欒心國,李余賢,丁永海
(山東鐵正工程試驗檢測中心有限公司,濟南 250014)
CRTSⅡ型軌道板是我國 CRTS(China Railway Track System)Ⅱ型無砟軌道交通系統(tǒng)的重要組成部分,無砟軌道系統(tǒng)具有平整度高、穩(wěn)定性好、使用壽命長、乘坐舒適等優(yōu)點[1],具有廣闊的發(fā)展前景。石武客運專線 SZ-2標(biāo)全線采用 CRTSⅡ型板,共鋪設(shè) CRTSⅡ型軌道板 21500塊,合計用混凝土約 7.42萬 m3,強度等級為 C55。
目前石武客運專線 SZ-2標(biāo)已開始正式生產(chǎn) CRTSⅡ型軌道板,本文就該軌道板所用的混凝土配合比的設(shè)計過程進行了探討。
CRTSⅡ型軌道板混凝土主要技術(shù)指標(biāo)如表1所示[2]。
表1 CRTSⅡ型軌道板(有擋肩)混凝土主要技術(shù)指標(biāo)
從目前高性能混凝土研究和應(yīng)用來看,配制滿足表1技術(shù)要求的混凝土是有可能的。但是由于軌道板生產(chǎn)時,模具的周轉(zhuǎn)要求盡可能的快,16 h抗壓強度(放張強度)需要達到 48MPa,這項指標(biāo)成為 CRTSⅡ型軌道板混凝土配合比設(shè)計的關(guān)鍵問題。
CRTSⅡ型軌道板用混凝土早期既要有流動度和一定的保塑性,坍落度大,方便施工,又要滿足 16 h抗壓強度需要達到 48MPa的要求,兩者相互矛盾,給配合比設(shè)計帶來一定的困難。通過國內(nèi)外研究,目前主要的解決方案如下。
(1)采用超細水泥
此種水泥的特點是比表面積大,早期強度增長快,不需使用摻和料,在京津城際得以應(yīng)用,缺點是價格過高,需專門生產(chǎn)且生產(chǎn)規(guī)模較小,增大了工程成本。
(2)采用早強摻和料提高混凝土強度
目前,早強摻和料主要有活性和惰性兩種。使用摻和料避免了水泥使用單一的缺點,不必依賴超細水泥,大大節(jié)約水泥使用成本。由于目前摻和料價格較貴,雖然節(jié)約水泥使用成本,但是大量使用會增加混凝土的生產(chǎn)成本,因此,在一定程度上也制約了其應(yīng)用。
(3)采用聚羧酸高效減水劑
聚羧酸高效減水劑具有減水率高,性能穩(wěn)定等優(yōu)點,減水率可達 30%以上,因此,摻加該外加劑后可以大大降低水膠比,從而可以提高早期強度。聚羧酸外加劑較大的優(yōu)點是根據(jù)性能需要,優(yōu)化分子結(jié)構(gòu),這使得采用聚羧酸高效減水劑配制軌道板混凝土成為可能,也是比較經(jīng)濟的方案。使用聚羧酸高效減水劑的另一優(yōu)點是原材料充足、易得,降低了混凝土生產(chǎn)難度,但是對聚羧酸高效減水劑質(zhì)量要求較高,應(yīng)具備一定的保塑效果。
國內(nèi)試驗表明,前述 3種方案均能配制出滿足要求的混凝土。本文結(jié)合這 3種方案的優(yōu)點,采用如下方案:
(1)水泥采用 P?Ⅱ42.5水泥和 P?O 52.5水泥來代替超細水泥;
(2)采用礦物摻和料,活性指數(shù)滿足 1 d≥125%,28d≥110%,并盡可能降低其摻量;
(3)采用聚羧酸高效減水劑,并適當(dāng)增大其摻量。
水泥分別采用河南同力產(chǎn) P?O 52.5水泥和唐山冀東產(chǎn) P?Ⅱ42.5水泥,其主要技術(shù)指標(biāo)如表2和表3所示。
表2 河南同力P?O 52.5水泥主要技術(shù)指標(biāo)
表3 唐山冀東 P?Ⅱ42.5水泥主要技術(shù)指標(biāo)
摻和料采用成都天福產(chǎn) DZ-RS混凝土摻和料,主要技術(shù)指標(biāo)如表4所示。
表4 成都天福DZ-RS混凝土摻和料主要技術(shù)指標(biāo)
由沙河北馮產(chǎn) 5~10mm和 10~20mm兩種規(guī)格的碎石按 25%:75%的比例摻配,主要技術(shù)指標(biāo)如表5所示。
細骨料采用臨城產(chǎn)河砂,細度模數(shù) 2.8,Ⅱ區(qū)中砂,其他技術(shù)指標(biāo)見表6。
表6 細骨料主要技術(shù)指標(biāo)
減水劑采用河北金舵產(chǎn) JD-9型聚羧酸鹽高效減水劑,主要技術(shù)指標(biāo)如表7所示。
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根據(jù)現(xiàn)場的原材料,混凝土在生產(chǎn)前進行了多次試驗調(diào)整,為了提高混凝土早期強度,在保證坍落度的前提下水膠比盡可能降低。最后一次試配時,確定水膠比分別為 0.270和 0.255,膠材每 m3總用量分別為478 kg和 479 kg,摻和料摻量均為 10%,砂率均為37%,外加劑摻量為膠凝材料的 1.5%,混凝土配合比及拌和物性能如表8所示。
