郭偉鋒 白小東
天津市灤河水每年從11月底到次年3月初水溫、濁度一直處于全年平均值之下,這一時期該水源水呈現(xiàn)低溫低濁的特征。這一特征給飲用水常規(guī)處理工藝帶來很大的影響,這是因為原水水溫低,水的動力粘度系數(shù)提高,減弱了水中膠體的顆粒運動,降低了它們之間相互碰撞的幾率;水中膠體的溶劑化作用增強,顆粒周圍的水化膜加厚,妨礙顆粒凝聚,影響了常規(guī)混凝效果[1];同時,原水濁度低,通過混凝所形成的絮體較輕,較細,不易下沉,難以通過沉淀從水中分離出去,這就影響了常規(guī)沉淀效果;這樣的水進入濾池后,很容易穿透濾層,濾后水往往很難達標,這便嚴重影響了常規(guī)過濾工藝。
因此本文針對天津市灤河水源水的特征,采用強化混凝,氣浮[2]技術(shù)強化常規(guī)處理工藝,以提高對低溫低濁水的處理效果,從而保障出水水質(zhì),并降低生產(chǎn)運行成本。
本試驗于2007年11月~2008年2月進行,試驗期間其原水水質(zhì)具有低溫,低濁,微污染的特點(見表1)。
表1 試驗期間灤河原水水質(zhì)
中試試驗流程設計為兩套系統(tǒng):1)“混凝+沉淀+過濾+消毒”(簡稱沉淀系統(tǒng));2)“混凝+氣浮+過濾+消毒”(簡稱氣浮系統(tǒng))。
上述兩流程處理水量均為5 m3/h。混合池采用機械攪拌混合,反應時間為1 min,兩級絮凝反應池的反應時間為18 min,試驗中混凝劑,助凝劑均采用計量泵加入;氣浮單元為加壓溶氣氣浮,水力負荷11 m3/(m2?h),回流比為8%~10%,設計停留時間16 min;斜管沉淀池的上升流速為3.3 mm/s,停留時間28 min;濾池采用無煙煤—石英砂雙層濾料,上層為厚度600 mm粒徑1.2 mm~1.5 mm的無煙煤,下層為厚度400 mm粒徑0.5 mm~1.0 mm的石英砂。濾速為8 m/h,反沖洗采用氣、水聯(lián)合反沖洗,先采用氣沖,沖洗強度q=9 L/(s?m2),然后采用水沖漂洗,強度q=6 L/(s?m2)。
試驗分為若干組,每組試驗中,同時運行兩套中試系統(tǒng),原水水質(zhì)如表1所示,在保證濾池出水濁度,CODMn不超過一定要求的前提下,考察不同的混凝劑主要是三氯化鐵(FeCl3)和聚合氯化鋁(PAC)的混凝效果及其對應的最佳投加量,同時考察助凝劑NaSiO3與FeCl3的最佳配比,從而選擇出較優(yōu)的強化混凝工藝處理該水質(zhì)期灤河原水。
濁度采用HACH2100N濁度儀測定;耗氧量(高錳酸鹽指數(shù)CODMn)采用酸性高錳酸鉀法測定;藻類采用血細胞計數(shù)板顯微鏡鏡檢計數(shù)法測定;中試濾池水頭損失通過測壓管讀數(shù)讀取。
針對天津市這一時期的水質(zhì)主要考察在保證濾池出水濁度不大于0.3 NT U,CODMn≤3.0 mg/L情況下,混凝劑三氯化鐵(FeCl3)和聚合氯化鋁(PAC)在常規(guī)處理工藝中的混凝效果及其對應的最佳投加量,以及對過濾周期的影響,結(jié)果見表2。
表2 不同混凝劑對出水水質(zhì)的影響
所謂混凝劑最佳投藥量是指混凝的懸浮物(在一定時間間隔后)分離為沉渣或者浮渣時,水中的剩余濁度達到最低所需要的最小混凝劑的量[3]。但是值得指出的是最佳投加量并不是一成不變的,要根據(jù)水質(zhì)情況和各個工藝出水水質(zhì)要求來確定。一般為一個范圍值。如表2所示,在沉淀系統(tǒng)中FeCl3的最佳投量為6 mg/L~10 mg/L,PAC最佳投量相應少一些,在氣浮系統(tǒng)中也是如此。同時可以看出,不論是在沉淀系統(tǒng)還是氣浮系統(tǒng)中混凝劑PAC對出水水質(zhì)的保障率均高于混凝劑FeCl3,然而,PAC藥劑費用遠高于混凝劑FeCl3的藥劑費用。根據(jù)石明巖等人研究表明[4],在原水水質(zhì)基本不變的情況下,混凝劑費在生產(chǎn)運行成本中占有的比例最大。從水廠生產(chǎn)成本來說,采用FeCl3作為混凝劑較為經(jīng)濟。
