吳麗華
(唐鋼第一鋼軋廠,河北 唐 山 0 63016)
唐鋼連鑄連軋超薄熱帶生產(chǎn)線采用意大利DANIELI公司的FTSC連鑄機(jī),生產(chǎn)厚度為70~90mm的鑄坯;美國(guó)BRICMONT公司的輥底式均熱爐;軋機(jī)采用2RM+5FM布置,粗軋機(jī)由DANIELI設(shè)計(jì),精軋機(jī)由日本某公司設(shè)計(jì);卷取區(qū)采用了日本的高速飛剪、雙地下卷取機(jī)。由于多年的使用,很多設(shè)備老化,故障時(shí)有發(fā)生,影響生產(chǎn)。
1.存在問(wèn)題及原因分析
(1) 精軋機(jī)側(cè)導(dǎo)衛(wèi)絲杠絲母的潤(rùn)滑原設(shè)計(jì)為集中供油,每次檢修要采取手動(dòng)加油,須拆卸油管,用油泵直接加油,會(huì)導(dǎo)致接頭損壞。
此處潤(rùn)滑由一根主油路向兩側(cè)軸承供油,因此處溫度較高,油路不暢易造成干油碳化,油路堵塞,軸承卡死。該部位正常生產(chǎn)時(shí)無(wú)法點(diǎn)檢,只有在解體檢修時(shí)才能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。。
圖1 油路改造示意圖
(2)精軋機(jī)熱軋油管定位塊采用不銹鋼材料,但因定位塊直角尖銳,且很容易與側(cè)導(dǎo)板干涉,導(dǎo)致導(dǎo)衛(wèi)動(dòng)作不靈活,甚至無(wú)動(dòng)作。
(3)兩架粗軋機(jī)間的輥道長(zhǎng)期在高壓水沖刷和高溫烘烤的環(huán)境下作業(yè),潤(rùn)滑質(zhì)量下降,造成軸承損壞。
(4)粗軋夾送輥位于加熱爐出口,夾送輥上方蝶簧和汽缸與帶鋼之間無(wú)隔擋,過(guò)鋼時(shí),鋼帶的溫度對(duì)汽缸的熱輻射高達(dá)兩百多度,使汽缸的老化加快,密封變形、失效。
(5)R1、R2工作輥面經(jīng)常有又多且深的麻坑,每次磨削量平均增加0.3mm,輥耗增加。同時(shí),R1、R2軋后中間坯的表面一直有明顯的一次氧化鐵皮壓入,影響成品表面質(zhì)量。
經(jīng)觀察分析,R1、R2工作輥面麻坑及中間坯表面的一次氧化鐵皮壓入,應(yīng)該是RSB除鱗時(shí)一次氧化鐵皮碎屑飛濺到RSB后鑄坯表面,并再進(jìn)入變形區(qū)所致。
2.措施
(1) 在直角彎頭處增加一個(gè)油嘴 (手動(dòng)加油管),如圖1所示。改造油路,將由一根主油路向兩側(cè)分路供油改成兩根管路分別向潤(rùn)滑點(diǎn)供油,從而可以直接加油,集中供油系統(tǒng)也可以正常使用,減輕了軸承得不到新油潤(rùn)滑等現(xiàn)象,保證了導(dǎo)衛(wèi)各個(gè)滑動(dòng)部位的正常動(dòng)作。
(2) 精軋機(jī)熱軋油管定位塊改為用8mm帶鋼彎成管形狀,之后再進(jìn)行焊接,以減少帶鋼將熱軋油管撞掉造成的堆鋼事故。
(3)側(cè)導(dǎo)板下的輥道輥在原供油主管道上到用戶點(diǎn)的彎頭改為三通(自制),一出口與軸承座相連用集中干油潤(rùn)滑;另一出口用接頭連接軟管(3~4m)至輥道外側(cè),幾只輥?zhàn)訛橐唤M。然后用同樣的辦法,將軟管(四根) 連接到一預(yù)制好的集管上,集管上安裝一個(gè)單向閥門。如此在軋制過(guò)程中可以隨時(shí)給軸承座補(bǔ)充油脂,從根本上解決了潤(rùn)滑不良的問(wèn)題。
(4)在加熱爐出口處安裝一壓縮空氣管路,以冷卻粗軋夾送輥汽缸密封,使鋼帶對(duì)汽缸的熱輻射降低約50℃,減少了汽缸密封的消耗,降低了成本,為生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行提供了保證。
(5)在RSB處增加了一塊擋板,徹底解決了RSB除鱗產(chǎn)生的一次氧化鐵皮碎屑飛濺到RSB后鑄坯表面的問(wèn)題,降低了軋輥磨削量,延長(zhǎng)了軋輥使用壽命。
3.結(jié)束語(yǔ)
改進(jìn)措施實(shí)施后,有效降低了設(shè)備故障頻次和備件消耗,確保了軋機(jī)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),2009年1~12月設(shè)備利用率在94%以上,4、5月連續(xù)實(shí)現(xiàn)了設(shè)備零故障運(yùn)轉(zhuǎn),8月設(shè)備利用率達(dá)到了95.12%。