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    混料圓筒傳動失效原因分析及改造

    2009-04-17 03:13:36耿紅杰
    中國高新技術(shù)企業(yè) 2009年4期

    耿紅杰

    摘要:文章分析了混料圓筒的實芯膠輪傳動主要失效形式,特別是針對膠輪拖輪組在運行過程中,橡膠表面連續(xù)發(fā)生彈性變形,其周期性交變曲撓應(yīng)力促使內(nèi)部發(fā)熱,橡膠散熱能力差容易形成內(nèi)部燒傷的特性,判斷出膠輪傳動失效原因。

    關(guān)鍵詞:混料圓筒;膠輪傳動;傳動失效;膠輪拖輪組

    中圖分類號:TF321

    文獻標識碼:A

    文章編號:1009-2374(2009)04-0060-02

    在燒結(jié)過程中,混合機的工作狀態(tài)及結(jié)構(gòu)對于燒結(jié)礦的產(chǎn)量、質(zhì)量、強度和焦炭的用量等有很大的影響。目前在燒結(jié)生產(chǎn)工藝中廣泛使用的是圓筒混合機,此種設(shè)備混料范圍廣,能適應(yīng)原料的變動,生產(chǎn)能力大。圓筒混合機的傳動結(jié)構(gòu)主要有齒輪傳動及膠輪傳動兩種。齒輪齒圈傳動具有傳動扭矩大、壽命長等特點,但噪音較大;膠輪傳動可用實心或空心充氣輪胎,具有傳動平穩(wěn)、噪音低等特點,但膠輪磨損較大,更換次數(shù)多。膠輪傳動的傳動裝置根據(jù)用戶要求可置于中間或兩端,所有設(shè)備都有左右傳動安裝形式。濟鋼第一煉鐵廠60燒結(jié)區(qū)域的二次混料圓筒是我廠重要的工藝生產(chǎn)設(shè)備,圓筒傳動采用的是實芯膠輪摩擦傳動形式。自從我廠2×36m2擴容改造為2×60m2結(jié)束后,隨著生產(chǎn)能力的進一步提高,該混合圓筒主動膠輪組輪胎的使用壽命與其安裝設(shè)計壽命相比較出現(xiàn)使用壽命短的缺陷。

    一、存在的問題

    冶金廠生產(chǎn)中,廣泛采用水平或傾斜安裝的回轉(zhuǎn)圓筒設(shè)備,其大部分負荷取決于落料的運動阻力,我廠該設(shè)備是采用傾斜結(jié)構(gòu)的回轉(zhuǎn)圓筒設(shè)備,改造前設(shè)備安裝傾斜角度為1043'。在生產(chǎn)運行過程中,圓筒回轉(zhuǎn)運動所需的驅(qū)動力等于各種回轉(zhuǎn)阻力的總和,圓筒是靠傳動系統(tǒng)中膠輪拖輪組在轉(zhuǎn)動過程中與圓筒的接觸面所產(chǎn)生的摩擦力來提供驅(qū)動力。當膠輪傳動系統(tǒng)與圓筒接觸面所產(chǎn)生的摩擦力大于圓筒做回轉(zhuǎn)運動所需要的驅(qū)動力時,接觸面間就會出現(xiàn)摩擦傳動的失效現(xiàn)象。摩擦傳動的失效形式除打滑外,主要是摩擦副以及承壓裝置的表面失效。該圓筒傳動系統(tǒng)采用橡膠實芯輪胎一鋼筒體結(jié)構(gòu),根據(jù)我廠實際情況分析其主要的失效形式表現(xiàn)為:打滑、磨損與發(fā)熱、特別是橡膠的曲撓應(yīng)力使內(nèi)部迅速發(fā)熱,橡膠的散熱能力差很容易形成內(nèi)部燒傷,進而發(fā)生摩擦表面橡膠材料的膠合。根據(jù)目前該圓筒運行情況來看,使用的實芯膠輪傳動,打滑問題在設(shè)備運行中基本沒有出現(xiàn)過,通過速比傳遞計算并結(jié)合現(xiàn)場實際檢測,圓筒的轉(zhuǎn)速仍然處于許用的誤差范圍之內(nèi)。存在的主要問題:

    1.運行中主動托輪組失效形式主要表現(xiàn)為脫膠、表面燒傷等情況,膠輪輪胎在運行周期中橡膠表面出現(xiàn)嚴重脫膠,直至造成膠輪爆胎設(shè)備事故的發(fā)生,嚴重地影響了生產(chǎn)穩(wěn)定運行,制約了生產(chǎn)能力的進一步釋放。

