撫順石化公司化工塑料廠 苯乙烯車間QC小組
(遼寧 撫順 113008)
延長(zhǎng)汽提塔的運(yùn)行周期
撫順石化公司化工塑料廠 苯乙烯車間QC小組
(遼寧 撫順 113008)
選定課題:延長(zhǎng)汽提塔的運(yùn)行周期;
成立時(shí)間:1999年10月1日;
小組類型:現(xiàn)場(chǎng)型;
注冊(cè)時(shí)間:2009年1月20日;
活動(dòng)時(shí)間:2009年3~12月;
獲獎(jiǎng)情況:獲國(guó)家級(jí)優(yōu)秀成果1項(xiàng),獲中國(guó)質(zhì)協(xié)石油分會(huì)QC小組成果一等獎(jiǎng)3項(xiàng),獲公司級(jí)優(yōu)秀QC小組成果4項(xiàng)。
表1是小組成員表。
圖1為選題理由框圖。
表1 小組成員表
苯乙烯裝置脫氫凝液進(jìn)入油水分離罐(V-307)進(jìn)行油水分離,經(jīng)聚結(jié)器預(yù)過(guò)濾器、聚結(jié)器,進(jìn)入汽提塔,氣相物質(zhì)從塔頂餾出,冷卻后,凝液回到油水分離罐(V-307),不凝氣進(jìn)入尾氣鹽冷器(E-306),抽真空。汽提塔(T-301)底部汽提水進(jìn)入污水罐(V-310),最后送至采暖水罐(V-318),然后經(jīng)動(dòng)力污水處理后回用(見(jiàn)圖2)。
污水汽提系統(tǒng)所處理的工藝污水含有大量的低聚物、催化劑粉末和易聚合的苯乙烯單體,由于以上物質(zhì)特殊的物理、化學(xué)性質(zhì),很容易在污水汽提系統(tǒng)內(nèi)形成聚合物,嚴(yán)重時(shí)造成污水汽提系統(tǒng)停車。另外汽提塔的平穩(wěn)運(yùn)行可以減少工藝污水中的含油類的排放,從而減輕污水處理廠的處理壓力。
表2為2007年6月~2009年3月汽提塔運(yùn)行周期統(tǒng)計(jì)表。
表2 2007年~2009年汽提塔運(yùn)行周期統(tǒng)計(jì)表
活動(dòng)目標(biāo):汽提塔系統(tǒng)正常運(yùn)行周期達(dá)到180d。
可行性分析:
(1)2006年增加聚結(jié)器系統(tǒng),2008年在聚結(jié)器前增加兩組過(guò)濾器,有良好的設(shè)備基保障。
(2)公用工程系統(tǒng)經(jīng)過(guò)優(yōu)化能保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
(3)近兩年來(lái)汽提塔系統(tǒng)運(yùn)行可達(dá)到182d。小組成員均為具有豐富的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn),精心操作可以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
本QC小組成員通過(guò)對(duì)可能影響汽提塔運(yùn)行周期的運(yùn)行記錄進(jìn)行總結(jié)、分析,并繪制關(guān)聯(lián)圖(見(jiàn)圖3)。
以關(guān)聯(lián)圖為基礎(chǔ),針對(duì)10條末端因素小組群策群力進(jìn)行逐條驗(yàn)證確定主要原因。
查閱油水分離罐(V-307)設(shè)備資料,發(fā)現(xiàn)裝置多次擴(kuò)能改造后油水分離罐設(shè)計(jì)值已不能滿足現(xiàn)狀。2009年5月7~17日對(duì)油水分離罐(V-307)出口進(jìn)行取樣分析(見(jiàn)表3),石油類測(cè)得結(jié)果平均值為85.54mg/L,查閱裝置擴(kuò)能前生產(chǎn)平穩(wěn)時(shí)的石油類平均值為60.1mg/L。從獲取的數(shù)據(jù)可看出油水分離器(V-307)處理能力(即油水分離能力)大幅下降。更多的石油類進(jìn)入汽提塔,高溫作用下,發(fā)生聚合等副反應(yīng),雜質(zhì)進(jìn)入汽提塔,影響其穩(wěn)定運(yùn)行。
表3 2009年5月7~17日V-307出口石油類含量統(tǒng)計(jì)
驗(yàn)證方式:取樣分析;結(jié)論:要因;驗(yàn)證人:佟以超、梁志強(qiáng);驗(yàn)證日期:2009年5月17日。
調(diào)取2008年12月~2009年3月蒸汽壓力曲線(見(jiàn)表4),蒸汽壓力的月平均值為607kPa,與工藝指標(biāo)要求的600 kPa符合,蒸汽壓力的波動(dòng)對(duì)汽提塔的操作影響不大。
