郭 舉,田 野
1 開封市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站(475000) 2 河南省建筑科學(xué)研究院有限公司(450053)
地下連續(xù)墻技術(shù)起源于20世紀50年代的意大利,并在50年代傳入我國,最早用于水庫工程作為防滲墻,以后城建工程中逐漸得到廣泛采用。鄭州市文化路-東風(fēng)路下穿隧道方案根據(jù)該地域地質(zhì)條件、周邊環(huán)境以及工期要求,經(jīng)過有關(guān)專家論證,采用了地下連續(xù)墻支護并作為承重結(jié)構(gòu),該工程作為下穿式隧道試點項目于2009年10月開工建設(shè),并于2010年6月主體竣工。這在鄭州市尚屬首次,對解決城市交通矛盾以及設(shè)計施工作出了非常有益的借鑒作用。
鄭州市東風(fēng)路—文化路下穿式隧道工程為東風(fēng)路下穿文化路隧道工程,工程總長880 m,其中隧道長286 m,凈高4.6 m,斷面形式為雙孔箱涵,單孔凈跨徑8 m,東西引坡長分別為185 m及205 m,在立交引坡0-303~0+283段采用地下連續(xù)墻+內(nèi)支撐支護結(jié)構(gòu),地下連續(xù)墻墻厚80 cm,在施工階段作為支護結(jié)構(gòu),在使用階段為箱涵側(cè)墻,地下連續(xù)墻“兩墻合一”作為結(jié)構(gòu)一部分共同受力。
地質(zhì)概況:場地內(nèi)勘探孔揭露50.0 m范圍內(nèi),表層為0.3 m厚水泥地坪,下至約2 m為填土,2.0 m至32.0 m為第四紀全新沖積形成的地層,以粉土、粉質(zhì)黏土、粉細砂為主,32.0 m以下為第四紀晚更新世紀沖積形成的地層,以粉質(zhì)黏土為主。
地下連續(xù)墻施工采取如下工序流程:測量放線→導(dǎo)墻施工→泥漿護壁→液壓成槽機成槽→反循環(huán)排渣→清理基底→鋼筋籠吊放→水下混凝土澆筑。
導(dǎo)墻采用C20鋼筋混凝土現(xiàn)場澆筑。導(dǎo)墻的定位直接決定了地連墻的位置精確度,放線要正確,同時導(dǎo)墻之間距離比挖槽設(shè)備大4 cm;模板、鋼筋配置要符合設(shè)計以及規(guī)范要求;導(dǎo)墻在拆模后立即用方木將左右導(dǎo)墻之間進行支撐,以防導(dǎo)墻早期強度不夠的情況下的變形。同時沿地下連續(xù)墻方向換填粘上,按回填上要求分層夯實;嚴格控制好導(dǎo)墻的墻頂標高,除按設(shè)計圖紙施工外,墻頂標高要高于地連墻頂標高15~20 cm;同時嚴格控制導(dǎo)墻內(nèi)壁垂直度,a/h<1/100。
施工過程中,泥漿的主要作用是護壁,另外還有攜砂、冷卻、降液和潤滑的作用,由于泥漿的川量很大,其成分是膨潤土、纖維素、純堿和水,泥漿的主要技術(shù)指標有比重、粘度、pH值、失水量和泥皮厚度。根據(jù)經(jīng)驗,確定如下控制指標:陶土粉 10%~12%;純堿 0.5%;CMC 0.3%;粘度 18~25 s;比重1.05~1.07 g/cm;失水量 <10 ml/30 min;泥皮厚<1mm/30 min;pH7~9;膠體率 98%。根據(jù)以上指標和鄭州實際情況,通過試驗,確定泥漿的配比為純堿:纖維素:膨潤土:水=2:3:100:1000,泥漿質(zhì)量的好壞直接影響地下連續(xù)墻的質(zhì)量,在成槽施工過程中要隨時控制各項指標。
