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      烏魯瓦提水電廠技術(shù)供水系統(tǒng)問題淺析及處理

      2010-05-16 09:08:00柳海鵬
      水電站機(jī)電技術(shù) 2010年2期
      關(guān)鍵詞:減壓閥膜片控制閥

      柳海鵬

      (新疆烏魯瓦提建管局,新疆 和田 848000)

      烏魯瓦提水電廠技術(shù)供水系統(tǒng)問題淺析及處理

      柳海鵬

      (新疆烏魯瓦提建管局,新疆 和田 848000)

      對烏魯瓦提水電廠技術(shù)供水系統(tǒng)在運(yùn)行中存在的問題進(jìn)行了分析,找出了其中無法調(diào)節(jié)水壓的真正原因,并進(jìn)行了改造處理,改善了排污及反沖洗路徑,大大提高了水系統(tǒng)的穩(wěn)定性,為實(shí)現(xiàn)全廠機(jī)組自動控制奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

      技術(shù)供水系統(tǒng);控制閥;膜片;活塞

      0 概述

      烏魯瓦提水電廠位于和田縣境內(nèi)和田河支流喀拉喀什河中上游,離和田市71km。電廠裝設(shè)4臺15MW的混流式水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量60MW,保證出力16.5MW,年發(fā)電量1.97億kW·h。機(jī)組最高水頭106m,設(shè)計(jì)水頭78m,最小水頭58.7m。機(jī)組于2000年投入運(yùn)行,根據(jù)最高水頭和最低水頭之間的變化,電廠技術(shù)供水方式采用上游水庫壓力鋼管取水,自流減壓供水方式。

      1 機(jī)組技術(shù)供水方式

      機(jī)組技術(shù)供水方式見圖1壓力之間出現(xiàn)竄壓問題,又能解決機(jī)組技術(shù)供水的備用系統(tǒng)問題。同時(shí)更換控制閥后的減壓閥能不受其它竄壓影響,實(shí)現(xiàn)了出口壓力精確調(diào)節(jié)的目的。

      2 減壓閥的運(yùn)行情況及存在的問題

      技術(shù)供水系統(tǒng)由DN250供水總管、減壓閥、濾水器、DN250閘閥和DN250蝶閥組成,分兩個(gè)單元,各單元由一臺減壓閥供兩臺機(jī)組的水,另一臺作為備用。減壓閥選用XFY46T-16QDN250型雙控制反饋系統(tǒng)的減壓閥。這樣既良好地解決了減壓閥出口

      機(jī)組供水的進(jìn)口壓力隨著水頭的變化在0.60~1.06MPa之間變化,而出口壓力在0.20~0.50MPa之間調(diào)整,機(jī)組各軸承冷卻器的壓力0.15~0.20MPa,能滿足機(jī)組各軸承冷卻器的壓力穩(wěn)定運(yùn)行,考慮機(jī)組供水管路的壓力損失,出口壓力調(diào)整在0.35MPa左右較為合理。烏魯瓦提水庫是不完年年調(diào)節(jié)水庫,最高水頭和最低水頭之間的變化較大,枯水期水頭低,豐水期水頭高,水頭變化較為規(guī)律。

      2000年和2001年機(jī)組的技術(shù)供水系統(tǒng)先后投入運(yùn)行。運(yùn)行情況基本良好,水壓較穩(wěn)定,無異常情況,但是運(yùn)行從2005年開始就不斷地出現(xiàn)異常情況:小控制閥的反映比較遲鈍,不能及時(shí)地調(diào)整技術(shù)供水的出口壓力;當(dāng)某臺機(jī)組冷卻水關(guān)閉,出口壓力出現(xiàn)波動,壓力不穩(wěn)定,其它運(yùn)行機(jī)組的技術(shù)供水壓力升高;隨著水庫水位的下降,進(jìn)口壓力下降,技術(shù)供水出口壓力也下降,并伴有異常聲音,無法實(shí)現(xiàn)自動調(diào)節(jié)。為了保證壓力不至于過高,發(fā)生冷卻器爆裂事故,無論是開機(jī)狀態(tài),還是停機(jī)狀態(tài),必須將所有技術(shù)供水全部打開,才能保證壓力不波動。

      3 原因分析

      根據(jù)技術(shù)供水系統(tǒng)圖,我們首先懷疑濾水器是否堵塞,經(jīng)過反復(fù)排污情況沒有好轉(zhuǎn),最后認(rèn)為是減壓閥系統(tǒng)出現(xiàn)問題。減壓閥系統(tǒng)由主減壓閥和雙反饋控制系統(tǒng)構(gòu)成,主減壓閥由閥蓋、調(diào)節(jié)螺桿、主彈簧、活塞、閥瓣和閥體組成。而與主減壓閥連接的雙反饋控制系統(tǒng)部分由不銹鋼球閥、射流泵、壓力導(dǎo)管和排污閥等組成。

