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      中頻爐內(nèi)脫硅試驗(yàn)研究

      2011-01-23 06:08:34劉金旺
      鑄造設(shè)備與工藝 2011年5期
      關(guān)鍵詞:脫硅爐襯赤泥

      劉金旺

      (石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,河北 石家莊 050035)

      鋼鐵企業(yè)為了提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和追求效益的最大化,鐵水預(yù)處理技術(shù)得到了迅速發(fā)展,使鐵水預(yù)處理逐漸成為鋼鐵冶金的一個(gè)必要環(huán)節(jié)。鐵水預(yù)處理按處理元素的不同,可以分為鐵水預(yù)脫硅、鐵水預(yù)脫硫和鐵水預(yù)脫磷,脫硫和脫磷也可以同時(shí)進(jìn)行。鐵水脫硅技術(shù)的工業(yè)化應(yīng)用始于20世紀(jì)70年代末。鐵水脫硅反應(yīng)主要發(fā)生在渣鐵界面,以往因鐵水中硅含量高,造成鐵水預(yù)處理負(fù)擔(dān)過(guò)重,處理時(shí)間延長(zhǎng),溫降大,進(jìn)而影響鐵水的性能要求,所以人們?cè)阼F水預(yù)脫硅方面進(jìn)行了大量的工作。

      我們生產(chǎn)高鉻鑄鐵有時(shí)候硅的含量超標(biāo),熔煉的鐵水成分不容易調(diào)節(jié)到要求范圍內(nèi),影響了生產(chǎn)的順利進(jìn)行。我們車(chē)間利用了一年的時(shí)間進(jìn)行了中頻爐內(nèi)脫硅試驗(yàn),取得了一定成果,現(xiàn)將工藝研究試驗(yàn)總結(jié)如下,供同行參考。

      1 試驗(yàn)?zāi)康?/h2>

      鐵水預(yù)脫硅的目的主要是把鐵水中的硅含量降低到材質(zhì)所要求的范圍內(nèi),硅含量的多少對(duì)材質(zhì)的性能影響較大,當(dāng)超過(guò)一定含量時(shí),熱處理后的鑄件硬度大幅度下降,降低了鑄件的耐磨性和使用壽命。該試驗(yàn)不僅能夠控制硅的含量,而且還可以降低成本。

      2 試驗(yàn)原理

      鐵水預(yù)脫硅的原理是利用脫硅劑中的活性物質(zhì)和鐵水中的Si元素進(jìn)行快速反應(yīng),氧化為SiO2,以渣子的形式排出,達(dá)到脫硅目的。

      鐵水預(yù)脫硅反應(yīng)為:

      鐵水預(yù)脫硅的方法有:鐵礦石法、軋鋼鐵屑法、CO2法、赤泥法等。

      1)氧化鐵脫硅法

      該方法能夠利用廢料回收,即降低成本,又避免在降硅過(guò)程鉻的燒損。

      2)CO2脫硅法

      該方法的優(yōu)點(diǎn):操作簡(jiǎn)便,黑色污染小。

      缺點(diǎn):脫碳。

      3)赤泥脫硅法

      該方法的優(yōu)點(diǎn):成本低,來(lái)源比較多;缺點(diǎn):粉塵多,污染環(huán)境。

      3 試驗(yàn)過(guò)程

      1)準(zhǔn)備脫硅劑

      采用燒結(jié)法赤泥和氧化鐵屑作為脫硅劑主劑,輔料為石灰、螢石和水玻璃。把石灰和螢石搗碎成粉末狀,然后用水玻璃把其和赤泥混合攪拌成顆粒狀,脫硅劑量為鐵水量的20%。脫硅劑成分:氧化鐵屑、赤泥、石灰、螢石。