表4 蒸汽壓力波動(dòng)影響統(tǒng)計(jì)表
驗(yàn)證方式:調(diào)查分析;結(jié)論:非要因;驗(yàn)證人:金玉子、孫立國(guó);驗(yàn)證日期:2009年5月9日。
在苯乙烯裝置工藝中為減少裝置損耗,各工段凝液(含有大量的催化劑粉末、油泥物料)經(jīng)簡(jiǎn)單處理后回收到油水分離罐(V-307)。凝液中含有的大量催化劑粉末、油泥隨物料由油水分離罐(V-307)進(jìn)入汽提塔系統(tǒng),極易造成汽提塔(T-301)填料堵塞。統(tǒng)計(jì)調(diào)查歷次裝置停車處理的日志。從統(tǒng)計(jì)情況來(lái)看,堵塞汽提塔填料的主要是苯乙烯聚合物,而不是催化劑粉末、油泥。
驗(yàn)證方式:現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 ;結(jié)論:非要因;驗(yàn)證人:高文彬;驗(yàn)證日期:2009年5月10日。
由于汽提塔為負(fù)壓操作,油汽提后經(jīng)塔頂換熱器(E-307)、塔頂換熱器(E-308)流入油水分離罐(V-307)中,油相流速度較慢,油相在換熱器內(nèi)停留時(shí)間較長(zhǎng)。統(tǒng)計(jì)調(diào)查歷次裝置停車處理的日志。從統(tǒng)計(jì)情況來(lái)看,歷次的停車檢查換熱器堵塞均不太嚴(yán)重,并非是停車的主要原因。
驗(yàn)證方式:調(diào)查分析;結(jié)論:非要因;驗(yàn)證人:佟以超、趙勇;驗(yàn)證日期:2009年5月15日。
統(tǒng)計(jì)2009年前期進(jìn)料負(fù)荷變化時(shí)(見(jiàn)表5),V-307出口石油類沒(méi)有明顯的變化,表明進(jìn)料負(fù)荷波動(dòng)對(duì)汽提塔的長(zhǎng)周期運(yùn)行不起決定性作用。
小組成員統(tǒng)計(jì)了2009年1~5月份脫氫系統(tǒng)乙苯進(jìn)料,脫氫系統(tǒng)負(fù)荷在8 750~11 007kg/h之間變化,V-307出口含油在82.23~89.25mg/L之間波動(dòng),V-307出口含油變化不大,基本比較穩(wěn)定,完全可以通過(guò)后續(xù)操作來(lái)降低此因素的影響。
表5 2009年1~5月份乙苯進(jìn)料與V-307出口石油類統(tǒng)計(jì)表
驗(yàn)證方式:調(diào)查分析 ;結(jié)論:非要因;驗(yàn)證人:金玉子、孫立國(guó);驗(yàn)證日期:2009年5月9日。
工藝卡片要求油水分離罐(V-307)溫度控制在30~35℃(見(jiàn)表6), 分析2008年12月~2009年3月油水分離罐(V-307)的物料溫度控制在30~35℃,與工藝卡片的要求相符。
驗(yàn)證方式:調(diào)查分析;結(jié)論:非要因;驗(yàn)證人:佟以超、歐陽(yáng)瑞;驗(yàn)證日期:2009年5月19日。
表6 油水分離罐(V-307)的物料溫度統(tǒng)計(jì)表
聚結(jié)器的作用沒(méi)有充分發(fā)揮。一是聚結(jié)器及其預(yù)過(guò)濾器間歇排油;二是由于汽提系統(tǒng)聚結(jié)器在裝置四樓,所在位置過(guò)高,造成集油包內(nèi)液位過(guò)低,不能充滿,即油有時(shí)不能從頂部排到油水分離罐(V-307)中,聚結(jié)器未發(fā)揮除掉部分油的作用(見(jiàn)表7)。
表7 聚結(jié)器安裝在四樓時(shí)出入口石油類對(duì)比
對(duì)2009年5月10~17日聚結(jié)器入口和出口含油進(jìn)行取樣分析,測(cè)得石油類含量平均值為分別為80.38mg/L和73.78mg/L,基本沒(méi)有起到除油效果。
驗(yàn)證方式:調(diào)查分析;結(jié)論:要因;驗(yàn)證人:佟以超、徐波;驗(yàn)證日期:2009年5月19日。
現(xiàn)場(chǎng)檢查崗位人員對(duì)操作規(guī)程中有關(guān)汽提塔操作章程的了解程度,發(fā)現(xiàn)在崗多年的操作人員對(duì)塔的操作從理論到實(shí)際熟練準(zhǔn)確,雖然新調(diào)入人員還有一定的偏差 (新調(diào)入人員占崗位人員比例較?。ㄟ^(guò)加強(qiáng)培訓(xùn)、考核、檢查可提高新調(diào)入人員的崗位熟練度。已安排相關(guān)培訓(xùn),考核檢查由專人負(fù)責(zé)。該問(wèn)題已解決。
