劉永剛
河北鋼鐵集團宣鋼公司煉鐵廠,河北張家口 075100
高比例外粉條件下的生產實踐
劉永剛
河北鋼鐵集團宣鋼公司煉鐵廠,河北張家口 075100
為應對原料條件的變化,宣鋼在燒結生產中不斷增加外粉比例,降低精粉率,摸索總結多種外粉燒結的參數控制,保證主要技術指標穩(wěn)定,滿足了高爐的生產需要。
外粉;配礦;燒結生產
近年,隨著鋼鐵行業(yè)經營形勢的變化,各鋼鐵企業(yè)積極尋求微利空間。宣鋼在燒結生產中,減少精粉進廠量,增加低價外粉配比、最大限度利用庫存原料資源進行生產,降低燒結成本,入燒外粉配比由25%逐步提高到45%。燒結外粉提高后,明顯出現燒結透氣性提高,燒結高溫時間短,燒結礦強度下降,小粒級增多,燒結礦質量指標下降等情況;為了適應燒結原料條件的變化,穩(wěn)定生產,保證技術經濟指標,宣鋼煉鐵廠在生產中采取一系列措施,保障燒結礦質量指標的穩(wěn)定。
外粉比例增至45%以后,燒結礦強度明顯降低,小粒級增多。主要原因:
1)由于入燒原料化學成分不穩(wěn)定,導致操作不穩(wěn),調整頻繁;
2)由于外粉增加,燒結透氣性好,燒結高溫保持時間短;
3)外粉比例增大的同時,其入燒品種、結構的不合理性愈加明顯。從物理性能看,所使用的外粉混合料的粒度組成中10mm以上大顆粒較多,不適合高比例外粉燒結;從化學性質看,燒結性能好的外粉品種少,所用外粉大多液相流動性差,不利于燒結過程中的固相粘結;
4)堿度對燒結礦強度影響很大,堿度降低后,不利于強度和還原性均最好的鐵酸鈣粘結相生成。
加強料場設備維護,減少設備故障率;嚴格工藝操作,加強細節(jié)管理;摸索料場配料圓盤合適的出料口大小,使自動控制效果達到最佳;增加料堆的實際堆料層數,將原料質量波動減少到最??;保證每堆結構穩(wěn)定,減少變料次數;采用變起點定終點堆料方式,減少端部料量;使用鐵混料時采用全斷面切取,嚴格端部料使用制度。通過加強入燒原料管理,鐵混料品位標準偏差、SiO2標準偏差逐步縮小。
1)進一步完善單品種外粉燒結性能實驗,通過對實驗數據的對比分析,初步得出單品種外粉的性能評價及相互間的替代關系,為后續(xù)優(yōu)化鐵混料結構提供理論依據。重點對各堆鐵混料結構進行燒結杯實驗,并通過優(yōu)選進行確定;
2)對每批進廠外粉進行粒級成分、微量元素測定,保障燒結礦質量受控。
1)根據不同外粉配比,采用不同的入燒燃料粒度,不同入燒混合料水分中值;
2)燒結實施厚料層燒結,一、三、四燒料層分別控制650mm、800mm、750mm;
3)控制燒結礦FeO在8%~10%的合理水平。
1)在三、四燒鈣鎂灰配加系統(tǒng)增加卸灰閥,一燒對鈣鎂灰出料口罩子進行改進,杜絕了配加過程中鈣鎂灰噴灰現象,穩(wěn)定燒結礦成分;
2)加紅泥系統(tǒng)增加過濾設施,穩(wěn)定混合料水分;
3)加強燒結臺車、蓖條維護,取消松料器加裝壓料設施,保證燒結料面平整,降低燒結透氣性。
1)推行燒結標準化操作
制定完善了燒結標準化操作手冊,通過對燒結機機速、料層厚度(確保厚料層)、料面的壓料、終點控制、點火溫度等方面進行量化控制,促進了燒結工藝過程的穩(wěn)定。
2)加強對燒結過程及關鍵控制點檢測考核
從2010年開始,對燒結生產車間實行夜間強度、粒級、混合料水分進行工藝跟蹤及抽查,相應強化考核;并重點對入燒燃料粒度及混合料水分進行了檢測考核,對燒結指標進步起到積極作用。
1)建立燒結、煉鐵聯合看礦制度,對燒結礦存在的問題及時進行溝通解決;
2)在燒結成七皮帶、S9皮帶設立質量檢測控制點,嚴格對生產崗位的考核;
3)對不同原料結構燒結進行連續(xù)的燒結礦冶金性能測定,為高爐操作提高參考。
表1 2008年~2010年燒結礦粒級及強度(%)
宣鋼燒結在實施大比例配加外粉的條件下,通過優(yōu)化原料結構,改造工藝設備,穩(wěn)定燃料結構,完善工藝設施,推行標準化操作等措施,保證了燒結礦強度和主要技術經濟指標的穩(wěn)步,滿足了高爐生產的尋求。
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TF124.3
A
1674-6708(2011)48-0026-02