      2)爐內(nèi)脫硅

      中頻爐內(nèi)放入高硅原料進(jìn)行熔煉,等完全熔化為鐵水時(shí),進(jìn)行取樣測(cè)定鐵水中的Si含量為[Si]i。等爐內(nèi)溫度為1420℃時(shí),把2/3的脫硅劑放入爐內(nèi)并進(jìn)行攪拌拔渣;把剩余的脫硅劑放入搖包內(nèi),等爐內(nèi)反應(yīng)完成時(shí),把鐵水倒入搖包內(nèi)攪拌拔渣,等反應(yīng)完成后再倒入爐內(nèi)加溫,然后進(jìn)行取樣測(cè)定鐵水中的 Si含量為[Si]f。

      3)試驗(yàn)結(jié)果

      經(jīng)過(guò)對(duì)多次試驗(yàn)情況的摸索、總結(jié)并加以改善,脫硅效率達(dá)到50%以上,試驗(yàn)比較成功。但試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),脫硅鐵水內(nèi)硫的含量有所提高;脫硅時(shí)粉塵太多,有點(diǎn)污染環(huán)境;爐渣較為粘稠不利于拔渣;操作比較繁瑣,需要簡(jiǎn)化工藝;還有爐襯和包襯都為酸性的,脫硅劑為堿性容易腐蝕爐襯和包襯。表1為試驗(yàn)結(jié)果。

      4)解決辦法

      (1)為了提高脫硅效率,并解決脫硅鐵水回硫的問(wèn)題,采用往脫硅劑中配加石灰和螢石,提高脫硅劑的堿度至2.0,降低熔渣的熔化性溫度,進(jìn)而降低脫硅渣黏度,改善流動(dòng)性。保持一定的堿度有利于防止脫硅期回硫。

      (2)為了防止粉塵太多,可以把脫硅劑制成塊狀;如果大批量購(gòu)買(mǎi)高硅鉻鐵進(jìn)行脫硅使用,可以把爐襯和包襯改為堿性的,那樣可以增加爐襯的使用次數(shù)。

      表1 1420℃中頻爐內(nèi)鐵水預(yù)脫硅處理試驗(yàn)結(jié)果(%)

      (3)為了提高脫硅效率,可以加強(qiáng)鐵水的攪拌,有利于脫硅劑與鐵水的充分反應(yīng)。

      4 結(jié)論

      1)經(jīng)多次試驗(yàn)往脫硅劑中加入石灰和螢石,提高脫硅劑堿度到2.0時(shí),脫硅效率最佳,并防止脫硅鐵水回硫。

      2)降低熔渣的熔化性溫度,進(jìn)而降低脫硅渣黏度,改善流動(dòng)性。

      3)購(gòu)買(mǎi)高硅鉻鐵進(jìn)行脫硅使用,可以大大節(jié)約成本。

      4)脫硅可以控制鐵水中Si的含量,使鑄件硬度提高,增加鑄件的耐磨性和使用壽命。

      [1]孫興洪.鐵水預(yù)處理脫硅[J].世界鋼鐵,1995(3):13.

      [2]王慶祥.鐵水脫硅動(dòng)力學(xué)研究[J].鋼鐵,1998,33(12):13-16.

      [3]杜洪陽(yáng),梁金源.高爐爐前用燒結(jié)礦粉進(jìn)行鐵水脫硅試驗(yàn)[J].鋼鐵,1989,24(12):14-17.

      [4]韓其勇.冶金過(guò)程動(dòng)力學(xué)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1987:249.

      [5]岑永權(quán).鐵水脫硅反應(yīng)機(jī)理及最佳含硅量的確定[J].國(guó)外鋼鐵,1986(2):18-20.

      [6]黃希詁.鋼鐵冶金原理[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1986.186.

      [7]韓孝永.鐵水預(yù)處理技術(shù)淺析[J].寬厚板,2007,13(2):22-25.

      [8]馮建忠,蔡湄夏.太鋼4號(hào)高爐鐵水爐前預(yù)脫硅工藝優(yōu)化[J].煉鐵,2004,23.

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