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      電爐除塵系統(tǒng)風機調(diào)速優(yōu)化分析

      2010-09-04 09:26:42東北特殊鋼集團有限責任公司煙臺吉森冶金設備有限公司郭玉隆
      河南科技 2010年8期
      關鍵詞:四孔增壓風機軸功率

      東北特殊鋼集團有限責任公司 王 迪 煙臺吉森冶金設備有限公司 郭玉隆

      電爐除塵系統(tǒng)風機調(diào)速優(yōu)化分析

      東北特殊鋼集團有限責任公司 王 迪 煙臺吉森冶金設備有限公司 郭玉隆

      當今的設備技術進步飛快,正朝著集成化、連續(xù)化、精密化、自動化、計算機化的方向發(fā)展。電爐增加爐壁氧槍等輔助設施以及產(chǎn)量的不斷提高,電爐煉鋼產(chǎn)生的煙氣量也相應的增加,傳統(tǒng)電爐除塵已不能滿足需求,能耗相當巨大,使得粉塵排放超標,為此對電爐除塵系統(tǒng)和風機調(diào)速進行設計、改造及優(yōu)化,收到良好的除塵效果并節(jié)約能耗是相當必要的。

      電爐 除塵 調(diào)速

      除塵系統(tǒng)采用二級除塵,即電爐四孔加屋頂罩除塵,四孔設有增壓風機。根據(jù)電爐的工作狀況,在冶煉的不同時期,所需除塵風量不同,在電爐加裝廢鋼和出鋼時,四孔無法除塵,大量煙氣從爐子里外冒,需要從屋頂罩排出。因此此時所需除塵風量最大,在正常冶煉時,煙氣發(fā)生在爐子內(nèi)部,靠爐子的四孔增壓風機除塵效率高,因此主風機風量可減少,當短時停爐時爐內(nèi)沒有煙氣發(fā)生,此時主風機可以降到最低轉(zhuǎn)速。根據(jù)廢鋼、鐵水原料狀況、吹氧量、通電量和冶煉節(jié)奏,經(jīng)過計算得出第四孔最大風量需要4.5萬Nm3/h,設置一臺250kW增壓風機,采用液力耦合器調(diào)速。主風機需要最大風量60萬Nm3/h,額定轉(zhuǎn)速為580r/min,煙氣溫度為30~120°C,風機配置900kW電機,系統(tǒng)由無錫東方環(huán)境研究所有限責任公司設計,水冷部分由煙臺吉森冶金設備有限公司設計及供貨。

      傳統(tǒng)的除塵系統(tǒng)為正壓式反吹布袋除塵器,四孔增壓風機為250kW恒速電機。主風機為一臺900kW恒速風機,最大風量為60萬Nm3/h。

      一、主風機轉(zhuǎn)速確定

      電爐生產(chǎn)時根據(jù)煙氣發(fā)生量可分成停爐、加料(廢鋼和鐵水)、冶煉初期、冶煉中期、冶煉末期和出鋼6個時段。每個時段煙氣發(fā)生量不同,在加料時段,爐蓋打開,廢鋼倒入留有鋼水的爐內(nèi),會瞬時產(chǎn)生大量熱煙氣,直沖屋頂罩,同理出鋼時產(chǎn)生的大量熱煙氣也是上升到屋頂罩,如不能及時排出屋頂罩的煙氣,煙氣會溢出屋頂罩,再也無法排除,因此除塵系統(tǒng)分配給屋頂罩的風量要大于爐子產(chǎn)生的煙氣量,此時也是除塵系統(tǒng)的最大風量。另外在冶煉末期,由于出渣,也有一定量的煙氣冒出爐子,這些煙氣通過屋頂罩排出,根據(jù)計算和實際經(jīng)驗對煉鋼的6個階段除塵主風機所需風量轉(zhuǎn)換成轉(zhuǎn)速。

      二、計算電機功耗

      由流體力學知道,風機的風量Q、壓力H、軸功率P與運行速度n之間有下列關系式:

      風機軸功率P的計算公式如下:(電機輸出功率)

      根據(jù)除塵改造方案設計的風量和壓力等參數(shù):

      可得到風機最大風量時所需的最大軸功率

      最大軸功率

      三、實測電機功耗

      除塵系統(tǒng)采用了先進的PLC控制系統(tǒng),實現(xiàn)了全自動控制。根據(jù)冶煉的不同階段自動改變液力耦合器耦合量,從而進行除塵主風機的轉(zhuǎn)速設定,同時PLC通過通訊實時讀取風機的實際轉(zhuǎn)速和電機消耗功率,并上傳給上位機記錄。實測時設備是全新的,整個系統(tǒng)壓力損失小,隨著使用時間增加,布袋老化,結灰增多,功耗會逐步上升,趨于理論值。

      四、節(jié)能計算

      一般電爐除塵風機除定修和年修及長時間不生產(chǎn)時停止運行,其余時間全天運行。全年有年修和定修約16天,因此風機全年運行349天。根據(jù)目前的實際操作,每爐鋼在加廢鋼和鐵水及出鋼的時間總和為16~20min,平均按18分鐘計算。計算能耗按理論消耗功率計算,風機消耗功率為692.5kW。因為每煉一爐鋼只加一次料和出一次鋼,為了計算方便,每爐鋼18min加料時按功耗629.5kW計算,其余時間按冶煉中期消耗功率計算,即風機消耗功率約為295kW。

      目前年產(chǎn)量為32萬t,每爐出鋼量為40t,349天出鋼8000爐,平均每爐煉鋼時間為52.1min。

      全年電耗為:

      全年爐數(shù)×(出鋼加料時間/60×出鋼功能+正常煉鋼時間/60×冶煉中期功耗)8000×(18/60×629.5+44.28/60 ×295)=3252480 (kWh)

      如果采用固定速度的同樣大小風量的風機,風機最大消耗功率為629.5kW,通過調(diào)節(jié)風門,可以調(diào)節(jié)風量,理論上可減少能耗,和風量成一次方的關系,估算通過調(diào)節(jié)風門平均風量為額定風量的80%。因此可計算全年主風機所需用電量為:

      五、結論

      同一套電爐除塵系統(tǒng),主風機采用耦合器和不用耦合器調(diào)速,除塵效果一樣。如果按每度電以0.6元計算,年可節(jié)省電費約90.57萬元,扣除液力耦合器部分增加的投資費用33萬元,年內(nèi)就可收回投資并取得57.57萬元的經(jīng)濟效益。另外從除塵運行費用實績看,相比傳統(tǒng)設置,除塵系統(tǒng)的月電費沒有增加,但除塵效果大為好轉(zhuǎn),環(huán)境達到環(huán)保要求。

      [1]崔建明.變頻調(diào)速技術用于風機的節(jié)能改造.《煤礦機械》,2000(1)

      [2]周宦鐸.風機水泵變頻調(diào)速的應用.《有色金屬節(jié)能》,2003,Vo.l 20(4)

      [3]周興求主編,葉代啟副主編.《環(huán)保設備設計手冊-大氣污染控制設備》.2004

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