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      大慶煉化公司一套ARGG裝置節(jié)能優(yōu)化研究

      2011-02-07 08:38:24張顯梅
      化學(xué)工程師 2011年4期
      關(guān)鍵詞:沸器進(jìn)料汽油

      張顯梅

      (大慶煉化公司 設(shè)計(jì)院,黑龍江 大慶 163411,China)

      1 裝置概況

      大慶煉化公司一套ARGG裝置(以下簡稱一套ARGG裝置)設(shè)計(jì)規(guī)模為100萬t·a-1,反應(yīng)部分采用雙提升管技術(shù),再生部分采用成熟可靠的同軸催化裂化技術(shù),其中汽油提升管需加工二套ARGG穩(wěn)定汽油45t·h-1(現(xiàn)汽油提升管反應(yīng)器劑油比為8.5左右,進(jìn)料溫度為80℃)。重反和汽反的混合粗汽油經(jīng)一套ARGG裝置吸收穩(wěn)定系統(tǒng)處理后分兩路,一路至一套ARGG裝置的汽油脫硫醇單元,另一路(45t·h-1)返至二套ARGG的產(chǎn)品精制單元。由于該裝置擔(dān)負(fù)降低出廠汽油烯烴含量的重任,回?zé)挾譇RGG穩(wěn)定汽油33.3萬t·a-1,使得該裝置能耗比一般裝置高6.0kgEo·t-1左右。

      2 用能現(xiàn)狀分析

      目前,一套ARGG存在的主要用能問題是:(1)回?zé)挾譇RGG穩(wěn)定汽油顯著增加了一套ARGG裝置穩(wěn)定系統(tǒng)的粗汽油處理量,造成穩(wěn)定系統(tǒng)的液相負(fù)荷過大、汽液比不合理;

      (2)常壓渣油進(jìn)裝置溫度不夠高(僅113~115℃),降低了裝置產(chǎn)汽量;

      (3)分餾和吸收穩(wěn)定系統(tǒng)換熱流程不夠優(yōu)化,熱水溫度高,柴油和分餾一中的高溫?zé)峒s500萬kCal·h-1作為低溫?zé)崾褂茫ǚ逐s一中向熱水系統(tǒng)補(bǔ)熱,柴油抽出直接加熱富吸收油),柴油餾份未實(shí)現(xiàn)直供料;

      (4)分餾塔頂油氣的低溫?zé)峄厥詹粔虺浞?,熱水回收熱量后,塔頂油氣進(jìn)空冷的溫度高達(dá)92~93℃;

      (5)主風(fēng)煙機(jī)機(jī)組補(bǔ)電較大,達(dá)到1200kW;

      (6)余熱鍋爐排煙溫度較高達(dá)210℃,高溫位熱量損失至少 180萬 kCal·h-1。

      3 能量優(yōu)化措施

      3.1 提高常渣原料的進(jìn)料溫度

      根據(jù)全廠節(jié)能熱聯(lián)合方案,一套催化的常壓渣油進(jìn)裝置溫度提高至135℃,多產(chǎn)中壓蒸汽。

      3.2 調(diào)整兩套催化的汽油改質(zhì)處理方式

      一套ARGG裝置不回?zé)挾譇RGG的穩(wěn)定汽油而改用回?zé)挾譇RGG粗汽油,之后返回同樣多的粗汽油至二套ARGG裝置的吸收穩(wěn)定系統(tǒng)。這樣,兩套催化裝置處理的粗汽油量幾乎等同于自產(chǎn)的粗汽油量。此項(xiàng)措施,僅簡單改流程,幾乎不額外增加投資,即可顯著降低一套ARGG裝置吸收塔、解吸塔、穩(wěn)定塔的液相負(fù)荷,進(jìn)而降低解吸塔底、穩(wěn)定塔底重沸器負(fù)荷。節(jié)能量表現(xiàn)在:

      (1)減少一套ARGG解吸塔底重沸器負(fù)荷200萬kCal·h-1、減少穩(wěn)定塔底重沸器負(fù)荷150萬kCal·h-1。熱量可發(fā)生中壓蒸汽,可多產(chǎn)中壓飽和蒸汽7.14 t·h-1,折合中壓過熱蒸汽 5 t·h-1。

      (2)解吸塔中間重沸器減少負(fù)荷50萬kCal·h-1左右。

      (3)吸收塔冷卻器負(fù)荷減少15萬kCal·h-1左右,減少循環(huán)冷水消耗25 t·h-1。

      (4)減少吸收塔中段泵、吸收塔底泵、脫乙烷汽油泵、解吸塔進(jìn)料泵電耗。

      3.3 優(yōu)化操作,降低低壓蒸汽消耗

      (1)建議重油提升管反應(yīng)溫度恢復(fù)至520℃左右,渣油進(jìn)料溫度提高至200℃左右,采用低壓降、低汽耗的高效進(jìn)料噴嘴,渣油霧化蒸汽比至少可降至4.5%,霧化蒸汽總消耗約6.7 t·h-1,較目前霧化蒸汽用量降低 1.6 t·h-1。

      (2)目前,汽提蒸汽(含CSC用汽)量為 6.5 t·h-1,防焦蒸汽耗量為1 t·h-1,均偏大。建議更換汽提段汽提噴嘴,提高汽提效率,控制汽提蒸汽(含CSC用汽)不大于5 t·h-1。另推薦采用已廣泛應(yīng)用的高溫低壓蒸汽防焦技術(shù),在再生器稀相段增設(shè)蒸汽過熱盤管,更換防焦蒸汽管道和新型防焦蒸汽環(huán)。

      (3)停用輕柴油汽提蒸汽,降低蒸汽消耗0.9t·h-1。

      3.4 換熱流程優(yōu)化

      3.4.1 優(yōu)化低溫?zé)峄厥障到y(tǒng)

