王 凱 王付京 田玉志等
摘要:原油成品油輸送站因上級變電所110 kV A相發(fā)生短路,造成原油輸油泵跳閘事故。本文加以分析事故經(jīng)過和處理情況。
關(guān)鍵詞:110kV輸油泵跳閘分析
1 概述
某原油成品油輸送站建有110 kV變電站,該變電站由上級變電所通過110 kVⅠ、Ⅱ回輸電線路供電,主接線110 kV側(cè)設(shè)備是GIS,接線形式是內(nèi)橋接線,站內(nèi)裝有2臺16MVA的變壓器,降壓為6KV,提供給全站6KV原油輸油泵高壓電機動力,該原油成品油輸送站承擔著原油成品油出疆的任務(wù),在系統(tǒng)中重要性極高。事故時,上級變電所110kV A相發(fā)生短路,造成原油輸油泵跳閘事故。
2 事故前運行方式及事故經(jīng)過
2.1 事故前運行方式 由上級變電所通過110kVⅡ回輸電線路向該變電站單回路供電,供電距離約110公里,該變電站110KV通過內(nèi)橋開關(guān)聯(lián)絡(luò)運行,2臺主變分列運行,6KVⅠ、Ⅱ母線分段運行,6KVⅡ母線原油輸油泵運行。
2.2 事故經(jīng)過 14:28:34時,110 kV變電站主控制室蜂鳴器響,110 kV#1、2主變保護啟動,但沒有動作跳閘,6kV原油輸油泵泵保護動作跳閘,造成原油#5泵跳閘。
2.3 事故中保護動作情況 14:28:34時,110 kV電壓嚴重波動,隨即發(fā)生:① #1主變復合電壓保護啟動;②#2主變復合電壓保護啟動;③原油#5泵負序一段保護動作跳閘,導致停泵。
3 事故原因分析
3.1 保護動作情況具體如下:①原油#5泵負序一段保護動作跳閘時的實測值Ia=2.45A、Ib=1.77A、Ic=0.82A、負序量I=1.5 A,電流互感器變比400;②#1主變復合電壓保護啟動時的實測值Uab=17.89V、Ubc=83.50V、Uca=85.15V、負序量U=22.81V,電壓互感器變比1100;③#2主變復合電壓保護啟動時的實測值Uab=17.81V、Ubc=87.14V、Uca=91.23V、負序量U=24.61V,電壓互感器變比1100。
3.2保護定值查閱具體如下:①原油#5泵負序一段保護定值負序量I=0.8 A、t=0.05秒;②#1主變復合電壓保護定值負序量U=7V、I=0.7 A、t=1.5秒;③#2主變復合電壓保護定值負序量U=7V、I=0.7 A、t=1.5秒。
3.3分析根據(jù)保護動作時的實測數(shù)值,發(fā)現(xiàn)A相值變化最大,電壓由110000V變化到19679V,所以可以判定上級變電所110KV系統(tǒng)A相發(fā)生了較嚴重的短路現(xiàn)象,導致A相電壓降低,由此造成了本站各保護動作,后經(jīng)確證。原油#5泵跳閘時的負序量I=1.5 A超過保護定值I=0.8 A、而時間t=0.05秒,實際相當于無時限動作,因此當系統(tǒng)發(fā)生波動時,保護瞬間動作跳閘。#1、2主變復合電壓保護動作時的負序量U=22.81V和U=24.61V,均超過保護定值U=7V,因此復合電壓保護啟動,但是因為系統(tǒng)電壓波動時間短,當還沒有達到保護動作時間t=1.5秒時,電壓波動即恢復正常,這時導致保護啟動時的負序量消失,因此保護返回,所以#1、2主變沒有動作跳閘。
4處理情況及應(yīng)吸取的教訓
4.1 將原油泵電機負序一段保護定值的時間由0.05秒整定為0.5秒,以避免當系統(tǒng)發(fā)生瞬間波動時,而不必要的跳閘。
4.2 在進行繼電保護整定時,不能機械照搬公式,要結(jié)合現(xiàn)場實際供用電情況,在滿足保護正確性和靈敏性的前提下,同時滿足工作現(xiàn)場設(shè)備的可靠運行。