蔡學(xué)文
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司貴溪冶煉廠,江西貴溪 335424)
一次空壓機(jī)漏油事故的分析與處理
蔡學(xué)文
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司貴溪冶煉廠,江西貴溪 335424)
本文對空壓機(jī)在生產(chǎn)中出現(xiàn)的一次設(shè)備漏油事故發(fā)生過程和處理方法進(jìn)行了較為詳細(xì)的介紹,并對產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析。
油冷卻器;循環(huán)水;漏油
貴溪冶煉廠制氧車間現(xiàn)有1#、2#、4#、5#制氧機(jī)空分裝置采用低溫空氣分離法進(jìn)行氧氣制取,其工藝流程簡述如下:原料空氣由過濾器吸入,經(jīng)離心式壓縮機(jī)等溫壓縮后,高溫空氣經(jīng)空氣冷卻塔(簡稱空冷塔)冷卻,進(jìn)入切換式分子篩吸附器吸附空氣中的水分和CO2及部分碳?xì)浠衔?凈化后的空氣一部分進(jìn)入換熱器中,被返流的氮?dú)?、氧氣、污氮?dú)獾确盗鳉饫鋮s后進(jìn)入主塔;另一部分通過主換熱器進(jìn)入膨脹機(jī)進(jìn)行絕熱膨脹,再經(jīng)過主塔精餾分離,利用氧、氮的沸點(diǎn)不同獲得氧氣、氮?dú)?氧、氮?dú)?、污氮?dú)饨?jīng)過主換熱器復(fù)熱至常溫后送往用戶。
車間2#制氧機(jī)配套1臺沈陽鼓風(fēng)機(jī)廠生產(chǎn)的DH80-16型空壓機(jī),為單進(jìn)氣雙軸四級等溫壓縮機(jī),三級中間冷卻。壓縮機(jī)各軸承及電動機(jī)軸承為強(qiáng)制供油,潤滑油為VGA 46#,單獨(dú)設(shè)置供油裝置,用于壓縮機(jī)、電動機(jī)、齒輪、軸承等部件強(qiáng)制潤滑供油。油過濾器精度10μm,油箱容量為5000L,注油量為:油箱4000L,高位油箱1300L,系統(tǒng)供油量為818L/min,正常工作油壓為0.2~0.25MPa,2臺油泵一主一輔。配2臺管殼式列管油冷卻器,分為上下兩組,中間裝有聯(lián)通閥,可單獨(dú)使用,也可2臺同時(shí)使用。
該套制氧機(jī)所用冷卻水系統(tǒng)與另3套制氧機(jī)(其中2套是低溫制氧機(jī))共用同一套循環(huán)冷卻水系統(tǒng)。其中3#常溫變壓吸附制氧機(jī)用水量較小,約50t/h,冷卻水直排,不循環(huán)利用。示意圖如1(不含3#制氧機(jī))。
2009年3月1 3日21:00,在正常生產(chǎn)過程中,當(dāng)班現(xiàn)場崗位人員發(fā)現(xiàn)2#空壓機(jī)供油壓力從0.269MPa緩慢下降至0.238MPa,油過濾器壓差由0.08MPa上升至0.12MPa,但未到報(bào)警值(0.2MPa),在切換備用油泵后,油壓穩(wěn)定在0.24MPa,但濾油器壓差略有上升至0.13MPa。在確認(rèn)供油系統(tǒng)現(xiàn)場、供油管路及空壓機(jī)現(xiàn)場沒有漏油現(xiàn)象后與點(diǎn)檢員聯(lián)系,點(diǎn)檢員要求調(diào)整油泵油壓,但油壓沒有變化,當(dāng)14日00∶10點(diǎn)檢員到現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)油箱油位很低,油位只比油泵抽口高幾公分,在確認(rèn)空冷塔排污側(cè)排水口中所取水樣中含油后,判斷潤滑油已大量泄漏至循環(huán)水中。
圖1 循環(huán)水流程簡圖
因供油系統(tǒng)現(xiàn)場所有管道及設(shè)備周圍均未發(fā)現(xiàn)有漏油跡象,初步判斷油冷卻器內(nèi)漏的可能性最大??辗窒到y(tǒng)要求絕對禁油,油進(jìn)入空分系統(tǒng)中與液氧或高濃度氧氣接觸極易發(fā)生爆炸現(xiàn)象,為防止水中潤滑油通過空冷塔進(jìn)入空分系統(tǒng)(水與原料空氣在空冷塔中直接接觸進(jìn)行換熱)而引發(fā)重特大安全事故,車間要求立即停2#制氧機(jī),在考慮到2#制氧機(jī)循環(huán)水系統(tǒng)與1#、3#、4#制氧機(jī)共用,為防止事故擴(kuò)大,先后再停1#、4#和3#制氧機(jī),停循環(huán)水泵。并對循環(huán)水池進(jìn)行排水、清掃、除油。隨后車間立即制定搶修方案:(1)對循環(huán)水池進(jìn)行排水,并清掃,然后水池重新注水,并加入除油劑,啟動水泵對所有循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行除油清洗及排補(bǔ)水操作。(2)拆卸油冷卻器端蓋,對油冷卻器進(jìn)行打壓,查出漏油管束并用堵頭封堵。(3)從油箱排油口排出的潤滑油已是油水混合物,需檢查空壓機(jī)軸承是否因潤滑不良而損壞。