      (1)分餾塔頂油氣冷卻仍采用三級(jí)。熱水換熱器由6臺(tái)并聯(lián)改為2串6并,空冷器及后冷器流程維持不變。較節(jié)能改造前,多回收分餾塔頂78~86℃的低溫?zé)?30萬kCal·h-1左右。(若分餾塔頂油氣-熱水換熱器采用3串4并,則較2串6并可再多回收170萬kCal·h-1左右,但氣壓機(jī)入口壓力降低4~5kPa。)。推薦采用2串6并方案。

      (2)增加1臺(tái)壓縮富氣-除鹽水換熱器除鹽水依次由壓縮富氣、穩(wěn)定汽油(穩(wěn)定汽油——除鹽水換熱器利舊現(xiàn))加熱(目前除鹽水僅由穩(wěn)定汽油加熱)。目的是回收壓縮富氣55℃以上熱量100萬kCal·h-1左右。除鹽水 75t·h-1,由 40℃加熱到 79℃。

      3.4.2 優(yōu)化換熱流程

      (1)熱聯(lián)合 提高常壓渣油進(jìn)催化裝置溫度(135℃進(jìn)裝置);頂循環(huán)油給氣分裝置脫丙烷塔底重沸器供熱;

      (2)優(yōu)化輕柴油換熱流程 調(diào)整目前輕柴油抽出后加熱富吸收油和熱水后進(jìn)空冷的換熱順序,即改為:輕柴油自輕柴油汽提塔抽出后,先加熱頂循環(huán)油,再加熱熱水,溫度降至125℃左右后分兩路,一路作為熱出料直接供柴油加氫改質(zhì)裝置,另一路作為貧吸收油與富吸收油換熱后,溫度降至75℃后再由循環(huán)冷水冷卻。

      (3)調(diào)整中段油取熱負(fù)荷及換熱流程 分餾一中換熱流程稍做調(diào)整,即分餾一中主要給穩(wěn)定塔底重沸器供熱,少量熱量加熱熱媒水(15.3萬kCal·h-1),不向原料油和解吸塔供熱(目前一中作穩(wěn)定塔、解吸塔熱源,再加熱裝置進(jìn)料和低溫?zé)崴?,但加熱流程可保留;二中換熱流程不變,但增加分餾二中取熱負(fù)荷,多產(chǎn)中壓蒸汽。

      正常操作時(shí),解吸塔底重沸器E1310A全部使用1MPa蒸汽,現(xiàn)有重沸器面積已夠(BJS1400-2.5-680-6/19-4),不需改造。

      (4)提高粗汽油進(jìn)汽油提升管溫度 由于將目前的回?zé)挿€(wěn)定汽油改為回?zé)挻制停市鑼⒋制蜕郎丶訜帷?/p>

      增加2臺(tái)穩(wěn)定汽油-粗汽油換熱器E1313AB(重疊串聯(lián),BES700-2.5-120-6/25-4),將來自二套ARGG的粗汽油加熱至80℃左右。目的是回收穩(wěn)定汽油低溫?zé)?05萬kCal·h-1左右,并減少后部表面蒸發(fā)空冷器消耗。

      4 節(jié)能效果

      (1)裝置煙氣量為 153200 Nm3·h-1,調(diào)整換熱流程后,分餾二中、循環(huán)油漿、外取熱器、余熱鍋爐分別產(chǎn)中壓飽和蒸汽 10.4、26.61、27.2 、10.5t·h-1,裝置共產(chǎn)中壓蒸汽75t·h-1,多產(chǎn)中壓過熱蒸汽10 t·h-1。多消耗除氧水 10t·h-1。

      (2)優(yōu)化后,解吸塔底重沸器較節(jié)能優(yōu)化前多消耗蒸汽8 t/h,而低壓蒸汽消耗減少4 t·h-1,所以共多消耗低壓蒸汽4 t·h-1。

      (3)改造前,裝置內(nèi)低溫?zé)峁矊?10 t·h-1熱水自82℃加熱110℃,而優(yōu)化后,可將665 t·h-1熱水由65℃升至92.6℃,多回收低溫?zé)?27.4萬kCal·h-1左右。

      (4)熱聯(lián)合效果 節(jié)能優(yōu)化后,分餾塔頂循環(huán)油(約 350t·h-1,溫度由148℃降至 120℃)外輸熱量516 萬 kCal·h-1;輕柴油熱供(125℃),輸出熱量 57萬 kCal·h-1。催化進(jìn)料(135℃),外供入熱量 110 萬kCal·h-1(基準(zhǔn)溫度按120℃,若按目前的實(shí)際進(jìn)料溫度 102℃,則多供入熱量 238 萬 kCal·h-1),合計(jì)熱輸出 463 萬 kCal·h-1。

      改造前、后裝置消耗及能耗對(duì)照表見表1。優(yōu)化后的能耗為59.59kgEo·t-1,比裝置目前能耗67.17kgEo·t-1,下降了 7.58kgEo·t-1。

      表1 改造前、后裝置消耗及能耗對(duì)照表(處理量按127.35t·h-1)Tab.1 Energy consumption comparison before and after reformation(treatment capacity 127.35t·h-1)

      5 結(jié)論

      本項(xiàng)目實(shí)施后,一套ARGG裝置多產(chǎn)中壓過熱蒸汽 10t·h-1,多回收低溫?zé)?127.4 萬 kCal·h-1,煉油綜合能耗下降7.58kgEo·t-1,對(duì)控制煉油裝置成本、節(jié)能降耗以及提高公司的經(jīng)濟(jì)效益有顯著成效,另外,對(duì)探索和研究公司其他煉油裝置的用能優(yōu)化問題有一定的借鑒作用。

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