王海龍 閆秦川 姚敬博
CK3263A數(shù)控轉塔車床是西安航天發(fā)動機廠1993年購買的數(shù)控設備,經過多年的使用,機床可靠性和穩(wěn)定性下降,設備CRT不顯示,已經無法使用。綜合考慮決定對該設備進行數(shù)控系統(tǒng)升級改造。
CK3263A數(shù)控車床系沈陽第三機床廠1991年出產,采用發(fā)那科3T數(shù)控系統(tǒng)。主軸控制器為V57模擬驅動器,主軸電機為直流電機(型號Z4-180-31,功率37kW,轉速3000r/min)。主軸箱變速采用四擋液壓驅動滑移齒輪,速度范圍19~1500r/min,主軸卡盤夾緊松開采用液壓驅動。機床床身導軌采用75°傾斜形式,最大車削直徑630mm。刀架采用12工位水平軸回轉盤式編碼器刀架,卡盤和尾座采用液壓夾緊方式,有排屑器自動排屑功能。直線軸X、Z,X軸配有液壓平衡油缸,各進給軸位置按標準數(shù)控車床坐標標準定義,快進速度X軸8000mm/min,Z軸6000mm/min。X、Z軸為半閉環(huán)控制,測量系統(tǒng)為增量編碼器。X、Z軸均為模擬直流驅動器和直流伺服電機。直流伺服電機力矩34.3N·m,轉速 1000r/min,電流 30A,電壓 130V。
發(fā)那科3T為20世紀80年代后期的產品,系統(tǒng)元器件老化嚴重,連接電纜多,體積大結構復雜,因此突發(fā)故障多,并且該系列已停止生產,機床部件一旦損壞,維修更換都較為困難。模擬直流驅動器和直流電機有零點漂移的缺陷,容易在產品加工中影響產品質量。經過多年的使用,滾珠絲杠磨損嚴重,X軸的定位精度0.149mm(出廠標準0.035mm),重復定位精度為0.028mm(出廠標準0.01mm);Z軸的定位精度0.058mm(出廠標準0.04mm),重復定位精度為0.023mm(出廠標準0.01mm),Z軸快進時局部有抖動。主軸控制器為V57模擬驅動器,模擬信號容易受到干擾,驅動器本身由多層電路板組成,故障率高,維修困難。設備CRT不顯示,已經無法使用。
根據(jù)設備使用要求和原配置使用狀況,經過市場現(xiàn)狀調研與分析,本著有針對性與實用性、經濟性與可靠性的原則,認為西門子數(shù)控系統(tǒng)性能先進可靠、市場占有率高,操作界面容易熟悉,最終選擇了西門子802D數(shù)控系統(tǒng),它是車床類通用型控制機,具有結構緊湊、體積小、精度高等特點,并且價格合理,完全可以滿足設備使用與控制功能的需要。
(1)西門子數(shù)控SINUMERIK 802D系統(tǒng)是專門為中國市場而開發(fā)的經濟型CNC控制系統(tǒng),全數(shù)字化結構,通過PROFIBUS總線連接,不但結構緊湊、電纜減少、可靠性好,驅動系統(tǒng)剛性強,而且操作界面簡單友好,驅動單元通過SimoComU軟件實現(xiàn)電流環(huán)和速度環(huán)的優(yōu)化,沒有零點漂移的缺陷。
(2)在位置控制中定位精度高,在速度環(huán)控制中調速精度高,抗負載擾動的能力強,即靜態(tài)和動態(tài)速降小,保證了數(shù)控機床的定位精度、加工精度、零件加工質量和提高了效率。
(3)西門子802D除了有較高的定位精度外,還有良好的快速響應特性及前饋功能,即跟蹤指令信號的響應較快,位置跟蹤誤差(位置跟蹤精度)較小,保證了輪廓切削形狀精度和加工表面質量。
(4)伺服系統(tǒng)調速范圍寬,為 0.3~3000mm/min(1∶10,000)。
(5)西門子伺服系統(tǒng)在低速進給時有大的轉矩輸出,轉矩波動小,速度平穩(wěn)無爬行,適合機床在低速時進行重切削的要求。
(6)1FK7交流伺服電機是西門子新一代緊湊型高效電機,具備相當?shù)募铀倌芰洼^低的固有轉動慣量,可以在很短的時間內實現(xiàn)極端工作負載循環(huán),實現(xiàn)快速定位和啟停,從而保證速度環(huán)和位置環(huán)的完美曲線軌跡。
圖1 進給伺服的半閉環(huán)控制
圖2 數(shù)控系統(tǒng)硬件配置與組成
(7)數(shù)控系統(tǒng)主要功能:直線、圓弧、螺旋插補、三軸聯(lián)動、通過外部DNC執(zhí)行程序、手動/自動/單步/MDI等多種運行方式,標準的G、M、T功能,可編程的零點偏置、進給率F連續(xù)可調(0%~120%)、刀具半徑補償、長度、磨損補償、倒直角/倒圓角功能、前饋功能(Look ahead,10 blocks)、極坐標編程功能、FRAME 功能(比例、縮放、旋轉、鏡像)、固定鉆削、車削循環(huán)、兩極軟限位、參數(shù)編程、子程序調用、反向間隙和螺距誤差補償功能、報警文本功能、PLC的面板顯示、通過RS232接口與PC機通信功能、中文菜單、數(shù)據(jù)保護功能。
