到經濟效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一,更重要的是符合清潔生產的要求。

      [1]唐文騫.硝酸尾氣處理方法[J].化工設計,2008,18(5):13-15.

      [2]陳五平.無機化工工藝學(上冊),第3版[M].北京:化學工業(yè)出版社,2002:239-243.

      [3]Harvin R L,Leray D G.常壓與雙壓的客觀比較[J].氮肥設計,1986,(1):65-69.

      [4]曾祥根.硝酸尾氣治理機理探討與治理方法[J].化學工業(yè)與工程技術,2004,25(6):45-47.

      [5]華東化工學院等編.無機物工學—硝酸[M].北京:中國工業(yè)出版社,1961:74-79.

      [6]郭玉峰.全國氣體凈化信息站2008年技術交流會論文集[C].氣體凈化,2008,8(C00):148-149.

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