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      南一702綜放工作面回采期間瓦斯綜合治理技術(shù)

      2010-04-03 00:59:16王志國(guó)趙永明
      關(guān)鍵詞:鉆場(chǎng)采煤機(jī)風(fēng)量

      谷 成 王志國(guó) 趙永明

      (1、鐵煤集團(tuán)大隆礦,遼寧 鐵法112700 2、鐵煤集團(tuán)安監(jiān)局,遼寧 鐵法112700)

      1 工作面概況:

      南一702綜放工作面于06年2月10日試刀生產(chǎn),該面走向長(zhǎng)1395m,工作面傾斜寬:最大220m,最小144.5m,采高5.4m,工作面可采儲(chǔ)量1542426噸,煤層傾角2-6度,所采煤層為7煤層,該煤層賦存穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。煤層最大厚度6.46米,最小厚度4.00米平均厚度5.40米,南與701采空區(qū)相鄰,北側(cè)里段與703采空區(qū)相鄰,上覆402采空區(qū),層間距43.0米,自然發(fā)火期3-6個(gè)月,一類(lèi)自燃煤層。

      2 回采初期瓦斯治理

      因南一702綜放工作面頂板巖性為粗砂巖,極為堅(jiān)硬,雖然在安裝期間對(duì)頂板支護(hù)的錨桿、錨鎖做了卸托盤(pán)處理,但在機(jī)頭推進(jìn)21米、機(jī)尾推進(jìn)11米時(shí),工作面45#支架至機(jī)尾段頂板一直未落,為防止采空區(qū)瓦斯積聚及頂板大面積跨落造成瓦斯涌出,采取如下防治措施。

      2.1 工作面加大風(fēng)量,工作面風(fēng)量配到2000m3/min,同時(shí)分別在70#、100#、130#支架處從煤壁至下幫橫擋一道風(fēng)障,以加強(qiáng)采空區(qū)的通風(fēng),減少采空區(qū)瓦斯積存量,進(jìn)而降低頂板跨落瞬間涌出到風(fēng)流中的瓦斯?jié)舛?,同時(shí)加大采空區(qū)風(fēng)量對(duì)防止采空區(qū)因風(fēng)速過(guò)底而引起煤炭自燃也起到了一定的積極作用。

      2.2 加強(qiáng)監(jiān)測(cè)監(jiān)控,分別在工作面45#、75#、100#、125#支架處設(shè)置瓦斯監(jiān)測(cè)傳感器,斷電值為≥1.0%,復(fù)電值為<1.0%,斷電范圍:工作面及回順?biāo)蟹潜举|(zhì)安全型電器設(shè)備,隨時(shí)監(jiān)測(cè)工作面各地段瓦斯變化情況。

      2.3 加強(qiáng)瓦斯抽放,將回風(fēng)13鉆場(chǎng)施工的瓦斯鉆孔與抽放系統(tǒng)連接,同時(shí)加緊后續(xù)鉆場(chǎng)的鉆孔施工,提高瓦斯抽放量。

      2.4 通風(fēng)隊(duì)安排瓦檢員每2小時(shí)對(duì)回順鉆場(chǎng)瓦斯鉆孔瓦斯?jié)舛葯z查1次,發(fā)現(xiàn)瓦斯?jié)舛茸兓惓#皶r(shí)通知工作面作業(yè)人員停止作業(yè),撤到安全地點(diǎn),防止頂板跨落瓦斯涌出發(fā)生事故。

      通過(guò)采取以上瓦斯防治措施,截止3月30日南一702采場(chǎng)放頂結(jié)束該采場(chǎng)回風(fēng)瓦斯?jié)舛仍?.3%-0.5%,鉆場(chǎng)瓦斯抽放量為8-11米3/min,無(wú)瓦斯超限,根據(jù)對(duì)采場(chǎng)回風(fēng)、三角點(diǎn)風(fēng)流取樣、化驗(yàn)分析,無(wú)自然發(fā)火現(xiàn)象。

      3 正?;夭善陂g瓦斯綜合治理

      南一702綜放工作面放頂結(jié)束后,為防止采空區(qū)煤炭自然發(fā)火,需減少采場(chǎng)風(fēng)量,同時(shí)隨著工作面推進(jìn)度加快,瓦斯涌出量的增加,采取以下瓦斯治理措施。

