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      機(jī)組勵(lì)磁變故障原因分析和防范措施

      2010-05-31 02:25:06孫富根陳海軍
      電力安全技術(shù) 2010年5期
      關(guān)鍵詞:可控硅勵(lì)磁電廠

      孫富根,陳海軍

      (1.漢江集團(tuán)公司電廠,湖北 丹江口 442700 ;2.漢江王甫洲水力發(fā)電公司,湖北 老河口 441800)

      1 電廠概況

      電廠位于南水北調(diào)中線水源,地湖北省丹江口市境內(nèi)的漢江干流上,裝有6臺(tái)150 MW混流式水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量900 MW,是我國(guó)上世紀(jì)60年代投產(chǎn)的大型水力發(fā)電廠之一。樞紐初期工程總庫(kù)容209億m3,南水北調(diào)工程實(shí)施后,總庫(kù)容將達(dá)290億m3。電廠具有良好的可調(diào)節(jié)性能,是電網(wǎng)的重要調(diào)頻、調(diào)峰和事故備用廠。

      2 水輪發(fā)電機(jī)組勵(lì)磁系統(tǒng)運(yùn)行情況

      2000年9月,該電廠計(jì)劃將運(yùn)行超過30年的6臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)組原裝的同軸直流勵(lì)磁機(jī)系統(tǒng)更換為靜止可控硅自并激勵(lì)磁系統(tǒng)。2001年11月,改造后的2號(hào)機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)首次投入運(yùn)行,該套靜止可控硅自并激勵(lì)磁系統(tǒng)由南瑞電氣控制公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、選型、安裝和調(diào)試,其中,勵(lì)磁變主要參數(shù)見表1。

      表1 勵(lì)磁變主要參數(shù)

      新的靜止可控硅自并激勵(lì)磁系統(tǒng)投運(yùn)后,運(yùn)行穩(wěn)定,維護(hù)工作量小,建壓迅速,對(duì)提高電廠設(shè)備的健康水平和自動(dòng)化水平起到很大的促進(jìn)作用。截止2009年6月的故障,整套系統(tǒng)只發(fā)生過一次整流柜可控硅散熱管損壞故障,未影響機(jī)組正常運(yùn)行。

      3 故障發(fā)生經(jīng)過及應(yīng)急處理

      3.1 故障發(fā)生經(jīng)過

      2009-06-13,2號(hào)機(jī)正常并網(wǎng)運(yùn)行,帶有功149 MW,無功81 MVar。10:32,監(jiān)控系統(tǒng)報(bào):“2號(hào)勵(lì)磁變保護(hù)跳閘動(dòng)作,2號(hào)機(jī)出口丹02分,2號(hào)機(jī)事故停機(jī)”。事故一覽有:“2F勵(lì)磁變保護(hù)跳閘動(dòng)作,2F勵(lì)磁(B柜)消失”。值班人員觀察2號(hào)機(jī)與系統(tǒng)解列停機(jī)?,F(xiàn)場(chǎng)檢查勵(lì)磁變保護(hù)(勵(lì)磁變單獨(dú)配置一套保護(hù)裝置)顯示:勵(lì)磁變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,B相差流6.5 A;對(duì)勵(lì)磁變進(jìn)行檢查未發(fā)現(xiàn)明顯故障和煙霧,只是在B,C相線圈上部低壓引出線銅板有煙霧熏黑的痕跡,B相下部鐵心上落有溶化的銅渣。

      3.2 故障檢查經(jīng)過

      研究決定2號(hào)機(jī)解備,重點(diǎn)進(jìn)行勵(lì)磁變檢查。運(yùn)行人員用1 000 V搖表測(cè)2號(hào)機(jī)勵(lì)磁變低壓側(cè)對(duì)地絕緣0.2 MΩ。高低壓與發(fā)電機(jī)解開后用2 500 V搖表測(cè)對(duì)地絕緣為50 MΩ,定子絕緣吸收比:25 MΩ/5 MΩ,轉(zhuǎn)子回路絕緣:100 MΩ。通過檢查,初步確定勵(lì)磁變本身有故障,機(jī)組其他部位正常。為進(jìn)一步確認(rèn)故障點(diǎn),檢修人員將勵(lì)磁變高低壓側(cè)解引后進(jìn)行了試驗(yàn)檢測(cè),結(jié)果見表2,表3。

      表2 直流電阻檢測(cè)結(jié)果

      表3 絕緣電阻檢測(cè)結(jié)果

      通過雙臂電橋檢測(cè)的直流電阻數(shù)據(jù)和兆歐表檢測(cè)的絕緣電阻數(shù)據(jù)看,高壓測(cè)B相線圈直流電阻值明顯偏大,兆歐表檢測(cè)反映勵(lì)磁變低壓側(cè)絕緣偏低。綜合以上現(xiàn)象及保護(hù)動(dòng)作情況推斷:高壓側(cè)B相發(fā)生過匝間短路故障,導(dǎo)致B相線圈存在開路現(xiàn)象,低壓側(cè)絕緣偏低可能是由高壓側(cè)線圈發(fā)生短路后噴出的高溫溶化的銅渣等附著物造成。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員研究后,初步斷定勵(lì)磁變已損壞不能使用。

