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      滑模與常規(guī)模板混凝土澆筑施工經(jīng)濟效益分析

      2010-09-19 11:09:30孟祥翠
      東北水利水電 2010年3期
      關鍵詞:拉筋臺班升程

      潘 純,孟祥翠

      (1.遼寧水利土木工程咨詢有限公司,遼寧 沈陽 110001;2.遼寧省水利水電工程局,遼寧 沈陽 110179)

      1 概述

      大伙房水庫輸水(二期)工程取水頭部位于大伙房水庫左岸,取水塔為岸邊豎井式,深45.5~48.5 m。沿水流方向設計依次為取水閘門段、旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)段、收縮段和快速閘門段,底板厚3~4.5 m,閘墩高42.2 m,共分3孔。采取了三層閘門錯層式布置、增設了旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)等,結(jié)構(gòu)物的曲線、折線、孔洞較多,型式獨特,結(jié)構(gòu)復雜,在國內(nèi)的水利工程中比較少見。閘墩混凝土總量31179 m3,混凝土設計指標為C25F300W6。

      2 閘墩滑模方案的提出

      鑒于取水塔結(jié)構(gòu)特殊復雜,各聯(lián)系梁、牛腿、門槽、門庫等穿插其中,高差大、作業(yè)面狹窄,施工精度及質(zhì)量要求高,安全隱患大等綜合因素,原計劃采用翻升模板與建筑模板及木模板相結(jié)合的方式,各閘墩與各聯(lián)系梁同步升程,2007年4月20日至11月5日完成閘墩混凝土澆筑,冬季不進行施工。并按此施工強度,布置了混凝土拌和系統(tǒng)(1臺HZ60型混凝土攪拌站,實際生產(chǎn)強度45 m3/h,日強度 500~600 m3/d)以及垂直運輸系統(tǒng)(1 臺SDMQ1260/60門機和1臺固定式10 t塔機)。

      受施工征地及不利地質(zhì)條件影響,混凝土開盤推遲了3個月,為保證即定工期目標,將閘墩混凝土改為滑模澆筑,通過技術攻關,解決了多個單體構(gòu)筑物的模體組合技術、門庫邊導軌與側(cè)模間軟連接技術、梁窩及門槽部位免鑿毛技術,實現(xiàn)了閘墩滑模的高精度控制,取得了顯著的經(jīng)濟和社會效益。通過本工程實踐,現(xiàn)對閘墩采用滑模和常規(guī)翻升模板兩種施工方法進行綜合對比分析。

      3 滑模與常規(guī)模筑工法比較

      (1)提高效率,降低成本。滑模施工連續(xù)、速度快,可充分發(fā)揮機械設備能力,全部14個閘墩滑模結(jié)束僅用98 d;采用翻升模板每次升程3 m,需要198 d。滑模模體結(jié)構(gòu)簡單,單層作業(yè),節(jié)省了模板制作量,不用安拆腳手架,省去普通翻升模板必須使用的大量消耗性拉筋。

      (2)滑模施工無層間施工縫面處理,澆筑質(zhì)量提高,混凝土單元工程優(yōu)良品率高達96.9%。同時,表面壓光工序和及時糾偏措施,使得閘墩的外觀質(zhì)量尤為突出。

      (3)降低設備配置容量的要求?;瑒幽0逶谝簤合到y(tǒng)作用下,自行升程,無需其他起重設備,大大降低設備配置容量的要求。

      (4)減少了安全隱患,降低安全成本?;1旧硎且粋€施工作業(yè)平臺,操作盤和輔助盤為全封閉的,施工作業(yè)環(huán)境安全,施工程序簡單,輔助環(huán)節(jié)少,減少了許多不安全因素。

      4 直接經(jīng)濟效益分析

      4.1 節(jié)約用工量、降低垂直運行成本

      采用翻升模板用工量為240人,4個作業(yè)面同時澆筑,采用滑模施工用工量為170人,可節(jié)約人工30860個工日,按日均工資82元計算,節(jié)約資金253.1萬元。

