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      傳統(tǒng)火花塞電極間隙在線測量方法的優(yōu)化

      2010-04-11 08:06:30
      制造業(yè)自動化 2010年9期
      關(guān)鍵詞:不合格品火花塞機械手

      王 偉

      WANG WEI

      (中航工業(yè)航空動力機械研究所,株洲 412002)

      傳統(tǒng)火花塞電極間隙在線測量方法的優(yōu)化

      Optimization of measurement method online for electrode gap of traditional spark plug

      王 偉

      WANG WEI

      (中航工業(yè)航空動力機械研究所,株洲 412002)

      在傳統(tǒng)火花塞成品自動化生產(chǎn)線生產(chǎn)過程中,有一道工序是檢測火花塞中心電極與側(cè)電極的間隙。該工序是檢驗上道側(cè)電極壓彎成型工序的產(chǎn)品是否符合產(chǎn)品的設(shè)計要求。本論文所表述的是對原檢測工藝進行改進優(yōu)化,采用視覺系統(tǒng)替代人工在線檢測,再配置以PLC可編程控制器,以控制相應(yīng)的機械傳動及機械手分選機構(gòu),可自動實現(xiàn)火花塞電極間隙的在線檢測并完成零件的分類分流。運用該優(yōu)化后的測量系統(tǒng),較好地解決了因人工檢測所致的產(chǎn)品質(zhì)量的不確定性,并將成品與次品分流;也節(jié)約了人力成本;同時對產(chǎn)品計算機輔助質(zhì)量系統(tǒng)(CAQ)提供了大量數(shù)字化信息依據(jù)。

      傳統(tǒng);火花塞;電極間隙;測量方法;優(yōu)化

      1 原間隙檢測工藝流程及其弊端

      在傳統(tǒng)火花塞(見圖1)成品自動化生產(chǎn)線生產(chǎn)過程中,有一道工序是檢測火花塞中心電極與側(cè)電極的間隙(見圖2)。該工序是檢驗上道工序(即側(cè)電極壓彎成型)的產(chǎn)品是否符合產(chǎn)品的設(shè)計要求。

      圖1 傳統(tǒng)火花塞

      圖2 側(cè)電極與中心電極間的間隙

      原檢測方法是在壓彎成型機后的輸送線上安排2-3人用標準的過規(guī)止規(guī)進行手工檢測,對合格品放行,合格品隨輸送線流入下道工序;對不合格品,人工剔除并放入不合格品容器內(nèi)。該檢測方法流程如圖3所示。

      圖3 原檢測工藝流程

      使用該方法的弊端是:第一,人工耗費大;第二,因人為因素易將不合格產(chǎn)品混入合格品中;第三,人工勞動強度大,易疲勞,導(dǎo)致產(chǎn)品漏檢;第四,檢測出不合格的產(chǎn)品后,不能即時地進行返工修補,降低了有效產(chǎn)品的產(chǎn)量。

      2 改進優(yōu)化后的新工藝

      針對原檢測工藝及檢測方法所帶來的不足,我們對原工藝進行了分析研究,提出了一種新的工藝方法。即:第一,在原側(cè)電極壓彎成型的工位通過調(diào)整捶打壓力使之成型功能改為預(yù)壓成型;第二,在該工序完成之后,安裝一自動檢測分流系統(tǒng),該系統(tǒng)由人工上料,實現(xiàn)自動識別擺放工件的正誤、沖壓成型、視覺系統(tǒng)檢測并準確的已檢產(chǎn)品合理分流。其工藝流程如圖4所示。

      圖4 改進后的新工藝

      改進優(yōu)化后的新工藝方法及流程,采用視覺識別系統(tǒng)對產(chǎn)品精確地檢測,與原檢測流程相比,不合格品大大的降低,顯著地提高了產(chǎn)品的檢測質(zhì)量。在保證原生產(chǎn)線正常生產(chǎn)效率的前提下,同時減少了操作人員1-2名,節(jié)約人工成本50-67%。

      3 實現(xiàn)新工藝的在線測量系統(tǒng)

      為解決上述問題,我們對生產(chǎn)線進行了工藝優(yōu)化改進,并按新的工藝方法采用視覺系統(tǒng)實現(xiàn)自動識別產(chǎn)品的合格與否,同時PLC控制相應(yīng)的執(zhí)行機構(gòu)對合格或不合格產(chǎn)品進行分流。

