劉江琴
中國石油遼河油田公司歡喜嶺采油廠,遼寧 盤錦 124114
從整體構(gòu)造上來看,杜813塊處于構(gòu)造低部位,高點(diǎn)埋深-830m(杜813-41-38井),油藏埋深杜813南塊興隆臺油藏埋深-830m~-920m。
杜813塊興隆臺油層沉積特征為扇三角洲前緣亞相沉積,物源方向?yàn)楸?南。
杜813塊興隆臺油層巖性均為含礫砂巖、砂礫巖。興Ⅱ油層組平均孔隙度26.1%,滲透率1600.2×10-3μm2,含油飽和度53.07%,泥質(zhì)含量11.23%,興Ⅲ油組平均孔隙度23.87%,滲透率1284.6×10-3μm2,含油飽和度42.26%,泥質(zhì)含量15.47%。
杜813塊興隆臺油層縱向上主要集中在興Ⅱ組、興Ⅲ組,興Ⅰ為水層,興Ⅱ?yàn)橹髁τ蛯?,興Ⅲ在構(gòu)造高部位測井解釋為油層,低部位解釋為水層。油層井段比較集中且連片分布,油層產(chǎn)狀為中厚層狀。平面上,油層分布主要受構(gòu)造控制,構(gòu)造高部位的油層厚度大,向構(gòu)造低部位變薄。油水界面在-920m左右。
興Ⅰ—興Ⅱ間隔層發(fā)育較穩(wěn)定,厚度平均6m。
杜813塊興隆臺油層屬于超稠油,原油密度平均為(20℃)1.011g/cm3,地面脫氣原油粘度平均為(50℃)67450mP.s。杜813南塊興隆臺油層地層水型為NaHCO3型,地層水總礦化度為3171mg/L。
杜813南塊動用含油面積0.63km2,動用石油地質(zhì)儲量420×104t,累產(chǎn)油 19.118×104t,累產(chǎn)水 64.312×104t,累注汽96.3×104t;累計油汽比0.20,累計返水率66.8%,采油速度0.7%,采出程度4.6%。共有油井57口,可利用油井34口,油井利用率為59.6%;目前開井21口,日產(chǎn)油70t,日產(chǎn)水320m3,綜合含水82.1%,可利用油井平均單井注汽12輪。
杜813屬超稠油區(qū)塊,油層泥質(zhì)含量高,油井投產(chǎn)初期注汽強(qiáng)度大,造成區(qū)塊整體注汽壓力高,目前區(qū)塊可利用油井34口,其中包括帶病生產(chǎn)井16口,正常生產(chǎn)井18口。
杜813塊采用100m正方形井網(wǎng)布井,水平井投產(chǎn)后部分油井井距減小到50m,井間汽竄現(xiàn)象頻繁,油井發(fā)生汽竄后,不僅注汽井自身熱量損失嚴(yán)重,同時還造成周圍油井汽竄關(guān)井,不但影響了油井周期效果,而且給油井的日常管理帶來很大難度。
杜813塊油井隨吞吐輪次的增加,排水期逐漸延長,在開井?dāng)?shù)有限的前提下,給產(chǎn)量接替帶來很大困難,分析造成油井排水期延長主要有以下3個方面:
1)吞吐輪次高
根據(jù)稠油開采規(guī)律,隨著油井吞吐輪次增加,油井排水期將逐漸延長,目前杜813區(qū)塊可利用油井34口,平均吞吐輪次為12輪,其中吞吐周期在10輪以下油井4口,10~12輪油井11口,12輪以上油井19口,處于高輪次吞吐階段油井占56%,因此造成油井下泵初期排水期延長。
2)油井返水率低
杜813塊累計返水率為0.67(含管外竄槽井),主要分布在區(qū)塊北部,由此可以得出油井返水率低是油井排水期延長的主要原因,同時返水率低還將造成出油井突然含水上升或油水分離嚴(yán)重等現(xiàn)象。
3)井下狀況差出水
針對杜813區(qū)塊油井初期注汽強(qiáng)度大,注汽壓力高,燜井后壓力、溫度擴(kuò)散相對較慢的矛盾,采取了優(yōu)化注汽方案的措施,以保持區(qū)塊的產(chǎn)量平穩(wěn)。
為解決油井平面及層間矛盾,對區(qū)塊易竄井從注汽方式上主要采取組合注汽的方法,2井組累注量從12120m3降到10642m3,累產(chǎn)油從2951t升到4167t,油汽比從0.243升至0.392,返水率從0.975升至1.258,效果顯著。
結(jié)合杜813塊油井生產(chǎn)現(xiàn)狀,常規(guī)運(yùn)行工作主要以少注多采為原則,以維持規(guī)模產(chǎn)量穩(wěn)定為目的,以優(yōu)先考慮高效井,擇優(yōu)篩選低效井、負(fù)效井為方法,從而提高區(qū)塊整體油汽比,進(jìn)而降低區(qū)塊噸油成本。
為了提高區(qū)塊油井注汽效果,提高油汽比及返水率,降低區(qū)塊整體注汽壓力。通過結(jié)合以往周期生產(chǎn)效果,確定處于不同生產(chǎn)階段油井的合理注汽強(qiáng)度。我們可以看出水平井投產(chǎn)初期主要表現(xiàn)在1-3輪注汽強(qiáng)度明顯偏大,周期產(chǎn)油量也很低。通過以上分析,2008年對杜813塊部分油井采取了降低注汽強(qiáng)度的措施,平均注汽壓力從16.9MPa下降到16.3Mpa,下降了0.6Mpa,效果極其顯著。
增油692t
減少注汽量6008m3,創(chuàng)效43.858×104元
累積創(chuàng)效93.577×104元
增油1206t
減少注汽量1478m3,創(chuàng)效10.789×104元
累積創(chuàng)效97.438×104元
合計創(chuàng)效:191.015×104元
1)繼續(xù)做好油井的注汽參數(shù)優(yōu)化工作;2)加強(qiáng)優(yōu)化注汽后效果跟蹤及對比分析;3)加強(qiáng)動態(tài)資料錄取,進(jìn)一步做好地質(zhì)綜合研究工作;4)做好電熱桿與摻油的結(jié)合工作,實(shí)現(xiàn)節(jié)能增效。