李強(qiáng)
(大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠第一油礦測(cè)試隊(duì),黑龍江 大慶163000)
某油田目前已經(jīng)進(jìn)入高含水期,油田開(kāi)發(fā)難度越來(lái)越大,由于層間差異大、注水水質(zhì)差導(dǎo)致停注井、欠注層逐年增多,分析2004年到2008年注水合格率注水井欠注層位逐年增多,測(cè)試調(diào)配合格率和注水合格率也在逐年降低,影響水量逐年加大。
2008年共上報(bào)作業(yè)208井次,其中遇阻報(bào)作業(yè)72井次,占作業(yè)總井?dāng)?shù)的34.62%,日影響水量5310方。這些情況嚴(yán)重的影響了測(cè)試工作,影響了開(kāi)發(fā)指標(biāo)。為了進(jìn)一步搞好某油田的注水開(kāi)發(fā),做到注好水、注夠水,確保注水工作的順利實(shí)施,需要查清注水水質(zhì)狀況以及對(duì)地層的影響、對(duì)測(cè)試工作的影響,提出相應(yīng)的解決措施。
注入水水質(zhì)是指溶解在水中的礦物鹽、有機(jī)質(zhì)和氣體的總含量,以及水中懸浮物含量及其粒度分布。水質(zhì)指標(biāo)可分為物理指標(biāo)和化學(xué)指標(biāo)兩大類。通常,物理指標(biāo)是指水的溫度、相對(duì)密度、懸浮物含量及其分布、石油的含量。注入水的化學(xué)指標(biāo)是指巖石的總含量、陽(yáng)離子(如鈣、鎂、鐵、錳、鈉和鉀等)的含量、陰離子(如重碳酸根、碳酸根、硫酸根、氯離子、硫離子)的含量、硬度與堿度、氧化度、PFI值、水型、溶解氧、細(xì)菌等等。對(duì)于一定的油氣層,合格的水質(zhì)必須滿足注入水與地層巖石及其流體相配伍的物理和化學(xué)指標(biāo)。
注入水的水質(zhì)不合格會(huì)堵塞孔隙孔道.使?jié)B透率降低。地層吸水能力下降,同時(shí)還可能使設(shè)備腐蝕加劇,因此注入水應(yīng)滿足以下要求:機(jī)械含量及其粒度不堵塞喉道;注入水中的溶解氣、細(xì)菌等造成的腐蝕產(chǎn)物、沉淀物不能造成油氣層堵塞;與油氣層水相配伍;與油氣層的巖石和原油相配伍;綜上所述,注水時(shí)要對(duì)水源進(jìn)行沉淀、過(guò)濾、脫氧、和暴曬等處理,確保水質(zhì)符合要求。
注水井測(cè)試主要是了解油層或注水層段的吸水能力,鑒定分層配水方案的準(zhǔn)確性,檢查封隔器是否密封,封隔器是否正常,檢查井下作業(yè)施工質(zhì)量等。
2008年測(cè)試過(guò)程中問(wèn)題井253井次占分層井48.84%,平均單井測(cè)試時(shí)間8.8天比正常井測(cè)試多3.8天。
1)憋壓的影響
目前油田注水的現(xiàn)狀是清污合注,注入水中帶有大量的雜質(zhì)、懸浮物等。這些物質(zhì)部分附著在管壁上形成管壁垢,有部分分層井測(cè)試過(guò)程中儀器下井與管壁接觸將管壁垢碰下,造成憋壓、堵水咀,給測(cè)試工作帶來(lái)了很大的難度.儀器下井過(guò)程中憋壓、堵水咀為173井次占分層井的33.4%,平均單井測(cè)試時(shí)間9天,單井平均測(cè)試時(shí)間將延長(zhǎng)4天.如某井 下流量計(jì)測(cè)試完成后,壓力由12.6Mpa-14.0Mpa,水量由80m3/d-20m3/d。某井偏1水咀1.8儀器下井后壓力由11.6Mpa上升到12.5Mpa,全井沒(méi)有水。將水咀撈出發(fā)現(xiàn)水咀被細(xì)小的顆粒堵死。
2)流量計(jì)和水表存在差異