      3.1 系統(tǒng)組成

      本系統(tǒng)原理示意圖如圖5所示,由機架7、轉(zhuǎn)盤機構(gòu)3;火花塞放置方向正誤判別機構(gòu)2;側(cè)電極沖壓機構(gòu)4;視覺測量系統(tǒng)5、6;旋轉(zhuǎn)機械手8、10;出料通道及控制系統(tǒng)構(gòu)成。

      3.2 系統(tǒng)工作原理描述

      本系統(tǒng)安置在火花塞電極預(yù)先壓制成型后的輸出傳送帶的一側(cè),在一個專用的轉(zhuǎn)盤周邊設(shè)置有各執(zhí)行機構(gòu)。人工上料將火花塞按預(yù)定的角度擺放(Ⅰ-Ⅵ工位),在沖壓工位上Ⅷ通過氣缸沖壓將側(cè)電極沖壓成型(每個零件的沖壓次數(shù)不大于3次,實際生產(chǎn)中可選擇沖壓次數(shù)),在固定的工位Ⅹ,通過專用的光學(xué)投射頭5,向電極投射一束窄光源,其背面設(shè)計有一線性CCD圖象傳感器6接收投射過來的光,光線通過電極后,電極間隙透光部分和非透光部分在CCD圖像傳感器上就會被記錄下來,通過專用電路及計算測試系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析,可以精確地測量出電極的間隙并做出合格與否的判別。視覺系統(tǒng)將處理的結(jié)果傳輸給PLC控制系統(tǒng)。PLC控制系統(tǒng)對各機械傳動及機械手分選分類機構(gòu)的運動進行控制。

      圖5 測量系統(tǒng)原理示意圖

      測量后,根據(jù)測試結(jié)果,機械手分選分類機構(gòu)將火花塞分成三類,即:合格、大于上差、小于下差。通過機械手10將合格品轉(zhuǎn)移至通道一,流入合格品傳送帶上,確保生產(chǎn)線輸出為合格的產(chǎn)品;對于大于上差的不合格產(chǎn)品,將繼續(xù)隨轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)進行第二次沖壓,如仍不能沖壓合格的由機械手8將該不合格品送至通道二;對于小于下差的不合格品也通過機械手8將該類產(chǎn)品送入通道二。在通道二內(nèi)設(shè)置有一擺動活門,通過控制改變擺動活門的方向?qū)崿F(xiàn)大于上差或小于下差的不合格產(chǎn)品分流至相應(yīng)的不合格品存放容器內(nèi)。

      3.3 火花間隙值實測圖例

      圖6所示為CCD檢測結(jié)果參數(shù),其輸出為合格產(chǎn)品信號;圖7所示為CCD檢測結(jié)果參數(shù),其輸出為小于下差的不合格產(chǎn)品。

      圖6 合格產(chǎn)品

      圖7 小于下差(不合格品)

      4 結(jié)論

      通過對傳統(tǒng)火花塞側(cè)電極與中心電極的測量原工藝進行優(yōu)化改進,采用CCD視覺系統(tǒng),再配置以PLC可編程控制器,以控制相應(yīng)的機械傳動及機械手分選機構(gòu),可自動完成火花塞電極間隙的在線檢測并完成零件的分類分流。該系統(tǒng)的優(yōu)化是成功的。

      運用該優(yōu)化后的測量系統(tǒng),較好的解決了因人工檢測所致的產(chǎn)品質(zhì)量的不確定性,并將成品與次品分類分流;也節(jié)約了人力成本;同時對產(chǎn)品計算機輔助質(zhì)量系統(tǒng)(CAQ)提供了大量數(shù)字化信息依據(jù)。

      [1] 桑克,等.艾海舟,武勃,譯.圖象處理分析與機器視覺[M].人民郵電出版社,2003.

      [2] 辛德(Snyder,W.E.),等.林學(xué)訚,等譯.機器視覺教程[M].機械工業(yè)出版社,2005.

      [3] 1200例實用自動化機械與機構(gòu)技術(shù)咨詢圖冊.湖南省技協(xié)微機工業(yè)技術(shù)交流中心,1989.

      TP277

      B

      1009-0134(2010)09-0050-03

      10.3969/j.issn.1009-0134.2010.09.14

      2009-12-05

      王偉(1966 -),男,湖南長沙人,高級工程師,碩士,研究方向為機電產(chǎn)品開發(fā)。

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