郭永偉,王 偉,王志玲
(中海石油內(nèi)蒙古天野化工集團,內(nèi)蒙古呼和浩特 010070)
中海石油內(nèi)蒙古天野化工(集團)股份有限公司(以下簡稱天野化工)是以天然氣為原料生產(chǎn)甲醇和尿素產(chǎn)品。隨著冬季供暖以天然氣為能源用量的增加,天然氣出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面,嚴重影響以天然氣為原料的化工裝置正常負荷的生產(chǎn)運行。2010年12月,由于天然氣供應(yīng)緊張,導(dǎo)致天野化工甲醇裝置和化肥裝置一直處于低負荷運行,12月中旬開始,化肥裝置氣化爐一直在40%的低負荷下運行,運行時間持續(xù)達40d以上,因此對于氣化爐的安全運行提出新的挑戰(zhàn)。
氣化造氣系統(tǒng)由兩臺氣化爐、兩臺廢熱鍋爐(副產(chǎn)10.0MPa飽和蒸汽)、激冷洗滌、洗滌塔降溫等組成,氣化爐為兩臺并聯(lián)運行,沒有備用。氣化爐三物料(氧氣、天然氣、蒸汽)送入氣化爐進行部分氧化反應(yīng),產(chǎn)出有效氣(CO+H2)含量為96%的合成氨原料氣。三物料通過氣化爐燒嘴的不同環(huán)隙進入氣化爐,部分氧化反應(yīng)生成原料氣,高溫原料氣通過熱量回收和洗滌降溫后,溫度為45℃的原料氣送到后序工段進行合成氨的生產(chǎn)。表1為氣化爐正常負荷運行參數(shù)(100%負荷)。
表1 氣化爐正常負荷運行參數(shù)
2010年冬季由于受天然氣供應(yīng)不足的影響,天野化工化肥裝置氣化爐被迫減負荷至40%的低負荷運行。由于這套氣化爐在設(shè)計時給出的最低運行負荷為70%,所以之前沒有低于70%負荷運行的數(shù)據(jù)可以參考,這給工藝操作帶來了很大的困難。在低負荷運行實施之前,化肥系統(tǒng)組織相關(guān)技術(shù)人員,經(jīng)過多次的討論和評估,編制出操作的應(yīng)急預(yù)案;由工藝技術(shù)人員親自指揮操作減負荷,實施減負荷至40%的低負荷運行,隨時觀察氣化爐運行狀況,經(jīng)過24h的監(jiān)護運行,氣化爐整體沒有出現(xiàn)超溫現(xiàn)象,有效氣含量在指標范圍之內(nèi),說明實施低負荷運行是可行的。對應(yīng)急預(yù)案進行修改和完善,下發(fā)到操作崗位執(zhí)行,其中包括摘除三物料低聯(lián)鎖6個,氣化爐每小時測溫一次,天然氣流量閥打手動控制,操作人員發(fā)現(xiàn)氣化爐異常有先停車后匯報的特權(quán),技術(shù)監(jiān)督每日進行一次氣化爐評估并隨時修改操作預(yù)案。通過此次氣化爐低負荷運行,掌握了一定的參考數(shù)據(jù),為以后的氣化爐運行提供了技術(shù)支持。表2為氣化爐低負荷運行參數(shù)(40%負荷)。
表2 氣化爐低負荷運行參數(shù)
(1)氣化爐在低負荷運行時,氣化爐爐膛整體溫度下降140℃左右,這是由于氣化爐的熱量損失并不隨生產(chǎn)負荷的降低而變化導(dǎo)致的。所以在氧與天然氣比不變的情況下,降低生產(chǎn)負荷氣化爐溫度也隨著降低。
(2)氣化爐在低負荷運行時,氣化爐拱頂溫度沒有上漲,反而有所下降。理論上,隨著氣化爐負荷的降低,由于燒嘴火焰反應(yīng)區(qū)的上移,拱頂溫度將上漲,但事實相反,初步分析為負荷較低時,在反應(yīng)區(qū)產(chǎn)生熱量的減少,抵消了反應(yīng)區(qū)溫度上移的熱量,從而使溫度未上漲。這也是氣化爐低負荷運行所擔(dān)心的,防止氣化爐超溫的最重要問題之一。
