封建利
(陜西華山化工集團(tuán)有限公司,陜西 華縣 714100)
我公司化肥廠變換工序采用全低變工藝,使用鈷、鉬系寬溫耐硫催化劑,于2000年4月投產(chǎn)。期間除第3爐一變催化劑在使用3個(gè)月后中毒完全失活外,其他均達(dá)到了正常使用壽命?,F(xiàn)將催化劑使用中活性下降(甚至完全失活)的原因及采取對(duì)策總結(jié)如下。
反硫化是鈷鉬系低變催化劑的特性之一,它的活性組分——金屬硫化物在一定的條件下會(huì)發(fā)生反硫化,其反應(yīng)為:
由反應(yīng)式可知,反硫化實(shí)際是金屬硫化物的水解反應(yīng)。在一定的溫度與汽氣比下就要求相應(yīng)的H2S含量。當(dāng)H2S含量低于相應(yīng)的數(shù)值時(shí),水解反應(yīng)平衡向右移動(dòng),發(fā)生反硫化。該反應(yīng)為吸熱反應(yīng),反應(yīng)常數(shù)kp隨溫度升高呈指數(shù)增加,即對(duì)溫度的影響更敏感。
不同汽氣比、不同溫度下的最低H2S含量見(jiàn)表1。
表1 不同汽氣比、不同溫度下的最低H2S含量(mg/m2)
在實(shí)際生產(chǎn)中,一變床層溫度最高達(dá) 360~380 ℃,因而最易發(fā)生反硫化,現(xiàn)象為:在操作條件(入口溫度、汽氣比、負(fù)荷)不變的情況下,床層升溫明顯下降,熱點(diǎn)下移,變化率下降,出口CO指標(biāo)上升,發(fā)展到一定程度后達(dá)到新的平衡。如操作條件繼續(xù)惡化(如入口H2S繼續(xù)下降),則繼續(xù)發(fā)展。
防止催化劑反硫化的對(duì)策如下:
(1)在實(shí)際操作中將一變進(jìn)口H2S維持在200 mg/m3以上。
(2)如系統(tǒng)波動(dòng),H2S較長(zhǎng)時(shí)間低于此值,且一變發(fā)生明顯反硫化現(xiàn)象時(shí),可提高入口H2S到300~500 mg/m3并維持8~10 h,即可重新硫化?,F(xiàn)象是:熱點(diǎn)上移,溫升明顯增加,出口CO指標(biāo)下降,即催化劑活性得到恢復(fù)。
催化劑中堿金屬鹽溶于水而流失,造成催化劑活性下降;其次,水與催化劑載體發(fā)生如下化學(xué)反應(yīng):
H2O+Al2O3→Al2(OH)3
Al2O3的比表面為 200 m2,,Al2(OH)3的比表面為 10 m2,,造成活性下降。
床層進(jìn)水原因及對(duì)策如下:
(1)異常情況下大量進(jìn)水:如熱水塔熱水倒灌入三變爐;分離罐液位計(jì)失效導(dǎo)致大量水進(jìn)入二變爐等。以上情況在我廠催化劑使用中均發(fā)生過(guò)。
處理辦法:將進(jìn)口溫度提高到20~30 ℃,維持8~10 h即可恢復(fù),除非頻繁發(fā)生,一般不會(huì)對(duì)活性造成大的影響。
(2)長(zhǎng)期低于露點(diǎn)操作,或雖高于露點(diǎn),但因水加熱器內(nèi)漏,水呈霧狀噴射進(jìn)入爐內(nèi)。
處理措施:通過(guò)進(jìn)口熱副線提高進(jìn)口溫度。好處:①使水加熱器漏出的熱水盡可能汽化;②減少過(guò)分離罐氣量,降低帶水量。第4爐一變催化劑曾發(fā)生過(guò)此類(lèi)情況。當(dāng)時(shí)按一變?nèi)肟谄麣獗?.2計(jì)算,露點(diǎn)溫度約為162 ℃,進(jìn)口操作溫度為190 ℃,高于露點(diǎn)28 ℃。但因二水加內(nèi)漏,一變床層溫度波動(dòng)特別大,溫升下降較快,最多一個(gè)班下降80 ℃,后將進(jìn)口溫度從190 ℃提至205 ℃后,溫度波動(dòng)很小,熱點(diǎn)上移至第2點(diǎn),活性恢復(fù)。