      3.1 瓦斯治理以抽放為主,加強(qiáng)瓦斯鉆孔施工提高瓦斯抽放量,修改鉆孔參數(shù):由于南一702采場(chǎng)左、右及上部均為采空區(qū),采場(chǎng)頂板壓力較大,施工的本層瓦斯鉆孔易塌孔,服務(wù)期短,回風(fēng)12、13鉆場(chǎng)本層鉆孔沒(méi)有取得較好的抽放效果,抽放濃度一直在20%以下,所以根據(jù)該采場(chǎng)條件,在后續(xù)鉆場(chǎng)施工四層采空區(qū)瓦斯鉆孔,鉆孔傾角60-70度,孔長(zhǎng)70米,取得了較好的效果,抽放濃度達(dá)到30%-35%。

      3.2 提高瓦斯抽放量:回風(fēng)再接設(shè)一趟φ159瓦斯抽放管路,與地面SK-60泵抽放系統(tǒng)連接,瓦斯抽放能力達(dá)到90米3/min。高濃度鉆孔與原SK-120系統(tǒng)連接,底濃度鉆孔與SK-60泵抽放系統(tǒng)連接,瓦斯抽放純量達(dá)到15-20m3/min。

      3.3 在回風(fēng)安設(shè)26×2對(duì)旋抽出式風(fēng)機(jī),處理后三角點(diǎn)瓦斯,風(fēng)機(jī)安設(shè)在回風(fēng)道距回風(fēng)三角點(diǎn)200米處,風(fēng)機(jī)吸風(fēng)側(cè)接設(shè)φ800骨架風(fēng)筒,一直接至回風(fēng)后三角點(diǎn)上隅角,排風(fēng)側(cè)接φ800膠質(zhì)風(fēng)筒,接至南一703回中45度上山下。

      3.4 采煤機(jī)距后三角點(diǎn)30米時(shí),停止前進(jìn),由瓦檢員負(fù)責(zé)調(diào)整風(fēng)障,檢查距上隅角封堵墻墻面、幫、頂和底板各100mm以外處瓦斯?jié)舛燃皺C(jī)尾架間高頂、回風(fēng)流瓦斯?jié)舛?,只有在上隅角瓦斯?jié)舛刃∮?.3%;回風(fēng)流、機(jī)尾架間高頂瓦斯?jié)舛刃∮?.7%時(shí)方可允許繼續(xù)作業(yè)。

      3.5 工作面拉完機(jī)尾支架將后三角點(diǎn)封堵嚴(yán)密,并將抽出式風(fēng)機(jī)骨架風(fēng)筒末端探入擋墻,對(duì)后三角點(diǎn)瓦斯進(jìn)行排放。風(fēng)機(jī)風(fēng)筒末端風(fēng)量300m3/min,瓦斯?jié)舛?.5%,可排放瓦斯7.5m3/min。

      3.6 采煤機(jī)作業(yè)時(shí)在采煤機(jī)上備用兩根消火水管,采煤機(jī)司機(jī)必須攜帶便攜式瓦斯檢測(cè)儀,割煤前必須檢查采煤機(jī)20米范圍內(nèi)頂、底板及風(fēng)流中的瓦斯?jié)舛?。?dāng)采煤機(jī)遇斷層、裂隙、火成巖侵入體或其它堅(jiān)硬巖石等,嚴(yán)禁強(qiáng)行截割,采取措施。瓦檢員在現(xiàn)場(chǎng)檢查瓦斯、安監(jiān)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、跟班干部現(xiàn)場(chǎng)指揮,采煤機(jī)使用內(nèi)外噴霧、同時(shí)用兩水管澆前后滾筒。距后三角點(diǎn)30m范圍時(shí)向采煤機(jī)前后滾筒人工澆水。

      南一702綜放工作面通過(guò)以上對(duì)瓦斯的綜合治理,取得了較好的效果,抽放系統(tǒng)瓦斯抽放純量達(dá)到20m3/min,抽出式風(fēng)機(jī)排出瓦斯7.5m3/min,采場(chǎng)配風(fēng)1400m3/min,采場(chǎng)回風(fēng)流瓦斯?jié)舛?.5-0.6%,后三角點(diǎn)及架間高頂無(wú)瓦斯積聚現(xiàn)象。

      [1]王德璋.高瓦斯綜采放頂煤回采工作面瓦斯綜合治理[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2005-09-05.

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