在搶修進(jìn)行的過程中,車間也在認(rèn)真分析判斷此次事故可能造成的影響,如何保證3套制氧機(jī)空分裝置的長期安全運(yùn)行是這次搶修工作是否順利完成的重點(diǎn),這就要考慮是否對空氣冷卻系統(tǒng)的填料進(jìn)行徹底清洗。綜合現(xiàn)場情況分析,車間認(rèn)為如果對所有冷卻水接觸部件進(jìn)行清洗,這需要1~2周甚至更長的時(shí)間,將會對全廠的生產(chǎn)造成巨大影響;因空氣通過空冷塔后要進(jìn)入分子篩純化系統(tǒng)吸附水和CO2以及部分碳?xì)浠衔?漏油后,分子篩后空氣檢測未發(fā)現(xiàn)CO2含量超標(biāo),可以判斷分子篩工作正常,空冷塔沒有帶水通過分子篩,也就可以判斷:較長時(shí)間的漏油并沒有進(jìn)入空分裝置(至少沒有通過分子篩,在分子篩吸附階段就被吸附)。通過以上分析,車間判斷:大量的漏油都沒有進(jìn)入空分裝置,在把含油循環(huán)水排干后,新加入的水將使水中的含油量相比前期為微量,現(xiàn)場水處理專家認(rèn)為同時(shí)使用的除油劑又將去除殘余油脂的絕大部分。所以極少量的油脂不可能集中進(jìn)入空分裝置,不會對空分系統(tǒng)的正常生產(chǎn)造成影響,可以在生產(chǎn)過程中加強(qiáng)化驗(yàn)分析,有異常及時(shí)排放主冷液體。通過認(rèn)真細(xì)致分析,決定按原定的搶修方案實(shí)施。
后經(jīng)檢查,空壓機(jī)各級軸承狀態(tài)良好,無明顯磨損痕跡,但軸承面有進(jìn)水現(xiàn)象;2#空壓機(jī)油冷卻器內(nèi)部管束有一根斷裂,是造成大量潤滑油泄漏的主要原因。油冷卻器結(jié)構(gòu)圖如圖2。
圖2 油冷卻器示意圖
經(jīng)過22h的搶修處理,幾套制氧機(jī)相繼恢復(fù)生產(chǎn)。
(1)2#空壓機(jī)油冷卻器管束因使用時(shí)間較長(12年)而發(fā)生其中一根冷卻水管束斷裂,這是導(dǎo)致大量潤滑油泄漏至循環(huán)水中的直接原因。
(2)現(xiàn)場崗位操作人員沒有按標(biāo)準(zhǔn)化操作要求進(jìn)行現(xiàn)場點(diǎn)檢,沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)油箱油位下降。
(3)點(diǎn)檢員沒有意識到問題嚴(yán)重性未及時(shí)到現(xiàn)場處理問題,只是對操作人員進(jìn)行口頭指揮調(diào)整油壓。
(4)在上年度的年修中未對油冷卻器進(jìn)行打壓試漏,錯(cuò)過了可能發(fā)現(xiàn)油冷卻器管束泄漏的機(jī)會。
(5)油冷卻器存在一定的質(zhì)量問題,在設(shè)備初期使用的第二年的年修中,就曾經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有管束泄漏現(xiàn)象。
這次設(shè)備事故給工廠的生產(chǎn)造成極大影響,停機(jī)時(shí)間長達(dá)22h,如果能夠再提前發(fā)現(xiàn)問題,處理故障的時(shí)間和方式基本不變,但是造成事故危險(xiǎn)性加大。在對此次事故進(jìn)行認(rèn)真分析和總結(jié)后,車間認(rèn)識到在管理方面存在的漏洞,采取了一系列有針對性的整改措施,為今后在生產(chǎn)過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問題提供管理和制度上的保障。
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Analysis and Treatment of O ilLeakage of A ir Compressor
CA IXue-wen
(Jiangxi Copper Coporation Guixi Smelter,Guixi 335424,Jiangxi,China)
This article introduces an oil leaking accident in an air xompressor during operation and its treatmentmethod,and analyzes the reason why it happens.
lubrication oil cooler;circulatingwater;oil leakage
TH45
:B
:1009-3842(2010)01-0096-03
2009-12-18