導(dǎo)致鈷鉬催化劑中毒的物質(zhì)有Cl-、SO32-等帶有多余電子對(duì)偏酸性的物質(zhì)。催化劑接觸到這類(lèi)物質(zhì)的原因有以下幾點(diǎn):
(1)低變催化劑前未裝抗毒劑,而用舊催化劑代替。
(2)熱交換器內(nèi)漏,煤氣走短路進(jìn)入二變。
(3)煤氣從各變換爐加蒸汽管線中進(jìn)入一變或二變。
防止催化劑中毒的對(duì)策如下:
(1)嚴(yán)防煤氣走短路。
(2)除預(yù)變裝抗毒劑外,一、二、三變上層均裝入一定數(shù)量的抗毒劑。
床層溫度暴漲(超過(guò)500 ℃)而引起鉬的升華、活性組分的燒結(jié)、載體的物理化學(xué)性質(zhì)改變(γ-Al2O3變?yōu)棣粒瑼l2O3)或活性組分與載體的化學(xué)作用(470 ℃以上氧化鈷和三氧化二鋁反應(yīng)生成鋁酸鈷、二硫化鉬和三氧化二鋁生成鉬酸鋁,生成的物質(zhì)在1 000 ℃以下都非常穩(wěn)定)等引起的催化劑活性損失是無(wú)法挽回的。引起床層超溫的原因有以下幾點(diǎn):
(1)硫化過(guò)程超溫或溫度長(zhǎng)時(shí)間過(guò)高。
(2)生產(chǎn)中半水煤氣中氧含量高,預(yù)變超溫。
(3)停車(chē)檢修期間催化劑保護(hù)不當(dāng)致使空氣進(jìn)入。
因超溫造成的失活是無(wú)法再生的,唯有更換。
半水煤氣中夾帶的機(jī)油、焦油等大分子物質(zhì),水質(zhì)凈化不好帶入的水垢及固體粉塵等吸附沉積在催化劑表面,形成殼層或發(fā)生積炭反應(yīng)而造成微孔的堵塞與比表面積的縮小,導(dǎo)致活性下降。此點(diǎn)在預(yù)變催化劑中表現(xiàn)的極為明顯。一般情況是使用約半年后,阻力由0.01 MPa增加至0.05 MPa以上。而越發(fā)展阻力增加越快,最高可達(dá)0.3 MPa,并伴隨著活性明顯下降。
處理措施如下:
(1)生產(chǎn)中處理:提高進(jìn)口溫度至230~240 ℃,入口硫化氫至500 mg/m3。運(yùn)行8~20 h后,煤焦油中大于兩個(gè)碳鏈的物質(zhì)在220 ℃以上汽化,可以使阻力下降,活性增加。
(2)如果效果不明顯,可停車(chē)處理:用干煤氣將催化劑溫度降至40 ℃以下(越低越好),卸出,將結(jié)塊粉碎,過(guò)篩后重新裝入投入生產(chǎn)。
(3)人工段增加超濾器。
新催化劑中鈷、鉬以氧化鈷和二氧化鉬的形式存在,活性很低,在使用前必須將其轉(zhuǎn)化成硫化鈷和二硫化鉬,才能起到催化作用。硫化必須控制的指標(biāo)如下:
(1)硫化各個(gè)階段的時(shí)間尤其是強(qiáng)化期的時(shí)間,升溫期6~8 h,硫化期10~15 h,強(qiáng)化期8~10 h,降溫置換期4~6 h。
(2)出口硫化氫指標(biāo):H2S>108 mg/m3。硫化不徹底的現(xiàn)象是,在使用初期變換率低,出口一氧化碳超標(biāo)或偏高;熱點(diǎn)不在最高層。
處理措施如下:
(1)將入口H2S提至500 mg/m3以上(越高越好,必要時(shí)減量),在保證熱點(diǎn)不超溫的情況下盡可能提高入口溫度運(yùn)行2~3 d,邊生產(chǎn)邊硫化。
(2)停車(chē)重新硫化。
幾年來(lái),經(jīng)過(guò)不斷地的摸索和總結(jié),我們?cè)诘妥兇呋瘎┑?使用和保護(hù)上積累了一定的經(jīng)驗(yàn),催化劑的使用壽命也越來(lái)越長(zhǎng)。