驗(yàn)證方式:現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證;結(jié)論:非要因;驗(yàn)證人:金玉子、歐陽(yáng)瑞;驗(yàn)證日期:2009年5月18日。
現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證換熱器換熱效率,汽提塔系統(tǒng)為負(fù)壓操作,如果換熱器存在泄漏,則在換熱器管層的排污閥處應(yīng)有向汽提塔的抽氣聲。經(jīng)過(guò)對(duì)塔頂冷凝器(E-307、E-308)檢查,發(fā)現(xiàn)換熱器殼程不存在泄漏情況。
驗(yàn)證方式:現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 ;結(jié)論:非要因;驗(yàn)證人:徐波、趙勇;驗(yàn)證日期:2009年5月16日。
統(tǒng)計(jì)2009年3月1日~5月10日汽提塔出口石油類含量逐漸上升(見(jiàn)表8),由0.69mg/L上升到49.85mg/L。而從工藝控制指標(biāo)看,汽提塔的塔釜溫度由92.3℃降至82.8℃,進(jìn)料溫度、塔頂和塔釜的壓力也變化較大。汽提系統(tǒng)過(guò)濾器的清理頻次也由每周2次增加到每天1次。系統(tǒng)內(nèi)聚合物增加,到2009年5月上旬可以看出,汽提塔聚堵嚴(yán)重。
驗(yàn)證方式:調(diào)查分析;結(jié)論:要因;驗(yàn)證人:佟以超、歐陽(yáng)瑞;驗(yàn)證日期:2009年5月19日。
通過(guò)要因確認(rèn)表可看出,油水分離罐能力不足、聚結(jié)器安裝位置不合理和工藝條件不合理是主要影響因素,是本次QC小組活動(dòng)急需要解決的問(wèn)題。
表8 汽提塔工藝條件及汽提塔出口石油類對(duì)比表
根據(jù)5W1H制定對(duì)策如表9。
根據(jù)公司整體規(guī)劃,我廠苯乙烯裝置將于2010年搬遷拆除,受其影響,我裝置不可能有大的資金投入用于設(shè)備設(shè)施改造。因此小組決定利用現(xiàn)有資源解決油水分離罐能力不足的問(wèn)題。
由梁志強(qiáng)負(fù)責(zé)利用2009年6月份汽提系統(tǒng)停車期間安排清理油水分離罐(V-307)的清理鐵屑、油泥等雜物。2009年6月份由梁志強(qiáng)負(fù)責(zé)對(duì)油水分離罐人孔蓋進(jìn)行回裝,以減少空氣與物料接觸幾率。在日常操作中,提高油水分離罐油層厚度,油層厚度由原來(lái)的200mm提高到300mm,增強(qiáng)油水分離效果。
投用V-308罐,延長(zhǎng)汽提塔上游來(lái)水的停留時(shí)間,以大大降低了汽提塔進(jìn)料中石油類(見(jiàn)圖4,表10)。
表9 對(duì)策表
2009年6月份汽提塔停車期間,由設(shè)備主任徐波負(fù)責(zé)安排進(jìn)行聚結(jié)器位置調(diào)整,將聚結(jié)器位置由原來(lái)的裝置四樓移至地面。2009年7月份由歐陽(yáng)瑞負(fù)責(zé)制定聚結(jié)器控制要求:
(1)脫氫內(nèi)操每小時(shí)對(duì)聚結(jié)器進(jìn)行排油1次,調(diào)節(jié)閥開(kāi)度為10%~15%之間,排油時(shí)間為3~5min。
(2)外操每班現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)排1次油。
(3)8h切換1次預(yù)過(guò)濾器。
對(duì)于操作情況由佟以超和歐陽(yáng)瑞進(jìn)行考核。
通過(guò)表11聚結(jié)器出口的石油類的對(duì)比可以看出,在聚結(jié)器出口的石油類有明顯的下降,聚結(jié)器在移至裝置一樓及加強(qiáng)對(duì)聚結(jié)器的操作后,起到了顯著的效果。
由高文彬主任負(fù)責(zé)組織金玉子、歐陽(yáng)瑞于2009年7月2日進(jìn)行正交試驗(yàn)。選定四因素三位級(jí),選用L9(34)正交試驗(yàn)表做試驗(yàn)。
(1)確定因素位級(jí)表(見(jiàn)表 12)。
