杜建安,周明良
(無錫焦化有限公司, 江蘇 無錫 214026)
無錫焦化有限公司一座JN43-80型焦?fàn)t年產(chǎn)焦炭30萬t,1992年1月投產(chǎn),使用D450-21鼓風(fēng)機(jī)兩臺(tái),一用一備。電機(jī)功率350kW、6 000V、轉(zhuǎn)速2 960r/min,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速7 030 r/min。
2008年以來,多次發(fā)生鼓風(fēng)機(jī)出口迷宮密封泄漏煤氣現(xiàn)象,嚴(yán)重影響安全生產(chǎn)。同時(shí),未經(jīng)處理的荒煤氣中夾帶的焦油等雜質(zhì)直接流入潤(rùn)滑油系統(tǒng),造成潤(rùn)滑油污染、變質(zhì)(更換一次潤(rùn)滑油需1 200kg),不得不停車檢修。煤氣鼓風(fēng)機(jī)的檢修越來越頻繁,由原來的1.5年計(jì)劃?rùn)z修一次變成后來的1~2個(gè)月檢修一次,動(dòng)用了大量的人力財(cái)力(檢修一次需120~200工時(shí),費(fèi)用3~5萬元),且收效甚微。
煤氣鼓風(fēng)機(jī)漏煤氣的主要原因是由于煤氣在輸送過程中夾帶的輕質(zhì)硫分及雜質(zhì)不斷積聚,引起鼓風(fēng)機(jī)的回氣管阻塞,破壞了風(fēng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)平衡,使出口迷宮密封產(chǎn)生正壓力而泄漏。
2009年6月,對(duì)煤氣鼓風(fēng)機(jī)的回氣管進(jìn)行了改進(jìn)(見圖1、2),在回氣管中間的閥前增加了煤氣負(fù)壓表(-10~0kPa),便于觀察回氣管在運(yùn)行過程中的負(fù)壓情況變化;在閥前后增加了蒸汽吹掃口。
圖1 改進(jìn)前
圖2 改進(jìn)后
表1 回氣管改進(jìn)前后效果對(duì)比表
在煤氣鼓風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行中,一旦發(fā)現(xiàn)負(fù)壓不斷減小,接近或達(dá)到零位時(shí),即開啟蒸汽進(jìn)行吹掃,時(shí)間為5~10min,然后停止吹掃,觀察煤氣負(fù)壓表情況。如負(fù)壓已恢復(fù)正常,迷宮密封泄漏的煤氣會(huì)自動(dòng)消失(回氣管正常運(yùn)行),同時(shí)對(duì)迷宮密封加入高溫鋰基脂進(jìn)行密封。如負(fù)壓未恢復(fù),則重復(fù)吹掃一次,直至煤氣鼓風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行。
煤氣鼓風(fēng)機(jī)回氣管的改進(jìn),有效解決了鼓風(fēng)機(jī)迷宮密封漏煤氣問題(回氣管改進(jìn)前后效果對(duì)比見表1),節(jié)省了較多的人力、物力和財(cái)力,消除了安全隱患,大大提高了焦?fàn)t生產(chǎn)的穩(wěn)定性。