李樹(shù)森 丁翠紅 何顯龍 張鐵柱
摘要:通過(guò)測(cè)試和實(shí)際使用研究,對(duì)原有的鍋爐水處理原水供水加溫系統(tǒng)進(jìn)行了研究與改造,采用蒸汽盤(pán)管預(yù)熱、冷凝水內(nèi)部回流、溫度反饋控制調(diào)節(jié),使得原水供應(yīng)溫度能夠得到可靠的控制,改造后的加溫系統(tǒng),操作簡(jiǎn)便,控制可靠穩(wěn)定,大大降低了蒸汽使用量和水處理的成本。
關(guān)鍵詞:蒸汽伴熱;溫度反饋;冷凝水回流;透氣孔;水處理滲透膜
中圖分類(lèi)號(hào):TV111
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào):1009-2374(2009)17-0040-02
大港油田煅燒焦廠使用的鍋爐供水水源來(lái)自于本廠的一個(gè)小型的水處理站,該水處理站把工業(yè)用自來(lái)水經(jīng)過(guò)處理輸送給余熱鍋爐使用,設(shè)計(jì)處理能力產(chǎn)成水90噸/小時(shí),水處理反滲透膜的正常工作要求:自來(lái)水進(jìn)水溫度要求控制在15℃~25℃。高于這個(gè)溫度和低于這個(gè)溫度都會(huì)使產(chǎn)水能力和水處理滲透膜壽命大大降低。在冬天為了保障水處理站進(jìn)水溫度,原設(shè)計(jì)采用了一套簡(jiǎn)易的板式換熱器進(jìn)行自來(lái)水升溫,由于換熱器容量比較小,在實(shí)際使用過(guò)程中存在著溫度控制不穩(wěn)定、忽高忽低,嚴(yán)重降低了反滲透膜的使用壽命和水處理的產(chǎn)水能力,使用這種加溫系統(tǒng)在冬天實(shí)際產(chǎn)水能力不到50噸,這嚴(yán)重影響了鍋爐的正常運(yùn)作。
一、方案研究
(一)原自來(lái)水加溫流程
這種方法靠手動(dòng)調(diào)節(jié)板式換熱器蒸汽進(jìn)氣量來(lái)調(diào)節(jié)自來(lái)水的加溫溫度,由于板式換熱器本身容積很小,受到蒸汽壓力、自來(lái)水進(jìn)水壓力等波動(dòng)影響大,輸出水溫很不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)溫度超溫現(xiàn)象。
(二)改進(jìn)后加溫工藝流程
1、流程簡(jiǎn)圖:
2、主要改造原理。(1)在罐底部增加蒸汽盤(pán)管作為加溫主要熱源,進(jìn)口增加蒸汽電動(dòng)閥門(mén)(控制蒸汽進(jìn)氣量),產(chǎn)生的冷凝水在罐頂部回流入水罐頂部液面,作為輔助熱源,同時(shí)避免了冷凝水的浪費(fèi)。盤(pán)管與罐底用不銹鋼板條做卡子固定。(2)在罐頂部開(kāi)設(shè)3個(gè)DN300的透氣孔,使罐體透氣充分,避免罐內(nèi)憋壓;(3)在罐出水口管線上增加溫度采集和控制模塊,直接控制蒸汽進(jìn)口電動(dòng)閥門(mén),以達(dá)到控制罐內(nèi)水溫的目的,電動(dòng)閥門(mén)配電、控溫模塊均由水處理控制室引出;(4)蒸汽汽源引自原有板式換熱器處的蒸汽管線,管線在室內(nèi)架空離地面2200mm,沿墻敷設(shè),室外離地面500mm,沿墻敷設(shè),做硅酸鋁保溫。
3、控制原理圖:
(三)測(cè)試效果
技術(shù)方案于2008年12月10日實(shí)施完成,為了較全面的反映實(shí)施效果,于12月15日和12月21日,分兩次對(duì)改造后的原水供水加溫系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試,兩次測(cè)試室外溫度分別為-1%~5℃和-3℃~1℃,測(cè)試時(shí)間為24小時(shí)。
1、自來(lái)水升溫效果。兩次測(cè)試所獲得的自來(lái)水水溫均能有效控制在,15℃~25℃(反滲透膜的設(shè)計(jì)允許水溫)見(jiàn)下表:
2、控制調(diào)節(jié)效果。測(cè)試時(shí)間2008年12月15日,天氣溫度1℃,水溫7℃,將蒸汽手動(dòng)閥門(mén)開(kāi)度設(shè)定在80%,將水罐溫度采集設(shè)定溫度15℃~40%,出水溫度采集設(shè)定溫度15%~25℃,把自來(lái)水向水罐的補(bǔ)水量由100m3/h逐漸手動(dòng)調(diào)節(jié)至150m3/h,觀察蒸汽自動(dòng)調(diào)節(jié)閥和加溫后的自來(lái)水出水溫度:(1)蒸汽調(diào)節(jié)閥隨進(jìn)水量的變化自動(dòng)調(diào)節(jié);(2)自來(lái)水加溫后的出水溫度始終恒定保持在20℃~22℃。溫度控制調(diào)節(jié)穩(wěn)定可靠。
二、實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用
從2008年12月28日起,改造后的自來(lái)水加溫系統(tǒng)開(kāi)始正常使用。在近三個(gè)月的使用中,產(chǎn)水能力達(dá)到了設(shè)計(jì)能力,自來(lái)水進(jìn)水溫度穩(wěn)定控制在15℃~25℃,反滲透膜使用良好,操作自動(dòng)化控制顯著提高。
三、技術(shù)難點(diǎn)分析
水罐內(nèi)加溫系統(tǒng)的腐蝕和水擊問(wèn)題是本次技術(shù)改造的技術(shù)難點(diǎn)。為了防止水管內(nèi)部加熱系統(tǒng)的腐蝕引起水質(zhì)污染問(wèn)題,水管內(nèi)部的加熱盤(pán)管和固定卡子,均采用1Crl8Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)。為了最大限度消除水擊對(duì)盤(pán)管的沖擊力,加熱盤(pán)管分為3個(gè)單獨(dú)盤(pán)管部分,每個(gè)單獨(dú)盤(pán)管末端從水罐內(nèi)部向上伸出液面后,直接回流到水罐葉面頂部,這樣既減弱了蒸汽管線的水擊,又有效回收利用了蒸汽的冷凝水。
四、結(jié)語(yǔ)
經(jīng)過(guò)改造后的自來(lái)水加溫系統(tǒng),水溫輸出平穩(wěn)、自動(dòng)控制調(diào)節(jié)可靠,大大提高了冬季水處理設(shè)備的成水產(chǎn)出率,顯著提高了反滲透膜的使用壽命,同時(shí)也大大降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
參考文獻(xiàn)
[1]石油化工廠區(qū)管線綜合設(shè)計(jì)規(guī)范
[2]石油化工儀表安裝設(shè)計(jì)規(guī)范
[3]自動(dòng)控制設(shè)計(jì)規(guī)范(采暖、通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng))
作者簡(jiǎn)介:李樹(shù)森(1974-),男,天津人,中國(guó)石油大港石化公司煅燒焦廠工程師,國(guó)家注冊(cè)質(zhì)量工程師,國(guó)家一級(jí)建造師,研究方向:石油化工建設(shè)工程施工及技術(shù)管理。