      4 故障原因分析

      2號(hào)機(jī)勵(lì)磁變故障后,勵(lì)磁變返廠進(jìn)行解剖分析,發(fā)現(xiàn)勵(lì)磁變B相高壓線圈發(fā)生匝間短路故障,線圈風(fēng)道內(nèi)壁燒損。其它各相線圈及鐵心無損傷,各相試驗(yàn)合格,可以繼續(xù)使用。

      通過廠家提供的資料,2號(hào)機(jī)勵(lì)磁變出廠時(shí)經(jīng)過嚴(yán)格的檢測(cè),局部放電量為5pc,基本可以確認(rèn)內(nèi)部無隱患,完全可以達(dá)到設(shè)計(jì)的20~30年的使用壽命。2號(hào)機(jī)勵(lì)磁變投運(yùn)近8年,按照故障 “浴盆曲線”理論,已進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行期,發(fā)生此類故障,廠家認(rèn)為原因很難判斷,無法給出合理的解釋。

      根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況來看,電廠處在鄂豫兩省交界處,是地區(qū)電網(wǎng)的重要電壓支撐點(diǎn),新的勵(lì)磁系統(tǒng)投運(yùn)后,2號(hào)機(jī)運(yùn)行期間一直是系統(tǒng)的無功主要來源,長(zhǎng)期帶80 MVar~100 MVar無功運(yùn)行,勵(lì)磁變基本處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),夏季運(yùn)行最高溫度基本在90 ℃~100 ℃。勵(lì)磁變采用自然冷卻,周圍通風(fēng)條件較差,2號(hào)勵(lì)磁變故障后對(duì)其它運(yùn)行中的勵(lì)磁變運(yùn)行溫度進(jìn)行了紅外測(cè)溫,最高溫度達(dá)到118℃,而勵(lì)磁變溫控器顯示溫度在92 ℃左右,兩者相差26 ℃之多。即使這樣,與勵(lì)磁變?cè)试S100 K溫升來看,溫度高可能加速其絕緣老化,但不是勵(lì)磁變損壞的直接原因。勵(lì)磁變發(fā)生故障時(shí),正值4號(hào)發(fā)電機(jī)改造定位筋安裝階段,期間因焊刨在廠房?jī)?nèi)產(chǎn)生大量粉塵,使勵(lì)磁變運(yùn)行環(huán)境受到一定影響,但沒有證據(jù)證實(shí)其會(huì)造成勵(lì)磁變損壞。

      綜合以上情況,勵(lì)磁變?cè)验g短路主要是內(nèi)部原因造成,在生產(chǎn)過程中可能存在工藝上的缺陷,只是現(xiàn)有檢測(cè)方法無法發(fā)現(xiàn),加之長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行過程中,可能遭受雷擊過電壓、系統(tǒng)操作過電壓、勵(lì)磁整流諧波、運(yùn)行溫度過高等多重不利因素的影響,最終導(dǎo)致其薄弱環(huán)節(jié)絕緣老化擊穿損壞。

      5 故障經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及防范措施

      電廠2號(hào)機(jī)勵(lì)磁變故障發(fā)生時(shí),水庫(kù)水位較高,面臨棄水,幸好有未安裝的4號(hào)機(jī)勵(lì)磁變可供更換,否則,造成的損失可能以千萬元計(jì)。因此,決定將修復(fù)后的勵(lì)磁變作為全廠備用勵(lì)磁變,并對(duì)勵(lì)磁系統(tǒng)重要備品備件進(jìn)行梳理,根據(jù)其重要性和采購(gòu)難易程度進(jìn)行分類,并在采購(gòu)計(jì)劃中進(jìn)行安排,以防不測(cè)。

      在對(duì)勵(lì)磁變運(yùn)行環(huán)境改善方面,給沒有風(fēng)機(jī)冷卻的勵(lì)磁變暫時(shí)外加臨時(shí)軸流風(fēng)機(jī),使其運(yùn)行溫度由90 ℃以上降為70 ℃左右,減緩其絕緣老化的速度。待時(shí)機(jī)成熟時(shí)并全部加裝內(nèi)置冷卻風(fēng)機(jī)。

      日常巡回檢查中,加強(qiáng)勵(lì)磁變各部位運(yùn)行情況監(jiān)視,每年的預(yù)防性試驗(yàn),要嚴(yán)格按照規(guī)程要求,進(jìn)行認(rèn)真檢測(cè)和清掃,做到有問題早發(fā)現(xiàn),早解決。

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