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為了模擬混凝土芯部溫度的變化規(guī)律,更好地指導(dǎo)施工,在配合比試配中,本標(biāo)段購置 LYYH-Ⅲ型試塊養(yǎng)護自動控制系統(tǒng) 1套,該試塊養(yǎng)護控制系統(tǒng)是為實現(xiàn)混凝土軌道板模擬試件合理準(zhǔn)確的養(yǎng)護而研制的專用自動控制設(shè)備,該設(shè)備以 Pt100鉑電阻溫度傳感器為一次儀表,以溫度巡回檢測儀為二次儀表,進行所需測定的溫度、時間數(shù)據(jù)的采集和傳輸;采用現(xiàn)代計算機控制技術(shù),通過控制單元對電磁閥門的控制來實現(xiàn)臺座模具下部散熱器內(nèi)的水溫的變化,從而實現(xiàn)對軌道板生產(chǎn)環(huán)境溫度的控制;通過控制單元對加熱驅(qū)動箱的控制實現(xiàn)對試塊所在水域溫度的控制;對軌道板板芯溫度進行測量和傳輸,同時通過計算機控制使目標(biāo)試塊溫度同步跟蹤軌道板板芯溫度實測數(shù)據(jù),記錄養(yǎng)護全過程相關(guān)的實測溫度數(shù)據(jù),以溫度-時間曲線顯示養(yǎng)護過程溫度變化情況。
配比 1的混凝土試件內(nèi)部溫度變化如圖1所示,配比 2的混凝土試件內(nèi)部溫度變化如圖2所示。
從圖中可以看出,配比1的試件芯部最高溫度為47℃,配比 2的試件芯部最高溫度為 55℃,入模溫度均在24℃左右,剛開始的 7 h試件芯部溫度變化不是很明顯,在 7~11 h溫度逐漸升高,以后逐漸趨于穩(wěn)定。
配比 1和配比 2的混凝土力學(xué)性能和耐久性能如表9所示。
表9 配比 1和配比 2的混凝土力學(xué)性能和耐久性能
從表9中數(shù)據(jù)可以看出,配比 1和配比 2的混凝土 16h抗壓強度均大于 48MPa,力學(xué)性能和耐久性能均滿足規(guī)范和設(shè)計要求。
石武鐵路 SZ-2標(biāo)軌道板于 2009年 9月正式生產(chǎn),從混凝土工作性能、力學(xué)性能和耐久性能以及脫模后混凝土的外觀質(zhì)量看,配比 1和配比 2的效果是比較理想的。截止到 2009年 10月 15日,已經(jīng)生產(chǎn)軌道板 500多塊,施工坍落度 120~160mm,含氣量控制在2.0%~3.0%,混凝土拌和物性能滿足施工要求;16 h抗壓強度 49~51MPa,28 d抗壓強度 68~74MPa,均滿足設(shè)計和規(guī)范要求。通過配比的設(shè)計和驗證,提出的方案是可行的。
混凝土的拌和溫度是影響早期強度的一個重要因素?;炷恋陌韬蜏囟雀?凝結(jié)時間就會縮短,早期強度就能提高,拌和物溫度低,膠凝材料水化反應(yīng)慢,凝結(jié)時間就會延長,影響混凝土的早期強度。配比 1的試件芯部最高溫度只有 47℃,16h抗壓強度為 48.5MPa,如果溫度能再提高一些,16h抗壓強度會更高。
在使用硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥時,由于水膠比的降低,造成混凝土黏度增加。為了施工方便且混凝土中氣泡更快溢出,黏度宜降低,可以通過調(diào)整膠凝材料、砂率等組成來實現(xiàn)。
為了解決混凝土黏度較大的問題,本標(biāo)段施工時對振搗工藝進行了改進:下料過程分 3次(最后一次為補料),振搗也相應(yīng)分 3次,并對振動參數(shù)反復(fù)改進,改進后的振搗工藝使得混凝土更加密實,大大減少了混凝土表面的氣泡,改善了混凝土外觀質(zhì)量。
低水膠比混凝土對原材料的質(zhì)量要求更加嚴格,一些影響混凝土狀態(tài)和強度的關(guān)鍵指標(biāo)如砂子、碎石的含泥量和泥塊含量,摻和料的活性指數(shù),水泥的強度等必須嚴格控制。
(1)CRTSⅡ型軌道板作為一種新產(chǎn)品,達到其性能指標(biāo)的要求有不同的技術(shù)途徑;
(2)通過本標(biāo)段軌道板的正式生產(chǎn),證明混凝土配合比的方案是可行的,采用礦物摻和料和聚羧酸高效減水劑雙摻方案,可以降低水膠比,為提高早期強度提供了保證,而且用硅酸鹽水泥和普通硅酸鹽代替超細水泥成為可能;
(3)混凝土的拌和溫度、養(yǎng)護溫度和黏度等因素直接影響到混凝土的質(zhì)量和外觀,必須嚴格控制。
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