張漢斌 王書(shū)軍
摘要:南陽(yáng)石蠟精細(xì)化工廠針對(duì)聚丙烯裝置聚合釜攪拌系統(tǒng)、撤熱系統(tǒng)的弊端,適時(shí)進(jìn)行了技術(shù)改造,并對(duì)工藝及操作參數(shù)進(jìn)行了一系列優(yōu)化,取得了較好效果,為液相小本體聚合工藝的技術(shù)進(jìn)步進(jìn)行了有益的探索和嘗試。
關(guān)鍵詞:聚合釜攪拌及撤熱系統(tǒng)技術(shù)改造優(yōu)化
1技術(shù)改造的主要內(nèi)容
本次改造方案一方面是在現(xiàn)有基礎(chǔ)上改變聚合釜夾套進(jìn)水位置和進(jìn)水方式,更換內(nèi)冷管等技改手段增大聚合釜的傳熱面積,改善其撤熱效果:另外是通過(guò)改造聚合釜內(nèi)攪拌螺帶,增強(qiáng)反應(yīng)后期釜內(nèi)物料的湍流程度,使其在釜內(nèi)原來(lái)僅有的軸向流動(dòng)基礎(chǔ)上增加介質(zhì)的徑向流動(dòng),以使聚合釜內(nèi)溫度分布更加均勻,使反應(yīng)熱能夠順利撤出,并使氣液界面及時(shí)更新以保證氫氣調(diào)節(jié)效果。
1.1攪拌系統(tǒng)改造根據(jù)小本體聚合生產(chǎn)的這種特點(diǎn),為提高攪拌效果,進(jìn)一步改善物料傳熱過(guò)程,對(duì)原來(lái)的攪拌器進(jìn)行了以下改造:一是將雙螺帶改為新型螺袋,螺帶外經(jīng)變小。目的是加強(qiáng)物料的返混,并在能使反應(yīng)后期攪拌負(fù)荷降低,使攪拌電流減小;二是對(duì)攪拌橫梁進(jìn)行改進(jìn)使得釜內(nèi)聚丙烯粉料在軸向運(yùn)動(dòng)的基礎(chǔ)上增加徑向運(yùn)動(dòng),加強(qiáng)粉料的流動(dòng),改善換熱效果:三是將攪拌軸末端外徑車(chē)小,相當(dāng)于增加釜底內(nèi)攪拌,消除了原攪拌軸對(duì)釜底攪拌效果差的問(wèn)題。
1.2聚合釜撤熱水系統(tǒng)改造聚合釜撤熱水系統(tǒng)主要由內(nèi)冷管撤熱和夾套撤熱,內(nèi)冷管處于聚合釜內(nèi)部,換熱效果明顯,因此本次改造主要是增加能冷管得換熱面積和對(duì)夾套進(jìn)水改造。一是內(nèi)冷管的改造:由于聚合釜原來(lái)的4根指形管式的內(nèi)冷管換熱面積較小,僅為5.3m2,不能滿(mǎn)足撤熱需要。本次將其改為n型管,相當(dāng)于8根內(nèi)冷管,換熱面積增加到8.5m2,撤熱效果明顯提高。二是夾套進(jìn)水改造:原聚合釜夾套進(jìn)水口僅有1個(gè),且為徑向開(kāi)口,本次改造將夾套進(jìn)水改為雙向切線(xiàn)進(jìn)水,并將進(jìn)水口位置改在聚合釜的最下端,使得原聚合釜底的死水區(qū)水循環(huán)得以建立,換熱面積增加。
2聚合釜技術(shù)改造后工藝及操作條件的優(yōu)化
2.1聚合反應(yīng)溫度和壓力的優(yōu)化該廠改造前由于聚合釜傳熱面積不足,聚合反應(yīng)前期反應(yīng)熱無(wú)法及時(shí)被撤出,使聚合反應(yīng)的溫度和壓力不易控制,因此生產(chǎn)中一般靠上限操作,對(duì)聚丙烯產(chǎn)品的單釜產(chǎn)量和質(zhì)量,以及安全生產(chǎn)有較大影響。以2007年為例,聚合反應(yīng)壓力平均控制在3.SMPa,聚合釜中部溫度控制在76℃,出現(xiàn)安全閥起跳6次,出現(xiàn)聚丙烯高溫料3釜(次)。
聚合釜改造后,換熱面積增加,撤熱效果得到明顯改善,這使提高聚合反應(yīng)速度成為可能,通過(guò)對(duì)聚合釜實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,得出聚合釜最適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)壓力和反應(yīng)溫度應(yīng)該控制在3.3—3.4MPa和73-74℃。
2.2聚合釜投料順序?qū)酆戏磻?yīng)的影響及現(xiàn)狀根據(jù)聚合崗位-操作法,聚合釜投料時(shí)“三劑”嚴(yán)格按照:活化劑DDS-催化劑先后加入。改造前由于聚合釜攪拌器只是進(jìn)行軸向攪拌,且釜底基本攪拌不到,因此為防止催化劑沉底,丙烯底料要求投2.0t,然后再投活化劑,這樣活化劑加入較晚,除雜效果受到影響,為保證聚合反應(yīng)平穩(wěn)進(jìn)行,只有增加催化劑和活化劑的用量,催化劑為78g/釜,活化劑為850ml/釜。
