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      液壓電磁比例調(diào)節(jié)閥常見故障處理

      2010-07-14 04:00:32
      設(shè)備管理與維修 2010年1期
      關(guān)鍵詞:控制板閥體液壓油

      楊 旸

      液壓電磁比例調(diào)節(jié)閥分為壓力比例調(diào)節(jié)閥和流量比例調(diào)節(jié)閥(控制原理基本相同),常應(yīng)用在控制精度較高的液壓系統(tǒng)。比例調(diào)節(jié)閥正常使用8000~12000h后,即進入工作不穩(wěn)定期,經(jīng)常出現(xiàn)油路壓力不穩(wěn)、動作不到位、調(diào)節(jié)功能失效等現(xiàn)象,嚴(yán)重影響設(shè)備運行。下面以中國鋁業(yè)青海分公司炭素廠使用的WRE型系列液壓電磁比例調(diào)節(jié)閥(上海液壓廠生產(chǎn))為例,介紹常見故障處理方法。

      一、工作原理

      液壓電磁比例調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)見圖1,采用位置負反饋閉環(huán)控制(力控制型+位移傳感器),具有良好的輸入、輸出線性和準(zhǔn)確性,控制原理見圖2。位移傳感器反饋信號和給定信號合成后,經(jīng)過PID、放大等運算處理,以電壓信號施加在電—機械轉(zhuǎn)換器(電磁閥線圈),鐵芯在電磁力作用下,沿著受力方向推動液體,控制閥芯移動,調(diào)節(jié)液體流量或壓力。控制板是驅(qū)動比例調(diào)節(jié)閥的主要元器件,一般具有控制信號生成、PID處理、前置放大、功率放大及電源變換等基本控制單元,完成控制信號給定、反饋信號校正、合成和處理等功能,控制板控制參數(shù)設(shè)定是否匹配、適當(dāng),直接影響液壓調(diào)節(jié)閥工作和穩(wěn)定性。

      二、常見故障處理

      1.設(shè)備更換比例調(diào)節(jié)閥閥體后,動作失控、邏輯關(guān)系錯亂

      拋丸清理機更換閥體啟動后,轉(zhuǎn)臺(液壓馬達驅(qū)動)動作失控、互鎖邏輯關(guān)系錯亂。最初認為是控制板故障或更換的閥體不良,再次更換,故障依舊。測量控制板輸出電壓(U2c—32c或U2a—32a),帶負載時(接入電磁閥線圈)電壓為 DC 21.5V,AC 2.2V,空載時為DC 24V,AC 2.4V;對控制電源復(fù)位(斷電—送電操作),控制板輸出電壓為零,只有輸入信號作用后,輸出端才有電壓且保持不變(正常時輸入和輸出同時得電或斷電)。分析比例調(diào)節(jié)閥控制原理,特別是位移傳感器工作過程,認為調(diào)節(jié)閥控制系統(tǒng)此時實際工作在閉環(huán)正反饋狀態(tài)。檢查反饋電路,發(fā)現(xiàn)位移傳感器信號線8c、10c線接錯,造成二次線圈輸出信號極性錯誤,經(jīng)信號轉(zhuǎn)換,極性相反,即圖2中uf極性變?yōu)樨?,?jīng)負反饋合成,系統(tǒng)工作在閉環(huán)正反饋狀態(tài)。在輸入信號作用下,控制系統(tǒng)迅速進入自激深飽和狀態(tài),使控制板輸出飽和(DC 24V)。改正錯誤接線,故障排除。

      2.液壓系統(tǒng)工作時,設(shè)備運行速度不穩(wěn)定

      一期成型機轉(zhuǎn)臺運行速度忽高忽低,最初認為壓力調(diào)節(jié)閥體損壞或控制板輸出不穩(wěn)定,導(dǎo)致液壓驅(qū)動馬達工作異常,更換閥體后故障消失,但使用3天左右,同樣故障又偶爾出現(xiàn),更換控制板,故障依舊。懷疑液壓油臟,進行成型機液壓油全部過濾,油箱清洗和過濾網(wǎng)更換等維護處理,設(shè)備投運后,故障消失。