    2.該圓筒主動膠輪組使用壽命大約維持在90~100天之間,而設(shè)計使用壽命應(yīng)該在15個月左右,實際壽命與理論設(shè)計壽命相差很大。

    3.該圓筒為燒結(jié)工藝的公用設(shè)備,造成的設(shè)備事故必造成全線停產(chǎn),更換一套主動膠輪組需要的檢修時間大概為16~20小時,檢修人員組裝備件、更換設(shè)備等勞動強度相應(yīng)增大。

    4.由于設(shè)備本體存在缺陷,需要頻繁更換拖輪組,造成設(shè)備消耗費用增加。因此,準確分析該圓筒膠輪傳動設(shè)備存在的問題,找出行之有效的解決方案,是我廠穩(wěn)定生產(chǎn)的當務(wù)之急。

    二、問題分析

    由于物料與圓筒壁有很好的附著(黏著層),物料與圓筒壁的接觸摩擦系數(shù)應(yīng)采用物料的內(nèi)摩擦系數(shù)。沿自然坡度表面下滑的物料,在扇形下落面的下邊界與圓筒接觸,并達到圓筒的圓周速度,與圓筒一同做同速圓周運動。在下滑過程中,產(chǎn)生相對于圓筒表面物料的滑動。在表面上所產(chǎn)生的摩擦力,既取決于物料的加速度也取決于驅(qū)動負荷的大小。在設(shè)備連續(xù)運行的狀態(tài)下,尤其是混料圓筒的工況特點就是綜合料在圓筒內(nèi)位于主傳動拖輪組一側(cè)滾落,從而出現(xiàn)交變載荷的影響。作用在主傳動膠輪組上的正壓力造成設(shè)備承壓過載。并在橡膠輪胎表面形成持續(xù)的撓曲變形,撓曲變形在膠輪承載面形成的彈性變形的伸縮量,決定著膠輪表面的使用壽命。曲撓應(yīng)力又促使橡膠內(nèi)部膠體材料發(fā)熱,橡膠的散熱能力差很容易形成內(nèi)部燒傷,進而出現(xiàn)橡膠輪胎膠合。因此我們對該圓筒傳動膠輪組設(shè)備進行了初步的定量分析,得出圓筒傳動膠輪組裂化的趨勢所在,以便根據(jù)此故障圓筒的運行情況制定可行的整改方案。

    數(shù)據(jù)分析顯示,該圓筒主動拖輪組摩擦系數(shù)與許用摩擦系數(shù)相對接近,在理論上可以認為是處于臨界值,但是在實際的生產(chǎn)現(xiàn)場受各種條件的影響下,摩擦面之間就產(chǎn)生了失效現(xiàn)象。分析結(jié)果符合現(xiàn)場設(shè)備實際運行情況,由于該混料圓筒工藝傾角較小,生產(chǎn)過程中填充率較大,混勻料在圓筒內(nèi)混勻時間較長,使該圓筒傳動膠輪組荷載較非故障圓筒大,由此造成了相同設(shè)備裝備在使用壽命上存在的差距。

    三、改進方案

    通過理論分析和實際數(shù)據(jù)計算,結(jié)合我廠生產(chǎn)設(shè)備安裝的現(xiàn)場實際情況,考慮在滿足工藝生產(chǎn)要求的條件下,采取適當增加圓筒的工藝傾角,進而減少圓筒的混勻時間,在不影響混合料質(zhì)量的前提下,優(yōu)化了工藝技術(shù)參數(shù),改進了設(shè)備安裝質(zhì)量,達到了減輕荷載的目的。該圓筒在今年設(shè)備檢修中重新調(diào)整了工藝傾角,通過調(diào)整混料圓筒膠輪組鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)墊片,將混料圓筒由原來測算的1043'調(diào)整到2013'。

    改造后經(jīng)過生產(chǎn)實踐檢驗。膠輪組摩擦表面承載區(qū)膠輪凹陷量減小,膠輪表面脫膠現(xiàn)象減少,膠輪組連續(xù)運行時摩擦表面溫度下降50℃;改造后混料圓筒膠輪組使用壽命由原來的3個月/套,延長到15個月/套;改造后設(shè)備使用壽命延長,設(shè)備事故、停機檢修時間同比縮短185臺時,年可提高日歷作業(yè)率1.25%,證明此次改造是成功的。由于上述技改方案的成功實施,徹底解決了設(shè)備的故障隱患,減少了設(shè)備事故停機,保證了生產(chǎn)過程的連續(xù)性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟性,為提高燒結(jié)礦產(chǎn)量和各項經(jīng)濟技術(shù)指標的完成提供了堅實的設(shè)備保障。

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