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      青海鹽湖氯化鉀裝置成品干燥系統(tǒng)節(jié)能減排改造淺析

      2010-05-02 02:56:16劉曉鐘
      科學(xué)之友 2010年4期
      關(guān)鍵詞:余熱燃煤熱水

      高 松,劉曉鐘

      (青海中信國安科技發(fā)展有限公司,青海 格爾木 816000)

      1 現(xiàn)有氯化鉀生產(chǎn)裝置熱能使用概況

      1.1 成品干燥系統(tǒng)

      采用回轉(zhuǎn)干燥機(jī)進(jìn)行干燥,以燃燒天然氣產(chǎn)生的高溫?zé)煔鉃闊嵩催M(jìn)行干燥作業(yè)。系統(tǒng)由燃燒機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、回轉(zhuǎn)爐、進(jìn)出料裝置、旋風(fēng)分離器、布袋除塵器、引風(fēng)機(jī)、煙囪等設(shè)備組成。(見表2)。干燥爐每年運行約240 d,平均每噸氯化鉀耗天然氣12.5 Nm3左右,每小時耗天然氣260 Nm3左右。

      1.2 配藥用熱水加熱系統(tǒng)

      采用兩臺(其中一臺備用)每小時生產(chǎn)1.5 m3、85 ℃熱水的天然氣燃?xì)忮仩t及熱水泵、管路、配藥槽等組成(見表3)。鍋爐每小時耗天然氣20 Nm3左右。

      1.3 車間采暖

      每年生產(chǎn)期的初期和后期,環(huán)境溫度較低,因此生產(chǎn)車間需要采暖。目前采用的方式是燃煤鍋爐供暖,每年平均耗煤150 t左右。

      本文就有效利用氯化鉀裝置生產(chǎn)過程中所排出的尾氣中所含的廢棄熱量和其他散熱,增加必要的高效換熱設(shè)備以取代配藥用熱水鍋爐和燃煤供暖鍋爐,達(dá)到節(jié)能減排的目的。

      2 尾氣成分及可利用熱量分析

      現(xiàn)有干燥系統(tǒng)由引風(fēng)機(jī)排出的煙氣溫度在150 ℃左右(以下簡稱為低溫?zé)煔猓?,煙氣量約19 360 Nm3/h左右。煙氣成分主要為水蒸氣、N2、CO2、O2等,其熱量具有很大利用價值。

      2.1 干燥爐排出廢煙氣成份

      (1)天然氣燃燒產(chǎn)生的水蒸氣:溫度 150 ℃,流量經(jīng)計算為410 kg/h,相當(dāng)于520 Nm3/h。

      (2)氯化鉀干燥過程中產(chǎn)生的水蒸氣:溫度150 ℃,流量經(jīng)計算為500 000/24×(10 %-2 %)=1 670 kg/h,相當(dāng)于2 072 Nm3/h。

      (3)天然氣燃燒產(chǎn)生的 CO2以及空氣帶入的 N2和過剩的O2:溫度150 ℃,流量經(jīng)計算CO2為260 Nm3/h,N2為13 457 Nm3/h,O2為 3 058 Nm3/h。

      2.2 各部分煙氣成份可利用的有效熱量

      余熱煙氣由150 ℃冷卻到100 ℃時,釋放的熱量為:

      經(jīng)計算,因燃燒時混入大量的空氣以及進(jìn)出料口吸入冷風(fēng)(過量系數(shù)約為 6.8),煙氣中的水蒸氣在正常運行中不會產(chǎn)生冷凝水,但在裝置啟動初期,因為水溫和煙氣溫度都很低,有可能產(chǎn)出少量的冷凝水,其冷凝水量可以忽略不計。

      3 項目節(jié)能減排改造方案

      節(jié)能改造采用一級余熱回收裝置。

      3.1 尾氣熱量經(jīng)余熱鍋爐加以利用

      (1)余熱鍋爐(安裝在引風(fēng)機(jī)出口的煙道處)將10 ℃的冷水加熱至85 ℃,產(chǎn)生1.5 m3/h的熱水供配藥用熱水加熱系統(tǒng)使用,吸收熱量為4.18×1 500/3 600×(85-10)=131 kW水通過循環(huán)泵在儲水箱與余熱鍋爐之間循環(huán),冷水經(jīng)余熱鍋爐加熱后返回儲水箱,儲水箱外部設(shè)有保溫層,其溫度始終維持在85 ℃左右,隨時供配藥使用。

      (2)余熱鍋爐產(chǎn)生的熱水溫度采用自動控制,通過電動閥門使水箱溫度保持在設(shè)定溫度。余熱鍋爐的設(shè)計留有一定的余量,多余的熱量在取暖季節(jié)直接用于供暖。在不取暖時用于補充到分解水內(nèi)。