注入水內(nèi)含有雜質(zhì)、懸浮物、油污、硫酸鹽還原菌等物質(zhì)。這些物質(zhì)附著在水表的葉輪上,造成水表與流量計(jì)之間存在誤差。致使在水井測(cè)試過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)水表水量和流量計(jì)水量不對(duì)扣的情況。這樣的水井在測(cè)試過(guò)程中占有一定的比例。往往需要采油隊(duì)更換水表,有的時(shí)候一口井更換了多塊水表和流量計(jì)都不對(duì)扣,加大采油隊(duì)和測(cè)試隊(duì)的工作量,2008年下半年在測(cè)試中共發(fā)現(xiàn)流量計(jì)壓力、水量與水表水量和壓力表壓力存在差異35井次占分層井10.8%,平均單井測(cè)試時(shí)間7.8天,比正常井測(cè)試時(shí)間多2.8天。
如:某井在測(cè)試過(guò)程中,在相同壓力下流量計(jì)測(cè)試的流量和水表的水量誤差30m3/d,更換了2塊水表,流量計(jì)和水表才對(duì)扣,該井從測(cè)試開(kāi)始到測(cè)試完成用了11天的時(shí)間。
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注水井因井內(nèi)鐵銹、臟物多、管柱結(jié)垢、配水器工作筒銹蝕、偏空堵或偏孔生銹、偏孔內(nèi)有泥砂,水井地下分層管柱由于長(zhǎng)時(shí)間使用,管柱結(jié)垢嚴(yán)重造成井下管柱內(nèi)徑變細(xì)而無(wú)法通過(guò)特別是長(zhǎng)時(shí)期洗井不徹底,井內(nèi)雜質(zhì)無(wú)法洗出,等原因造成測(cè)試投撈器遇卡、遇阻的現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生。2008年掉卡、遇阻報(bào)作業(yè)共38井次。
a.因?yàn)楣苤Y(jié)垢和砂卡而作業(yè)是23井次。
b.由于注水井套管變形遇阻而作業(yè)8井次。
c.其它雜物、油泥、油管錯(cuò)位造成遇阻7井次。
注水合格率就是衡量和檢查注水層段是否按照分層配注量注水的一項(xiàng)重要指標(biāo)。因此,提高注水層段合格率就是提高了注水井注水的有效利用程度。由于注入水含有大量的懸浮物這些物質(zhì)主要包括注水系統(tǒng)的腐蝕產(chǎn)物、細(xì)菌、乳化油滴、固相微粒等,這些懸浮物比較容易在儲(chǔ)層喉道處被捕獲、沉積,堵塞喉道,降低油層的滲透率,在注水壓力的作用下,自射孔孔眼向儲(chǔ)層深部滲流,隨著侵入深度的增加,在近井形成污染帶,損害了油層,2004年調(diào)配合格率92.4%,2005年調(diào)配合格率92.3%,2006年調(diào)配合格率90.2%,2007年調(diào)配合格率87.8%,2008年調(diào)配合格率87.7%,從上面數(shù)據(jù)看,由于水質(zhì)影響,欠注層在逐年增多,造成注水井測(cè)試的調(diào)配合格率在逐年下降,因而注水合格率也在逐年降低,影響水量也在逐年加大。
5.1 提高脫前爐的溫度。通過(guò)升高溫度,削弱了油水界面的薄膜強(qiáng)度,同時(shí)通過(guò)升高溫度也加大了油水比重差,加速了乳狀液的分解。
5.2 及時(shí)回收沉降罐內(nèi)的污油。沉降罐內(nèi)的污油太多,會(huì)影響沉降罐的出口含油,并且污油在沉降罐內(nèi)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)成為老化油,回收會(huì)引起脫水器波動(dòng)。
5.3 注水站要安裝精細(xì)過(guò)濾裝置,嚴(yán)格執(zhí)行反沖洗制度,按時(shí)定量投加藥劑,以除掉過(guò)量的懸浮物和含油量。
5.4 注水管線要進(jìn)行防腐處理;注水井要采取定期洗井,使進(jìn)出口水質(zhì)保持一致。
5.5 定期進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè).使站、管線、井口,井底水質(zhì)一致。
[1]王紅艷,張萍.注水水質(zhì)對(duì)勝坨油田注水井吸水能力的影響[J].油氣采收率技術(shù),1997.