改造后,使得聚合釜內(nèi)聚丙烯粉料在軸向運(yùn)動(dòng)的基礎(chǔ)上增加徑向運(yùn)動(dòng),加強(qiáng)粉料的流動(dòng);并通過(guò)將攪拌軸末端外徑車(chē)小,相當(dāng)于增加釜底內(nèi)攪拌,消除了原攪拌軸對(duì)釜底攪拌效果差的弊端。這樣就使得催化劑沉底的可能性大大降低,因此,可以通過(guò)減少底料投釜量,由原來(lái)的2.0t降到1.5t,相當(dāng)于提前加入活化劑,使其有更充分的時(shí)間與原料中的雜質(zhì)反應(yīng),除雜更徹底,避免了催化劑中毒失活,保證了催化劑的活性,使催化劑得率得到提高。這樣不僅使相同的配比情況下,聚丙烯轉(zhuǎn)化率增加,而且,由于活化劑的提前加入,更好的保護(hù)了催化劑,使得催化劑單釜用量降低。
2.3選擇適當(dāng)?shù)那袚Q給水時(shí)機(jī)優(yōu)化升溫速度控制適當(dāng)?shù)纳郎厮俣仁菦Q定聚合反應(yīng)引發(fā)效果的關(guān)鍵因素,升溫速度太快和過(guò)慢都對(duì)聚合反應(yīng)有不利影響。改造前由于受聚合釜傳熱和撤熱效果的限制,聚合釜升溫時(shí),往往升溫較慢,往往約在30分鐘左右,使部分催化劑中毒失活,活化劑加入量較大。為了保證聚合反應(yīng)熱的撤出,總是選擇較早的切換時(shí)機(jī),通常在聚合釜壓力2 5MPa時(shí)開(kāi)始紿循環(huán)水進(jìn)行撤熱,使活性中心不能夠完全形成,延緩了反應(yīng)的速度,使聚合反應(yīng)時(shí)間較長(zhǎng),平均需要5,0h,釜才能結(jié)束聚合反應(yīng),使各種消耗較高。
聚合釜撤熱系統(tǒng)改造后,使適當(dāng)加快升溫速度、提高反應(yīng)速度成為可能。通過(guò)試生產(chǎn)分析總結(jié),將聚合釜升溫速度控制在22min,切換壓力控制在2.8MPa最合適,通過(guò)2008年4-11月份的生產(chǎn)運(yùn)行,由于升溫時(shí)間減少,蒸汽消耗量降低:由于切換時(shí)機(jī)得當(dāng),聚合反應(yīng)平穩(wěn),聚合反應(yīng)速度提高,反應(yīng)時(shí)間縮短,使投釜量提高,日處理量增大,裝置加工量得到提升。
2.4優(yōu)化聚合釜高壓回收后的壓力改造前聚合釜底部存在一攪拌盲區(qū),為保證聚丙烯噴料較完全,操作中總是把高壓丙烯回收后的聚合釜壓力控制得較高,平均在1.6MPa,使高壓丙烯回收不徹底,最終是這部分丙烯放入氣柜,經(jīng)壓縮機(jī)壓縮進(jìn)入儲(chǔ)罐,再自壓進(jìn)入氣體分餾裝置進(jìn)行二次分餾,每一環(huán)節(jié)都是加工損失增大,各項(xiàng)消耗提高。
改造后聚合釜攪拌軸末端外徑縮小,相當(dāng)于增加釜底內(nèi)攪拌,消除了原攪拌軸對(duì)釜底攪拌效果差的弊端,使高壓丙烯能夠回收的更徹底,在聚合反應(yīng)結(jié)束后,高壓丙烯回收至聚合釜的壓力為1.3MPa最恰當(dāng),使更多的丙烯得以回收,并被直接投入聚合釜生產(chǎn),避免了進(jìn)入低壓回收系統(tǒng)造成的儲(chǔ)運(yùn)損失,二次加工損失等,并減少了低壓丙烯壓縮的電耗、丙烯膜分離系統(tǒng)的電耗,二次進(jìn)入氣體分餾裝置的水、電和蒸汽消耗,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗,降低裝置加工損失的目的。
2.5優(yōu)化三劑配比降低化工料消耗在聚合釜改造前由于其傳熱效果較差,升溫比較慢,使部分催化劑失活:又因投料時(shí)活化劑加入較晚,其對(duì)原料的除雜不徹底,為保證聚合反應(yīng)正常進(jìn)行,也就必須提高催化劑用量,因此,這是三劑配比較高,平均水平是:催化劑78g,釜,活化劑850ml/釜,第三組分150ml/釜。
聚合釜改造后傳熱效果明顯改善,縮短了升溫階段時(shí)間,減少了丙烯底料的加入量,是活化劑提前投入釜內(nèi),使原料性質(zhì)得到保證,活性中心更容易形成,降低三劑配比成為可能,催化劑用量降到65g/釜,活化劑用量降至700 mI,釜,第三組分DDS用量降至130mI/釜。三劑消耗降低,節(jié)約了化工料消耗,降低了生產(chǎn)成本,增加了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
3改造效果
2008年4月,通過(guò)對(duì)聚合釜撤熱系統(tǒng)和攪拌系統(tǒng)實(shí)施技術(shù)改造和工藝及操作參數(shù)的優(yōu)化,聚丙烯單釜產(chǎn)量由100袋增為116袋:聚丙烯產(chǎn)品熔融指數(shù)穩(wěn)定,045牌號(hào)聚丙烯由改造前僅為80%提高到96%,產(chǎn)品質(zhì)量良好;加工損失由改造前的8.0%降到7.84%;“三劑”及動(dòng)力消耗有較大程度降低;生產(chǎn)運(yùn)行安全平穩(wěn)度得到提高。
參考文獻(xiàn):
[1]李玉貴,陳寧觀等編著.液相本體法聚丙烯生產(chǎn)及應(yīng)用中國(guó)石化出版社1992年9月第1版