      減壓閥系統(tǒng)的工作原理如圖2所示:P1為減壓閥的進(jìn)口壓力、P2為減壓閥出口壓力,減壓閥工作時(shí),在主閥中、Pt與Pk的力達(dá)到平衡;在控制閥中Pt′與Pk′的力達(dá)到平衡。在進(jìn)口壓力P1變化時(shí),出口壓力P2是不變的,當(dāng)進(jìn)口壓力P1上升時(shí),減壓閥的出口壓力P2首先表現(xiàn)為上升,上升的P2值通過反饋系統(tǒng)出口管傳到控制閥,使控制閥的Pk′增大,Pt′與Pk′的力達(dá)到新的平衡,h減?。ㄒ娫攬D2);因 h減小,控制閥的進(jìn)口端壓力增大,經(jīng)壓力導(dǎo)管,使主閥的Pk增大,Pt與Pk的力達(dá)到新的平衡,h減小、即主閥的過流面積減?。ㄒ娫攬D1),上升的P2值恢復(fù)為原值。當(dāng)進(jìn)口壓力P1下降時(shí),主閥與控制閥的工況則與上述的工況相反。

      圖2 減壓閥的原理圖

      以上工作原理可以看出,控制閥在減壓閥出口壓力調(diào)整方面起到主要作用,出口壓力的調(diào)整主要靠雙反饋系統(tǒng)的小控制閥,如小控制閥存在問題出口壓力就會出現(xiàn)不穩(wěn)定狀態(tài)。為此決定對主減壓閥及雙反饋控制系統(tǒng)進(jìn)行了拆卸檢查,在解體后發(fā)現(xiàn)主減壓閥閥體及主彈簧均沒有磨損及斷裂現(xiàn)象,但雙反饋系統(tǒng)中小控制閥膜片老化、破裂,壓力導(dǎo)管被堵塞、絲扣斷裂等現(xiàn)象。如圖3所示膜片式控制閥主要由壓緊螺母7、閥體11、膜片式活塞8、尼龍閥座9、閥蓋6等構(gòu)成,其中膜片式活塞是調(diào)整壓力的主要部件,壓緊螺母、膜片等組成活塞,在運(yùn)行中膜片式活塞帶動閥瓣調(diào)整控制閥的開度,開度的大小直接影響主減壓閥出口壓力的穩(wěn)定,若膜片破損、擊穿等情況,壓力水竄到彈簧座內(nèi),雙反饋控制系統(tǒng)就失控,造成無法調(diào)壓。膜片破裂的主要原因是:(1)膜片的控制強(qiáng)度不夠,可用度和可靠性差,在管道水錘出現(xiàn)時(shí)容易擊穿;(2)橡膠膜片易老化,使用年限已到,強(qiáng)度降低;(3)在控制閥維護(hù)時(shí),容易損壞膜片。

      圖3 膜片控制閥結(jié)構(gòu)圖

      4 處理措施

      要徹底解決此問題,需要立即對該小控制閥進(jìn)行更換,最后決定采用活塞式控制閥代替膜片式控制閥(見圖4)?;钊娇刂崎y比膜片式控制閥有許多優(yōu)點(diǎn),主要有:(1)結(jié)構(gòu)、尺寸上和膜片式控制閥相同,易于更換,不同之處銅制的活塞取代了原橡膠膜片;(2)不銹鋼的閥座取代了原尼龍閥座;(3)銅制的活塞使用壽命長,動作靈活,不會出現(xiàn)生銹等情況;(4)在其他結(jié)構(gòu)上也做了相應(yīng)的調(diào)整。銅制的活塞式控制閥解決了老膜片式控制閥存在的許多問題。2006年對4臺機(jī)組減壓閥雙反饋系統(tǒng)的控制閥全部進(jìn)行了更換,為了使控制閥在調(diào)節(jié)過程中不至于被淤泥堵住,在改造時(shí)對控制回路特別增加了一套反沖洗裝置,定期進(jìn)行反沖洗。經(jīng)過3年多運(yùn)行證明,該技術(shù)供水系統(tǒng)不管是在高水頭,還是在低水頭運(yùn)行出口水壓力保持在一定范圍,壓力波動減小,保證了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,為實(shí)現(xiàn)機(jī)組自動化打下了良好的基礎(chǔ)。

      圖4 活塞式控制閥結(jié)構(gòu)圖

      5 結(jié)束語

      技術(shù)供水系統(tǒng)是水輪發(fā)電機(jī)組主要的輔助系統(tǒng),一旦出現(xiàn)供水中斷,將嚴(yán)重危及機(jī)組運(yùn)行,目前水頭低的機(jī)組采用自壓力式供水方式,水頭高的機(jī)組采用減壓閥方式減壓,選擇好的減壓閥設(shè)備是整個(gè)水系統(tǒng)的關(guān)鍵,而對減壓閥進(jìn)行調(diào)節(jié)的反饋系統(tǒng)是能否正確調(diào)壓的保證,烏魯瓦提水電廠技術(shù)供水系統(tǒng)的改造可作為其他類似供水方式電廠提供借鑒。

      TV735

      B

      1672-5387(2010)02-0056-03

      2009-12-08

      柳海鵬(1976-),男,工程師,從事水利水電工程管理工作。

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