周 霖,楊 軍,喻永松
(國電大渡河瀑布溝水力發(fā)電總廠,四川 漢源625304)
瀑布溝水電站水輪發(fā)電機組下導(dǎo)軸承軸領(lǐng)松動分析與處理
周 霖,楊 軍,喻永松
(國電大渡河瀑布溝水力發(fā)電總廠,四川 漢源625304)
介紹了瀑布溝水電站4號機組運行過程中下導(dǎo)軸承軸領(lǐng)松動上竄,造成下導(dǎo)軸承軸瓦損傷,機組事故停機的處理過程。同時,對大型水輪發(fā)電機組軸領(lǐng)松動造成的危害與原因進行了分析,提出相應(yīng)處理方案,預(yù)防類似事故的發(fā)生。
水輪發(fā)電機組;軸領(lǐng);擺度;溫度
瀑布溝水電站總裝機容量為6×600 MW的混流式水輪發(fā)電機組。機組采用立軸半傘型結(jié)構(gòu),推力軸承位于轉(zhuǎn)子下部的下機架上,下導(dǎo)軸承位于下機架中心體內(nèi),推力軸承與下導(dǎo)軸承各用一個油槽。機組軸系由發(fā)電機上端軸、轉(zhuǎn)子支架中心體、發(fā)電機軸和水輪機軸組成,由發(fā)電機上、下導(dǎo)軸承和水輪機導(dǎo)軸承支撐。發(fā)電機上、下導(dǎo)軸承均為分塊扇形瓦結(jié)構(gòu),采用便于安裝和調(diào)節(jié)的支柱螺絲支撐,并對支柱螺絲進行牢固鎖定,避免機組運行后出現(xiàn)導(dǎo)軸承瓦隙變大。下導(dǎo)軸承軸領(lǐng)與大軸間靠鍵傳遞扭矩,采用主軸精加工后熱套軸領(lǐng),再精車軸領(lǐng)外圓的工藝制造。
2010 年7月14日3 時04分,瀑布溝水電站4號機組測溫屏報下導(dǎo)軸承6號瓦溫越上限75.03℃,Y向擺度上升至1.45 mm,X向擺度無讀數(shù)。當班運行人員采取增加4號機組下導(dǎo)軸承冷卻水流量和降低4號機組負荷等措施控制4號機組下導(dǎo)軸承瓦溫上升,但下導(dǎo)瓦溫持續(xù)上升。3時33分,4號機組負荷降至80 MW,下導(dǎo)軸承溫度上升至85℃,溫度過高保護動作,啟動4號機組停機流程,甩有功80 MW。
經(jīng)過制造廠家、安裝單位和電廠10天處理,4號機組于7月23日22時0分并網(wǎng)發(fā)電。目前機組各部導(dǎo)軸承溫度和擺度穩(wěn)定,達到預(yù)期的效果。
機組停機后,電廠組織檢修人員分解下導(dǎo)軸承油槽蓋板,發(fā)現(xiàn)油槽的穩(wěn)油板把合螺栓(轉(zhuǎn)動部件)與鋁合金油槽蓋板底部摩擦(固定部件),致使油槽蓋板與穩(wěn)油板把合螺栓接觸并嚴重摩擦,3顆穩(wěn)油板把合螺栓被剪斷,大量金屬粉末掉入油槽(圖1水輪發(fā)電機組下導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)示意圖、圖2下導(dǎo)軸承穩(wěn)油板把合螺栓與油槽蓋板摩擦情況)。同時,電廠技術(shù)人員仔細核對設(shè)計圖紙和軸領(lǐng)與蓋板尺寸,實測僅為16 mm,該處設(shè)計間隙54 mm。再檢查發(fā)現(xiàn)軸領(lǐng)潤滑油孔上移,初步判斷下導(dǎo)軸領(lǐng)上竄移位。
圖1 水輪發(fā)電機組下導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)示意圖
大渡河公司組織召開設(shè)備制造廠家、電廠、安裝單位等人員專題會,通過設(shè)備制造廠家介紹和實際檢查,判斷確定是由于下導(dǎo)軸領(lǐng)上竄移位所致。
圖2 下導(dǎo)軸承穩(wěn)油板把合螺栓與油槽蓋板摩擦情況