(2)選用 L9(34)正交試驗(yàn)表做試驗(yàn)得試驗(yàn)結(jié)果(見(jiàn)表 13)。
(3)對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析(見(jiàn)圖 5)。
從 直 觀 看 ,A2B3C1D2最 好 ,A2:68℃ ,B3:60kPa,C1:52kPa:D2:88℃ ;
表10 相同負(fù)荷情況下實(shí)施前、后石油類含量對(duì)比表
從 趨 勢(shì) 圖 ,A2B3C2D2最 佳 ,A2:68℃ ,B3:60kPa,C2:56kPa:D2:88℃ ;
從極差看,D>C>A>B,塔釜溫度為主要影響因素。
表11 聚結(jié)器在裝置四樓與裝置一樓出口石油類對(duì)比
表12 因素水平表
表13 汽提塔試驗(yàn)計(jì)劃與試驗(yàn)結(jié)果
因此,塔釜壓力太低對(duì)脫氫汽包產(chǎn)汽系統(tǒng)有影響, 同時(shí)抽真空負(fù)荷加大,A2B3C2D2最佳,A2:68℃,B3:60kPa,C2:56kPa,D2:88℃。
按進(jìn)料溫度 A2:68±2℃,塔頂壓力 B3:60±1kPa,塔釜壓力 C2:56±1kPa,塔釜溫度 D2:88±1℃,組織生產(chǎn)。
選用優(yōu)化后的工藝條件組織生產(chǎn),從實(shí)際情況表明在應(yīng)用新的操作條件后,汽提塔出口的石油類含量較優(yōu)化前有顯著降低(見(jiàn)表14)。
QC小組經(jīng)過(guò)活動(dòng)后,汽提塔(T-301)運(yùn)行周期明顯延長(zhǎng),活動(dòng)效果顯著。2009年9~12月為本次活動(dòng)的鞏固期。從2009年6月10日汽提塔完成清理后開(kāi)工到12月31日,汽提塔一直平穩(wěn)運(yùn)行,由活動(dòng)前的95.5d變成活動(dòng)后的204d,完成了目標(biāo)180d的任務(wù)。
表14 對(duì)策實(shí)施前后汽提塔出口石油類對(duì)比
小組活動(dòng)創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,汽提塔的運(yùn)行周期從95.5d延長(zhǎng)到204d,減少了汽提塔的檢修次數(shù)。汽提塔檢修一次所需的費(fèi)用:
更換填料:8 900 元/m2×5m2=44 500 元;
聚結(jié)器芯子:24根×3 376元/根=81 024元;
預(yù)過(guò)濾器芯子:24根×2組×247元/根=11 856元;
人工費(fèi)用:60 000元;
合計(jì):44 500+81 024+11 856+60 000=197 380元。
汽提塔運(yùn)行周期延長(zhǎng)一倍,按檢修兩次計(jì)算,所節(jié)省的費(fèi)用約計(jì):197 380×2=394 760元。
(1)將汽提塔進(jìn)料溫度、塔頂壓力、塔釜壓力和溫度、汽提塔出口石油類含量控制指標(biāo)納入到苯乙烯裝置工藝卡片(編號(hào):FSHS/WJ 003.031-2010)。
(2)車間加強(qiáng)對(duì)汽提塔操作的管理,并根據(jù)尋找到的最佳操作參數(shù)重新修訂了汽提塔操作規(guī)程 (編號(hào):Q/SY FHHSJCZ 0201-2005)。
(3)為鞏固成果,小組將活動(dòng)過(guò)程中的有效措施考核納入到 《苯乙烯車間管理考核細(xì)則》(修訂后編號(hào):HSBYX 06-2010)中,規(guī)定車間每周考核崗位員工的操作參數(shù),月累計(jì)超標(biāo)1%,扣崗位員工獎(jiǎng)金系數(shù)0.1。
課題完成后,小組人員進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)。通過(guò)本次活動(dòng),汽提塔運(yùn)行周期有顯著的延長(zhǎng)。但是,苯乙烯裝置空冷器的冷凝效果不理想。在今后的工作中,我們將進(jìn)一步開(kāi)展QC小組活動(dòng),增強(qiáng)質(zhì)量管理意識(shí),并以“增強(qiáng)空冷器冷凝效果”為活動(dòng)主題進(jìn)行活動(dòng),爭(zhēng)取下一個(gè)PDCA循環(huán)中促進(jìn)裝置物耗進(jìn)一步下降。
??永場(chǎng)
2010-07-08