      設(shè)備長期使用,由于工作環(huán)境惡劣以及維修作業(yè),液壓油中會混入雜質(zhì),變臟,造成液壓調(diào)節(jié)閥芯運動阻塞或喘動,引起液壓驅(qū)動機構(gòu)工作不穩(wěn)定。

      3.設(shè)備操作時,控制按鈕動作后,液壓驅(qū)動機構(gòu)反應(yīng)遲緩

      組裝拋丸清理機更換比例調(diào)節(jié)閥控制板后,液壓驅(qū)動轉(zhuǎn)臺機構(gòu)從高位向低位旋轉(zhuǎn)時,控制按鈕斷開后,轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)到位后繼續(xù)移動約0.8~1.2m才停下(正常時轉(zhuǎn)臺到位后立即停止)。

      通過比較設(shè)備故障前后控制參數(shù),確認故障原因是控制板信號PID處理參數(shù)調(diào)整不當(dāng),控制板斜坡控制電阻d3、d4值調(diào)整過小,導(dǎo)致控制板t4(輸出電壓從DC 0V升至24V所需時間)、t5(輸出電壓從DC 24V降至0V所需時間)設(shè)定過長,造成比例閥芯回零滯后,未能及時關(guān)閉液壓油。

      在液壓比例調(diào)節(jié)閥控制的設(shè)備中,引起設(shè)備執(zhí)行機構(gòu)工作異常(不到位、越位或失靈等)的原因較多,諸如調(diào)節(jié)閥芯磨損過度,高、低速驅(qū)動區(qū)調(diào)整不當(dāng)、液壓系統(tǒng)內(nèi)卸嚴(yán)重以及控制參數(shù)設(shè)定不合適等因素。

      4.油缸前進、后退時,移動速度、時間相差較大

      8.5 組裝磷鐵環(huán)壓脫機主缸頂出動作過程時間過長,為23s,偏差約16s。最初認為是設(shè)備控制電磁閥閥體油路阻塞,進行解體、清洗閥體,液壓油過濾等處理,故障未明顯改善??紤]到主缸沖葉閥內(nèi)泄嚴(yán)重也會出現(xiàn)該現(xiàn)象,于是整體更換沖葉閥,故障依舊。經(jīng)了解,設(shè)備故障前曾進行過更換設(shè)備液壓油、夾具及主缸液壓控制流量比例調(diào)節(jié)閥控制板等維修作業(yè),雖然更換控制板后,對其有關(guān)參數(shù)進行了調(diào)試整定,但這是在設(shè)備空載(無導(dǎo)桿壓脫)情況下進行的參數(shù)調(diào)整。判斷是流量比例調(diào)節(jié)閥零點調(diào)整不準(zhǔn)確,導(dǎo)致液壓油缸頂出油路供油流量變小,造成油缸頂出動作時間過長。重新整定控制板參數(shù),校正液壓流量調(diào)節(jié)閥零點,帶負載工作時,主缸頂出動作時間明顯減小,約為8s。

      雖然更換的控制板型號相同,但新、舊板電子元器件參數(shù)存在差異,控制板處理信號能力發(fā)生了微小變化(這也是電氣控制裝置更換或維修后需調(diào)試的原因)。新板反饋信號轉(zhuǎn)換極零點偏移,即當(dāng)閥芯在零位時,控制板上匹配放大器的輸出不為零,造成位移反饋信號大小和閥芯實際位移出現(xiàn)偏差,合成后的控制信號值發(fā)生變化,液壓缸頂出驅(qū)動端輸出信號電壓較低,作用在比例閥芯上的電磁力矩減小,導(dǎo)致液壓缸頂出動作時閥芯位移較小,給油量減小,造成主缸頂出動作緩慢,特別是重載時,動作更加遲緩。

      W10.01-20

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