(3)不同負荷對氣化爐燒嘴的影響不一樣,低負荷運行是對燒嘴最不利的,設(shè)計時氣化爐最低負荷為70%也是考慮到這一點。氣化爐正常滿負荷運行時燒嘴冷卻水回水溫度為50℃,當氣化爐在40%負荷時,燒嘴冷卻水回水溫度降為35℃,此數(shù)據(jù)表明氣化爐在低負荷運行時燒嘴環(huán)隙處的溫度也是下降了的。兩臺氣化爐低負荷運行40d以上,燒嘴沒有發(fā)生泄漏,但這也不能說明低負荷對燒嘴的影響減小,還需要更多的實際數(shù)據(jù)分析和理論支持。
(4)氣化爐在低負荷運行時,增加進入燒嘴屏蔽環(huán)隙的保護蒸汽用量,由正常的1.5t/h增加到2.0t/h,這是為了保護氣化爐拱頂爐磚,防止拱頂超溫。
(5)氣化爐低負荷下運行,原料氣甲烷含量控制在0.3%(體積分率)時,有效氣(CO+H2)含量在95.5%(體積分率)以上,基本保持不變,能夠滿足后序工段生產(chǎn)的要求。
(6)氣化爐低負荷下運行,較正常負荷時工藝操作難度增加。由于三物料流量自動調(diào)節(jié)閥的開度變小,造成閥門操作彈性變小,致使三物料部分閥門不能投自動,以防止閥門調(diào)節(jié)過程中,突然關(guān)閉,部分物料喪失,發(fā)生氣化爐超溫等危險,只能改為手動操作,每次只能調(diào)整0.1%的閥位開關(guān)操作,使操作人員的工作量大幅增加,并且增加了安全運行風(fēng)險。
由于氣化爐低負荷運行時,氧氣、天然氣物料參數(shù)低于設(shè)計的安全聯(lián)鎖值,所以只能將物料低聯(lián)鎖摘除,這樣給氣化爐安全運行帶來了非常大的隱患,必須制定相應(yīng)的氣化爐低負荷操作預(yù)案,由專人進行監(jiān)護、落實和執(zhí)行,切實保證氣化爐的安全運行。
低負荷運行時,對氣化爐要進行必要的特護工作,中控操作有專門的DCS監(jiān)控畫面,專人負責(zé)監(jiān)控三物料的參數(shù),如壓力、溫度、流量及氣化爐溫度變化情況?,F(xiàn)場操作人員每小時對氣化爐進行認真巡檢,加強各溫度點的現(xiàn)場測溫和燒嘴冷卻水可燃氣的檢測工作,發(fā)現(xiàn)異常情況立即打閘停車、泄壓和氮氣置換處理,確保氣化爐的安全。
專業(yè)技術(shù)人員每天對氣化爐低負荷運行的數(shù)據(jù)進行整理、對比和分析,根據(jù)氣化爐的運行狀況及參數(shù)變化情況進行評估,并制定出安全、合理的操作預(yù)案和指令,指導(dǎo)操作人員進行氣化爐的安全操作。
氣化爐開停車嚴格執(zhí)行確認單并簽字,安排至少2人以上對氣化爐專人監(jiān)護開停車,監(jiān)護爐溫、流量、壓力參數(shù),升降壓、升降溫速率;防止閥門開度小,物料指示假,發(fā)生氣化爐超溫、超壓等嚴重事故。在開停車過程中,技術(shù)監(jiān)督要監(jiān)護崗位人員進行操作,隨時把控氣化爐的運行安全,降低氣化爐開停車的風(fēng)險。
2010年年底,天野化工化肥裝置兩臺氣化爐低負荷(40%負荷)累計運行40d,采取可行、可控、有效的操作手段對氣化爐進行維護運行,沒有發(fā)生超溫、超壓等安全問題,達到了安全運行的目的。但是,氣化爐低負荷運行有很大的安全風(fēng)險,必須采取必要的安全防護措施,操作人員必須熟練掌握操作技能和預(yù)案,迅速反應(yīng),快速處置,否則會產(chǎn)生非常嚴重的后果。改變原料結(jié)構(gòu),時刻滿足氣化爐安全運行的正常負荷,才是氣化爐安全穩(wěn)定運行的關(guān)鍵,解決問題的最根本辦法。