成槽施工中要隨時觀測槽體的垂直度,應(yīng)控制在5‰,還要觀察槽壁是否穩(wěn)定,如果槽內(nèi)泥漿迅速下降,必須馬上停止施工。如果出現(xiàn)槽壁坍塌,應(yīng)及時回填,1周后再行施工。為保證成槽質(zhì)量,液壓抓斗在開孔入槽前檢查儀表是否正常,糾偏推板是否能正常工作,液壓系統(tǒng)是否有滲漏等。開始成槽時,挖掘速度不要太快。在整個成槽過程中隨時進行糾偏,始終保持顯示精度在良好范圍內(nèi)。整幅槽段挖到底后進行清孔,挖除鏟平抓接部位的壁面及鏟除槽底沉渣,以消除槽底沉渣對將來墻體的沉降。施工方法是:有次序地一端向另一端鏟挖,每移動50 cm,使抓深控制在同一設(shè)計標高。
鋼筋籠在現(xiàn)場加工制作。墻段鋼筋設(shè)計計算除滿足受力的需要,同時還要滿足吊裝的需要,網(wǎng)片要有足夠的剛度。吊點選在鋼筋籠支撐桁架處,并且在重心位置(因端頭處采用工字鋼接頭,所以重心不在鋼筋籠的幾何中心)。根據(jù)設(shè)計圖紙對鋼筋籠進行加工制作,其中縱向鋼筋底端距槽底的距離在10~20 cm以上,水平鋼筋的端部至混凝土表面留5~15 cm的間隙。為防止入鋼筋籠時碰撞槽壁,采用厚3.2mm(30 cm×50 cm)鋼板作為定位墊塊焊接在鋼筋籠上,即在每個單元槽段的鋼筋籠前后兩個面上分別在水平方向設(shè)置3塊縱向間隔5 m布置定位墊塊。根據(jù)單元槽長度確定鋼筋籠預(yù)留灌注混凝土導(dǎo)管位置,槽段寬度基本在6 m左右,預(yù)留導(dǎo)管間距不大于3 m,預(yù)留導(dǎo)管位置和槽段端部接頭部位不大于1.5 m。將網(wǎng)片組焊成骨架,吊裝時采用120T及60 T吊車各一臺配合起吊。在下籠過程中,發(fā)現(xiàn)下籠困難必須查明原因,及時采取有效措施?,F(xiàn)場就出現(xiàn)槽壁垂直度控制偏差過大,出現(xiàn)下籠困難,對于此情況不能勉強硬性下籠,隨時吊出鋼筋籠,對槽壁重新修正后再吊裝。
地下連續(xù)墻的混凝土是在護壁泥漿下導(dǎo)管進行灌注的,地下連續(xù)墻的混凝土澆筑按水下澆筑的混凝土進行制備和灌注?;炷恋呐浜媳劝丛O(shè)計要求通過試驗確定,根據(jù)混凝土澆筑速度,可適當(dāng)加入緩凝劑。鋼筋籠就位后,檢測槽底沉淀物不超過設(shè)計要求在4小時內(nèi)澆筑混凝土。澆筑混凝土采用雙管澆筑,嚴禁單管澆筑,管位置要適當(dāng),這樣會使混凝土澆筑面均勻上升,利于浮漿上浮。嚴格控制混凝土的坍落度,特別是入槽前的坍落度,因為是水下混凝土,坍落度控制在18~20 cm之間,以保證混凝土密實度。為直觀反映混凝土的質(zhì)量,施工完畢后,做20%的超聲波檢測實驗,通過實驗證明混凝土強度的合格率100%,墻身完好率100%。
1)成槽垂直度和鋼筋籠質(zhì)量是保證施工質(zhì)量的重要條件,同時也提高了鋼筋籠的安裝速度和質(zhì)量,施工初期,由于經(jīng)驗少,設(shè)備操作不熟練等原因,成槽垂直度超標,鋼筋籠安裝不到位,由此產(chǎn)生了一定工期損失。
2)泥漿循環(huán)使用,既節(jié)約資金,又提高了工作效率。
3)在混凝上澆筑前進行一次清孔,使槽底沉渣降低到10 cm以下,有效地保證了底部混凝土的質(zhì)量。
4)各工序銜接要緊湊有序,有效保證了施工速度。
作為鄭州市下穿隧道試點工程,特別是首次采用地下連續(xù)墻方案,經(jīng)過科學(xué)有序的施工,取得了較理想的效果,特別是大幅節(jié)約工期,對周邊市場經(jīng)營環(huán)境的負面影響減少到了最小。同時,也對在其他路段采取類似方案提供了很大的借鑒作用。