      采用翻升模板需要594個門機臺班和426個塔機臺班,每臺班8 h;采用滑模澆筑需要294個門機臺班,246個塔機臺班。按綜合利用率為80%計算,則門機總計減少運行1920個臺時,每臺時423.16元,可節(jié)約資金81.2萬元;塔機總計減少1152個臺時,每臺時103.32元,可節(jié)約資金11.9萬元。

      4.2 降低材料用量

      (1)降低模板量。取水頭部墩、墻、閘門井的形狀各異,模板通用性差。如采用常規(guī)組合翻升鋼模板,每塊模板平面尺寸3 m×3 m,重1.5 t,每個閘墩兩排模板交互翻升,由于取水閘門段控制著閘前擋水工期,因此采用底梁、胸墻與閘墩同步升程,4個閘墩模板各做一套。

      滑模采用鋼結(jié)構(gòu),模板高1.26 m。閘墩采用翻升模板與滑動模板所用材料量比較見表1。

      表1 閘墩翻升模板與滑動模板材料量對比表

      從表1可以看出,采用翻升模板比滑動模板節(jié)約材料397 t,按每噸模板制作安裝費用7000元計,可節(jié)約資金277.9萬元。

      (2)降低拉筋量。采用翻升模板需使用拉筋4 kg/m2,全部閘墩共26773 m2,需要消耗拉筋107 t,而滑模不需要拉筋,按制安費4500元/t計,此項可節(jié)約資金48.2萬元。

      (3)采用翻升模板,在各門槽部位需要搭設腳手架。其中,取水閘門段和快速閘門段需搭設復合腳手架4800 m2,按27元/m2計,旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)段由于作業(yè)空間狹窄,需搭設滿堂紅腳手架5000 m3,按24.5元/m3計;而滑模施工不需要腳手架,此項可節(jié)約資金25.2萬元。

      (4)采用翻升模板,每3 m一個升程,層間需鋪設2 cm厚砂漿;而滑模連續(xù)滑升,無需鋪設砂漿。混凝土為吊罐入倉,各種設計指標均相同,即混凝土設計指標為C25F300W6,均采用二級配混凝土。采用滑模施工,層間結(jié)合面常規(guī)混凝土代替砂漿總計212 m3,此項節(jié)約資金2萬元。

      4.3 滑模增加的費用

      滑模施工采用了兩套液壓滑升設備,其中,部分千斤頂為原有設備,因此,該項增加資金30萬元;滑模施工中采用千斤頂爬桿(φ48焊管)代替了閘墩豎向φ25鋼筋,考慮材料價差,該項增加成本1.6萬元。

      4.4 缺陷處理費用

      常規(guī)模板澆筑不可避免地進行表面缺陷以及拉筋孔處理,該缺陷處理預計投資2萬元。而滑模施工是連接進行的,表面有個壓光工序,不需要此項投資,而且外觀質(zhì)量更加優(yōu)良。

      綜上所述,大伙房取水口閘墩采用滑模施工比常規(guī)模板施工節(jié)約直接投資669.9萬元。閘墩混凝土共計31179 m3,平均每方混凝土節(jié)約214.86元,具有可觀的經(jīng)濟效益。

      5 結(jié)語

      大伙房水庫輸水(二期)工程取水頭部受征地及不利地質(zhì)條件影響,促使結(jié)構(gòu)異常復雜的取水口閘墩混凝土澆筑由原計劃常規(guī)工法改為滑模澆筑,通過技術攻關,全部閘墩采用滑模工法按即定工期目標完成,壓縮工期3個多月,為后續(xù)項目的順利施工爭取了主動,為整個輸水(二期)工程通水運行提供了先決條件,同時,創(chuàng)造了可觀的直接經(jīng)濟效益。

      通過本工程應用實踐證明,對于具有一定高差的豎向混凝土結(jié)構(gòu),采用滑模比常規(guī)模板具有無可比擬的優(yōu)勢,應優(yōu)先論證滑模澆筑的可行性。

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