同時試驗研究發(fā)現(xiàn),在過濾初期不同混凝劑對濾池水頭損失增長速度影響不大,但隨著過濾時間的增加,使用PAC混凝劑時,總水頭損失增長速度不斷加快,增長速度明顯較使用FeCl3混凝劑時要快,過濾周期也明顯減短。這是因為混凝劑PAC屬于高分子聚合物,其水解時形成的膠體狀Al(OH)3產(chǎn)物輕而蓬松,加之這一水質(zhì)期,水溫、濁度較低,絮體不易形成,雜質(zhì)顆粒難以沉降,過濾時又會聚積于濾料表層,堵塞濾料孔隙,從而增加水頭損失,相反混凝劑FeCl3形成的絮體顆粒較為密實,易于沉淀。因此,在該水質(zhì)期內(nèi),使用混凝劑FeCl3時,濾池過濾水頭損失增長相對較慢,過濾周期較長,有利于減少生產(chǎn)運行成本。
根據(jù)生產(chǎn)實踐,NaSiO3(泡花堿)常與混凝劑FeCl3按一定比例配制成混合液用于低溫低濁原水的處理,因此本試驗只是在混合液的配比上進行了一定程度的試驗,試驗中采用的混合液的配比包括:鐵∶堿=5%∶7.5%=1∶1.5;鐵∶堿=7.5%∶5%=1.5∶1;鐵∶堿=5%∶5%=1∶1。在投藥量(以Fe量計)相同的情況下,并且保持其他工藝參數(shù)不變,考察以上三種配比的混合液的作用效果。主要從對出水濁度和CODMn去除率的去除效果以及對濾柱水頭損失的影響方面進行考察,當原水濁度在1.16 NTU~1.49 NTU,溫度在0.8℃~1.4℃間變化時,混凝劑投量(以Fe量計)始終為3 mg/L,其他工藝參數(shù)亦不變。鐵∶堿=1∶1.5的混合液作用效果要好于其他兩種配比的混合液,其作用的氣浮和沉淀工藝出水平均濁度均在0.3 NTU之下,CODMn去除率達到40%以上。使用三種不同配比的混合液后,濾池水頭損失隨時間基本都呈直線變化,這是符合濾池過濾中水頭損失增長的一般性規(guī)律的。但相比鐵∶堿=1.5∶1和鐵∶堿=1∶1的混合液,用鐵∶堿 =1∶1.5的混合液時,濾池的水頭損失增長速度較快,過濾周期也縮短了1 h~4 h。然而相比混凝劑為PAC或FeCl3,使用鐵∶堿=1∶1.5的混合液時,濾池水頭損失增長速度明顯減慢,濾池過濾周期延長。綜上所述在灤河水低溫低濁期,適當提高混合液中泡花堿的比例有利于提高常規(guī)工藝處理效率。
1)研究結(jié)果表明,在灤河水低溫低濁期,無論在常規(guī)沉淀工藝中還是常規(guī)氣浮工藝中混凝劑PAC對濁度和CODMn的去除效果較優(yōu)于混凝劑FeCl3。2)在滿足出水濁度和CODMn要求的情況下,每處理單位水體PAC混凝藥劑費用遠高于FeCl3,且濾池過濾周期明顯縮短,采用FeCl3作為混凝劑較為經(jīng)濟。3)當使用NaSiO3與FeCl3混合液作為混凝劑時,適當增大混合液中NaSiO3的比例有利于提高常規(guī)工藝處理效率。
[1] 孟凡良,崔福義.低溫低濁地表水處理技術(shù)的探討[J].哈爾濱商業(yè)大學學報,2003,19(2):187-190.
[2] Schofield T.Dissolved air flotation in drinking water production[J].Wat.Sci.Tech.,2001,43(8):9-18.
[3] 孫 彥.強化混凝氣浮工藝處理低溫低濁引黃水中試研究[D].天津:南開大學,2004.
[4] 石明巖,張朝升,張可方,等.常規(guī)給水處理系統(tǒng)運行技術(shù)的優(yōu)化[J].水處理技術(shù),2005,31(6):68-72.