通過對4號機組發(fā)電機下導(dǎo)軸承的軸領(lǐng)處理過程分析,導(dǎo)致軸領(lǐng)上竄的原因有以下幾點:
(1)下導(dǎo)軸承軸領(lǐng)與發(fā)電機軸熱套過盈量不夠,通過查閱設(shè)計圖紙1F5939得知發(fā)電機軸與下導(dǎo)軸承軸領(lǐng)配車緊量為0.13 mm~0.16 mm,技術(shù)人員查閱相關(guān)資料和計算,發(fā)電機軸與下導(dǎo)軸承軸領(lǐng)配車緊量偏小,當軸領(lǐng)與發(fā)電機大軸的溫差達到一定值后,下導(dǎo)軸承軸領(lǐng)在機組運行過程中出現(xiàn)松動并向上滑移,這是造成發(fā)電機下導(dǎo)軸承軸領(lǐng)松動的根本原因。瀑布溝4號機組下導(dǎo)軸承軸領(lǐng)復(fù)歸原位時,平均加熱溫度約45℃,加熱時間約15 min(在加熱5min后軸領(lǐng)便開始下滑),大軸和軸領(lǐng)溫差約15℃,軸領(lǐng)便靠自重向下滑移恢復(fù)原位,此溫度低于發(fā)電機導(dǎo)軸承正常運行瓦溫。
(2)下導(dǎo)軸承油槽蓋接觸式密封彈簧動作不靈活,長期與下導(dǎo)軸承軸領(lǐng)硬性接觸摩擦產(chǎn)生大量熱量,使得軸領(lǐng)局部溫度升高,大軸與軸領(lǐng)的溫差過大,軸領(lǐng)熱膨脹過快造成運行過程中松動,用紅外點溫計實測瀑布溝4號機組運行時下導(dǎo)軸承油槽蓋接觸式密封處軸領(lǐng)局部溫度50℃。
(1)發(fā)電機下導(dǎo)軸承軸領(lǐng)松動后,軸領(lǐng)在配合摩擦力、旋轉(zhuǎn)離心力、軸瓦徑向力的作用下上竄,使得油槽的穩(wěn)油板把合螺栓(轉(zhuǎn)動部件)與鋁合金油槽蓋板(固定部件)底部間隙變小(圖3下導(dǎo)軸承穩(wěn)油板與油槽蓋板實測間隙),致使油槽蓋板與穩(wěn)油板把合螺栓接觸并嚴重摩擦,產(chǎn)生大量金屬粉末進入下導(dǎo)油槽后將軸領(lǐng)的循環(huán)油孔堵塞,使得下導(dǎo)油槽冷卻循環(huán)受阻,下導(dǎo)軸瓦損傷見圖4。
圖3 下導(dǎo)軸承穩(wěn)油板與油槽蓋板實測間隙
圖4 損傷的下導(dǎo)軸承軸瓦
(2)發(fā)電機下導(dǎo)軸承軸領(lǐng)松動,軸領(lǐng)向上滑移后,軸領(lǐng)的循環(huán)油孔隨即向上滑移,下導(dǎo)軸承油槽的油面相對降低,潤滑油不能完全潤滑下導(dǎo)軸承軸瓦。同時,下導(dǎo)軸承軸瓦托板與軸領(lǐng)的間隙增大,使得大量熱油未經(jīng)過下導(dǎo)軸承油槽冷卻器直接從托板與軸領(lǐng)間流出,冷卻器無法帶走熱量,潤滑油冷卻效果較差。
(3)發(fā)電機下導(dǎo)軸承軸領(lǐng)松動后,軸領(lǐng)與大軸分離,不僅旋轉(zhuǎn)扭矩及徑向力無法傳遞,而且配合間隙會越來越大,形成惡性循環(huán),加劇下導(dǎo)擺度的增大和導(dǎo)軸瓦的損傷,最終釀成事故。
(4)發(fā)電機下導(dǎo)軸承軸領(lǐng)松動,對電廠安全穩(wěn)定運行不利,造成巨大的經(jīng)濟損失,這是最為關(guān)鍵的問題。
針對4號機組下導(dǎo)軸承軸領(lǐng)上竄移位原因分析,設(shè)備制造廠家也極為重視,提出加熱下導(dǎo)軸承軸領(lǐng)使其適當膨脹,再利用千斤頂下壓,以確保軸領(lǐng)復(fù)歸原位,并且在下導(dǎo)軸承軸領(lǐng)上部大軸上焊接限位塊對軸領(lǐng)進行軸向限位(圖5為下導(dǎo)軸領(lǐng)軸向限位塊焊接示意圖)方案,具體處理如下:
圖5 下導(dǎo)軸領(lǐng)軸向限位塊焊接示意圖
(1)拆除下導(dǎo)油槽內(nèi)導(dǎo)軸瓦、擋油管、油槽底板、冷卻器等部件,對油槽和軸領(lǐng)等相關(guān)部件進行全面清掃,確保軸領(lǐng)及其與主軸的配合區(qū)域無任何油污、雜質(zhì)。
(2)圓周等分8點,測量并記錄軸領(lǐng)上平面與主軸凸臺軸向距離,為軸領(lǐng)復(fù)位提供參考。
(3)對稱安裝支墩和千斤頂各4臺,支墩著力點位于下機架中心體上環(huán)板,千斤頂下方著力點位于軸領(lǐng)上平面或軸領(lǐng)軸肩上,安裝時應(yīng)盡量保證千斤頂處于垂直狀態(tài)。
(4)軸領(lǐng)圓周均布安排8人,利用大號氣烤槍同時對軸領(lǐng)進行烘烤、加熱,加熱軸向區(qū)域為軸領(lǐng)甩油孔下方100 mm至軸領(lǐng)上平面之間的區(qū)域(圖中L范圍內(nèi))。加熱時烤槍應(yīng)來回在各自加熱區(qū)域內(nèi)運動,務(wù)必保證各個烤槍走向及位置基本一致,使軸領(lǐng)受熱均勻膨脹,不得出現(xiàn)局部過熱現(xiàn)象。在加熱過程中應(yīng)隨時用紅外線點溫槍測量其溫度,并根據(jù)現(xiàn)場實際情況進行調(diào)整。
(5)加熱過程中,密切觀察軸領(lǐng)的膨脹情況,并根據(jù)情況利用千斤頂對稱均勻地下壓軸領(lǐng)。在操作過程中,4臺千斤頂頂力應(yīng)基本一致,切忌不得用力過猛。
(6)用深度尺在圓周上8等分測量軸領(lǐng)上平面與主軸凸臺相應(yīng)位置的軸向距離,當達到圖紙要求H=20 mm,且圓周8點數(shù)值相差不超過0.05 mm時,即認為下導(dǎo)軸領(lǐng)已經(jīng)復(fù)位,此時應(yīng)停止加熱。
(7)用石棉布對整個軸領(lǐng)進行包裹保溫,同時千斤頂應(yīng)維持受力狀態(tài),以避免軸領(lǐng)因為收縮不均勻造成傾斜或偏心。
(8)當軸領(lǐng)溫度降至室溫后,按照圖示安裝焊接擋塊??紤]到普通焊接發(fā)熱量大,飛濺多的特點,因此采用氬弧焊進行焊接,在安裝和焊接時,應(yīng)采取措施防止擋塊與軸領(lǐng)之間出現(xiàn)軸向間隙,焊接完擋塊后對焊縫進行PT探傷。
(9)拆除石棉布及千斤頂?shù)?,檢查軸領(lǐng)工作面,不得有高點,否則應(yīng)先用細油石去除高點,然后再用研磨膏進行研磨,保證其光潔度。
(10)以轉(zhuǎn)輪下止漏環(huán)為基準找出機組旋轉(zhuǎn)部件的中心,調(diào)整機組三部導(dǎo)軸承軸瓦間隙;更換損傷的下導(dǎo)軸承軸瓦,更換接觸式密封蓋,保證接觸式密封彈簧的靈活性,避免局部溫度升高。
目前,瀑布溝電站4號機組各部軸承的擺度和溫度均正常,說明該機組下導(dǎo)軸承軸領(lǐng)松動的分析及處理措施是正確可行的。同時,對瀑布溝其它機組的上導(dǎo)軸承、下導(dǎo)軸承軸領(lǐng),油槽蓋接觸式密封等部位檢查,在下導(dǎo)軸承軸領(lǐng)處焊接限位塊,避免類似事故再次發(fā)生,確保機組安全穩(wěn)定和經(jīng)濟損失。
[1]白延年.水輪發(fā)電機設(shè)計與計算[M].機械工業(yè)出版社,1982.
TK730.3+22
B
1672-5387(2010)06-0036-03
2010-10-08
周 霖(1966-),男,副廠長,高級工程師,從事水電站生產(chǎn)管理工作。