      (3)煙氣中含有一定量的HC l,隨著HCl濃度和溫度的增加,碳鋼腐蝕率增加,[1]所以余熱鍋爐與煙氣接觸的部件采用可靠的防腐措施。

      3.2 供暖的改造

      生產(chǎn)的初期和后期氣溫寒冷,目前車間采用燃煤鍋爐供暖。

      3.2.1 本方案需利用的各部熱量

      (1)回轉(zhuǎn)干燥爐前面的燃燒室外墻的散熱熱量。(2)布袋除塵器至引風(fēng)機(jī)煙道外表面的散熱熱量。(3)余熱鍋爐多余的熱量。

      3.2.2 改造措施

      (1)在燃燒室外墻和煙道外表面各制作一個罩體(根據(jù)實際位置),用引風(fēng)機(jī)通過管道將熱空氣送至需要供暖的工作點(大約為5個~6個)。

      (2)將余熱鍋爐輸出的多余熱量分出一根管路接到車間的暖氣片上。

      通過以上兩條措施完全可以解決生產(chǎn)車間的供暖問題,取代原有的燃煤鍋爐。

      3.3 原有設(shè)備的處理

      干燥系統(tǒng)在啟動時尾氣溫度很低,余熱鍋爐產(chǎn)生的熱水很少,而此時藥劑配制系統(tǒng)需要熱水??梢园言袃膳_燃?xì)鉄崴仩t中的一臺當(dāng)作備用啟動爐使用,當(dāng)尾氣溫度達(dá)到正常余熱鍋爐產(chǎn)生熱水時,停掉備用啟動爐。為管理和管路連接方便,可以將備用啟動爐搬遷放置在余熱鍋爐旁邊。

      4 節(jié)能改造施工順序安排

      施工方案分步進(jìn)行:①對余熱鍋爐、附屬設(shè)備、管道進(jìn)行安裝,這期間不影響鉀肥生產(chǎn)。最后在所有準(zhǔn)備工作做好后,連接風(fēng)機(jī)煙道以及煙囪接口,使改造工作對裝置生產(chǎn)的影響減到最低;②生產(chǎn)車間的供暖改造施工可在余熱鍋爐改造的同時進(jìn)行。

      5 經(jīng)濟(jì)核算

      5.1 余熱鍋爐代替天然氣鍋爐經(jīng)濟(jì)核算

      5.1.1 年節(jié)約資金

      天然氣費用:240×24×20×1.1=126 720(元)

      司爐工人工費(按3人計算):3×1 500×12=54 000(元)

      合計:180 720元

      5.1.2 設(shè)備及安裝成本

      余熱鍋爐及附屬設(shè)備價格:約為28萬元

      綜合能源系統(tǒng)通過多種能源系統(tǒng)的有機(jī)協(xié)調(diào),有助于消除輸配供電系統(tǒng)瓶頸,延緩發(fā)、輸、配電系統(tǒng)建設(shè),提高各能源設(shè)備的利用效率;當(dāng)電力或燃?xì)庀到y(tǒng)因天氣或意外災(zāi)害出現(xiàn)中斷時,綜合能源系統(tǒng)可利用本地能源實現(xiàn)對重要用戶的不間斷供能,并為故障后供能系統(tǒng)的快速恢復(fù)提供電源支持。

      運雜費:1.5萬元

      安裝費:3.5萬元

      合計:33萬元

      5.1.3 設(shè)備運行費用

      電費:增加1臺0.75 kW的水泵,0.75×24×240×0.66=2 851 元/年

      T=33/(18.072-0.2851)×240=445天,即445天即可收回此項投資。

      5.2 車間取暖設(shè)備經(jīng)濟(jì)核算

      5.2.1 供暖設(shè)備及安裝成本

      供暖設(shè)備價格:13.5萬元

      運雜費:0.5萬元

      安裝費:2.0萬元

      合計:16萬元

      5.2.2 供暖節(jié)約的資金

      燃煤費用:150×500=75 000(元)

      司爐工人工費(按3人計算):3×1 500×2=9 000(元)

      合計:84 000元

      5.2.3 設(shè)備運行費用

      電費:增加2臺0.37 kW的風(fēng)機(jī),0.37×2×24×60×0.66=703 元/年

      5.2.4 收回投資周期

      T=16/(8.4-0.0703)=1.9年,兩年即可收回此項投資。

      6 節(jié)能改造投資回收結(jié)論

      表1 節(jié)能改造經(jīng)濟(jì)成本回收表

      通過以上分析,該改造可以節(jié)約燃煤消耗,同時改善作業(yè)環(huán)境,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

      表2 原有干燥系統(tǒng)設(shè)備一覽表

      表3 原有藥劑配制熱水系統(tǒng)設(shè)備一覽表

      1 楊敬一.新型中和緩蝕劑對常減壓塔頂 HCl腐蝕作用的影響[J].華東理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2005(1)

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