沈衛(wèi)平 史志剛
摘要:介紹了Superpave混合料的詳細設計過程和檢測數(shù)據(jù)。通過對設計實例的探討,以求指導路面設計與施工。
關鍵詞:Superpave 配合比 設計 施工 應用
0 引言
Superpave(Superior Performing Asphalt Pavements)即高性能瀝青路面,它是美國公路戰(zhàn)略研究計劃(SHRP)的重要研究成果。由于采用了新的瀝青混合料設計方法,其集料級配更趨于嵌擠、密實,高溫穩(wěn)定性好,適于交通量大和抗車轍要求高的公路。在施工確保合適空隙率的前提下,抗水害性能和抗疲勞性能也較好。本文以在江蘇南通204國道海安段擴建工程的改性瀝青混合料Sup20下面層配比設計為基礎,對 Superpave混合料設計方法進行探討。
1 原材料
所用1#、2#集料為浙江長興產(chǎn)石灰?guī)r,3#、4#集料為宜興佳樂產(chǎn)石灰?guī)r,瀝青為泰州中海產(chǎn)70#道路石油瀝青,礦粉為溧陽中亞產(chǎn),進行集料性質(zhì)試驗和瀝青的密度試驗。
2 設計集料結構的選擇
2.1 集料篩分及配合比設計 依據(jù)Superpave設計方法,在選擇設計集料結構時,首先調(diào)試選出粗、中、細三個級配,根據(jù)集料的性質(zhì)算出三個級配的初始用油量。然后用初始用油量成型試件,根據(jù)試驗計算出三個級配的瀝青混合料在空隙率為4%時的瀝青用量及相應體積性質(zhì)、礦料間隙率(VMA)、飽和度(VFA)、礦粉與有效瀝青之比(F/A)等。級配曲線見圖1。
2.2 試驗級配的評價 根據(jù)各個級配的估算瀝青用量和以往經(jīng)驗,用4.2%的瀝青用量成型試件,普通瀝青混合料的拌和及成型溫度由粘溫曲線確定,采用旋轉壓實儀成型試件,設定旋轉壓實儀的單位壓力為0.6MPa。根據(jù)交通量數(shù)據(jù)選擇壓實次數(shù)N最初=8次,N設計=100次,N最大=160次。根據(jù)Superpave設計標準,在進行估算用油量成型試件時,將旋轉壓實次數(shù)設定在N設計,本次試驗為N設計=100次,依據(jù)估算瀝青用量下各級配旋轉壓實試驗結果可以得出級配1、2滿足Superpave設計要求,根據(jù)經(jīng)驗選擇級配2為設計級配。
2.3 選擇設計級配的瀝青用量 所謂設計瀝青用量就是指在設計旋轉壓實次數(shù)下得到空隙率為4%的瀝青用量。根據(jù)Superpave 設計方法,選擇四種瀝青用量,它們分別為Pb、Pb±0.5%、Pb+1%。根據(jù)經(jīng)驗取Pb為4.2%,因此四個瀝青用量分別為:3.7%、4.2%、4.7%、5.2%,試驗結果見表1。在試驗時,壓實次數(shù)應設定在N設計,本次N設計=100次。
根據(jù)表4中,3.7%、4.2%、4.7%、5.2%四個瀝青用量的體積性質(zhì),由內(nèi)插法可知瀝青用量為4.2%及其對應的體積性質(zhì)。
2.4 驗證 在4%空隙率下得到的最佳瀝青用量為4.2%,依據(jù)得到的瀝青用量,成型試件,驗證該瀝青用量在最大壓實次數(shù)N最大=160次時,對應的體積性質(zhì)指標,結果匯總于表2。
2.5 設計結果 通過以上試驗和分析,選定級配2為設計級配,配合比為1#:2#:3#:4#:礦粉=29.0%:32.0%:14.0%:23.5%:1.5%。其對應的混合料體積指標見表3。
2.5.1 馬歇爾試驗結果匯總表 依據(jù)Superpave設計方法得到的瀝青混合料,采用馬歇爾試驗方法成型試件,得到對應的馬歇爾指標,試驗結果匯總于表4。
2.5.2 高溫穩(wěn)定性試驗、水穩(wěn)定性試驗 為了檢驗Sup20瀝青混合料的高溫穩(wěn)定性、水穩(wěn)定性,按照有關規(guī)范進行了60℃車轍試驗、浸水馬歇爾穩(wěn)定度和凍融劈裂試驗,均符合要求。
2.5.3 目標配合比設計結論 采用委托單位送樣的集料、礦粉和70#道路石油瀝青等原材料,按照美國Sup20標準確定配合比為1#:2#:3#:4#:礦粉=29.0%:32.0%:14.0%:23.5%:1.5%,瀝青用量為4.2%(油石比為4.4)。通過旋轉壓實與馬歇爾試驗驗證,其空隙率、VMA、VFA(飽和度)等均能滿足要求;通過車轍試驗得到其動穩(wěn)定度滿足要求;由浸水馬歇爾試驗、凍融劈裂試驗知,該級配抗水害性能滿足要求;因此本次目標配合比設計結果可作為生產(chǎn)配合比設計依據(jù)。
2.5.4 生產(chǎn)配合比調(diào)試 先對料場上進場原材料進行重新篩分,以驗證目標配比結果的代表性和集料級配的穩(wěn)定性。經(jīng)對比,做目標配比的原材料樣品與進場原材料礦料比例不變。生產(chǎn)設備是一臺邊寧霍夫4000型瀝青拌和樓,設定拌和樓產(chǎn)量為260噸/小時,根據(jù)以往施工經(jīng)驗以及礦料比例,確定各冷料斗皮帶轉速分配比例為:1#料:2#料:3#料:4#料=42:47:28:34,再對拌和樓熱料倉出料進行集料篩分試驗,最后確定各料倉比例為:1#倉:2#倉:3#倉:4#倉:5#倉:礦粉=29:11:21:12:25.5:1.5。根據(jù)目標配比設計結果,分別用3.9%、4.2%、4.5%的瀝青用量進行旋轉壓實試驗,壓實次數(shù)設定在N設計=100次,通過計算各項體積指標(數(shù)據(jù)略),確定最佳瀝青用量仍為4.2%(油石比為4.4),并對最佳油石比進行馬氏試驗驗證、水穩(wěn)定性檢驗,確定為最終生產(chǎn)配比。經(jīng)過拌和樓試拌,混合料各項試驗數(shù)據(jù)均滿足要求。經(jīng)試鋪,拌和樓出料和攤鋪后現(xiàn)場檢測各項指標均較理想。
參考文獻:
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