(1)拆除原發(fā)那科3T數(shù)控系統(tǒng)。采用西門子全數(shù)字SINUMERIK 802D數(shù)控系統(tǒng),HMI10.4英寸液晶顯示屏,通過PROFIBUS總線實現(xiàn)PCU-PP72/48-SIMODRIVE之間的通信,輸入輸出通過PP72/48模塊實現(xiàn)。更新的數(shù)控系統(tǒng)功能按標準車床版配置,并且批量加工能滿足工藝的節(jié)拍和精度要求。
(2)拆除原主軸驅動器驅動,更換為英國歐陸590P全數(shù)字DC主軸驅動器(CHHE DCZ510-400V/190A直流主軸驅動裝置),保留原主軸直流電機。
(3)拆除原所有X、Z軸驅動器和電機。采用西門子SIMODRIVE 611UE全數(shù)字驅動器,配備西門子最新推出的高性價比的1FK7系列電機,X、Z軸仍為半閉環(huán)控制,電機端的編碼器反饋速度和位置信號如圖1,X、Z直線軸快進速度不低于8000mm/min、6000mm/min??刂坪吐?lián)動軸數(shù)均為2軸。電機參數(shù):X軸為 36N·m和 3000r/min(帶抱閘),Z軸為 36N·m和3000r/min。
(4)增裝日本產移動式手持單元,方便操作者準確對刀。換裝1024線主軸編碼器,增裝RS232接口及通信程序和通信電纜。
(5)重新設置機床參數(shù)和編制機床運動的PLC程序,保留電控柜,更換所有低壓器件。所有電氣布線符合國家相關標準(GB4064),布線合理、安全、美觀并具備足夠的抗干擾能力。數(shù)控系統(tǒng)硬件配置與組成如圖2。
(1)保留原主軸的液壓驅動滑移齒輪換擋(4擋)及原卡盤的液壓夾緊工作方式、原主軸箱的垂向(Z軸)液壓平衡功能、原刀架本體。
(2)拆除原X、Z軸的滾珠絲杠,換裝臺灣上銀科技公司產精度等級三級的滾珠絲杠。有效行程不小于350mm和1000mm,精確尺寸合格。
(3)檢修主軸齒輪箱,更換損壞的傳動部件。檢查并調整液壓系統(tǒng)的缸體、閥及管路,更換所有液壓電磁閥。增裝南京貝奇爾可調流量和間隔式自動潤滑泵V-III(通過PLC實現(xiàn))。
(4)更換損壞的機床回零開關和限位開關,并具備防水和防金屬屑功能。拆除原操作面板及操作箱,根據(jù)新系統(tǒng)設計并安裝HMI、MCP 及操作箱。
(1)用西門子全數(shù)字SINUMERIK 802D數(shù)控系統(tǒng)替換發(fā)那科3T系統(tǒng),通過PROFIBUS總線連接,不但具有結構緊湊、電纜減少、可靠性好、驅動系統(tǒng)剛性強的特點,而且操作界面簡單友好,驅動單元通過SIMOCOMU軟件實現(xiàn)電流環(huán)和速度環(huán)的優(yōu)化,沒有零點漂移的缺陷,新系統(tǒng)含概原系統(tǒng)所有功能。
(2)用歐陸590P全數(shù)字DC主軸驅動器替換V57模擬驅動器,使主軸的穩(wěn)定性大幅提高,故障率降低。
(3)更換X、Z軸滾珠絲杠,使兩運動軸的幾何精度達到設備原出廠標準。
(4)檢修主軸齒輪箱和轉塔刀架,調整液壓系統(tǒng)后,主軸和刀架比改造前運轉靈活穩(wěn)定。
(5)該設備自2006年5月改造使用至今,運轉正常、工作穩(wěn)定,達到設備出廠和科研生產要求,生產出了合格產品,工作效率和產品質量得到了提高。
(6)該設備原值78.5萬元,設備改造費用為18萬元,改造投資比例為23%。設備增值后的資產值(設備凈資產加上改造投資)遠低于購買相同類型數(shù)控機床的投資額,且由于投入使用以來設備故障率大幅下降,從而使生產效率和產品質量均有了較大提高,取得了良好的投資效益。
現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)中有很大數(shù)量的早期數(shù)控設備由于數(shù)控系統(tǒng)老化、過時等原因而不能被充分利用,其中部分企業(yè)存在著資金短缺的現(xiàn)狀。因此,以延長設備使用壽命和提高精度及穩(wěn)定為出發(fā)點的數(shù)控設備改造就顯得尤為重要。正確選用好數(shù)控系統(tǒng),降低改造成本和追求改造綜合效能最佳是企業(yè)的目標。
W10.01-23